盧 勇 李雅翔
(1.中石化催化劑公司長嶺分公司;2.天華化工機械及自動化研究設(shè)計院有限公司)
中石化催化劑公司長嶺分公司的新老基地各有一套空壓站裝置,共有8 臺離心式空氣壓縮機, 其中流量200m3/min 的5 臺,100m3/min 的3臺;200m3/min 的壓縮機電機功率在1 280kW 以上,100m3/min 的壓縮機電機功率在670kW 左右;老基地采用6kV 電壓供電, 新基地采用10kV 電壓供電。 兩地空壓站壓縮機組在運行過程中相繼出現(xiàn)一級振動波動的情況,在每臺機組上都有不同程度的表現(xiàn),其中老基地1 號機和5 號機尤為突出,1 號機振動波動的頻次和振幅逐年加劇,并且造成機組大齒輪和軸承的損壞,導(dǎo)致設(shè)備故障停運;5 號機在新機調(diào)試時即出現(xiàn)高振動,無法正常投用。 針對以上情況,筆者分析了導(dǎo)致該現(xiàn)象的直接原因,并提出處理措施。
機組一級振動出現(xiàn)波動。 老基地5 臺壓縮機機組的振動波動均出現(xiàn)在一級,5 臺壓縮機都是三級壓縮, 雖然3 號機組的轉(zhuǎn)子分布與其余機組轉(zhuǎn)子分布有些不同(3 號機是一級、二級共一根軸,三級為獨立的軸,其余機組均是一級為獨立的軸,二級、三級共一根軸),但其波動也出現(xiàn)在一級。 另外,波動的幅度均超過3μm,例如:1號機組一級振動正常情況下為5μm, 波動時為14μm, 有時甚至高達(dá)22μm 以上;2 號機組和5號機組波動的幅度也差不多;波動出現(xiàn)后,持續(xù)時間短的在1~2min 后恢復(fù)正常, 時間長的在30min 左右后恢復(fù)正常。
監(jiān)測頻譜均為26Hz 左右。 機組出現(xiàn)波動時,對其振動頻譜進(jìn)行捕捉,測量振動突變時的頻譜均為26Hz 左右,壓縮機廠家也對機組進(jìn)行監(jiān)測,1 號壓縮機出現(xiàn)高振動時的轉(zhuǎn)速為1 532r/min(電機轉(zhuǎn)速為2 970r/min),5 號機出現(xiàn)高振動時的轉(zhuǎn)速為1 546r/min,二者非常接近。
高振動時, 捕捉到的頻譜和波形如圖1 所示。在轉(zhuǎn)速為1 550r/min 時,1 號機的幅值波動情況如圖2 所示,5 號機的幅值波動情況如圖3 所示,可以看出在轉(zhuǎn)速1 550r/min 左右時有幅值突然升高的波形。
振動突變造成大齒輪軸承甚至大齒輪的損壞。 長期振動最終會造成大齒輪的損壞,圖4 中大齒輪的一個齒已經(jīng)崩掉一塊,圖5 則是高振動后大齒輪靠電機一側(cè)的軸承磨出了金屬絲。 而且振動突變的情況會隨著設(shè)備的持續(xù)運行加劇,振動的頻次會越來越高, 振動的幅值也會越來越大,從1μm 到20μm 以上,直至報警停機,而且?guī)着_機組的狀況極為相似。
圖1 高振動捕捉到的頻譜
圖2 1 號機的幅值波動情況
圖3 5 號機的幅值波動情況
圖4 大齒輪出現(xiàn)崩齒
圖5 大齒輪靠電機一側(cè)的軸承磨出了金屬絲
從頻譜的監(jiān)測結(jié)果和故障現(xiàn)象來看,該故障出現(xiàn)在頻率26Hz、 轉(zhuǎn)速1 540r/min 的工況下,此時頻率特征為0.5 倍基頻,轉(zhuǎn)速約為電機轉(zhuǎn)速2 970r/min 的0.5 倍。
轉(zhuǎn)動機械常見故障有轉(zhuǎn)子形變和缺損或轉(zhuǎn)子不對中;轉(zhuǎn)子配合不好、連接松動或摩擦。 出現(xiàn)在0.5 倍基頻附近的故障類型通常是油膜渦動、油膜振蕩、喘振、旋轉(zhuǎn)失速、密封和間隙動力失穩(wěn)。
針對以上幾種故障類型,對壓縮機組進(jìn)行檢查,并更換相應(yīng)部件。 通過對油封、油路的檢查排除油膜渦動、油膜振蕩的可能。 更換了壓縮機的高/低速轉(zhuǎn)子和大齒輪, 但故障現(xiàn)象并未消除,所以排除密封和間隙動力失穩(wěn)的可能。 由于設(shè)備喘振現(xiàn)象非常明顯,在現(xiàn)場就可以通過聽設(shè)備發(fā)出的異常響聲來判斷喘振現(xiàn)象,所以通過分析故障現(xiàn)象和頻譜特征來排除頻率不符合的故障類型,最終認(rèn)為發(fā)生這種故障是因為設(shè)備出現(xiàn)了旋轉(zhuǎn)失速。
旋轉(zhuǎn)失速的頻率通常為(0.4~0.6)×R(其中R為電機轉(zhuǎn)動頻率),頻率f與轉(zhuǎn)速n的關(guān)系為f=n/60,測量數(shù)據(jù)符合監(jiān)測結(jié)果,判斷發(fā)生旋轉(zhuǎn)失速的可能性很大。
旋轉(zhuǎn)失速通常是氣流變化造成的。 因此,最初多從機械本身、氣流通道腐蝕等方面分析造成旋轉(zhuǎn)失速的原因,先后更換壓縮機的轉(zhuǎn)子,檢查進(jìn)氣流道,修復(fù)擴壓器和壓縮機蝸殼,但均無法消除振動現(xiàn)象。
在排除了壓縮機機組的機械故障之后,對各臺機組振動情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測和觀察,發(fā)現(xiàn)機組振動與供電存在關(guān)聯(lián)。 5 臺空壓機電機所用的6kV 高壓電均來自同一高壓室,其中1 號、3 號、5號壓縮機連接在1#母線上,2 號和4 號壓縮機連接在2#母線上,如圖6 所示。
圖6 壓縮機組的接線情況
出現(xiàn)這類故障頻次較高的是1 號壓縮機和5 號壓縮機,1 號、3 號和5 號壓縮機的供電均在1#母線上, 考慮到3 號壓縮機的功率較低(670kW),1 號壓縮機和5 號壓縮機功率為1 280kW,3 號壓縮機故障頻次較低也可以理解;2 號壓縮機和4 號壓縮機在2#母線上,振動頻次較低。為了驗證以上分析,將5 號壓縮機和2 號壓縮機的電纜對調(diào), 發(fā)現(xiàn)2 號壓縮機出現(xiàn)高幅振動頻次上升,5 號機高幅振動頻次減少,然后將2 號壓縮機的供電移至2#母線上的一個備用柜上,5 號壓縮機用2 號壓縮機的高壓柜。 5 號壓縮機電纜調(diào)換后,高幅振動頻次明顯減少,與2 號壓縮機相當(dāng),這進(jìn)一步驗證了此類振動現(xiàn)象與供電有關(guān)。 呈現(xiàn)的故障現(xiàn)象是旋轉(zhuǎn)失速,而其原因在于供電系統(tǒng)。在供電系統(tǒng)的后臺監(jiān)控發(fā)現(xiàn)了壓縮機振動與供電的關(guān)聯(lián), 當(dāng)同處在1#母線的04# 柜和12# 柜的各次諧波電流較高時,1 號壓縮機和5 號壓縮機振動出現(xiàn)波動,1#母線的各供電柜監(jiān)控不到諧波電流時,設(shè)備能平穩(wěn)運行, 圖7 為后臺監(jiān)控壓縮機組諧波情況的界面。
圖7 后臺監(jiān)控壓縮機組的諧波情況
諧波造成電網(wǎng)污染,使供電設(shè)備出現(xiàn)異?,F(xiàn)象和故障的情況越來越頻繁,在與壓縮機生產(chǎn)廠家的交流中了解到,在煉鋼廠等電網(wǎng)污染較嚴(yán)重的企業(yè),正弦電壓波形畸變形成的電網(wǎng)諧波對大型用電機組造成危害是一種普遍現(xiàn)場。 中石化催化劑長嶺分公司也因為電加熱設(shè)備的逐年增加,造成用電設(shè)備出現(xiàn)異?,F(xiàn)象的情況增加,兩個基地的空壓機分別采用6、10kV 供電, 諧波對壓縮機的影響主要是增加驅(qū)動壓縮機的異步電動機的附加損耗、降低效率,嚴(yán)重時使電動機過熱。 尤其是負(fù)序諧波在電動機中產(chǎn)生負(fù)序旋轉(zhuǎn)磁場,形成與電動機旋轉(zhuǎn)方向相反的轉(zhuǎn)矩, 起制動作用,從而減少電動機的“出力”。
諧波對轉(zhuǎn)動機械最常見的影響,是在電動機和傳動裝置組合的加速和運行時,諧波電流產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩,從而激勵機組產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)諧振。
在6、10kV 電網(wǎng),電壓總諧波畸變率在4.0%左右,通過監(jiān)測發(fā)現(xiàn),造成壓縮機振動的諧波值并不高,諧波畸變率沒有超過國家標(biāo)準(zhǔn),在壓縮機自身的供電柜甚至看不到明顯的諧波畸變,當(dāng)04# 柜和12# 柜出現(xiàn)明顯的諧波時, 在1#壓縮機、5#壓縮機所處的11# 柜和09# 柜看不到諧波電流。 另外,扭轉(zhuǎn)諧振的諧振頻率應(yīng)與壓縮機振動的頻率一致,但事實上,壓縮機振動頻率始終為26.6Hz,而不是相應(yīng)的諧波頻率。
這些結(jié)果又證明諧波的確造成了壓縮機的振動,說明監(jiān)測到的頻譜是旋轉(zhuǎn)失速的頻率而非扭轉(zhuǎn)諧振的頻率,諧波畸變并未直接造成壓縮機出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)諧振,而是因附加力矩的出現(xiàn)造成了壓縮機的旋轉(zhuǎn)失速。
為了解決以上問題,提出相應(yīng)的處理措施:
a. 通過增加3 臺電力有源濾波器,減少母線上存在的諧波污染。 有源濾波是一種用于動態(tài)抑制諧波、補償無功功率的電力電子裝置。 它自身就是諧波源,依靠電力電子裝置,在檢測到系統(tǒng)諧波的同時, 生成與電網(wǎng)諧波電流幅值相等、極性相反的補償電流并注入電網(wǎng),對諧波電流進(jìn)行補償或抵消,主動消除電力諧波。 有源濾波除了濾除諧波外,同時還可以動態(tài)補償無功功率。 其優(yōu)點是反應(yīng)動作迅速,濾除諧波可達(dá)95%以上。
b. 改變電加熱爐的控制方式,將周波調(diào)功方式改變成周期調(diào)功方式,減少諧波產(chǎn)生頻次。 目前,中石化催化劑公司長嶺分公司電加熱器的功率調(diào)整器采用的是KY-ZB3 型周波觸發(fā)器和PAD36 三相電力調(diào)整器,調(diào)整器都有周波調(diào)功的方式和周期調(diào)功方式可以選擇,切換至周期調(diào)功方式后,諧波頻次降低,電源污染較小。 之后,對新老基地的電加熱爐控制方式都進(jìn)行調(diào)整。 治理后,供電系統(tǒng)在電加熱爐啟動運行時,壓縮機的振動頻次大幅減少,壓縮機得以正常運行,系統(tǒng)的工藝用風(fēng)和儀表用風(fēng)正常。
諧波對轉(zhuǎn)動設(shè)備的影響通常是對電動機本身的影響,對其他轉(zhuǎn)動部件的影響并未引起足夠的關(guān)注。 通過諧波對壓縮機產(chǎn)生異常振動情況的分析發(fā)現(xiàn), 隨著近年來機械加工水平的不斷提高,轉(zhuǎn)動設(shè)備的精度也越來越高,這種異常振動其實對電動機本身的危害并不大,反而對壓縮機組的轉(zhuǎn)動部件造成了嚴(yán)重的危害,后臺的監(jiān)測數(shù)據(jù)也表明,產(chǎn)生的附加轉(zhuǎn)矩最終造成壓縮機旋轉(zhuǎn)失速的諧波幅值并不大,甚至在國家標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi),但卻會影響到空氣壓縮機的穩(wěn)定工作,最終造成機組的損壞。
通過狀態(tài)監(jiān)測手段,對壓縮機組出現(xiàn)的異常振動進(jìn)行分析研究,排除了機械、潤滑等原因之后鎖定了供電系統(tǒng)的問題,最終確定是電網(wǎng)諧波造成了壓縮機的異常振動。 而公司電加熱爐的增多是電網(wǎng)諧波增加的主要原因,電網(wǎng)諧波的出現(xiàn)對系統(tǒng)電網(wǎng)是一種污染,它使用電設(shè)備所處的環(huán)境惡化。 電加熱設(shè)備的控制電路是諧波的主要來源,對系統(tǒng)電網(wǎng)的污染不容小覷。 進(jìn)行了電網(wǎng)諧波治理后,基本消除了這類設(shè)備故障,為裝置的“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行提供了保證。