羅傳武
(中海石油建滔化工有限公司)
中海石油建滔化工有限公司日產(chǎn)2kt 甲醇裝置采用德國LURGI 公司低壓合成甲醇生產(chǎn)工藝, 其中的高壓鍋爐給水預(yù)熱器 (E-01005)于2006 年投用, 設(shè)備采用U 形管換熱器、 立式布置, 在運(yùn)行過程中,E-01005 殼體發(fā)生滲漏現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了裝置的安全生產(chǎn)。 為此,筆者結(jié)合設(shè)備結(jié)構(gòu)、材料和工藝,初步分析了滲漏原因。
高壓鍋爐給水預(yù)熱器(E-01005)為LURGI 公司低壓合成甲醇生產(chǎn)工藝轉(zhuǎn)化部分的預(yù)熱回收設(shè)備。 來自蒸汽轉(zhuǎn)化爐(B-01001)轉(zhuǎn)化氣(880℃、2.05MPa)以309.27Nm3/h 速度依次通過廢熱鍋爐(E-01003)、天然氣預(yù)熱器(E-01004),加熱鍋爐水和天然氣,轉(zhuǎn)化氣參數(shù)變?yōu)?28℃、1.99MPa,然后通過E-01005 將來自高壓鍋爐給水泵(P-01501A)120℃的鍋爐水加熱到245℃, 而轉(zhuǎn)化氣自身的溫度降到151℃。 高壓鍋爐給水預(yù)熱器工藝參數(shù)見表1。
2013 年9 月,工藝反映可能有來自高壓鍋爐給水預(yù)熱器E-01005 的鍋爐水泄漏到轉(zhuǎn)化氣中,2014 年10 月18 日工藝巡檢發(fā)現(xiàn)E-01005 殼體外部保溫層處出現(xiàn)滲水現(xiàn)象,將保溫層拆除后發(fā)現(xiàn)在入口管箱縱向焊縫處有泄漏,目視該焊縫熱影響區(qū)存在一條可見裂紋(圖1),裝置緊急停車、置換交出檢修。
2014 年10 月18 日 停 車 檢修,20 日 開 始 從筒體外壁對焊縫做100%超聲波、磁粉探傷,未發(fā)現(xiàn)其他缺陷,于是決定將原裂紋打磨后開始補(bǔ)焊修復(fù)。 經(jīng)過打磨,發(fā)現(xiàn)在裂紋延伸方向一直有裂紋,一直磨到約700mm 長(圖2)。 裂紋上部直到管箱筒體的環(huán)焊縫, 且沿著環(huán)焊縫上繼續(xù)打磨,還有裂紋; 在垂直于縱向裂紋的方向也有裂紋,最長的達(dá)200mm(圖3)。
表1 高壓鍋爐給水預(yù)熱器工藝參數(shù)
圖1 管箱泄漏的縱焊縫
圖2 管箱筒體打磨后的縱焊縫與環(huán)焊縫
圖3 管箱筒體上垂直于縱焊縫的橫裂紋
管箱內(nèi)部檢查,在不銹鋼襯里上發(fā)現(xiàn)大量龜裂紋(圖4),在管板與筒體的環(huán)焊縫上也有裂紋,局部打磨補(bǔ)焊的方案改為挖補(bǔ)(圖5),繼續(xù)打磨后確定挖補(bǔ)范圍是700mm×800mm, 筒體其他部位裂紋(細(xì)小裂紋深度大約5~7mm)打磨修補(bǔ)。管板堆焊層與換熱管裂紋如圖6、7 所示。
圖4 管箱內(nèi)部復(fù)板裂紋
圖5 筒體裂紋挖補(bǔ)方案
圖6 管板堆焊層裂紋
圖7 換熱管裂紋
高壓鍋爐給水預(yù)熱器E-01005 于2006 年投用,2010 年裝置大修期間定期檢驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)異常,2013 年1 月大修期間宏觀檢查未發(fā)現(xiàn)異常。該設(shè)備的管箱采用爆炸復(fù)合板, 基板材料為15CrMoR,厚22mm,復(fù)板材料為0Cr18Ni10Ti,厚3mm。 管板材料為12Cr2Mo1 Ⅳ,厚392mm;堆焊層材料為0Cr18Ni10Ti,厚8mm。
當(dāng)換熱管先于管箱開裂導(dǎo)致高壓鍋爐水泄漏時(shí),從換熱管泄漏至管箱的高壓水接觸到管箱內(nèi)壁時(shí),造成復(fù)板和基板之間瞬態(tài)溫差,產(chǎn)生的熱應(yīng)力超過材料的強(qiáng)度極限, 導(dǎo)致萌生裂紋,有多條裂紋同時(shí)產(chǎn)生、擴(kuò)展匯合,使管箱復(fù)板產(chǎn)生大面積龜裂紋;在復(fù)板裂紋尖端局部應(yīng)力集中處裂紋擴(kuò)展至基板,致使基層材料也出現(xiàn)裂紋。
經(jīng)觀察, 基板泄漏是從管箱的縱焊縫開始的, 基板焊縫和熱影響區(qū)是抗氫蝕的薄弱部位,焊縫對氫蝕的敏感均比母材高,氫分子尤其是氫原子有很高的擴(kuò)散率,在300℃時(shí),鐵晶格中擴(kuò)散率近14-4cm2/s,在高溫時(shí)由于氫分子的分解,焊接質(zhì)量不高的焊縫處的氣孔、不連續(xù)處和夾雜物就成為氫和甲烷聚集的場所,由于甲烷不能從鋼中擴(kuò)散出去,所以在內(nèi)部形成高壓,在焊縫不夠致密處造成裂紋(圖1)。
由于換熱管已經(jīng)泄漏,因此管箱內(nèi)的環(huán)境為濕的腐蝕性氣體,氫氣在此環(huán)境中經(jīng)過電化學(xué)反應(yīng)生成氫原子, 這些氫原子滲透到鋼中之后,使鋼材晶粒間的原子結(jié)合力降低,即發(fā)生氫脆(一次脆化、可逆),破壞了鋼的晶格。 進(jìn)而在高氫分壓的狀態(tài)下,氫原子和氫分子通過晶格和晶間向內(nèi)擴(kuò)散,這些氫與鋼中的碳化物(滲碳體)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成甲烷(Fe3C+2H2→3Fe+CH4),造成鋼內(nèi)部脫碳,甲烷氣體不能從鋼中擴(kuò)散出去而聚集在晶間形成局部高壓,造成應(yīng)力集中,晶間變寬,致使產(chǎn)生微小裂紋(氫致裂紋),即發(fā)生氫蝕(不可逆、材料脆化),隨著時(shí)間的延長,這些裂紋逐漸相連,使鋼材的強(qiáng)度和韌性下降而失去原有的塑性而變脆。
經(jīng)分析,預(yù)熱器滲漏的原因是發(fā)生氫蝕(不可逆、材料脆化),致使產(chǎn)生微小裂紋(氫致裂紋)。 為此,針對后續(xù)生產(chǎn)提出以下建議:
a. 現(xiàn)有檢漏閥門不能關(guān)閉,建議引至高處放空。 減少泄漏氣體在304 貼襯板與管箱母材之間的積聚,產(chǎn)生額外的應(yīng)力、加劇襯里新焊縫的損壞、進(jìn)而加劇母材(15CrMoR)的氫蝕。
b. 管箱母材(15CrMoR)的強(qiáng)度已經(jīng)有所下降,不符合GB/T 150/151 標(biāo)準(zhǔn)的要求,但是生產(chǎn)還要繼續(xù), 為解決合規(guī)使用和安全使用問題,建議請專業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)做合于使用的評價(jià)。
c. 壓力容器的維修單位在維修施工前未及時(shí)辦理維修告知及申請監(jiān)督檢驗(yàn),說明壓力容器的安全監(jiān)督、檢驗(yàn)有待加強(qiáng),使用單位的督促力度有待提升。
d. 為盡快恢復(fù)生產(chǎn),壓力容器管板、管箱裂紋未處理完畢,維修后未進(jìn)行耐壓試驗(yàn)就匆忙投入使用,反映使用單位壓力容器的使用管理法律意識有待提升、安全意識有待落實(shí)。