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        丙烯酸廢氣裝置催化氧化問(wèn)題及優(yōu)化方案

        2021-04-14 05:45:26馬智超
        中國(guó)設(shè)備工程 2021年7期
        關(guān)鍵詞:床層丙烯酸尾氣

        馬智超

        (中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)

        催化劑以高溫合金鋼金屬蜂窩為載體,在停車(chē)檢修過(guò)程當(dāng)中,工作人員發(fā)現(xiàn)所使用的廢氣催化劑,在局部位置出現(xiàn)了燒毀問(wèn)題。催化劑以高溫合金鋼金屬蜂窩為載體,由于局部熱點(diǎn)失去了韌性,在輕輕接觸之后出現(xiàn)斷裂粉碎;在高溫穩(wěn)定化處理的氧化鋁涂層上,以高度分散的鉑、鈀貴金屬活性組分也出現(xiàn)了涂層嚴(yán)重脫落的情況。針對(duì)新更換催化劑使用未到12個(gè)月出現(xiàn)局部燒毀問(wèn)題,進(jìn)行有針對(duì)性的分析以及處理,以此避免此類(lèi)現(xiàn)象重復(fù)出現(xiàn),提升廢氣處理的效率,延長(zhǎng)裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行。

        1 尾氣處理單元

        1.1 催化劑反應(yīng)原理

        在現(xiàn)階工業(yè)有機(jī)廢氣是造成空氣污染最嚴(yán)重的一種工業(yè)污染源。為此就需要采用催化燃燒的處理方式使有機(jī)廢氣轉(zhuǎn)化成無(wú)毒無(wú)害氣體,才能避免對(duì)周?chē)目諝庠斐蓢?yán)重的污染和影響。在本文的研究的催化劑是一種貴金屬蜂窩類(lèi)型的固定床催化劑,其外觀尺寸在565×590×90mm,橫截面開(kāi)孔率400目/平方英寸,床層起燃溫度280℃,而在催化劑的運(yùn)行過(guò)程中,其床層的最高溫度不可以超過(guò)650℃。由于其丙烯酸裝置當(dāng)中有著各種各樣的物質(zhì)成分,通過(guò)催化氧化對(duì)尾氣當(dāng)中的有害物質(zhì),進(jìn)行全面的處理,充分的保障排出的尾氣,能夠在合理的范圍當(dāng)中。

        本系統(tǒng)采用貴金屬鉑、鈀催化劑,在200~650℃的條件下使丙烯酸尾氣和廢水中的揮發(fā)性有機(jī)組分與空氣中的氧氣反應(yīng),形成對(duì)環(huán)境無(wú)害的二氧化碳和水。催化反應(yīng)如下:

        1.2 技術(shù)特點(diǎn)

        在催化氧化過(guò)程中,該催化劑有著較大的優(yōu)勢(shì)性。例如,高溫穩(wěn)定化處理的氧化鋁載體和耐高溫、耐腐蝕合金鋼骨架,確保催化劑不被燒結(jié),保持催化劑穩(wěn)定的比表面積。

        催化劑模塊所采用的高溫不銹鋼包邊,以及合金鋼骨架,相比陶瓷催化劑,可以在使用的過(guò)程中,有著較強(qiáng)的機(jī)械強(qiáng)度。模塊化設(shè)計(jì)便于檢修時(shí)催化劑順利的進(jìn)行裝卸、清理催化劑,延長(zhǎng)催化器的使用壽命。同時(shí),整體結(jié)構(gòu)上,使用的是高度分散的貴金屬,加大了廢氣催化氧化的接觸面積。催化劑金屬蜂窩狀結(jié)構(gòu)有著較為低的阻力,以此在實(shí)際運(yùn)行中,防止廢氣局部區(qū)域停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng),過(guò)度氧化導(dǎo)致飛溫的情況發(fā)生。并且,蜂窩狀結(jié)構(gòu)可以增加廢氣的湍流程度,使廢氣盡可能的均勻氧化。在一些溫度較高的環(huán)境下,蜂窩狀結(jié)構(gòu)也能有著一定程度的形變熱穩(wěn)定性。

        1.3 基本操作

        在運(yùn)行的過(guò)程中,首先需要對(duì)反應(yīng)器入口的溫度進(jìn)行合理的控制,本系統(tǒng)采用丙烯酸裝置的DCS系統(tǒng)和SIS對(duì)丙烯酸尾氣催化燃燒處理系統(tǒng)進(jìn)行控制、監(jiān)視和聯(lián)鎖停車(chē)。反應(yīng)器入口正常操作溫度為280~400℃。正常操作過(guò)程中,應(yīng)保持催化反應(yīng)器入口溫度在正常操作范圍內(nèi),這樣可以使催化反應(yīng)效率最高。生產(chǎn)過(guò)程中一旦低于正常操作溫度,催化劑活性低,無(wú)法完全轉(zhuǎn)化尾氣中有機(jī)物;高于正常操作溫度,系統(tǒng)容易飛溫,甚至在嚴(yán)重的情況下可能燒毀催化劑。

        正常操作工況下,催化反應(yīng)器的出口溫度控制在550~620℃,催化反應(yīng)器的出口溫度與反應(yīng)器的入口溫度、丙烯酸尾氣的組成和循環(huán)氣量有關(guān)。正常操作過(guò)程中,應(yīng)維持反應(yīng)器出口溫度在正常范圍內(nèi)。反應(yīng)器出口溫度低于正常操作溫度,無(wú)法完全轉(zhuǎn)化尾氣中的有機(jī)物,應(yīng)提高反應(yīng)器入口溫度或減少循環(huán)稀釋氣體流量來(lái)提高反應(yīng)器出口溫度;同時(shí),反應(yīng)器的出口溫度也不能太高,如果反應(yīng)器的出口溫度高于最高操作溫度,就會(huì)縮短催化劑壽命甚至燒毀催化劑。此時(shí),應(yīng)降低反應(yīng)器入口溫度或增大循環(huán)稀釋氣體流量來(lái)降低反應(yīng)器出口溫度。反應(yīng)器 R-5101出口測(cè)溫TI-51203A、B、C、D、E、F、G七者中有兩者最大值超過(guò)640℃時(shí),廢氣單元聯(lián)鎖停車(chē),丙烯酸尾氣放空閥HV-51002A全開(kāi),丙烯酸尾氣調(diào)節(jié)閥HV-51002B全關(guān)。

        2 廢氣催化氧化催化劑問(wèn)題及優(yōu)化

        圖1 廢氣處理控制系統(tǒng)

        本文分析的丙烯酸及酯裝置急冷塔塔頂排出的尾氣中含有丙烯、丙烷、甲醛、乙醛、丙烯酸和一氧化碳等對(duì)環(huán)境和人體有害的成分。尾氣催化燃燒處理系統(tǒng)采用先進(jìn)的催化氧化技術(shù)處理這些有機(jī)物,該系統(tǒng)擔(dān)負(fù)著處理丙烯酸及酯裝置排出的丙烯酸廢氣,使排放的尾氣達(dá)到規(guī)定要求的任務(wù)。

        在本文主要分析該裝置在2018年大修時(shí)新更換的廢氣催化劑,但開(kāi)工后的第一個(gè)生產(chǎn)周期內(nèi),該裝置各項(xiàng)工藝生產(chǎn)參數(shù)都處于正常的范圍當(dāng)中,其廢氣催化劑的催化轉(zhuǎn)換率降低,外排廢氣非甲烷總烴含量不斷的上升,停車(chē)檢修發(fā)現(xiàn)催化劑出現(xiàn)局部飛溫?zé)龤闆r發(fā)生。

        對(duì)反應(yīng)器及內(nèi)部催化劑模塊損壞程度詳細(xì)檢查后,對(duì)催化劑損壞的區(qū)域分布詳細(xì)研究并分析其原因,經(jīng)過(guò)針對(duì)性的組織和討論后,得出催化劑損壞的主要原因及調(diào)整措施:

        (1)催化劑暴露在極高高溫下將極大地減少催化劑的壽命,在更換催化劑后的整個(gè)周期內(nèi),反應(yīng)器出口溫度都在610~620℃之間,任何時(shí)候都未出現(xiàn)催化劑的出口溫度超過(guò)640℃(連鎖溫度)?,F(xiàn)階段所使用催化劑的載體高溫蜂窩狀合金鋼,其耐高溫的實(shí)際情況,并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)的實(shí)際要求,催化劑載體耐高溫性能需要提升。(2)催化劑模塊分兩層擺放在反應(yīng)器內(nèi),廢氣通過(guò)內(nèi)層催化劑床層起燃溫度280℃左右開(kāi)始反應(yīng)升溫,通過(guò)外層催化劑反應(yīng)終結(jié)溫度可達(dá)610~620℃,反應(yīng)床層溫度分布并不均勻,外層催化劑床層溫度計(jì)較高,導(dǎo)致外層催化劑燒毀較為嚴(yán)重。催化劑蜂窩狀流道其表面氧化鋁涂層上具有的高度分散的鉑、鈀貴金屬活性組分采用均勻的方式分布,廢氣穿過(guò)催化劑床層催化反應(yīng)過(guò)程中反應(yīng)熱點(diǎn)集中在外層催化劑。

        針對(duì)上述的問(wèn)題進(jìn)行優(yōu)化過(guò)程中,首先需要有效的提升其催化劑整體的耐高溫性能,不僅催化劑的合金鋼載體,也包括包含貴金屬的氧化鋁涂層,這兩方面有效的提升耐高溫的極限范圍,才能有效防止催化劑涂層脫落,延長(zhǎng)催化劑使用壽命。同時(shí),在保障廢氣催化反應(yīng)轉(zhuǎn)化率的前提下,貴金屬涂層中高度分散的鉑、鈀含量應(yīng)進(jìn)行合理的分布和設(shè)計(jì),外層催化劑因反應(yīng)溫度高,催化劑活性大,應(yīng)結(jié)合廢氣通過(guò)內(nèi)層催化劑后有機(jī)組份降低的百分比、溫度、催化劑活性綜合計(jì)算鉑、鈀含量及分布,使廢氣催化反應(yīng)的床層溫度分布更均勻,避免局部熱點(diǎn)和飛溫情況的出現(xiàn)。

        從工藝操作角度出發(fā),丙烯酸兩級(jí)氧化丙烯醛及丙烯酸反應(yīng)器的轉(zhuǎn)化率,決定了廢氣裝置廢氣進(jìn)料中的有機(jī)組份含量,丙烯醛及丙烯酸反應(yīng)器適當(dāng)提溫可以提高轉(zhuǎn)化率,降低廢氣裝置的負(fù)載壓力;調(diào)整循環(huán)鼓風(fēng)機(jī),增大廢氣外排循環(huán)量FI-51002,可以有效降低丙烯酸廢氣中有機(jī)物含量。調(diào)整空氣鼓風(fēng)機(jī),增加廢氣中空氣含量,降低廢氣中有機(jī)物含量的同時(shí)也降低了廢氣反應(yīng)器入口溫度。在保證廢氣反應(yīng)器入口溫度滿(mǎn)足催化劑床層起燃溫度的前提下,催化轉(zhuǎn)化率合格的基礎(chǔ)上,盡可能的降低廢氣中有機(jī)組份含量對(duì)控制催化劑床層溫度是非常有效的措施。

        3 結(jié)語(yǔ)

        綜上所述,在對(duì)丙烯酸廢氣裝置催化劑局部燒毀失效進(jìn)行探討的過(guò)程中,首先需要明確出其設(shè)備運(yùn)行的實(shí)際原理,之后對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題,進(jìn)行有針對(duì)性的解決和處理,進(jìn)而保障催化劑能夠安全平穩(wěn)長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn),在運(yùn)行的整個(gè)生命周期中轉(zhuǎn)化率穩(wěn)定。

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