雅礱江流域水電開(kāi)發(fā)有限公司 丁澤濤
2014至2019年以來(lái),某水電站監(jiān)控系統(tǒng)多次短時(shí)報(bào)“GIS#1主變高壓側(cè)Ubc、Uca 線電壓越低限”、“5014開(kāi)關(guān)保護(hù)裝置異常報(bào)警”信號(hào)。經(jīng)檢查確認(rèn),5014開(kāi)關(guān)保護(hù)裝置異常報(bào)警原因均為#1主變高壓側(cè)C 相電壓短時(shí)降低導(dǎo)致。2019年1月5日05點(diǎn)28分19秒,監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)“#1安控裝置PT 斷線”,持續(xù)時(shí)間約6分35秒,導(dǎo)致該水電站1號(hào)安控裝置閉鎖及對(duì)應(yīng)變電站安控裝置異常報(bào)警,同時(shí)也伴有“5014開(kāi)關(guān)保護(hù)裝置異常報(bào)警”信號(hào)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn),報(bào)警原因均為#1主變高壓側(cè)C 相電壓降低、自產(chǎn)零序電壓異常。針對(duì)此異?,F(xiàn)象,結(jié)合歷次異常事件數(shù)據(jù)對(duì)511YH C 相電壓異常開(kāi)展進(jìn)一步檢查和分析。
2017年3月16日03時(shí)04分、03時(shí)05分、03時(shí)23分、04時(shí)56分、06時(shí)07分、08時(shí)28分,CCS 多次發(fā)“1號(hào)主變高壓側(cè)線電壓Ubc475.82kV 低限報(bào)警、超低限報(bào)警,1號(hào)主變高壓側(cè)線電壓Uca475.55kV 低限報(bào)警、超低限報(bào)警”等信號(hào)。查詢歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),06時(shí)07分15秒報(bào)警事件時(shí)刻511YH Ua 為306.30 kV、Ub 為306.80kV、Uc 為242.75kV,檢查1號(hào)主變及相關(guān)500kV 一次設(shè)備運(yùn)行正常。
經(jīng)提取歷史數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),#1主變高壓側(cè)線電壓Ubc、Uca 越低限事件在2014年、2015年、2016年、2017年、2018年分別發(fā)生13次、2次、0次、2次、0次,且每次發(fā)生時(shí)均伴有GIS 開(kāi)關(guān)或隔刀動(dòng)作。但每次GIS 開(kāi)關(guān)或隔刀動(dòng)作不一定出現(xiàn)#1主變高壓側(cè)線電壓Ubc、Uca 越低限報(bào)警,仍存在一定偶然性。為進(jìn)一步確定報(bào)警原因,根據(jù)某水電站GIS 500kV設(shè)備操作時(shí)GIS#1主變高壓側(cè)線電壓越低限報(bào)警、5014開(kāi)關(guān)保護(hù)裝置異常報(bào)警檢查處理方案,于2018年4月19日對(duì)GIS#1主變高壓側(cè)電壓互感器511YH相關(guān)外部二次回路(自LCP2以外)檢查,包括電纜芯線核對(duì)、絕緣測(cè)試、端子緊固與更換等,確認(rèn)二次回路、元件及電纜無(wú)異常。
2018年5月10日19時(shí)41分,當(dāng)運(yùn)行操作合上50122刀閘后,CCS 再次瞬報(bào)“1號(hào)主變高壓側(cè)線電壓Ubc498.40kV 低限報(bào)警、超低限報(bào)警”、“1號(hào)主變高壓側(cè)線電壓Uca498.04kV 低限報(bào)警、超低限報(bào)警”,5s 后恢復(fù)正常?,F(xiàn)場(chǎng)檢查511YH、5014、5013開(kāi)關(guān)一、二次設(shè)備運(yùn)行正常。為更直觀捕捉電壓變化趨勢(shì),分別于2018年5月11日與2018年5月20日,將511YH 二次繞組接入故障錄波儀內(nèi)對(duì)異常電壓波形進(jìn)行捕捉。
經(jīng)統(tǒng)計(jì),從2016年12月17日5014開(kāi)關(guān)保護(hù)改造投運(yùn)后多次報(bào)PT 斷線異常報(bào)警信號(hào)及具體報(bào)警次數(shù)為:2017年1月至2018年1月0次;2018年2月1次,持續(xù)時(shí)間(秒)5;2018年3月3次,持續(xù)時(shí)間(秒)2、6、2;2018年4月1次,持續(xù)時(shí)間(秒)3;2018年5月至10月0次;2018年11月1次,持續(xù)時(shí)間(秒)2;2018年12月5次,持續(xù)時(shí)間(秒)2、3、2、2、2;2019年1月1日至7日6次,持續(xù)時(shí)間(秒)3、5、3、11、4、10。自2018年5月31日安控裝置改造投運(yùn)后,1號(hào)安控裝置在2019年1月5日5點(diǎn)28分和18點(diǎn)47分分別發(fā)生兩次PT 斷線報(bào)警,持續(xù)時(shí)間分別為6分35秒和24秒。
2013年12月,GIS 5013開(kāi)關(guān)大修時(shí)從送出線路出線套管處對(duì)511YH 分相施加317.5kV 電壓,加壓時(shí)間15min,試驗(yàn)合格。
2018年4月14日,檢修班組對(duì)511YH 進(jìn)行了一、二次繞組直流電阻、絕緣電阻和極性、變比試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1。其中,由于測(cè)試時(shí)串入大地回路,測(cè)量變比偏差在-1.3至-1.0之間,均超過(guò)其0.2級(jí)的規(guī)定,但三相偏差基本一致。經(jīng)與同類型的512YH、513YH 試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,各試驗(yàn)數(shù)據(jù)變化不大。因現(xiàn)場(chǎng)受到試驗(yàn)設(shè)備及運(yùn)行工況條件限制,該次檢查暫未對(duì)511Y 開(kāi)展交流耐壓、勵(lì)磁特性試驗(yàn)以及在線局放的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),且故障具有瞬時(shí)性,因此暫不能完全排除511YH本體異常。
表1 511YH 試驗(yàn)記錄表
按照《某水電站GIS500kV 設(shè)備操作時(shí)GIS#1主變高壓側(cè)線電壓越低限報(bào)警、5014開(kāi)關(guān)保護(hù)裝置異常報(bào)警檢查處理方案》完成了對(duì)二次回路及設(shè)備(監(jiān)控部分)、二次回路及設(shè)備(保護(hù)部分)的檢查。二次回路檢查內(nèi)容包括5013開(kāi)關(guān)現(xiàn)地控制屏LCP2、GIS 模擬屏MCP、接口屏IFP、GIS開(kāi)關(guān)站現(xiàn)地控制單元9LCU、#1安控裝置、#2安控裝置、5014開(kāi)關(guān)保護(hù)裝置、5013開(kāi)關(guān)保護(hù)裝置二次回路核對(duì)、絕緣測(cè)試、端子緊固及更換、接地核查等。同時(shí),在5013開(kāi)關(guān)現(xiàn)地控制屏LCP2內(nèi)加裝等電位接地排,將1號(hào)主變高壓側(cè)9-1PT 的二次回路接地點(diǎn)由保護(hù)接地排改接入等電位接地排。
9LCU 內(nèi)511YH 二次側(cè)電壓由電度表測(cè)得,CCS 多次報(bào)Ubc、Uac 電壓越低限,Uab 電壓正常。經(jīng)5月12日至5月22日故障錄波信息可知,511YH 二次側(cè)繞組不單是第一組繞組C 相電壓出現(xiàn)越低限情況,第二組繞組C 相同樣出現(xiàn)越低限情況,初步排除測(cè)量元件問(wèn)題。
自2018年5月12日開(kāi)始,在GIS 現(xiàn)地控制屏接入臨時(shí)故障錄波儀,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)GIS 開(kāi)關(guān)操作時(shí)511YH 的波形,錄波情況如下。
圖1 511YH 二次繞組接線圖
2018年5月12日5043開(kāi)關(guān)分閘,錄波發(fā)現(xiàn)511YH第一繞組C 相電壓有明顯下降,第一繞組C 相電壓最低下降至約46V(正常值約為60V),其中3次諧波值達(dá)12%(圖2),其中1、2、3通道分別為第一繞組A 相、B 相、C 相,5、6、7通道分別為第二繞組A 相、B 相、C 相;2018年5月16日50331隔 刀分閘,錄波發(fā)現(xiàn)511YH 第二繞組C 相有明顯電壓下降,第二繞組C 相電壓最低下降至約50V(正常值約為60V),其中3次諧波值達(dá)8%(圖3),其中1、2、3通道分別為第一繞組C 相、第二繞組C 相、第三繞組C 相。
圖2 511YH 電壓異常波形圖
圖3 511YH 電壓異常波形圖
2018年5月22日9時(shí)4分左右,GIS 無(wú)任何操作,錄波發(fā)現(xiàn)511YH 第二繞組C 相電壓有明顯下降(圖4),其中1、2、3通道分別為第一繞組C 相、第二繞組C 相、第三繞組C 相;2018年5月22日50121隔刀合閘,錄波發(fā)現(xiàn)511YH 第一繞組C 相電壓、第二繞組C 相電壓有明顯下降,但第一繞組持續(xù)時(shí)間很短(圖5),其中1、2、3通道分別為第一繞組C 相、第二繞組C 相、第三繞組C 相。
圖4 511YH 電壓異常波形圖
圖5 511YH 電壓異常波形圖
圖6 511YH 電壓異常波形圖
2019年1月6日,在LCP2屏內(nèi)斷開(kāi)了511YH 的第二繞組負(fù)荷,此時(shí)C 相電壓仍然有降低,基本排除LCP 屏至負(fù)載側(cè)二次回路對(duì)511YH C 相電壓降低的影響。在LCP2屏內(nèi)斷開(kāi)511YH 的第二繞組負(fù)荷后電壓異常(圖6),其中1、2、3、4通道分別為第二繞組A 相、B 相、C 相及自產(chǎn)零序電壓。
5014開(kāi)關(guān)保護(hù)和安控裝置PT 斷線報(bào)警判據(jù)如下:安控裝置SCS-500E、5014開(kāi)關(guān)保護(hù)PCS-921A 的PT 斷線報(bào)警定值分別為3U0大于5.56V、延時(shí)5s 報(bào)警,3U0大于8V、延時(shí)1.25s 報(bào)警;PT 斷線恢復(fù)定值分別為3U0恢復(fù)正常后瞬時(shí)返回,3U0恢復(fù)正常后延時(shí)2s 后返回。
綜合監(jiān)控系統(tǒng)GIS#1主變高壓側(cè)Ubc、Uca 線電壓越低限、5014開(kāi)關(guān)保護(hù)裝置異常報(bào)警及安控裝置異常報(bào)警等事件,結(jié)合檢查情況及波形數(shù)據(jù)分析,初步判斷511YH 本體至LCP2屏段存在異常。為徹底消除設(shè)備隱患,建議對(duì)511YH 本體、本體至LCP2屏段二次回路進(jìn)行徹底檢查,必要時(shí)進(jìn)行更換建議采用自PT 端子屏向負(fù)荷輻射方式,對(duì)GIS 全部電壓互感器二次回路進(jìn)行統(tǒng)一改進(jìn),保證各二次回路規(guī)范、獨(dú)立、簡(jiǎn)潔、清晰。