國能(福州)熱電有限公司 鄒金芳
某發(fā)電公司2號機組功率變送器工作電源為雙路電源,均由UPS 供電,其UPS 為不接地系統(tǒng),2019年10月14日機組功率變送器UPS 工作電源UPS 發(fā)生L 相接地故障,DEH 系統(tǒng)內功率信號1跳變至262MW,功率信號2跳變至142MW,功率信號3跳變至-109MW,當時功率設定值為360MW,這樣將對DEH 控制系統(tǒng)的邏輯判斷產生較大的影響。
模擬UPS 電源L 線負載端接地情況下,用FLUKE 773過程信號分析儀測量在變送器輸出端和DEH 采集卡端測量變送器輸出的4~20mA 的直流量是穩(wěn)定可靠的,從DEH 后臺數(shù)據(jù)看,數(shù)據(jù)從零功率往負功率來回震蕩,變送器的規(guī)格是4~20mA對應功率0~866W。
模擬UPS 電源正常狀態(tài)及UPS 電源L 線負載端接地情況下,變送器輸出數(shù)據(jù)測量分析如表1,分析UPS 電源負載端L 線接地時,變送器輸出4~20mA 量中產生幅值較高的共模電壓最高可達55V,造成DEH 后臺功率顯示值跳動。而此時示波器監(jiān)測變送裝置輸出的直流4~20mA 信號穩(wěn)定正常,沒有出現(xiàn)異常跳變。
表1 UPS 電源不同工況下變送器輸出數(shù)據(jù)
從DEH 的I/O 模塊進行分析,模塊采樣電阻約250Ω,共模電壓抑制比為55dB(允許的交流共模電壓峰峰值小于28V)。峰峰值為55V 的共模電壓已超出卡件的抑制范圍,使得卡件數(shù)據(jù)采樣紊亂,引起DEH 功率信號跳變。
對現(xiàn)場錄制的共模電壓波形進行分析,共模電壓的峰峰值50V 左右,且有50Hz 的干擾信號。進一步分析50Hz 的干擾源為變送器電源模塊開關電源的交流輸入側引入的。
結合變送器電源模塊開關電源原理圖分析初級和次級連接有Y 安規(guī)電容,共模電壓是由圖中的Y安規(guī)電容引入的。
綜上所述,當機組有功功率變送器電源模塊的UPS 電源發(fā)生L 線接地故障時,4~20mA 輸出回路會因電源模塊Y 安規(guī)電容引入共模電壓,造成共模電壓超出卡件的抑制范圍,使得DEH 的I/O 模塊數(shù)據(jù)采樣紊亂,引起DEH 功率信號跳變。
通過對現(xiàn)場情況的檢查,造成DEH 數(shù)據(jù)跳變的主要原因為4~20mA 輸出回路產生的共模電壓,要解決共模電壓偏高的問題,可從以下兩個方面進行改進:
改變變送器電源供電方式。將機組有功變送器的電源由220V 直流電源進行供電,避免開關電源初級回路的交流電壓引入到次級回路中,改進后測試直流電源供電下的數(shù)據(jù)如表2(模擬直流系統(tǒng)發(fā)生正極或負極一點接地工況所測試的數(shù)據(jù)不變),共模電壓明顯降低且小于2V,DEH 后臺顯示功率數(shù)據(jù)正常。
表2 直流供電情況下的測試數(shù)據(jù)
優(yōu)化機組有功變送器的電源模塊。將開關電源模塊的初級與次級間的Y 電容去掉,在電源輸出低端對PE 之間增加Y 電容,從而降低4~20mA 輸出回路的共模電壓,改進后的電源模塊結構如圖1。優(yōu)化后的變送器進行不同運行工況下測試數(shù)據(jù)如表3、4、5,分析3個表中數(shù)據(jù),共模電壓在正常供電和L或N 線接地后,共模電壓值較改進前明顯降低,輸出回路電壓峰峰值最大為3.2V。
圖1 改進后的電源模塊結構圖
表3 UPS 電源正常供電工況
表4 UPS 電源L 線接地供電工況
表5 UPS 電源N 線接地供電工況
通過以上分析可以得出以下結論:機組有功功率變送器的UPS 工作電源發(fā)生接地造成DEH 顯示功率值發(fā)生跳變的原因為變送器電源模塊開關電源內部Y 安規(guī)電容設計存在缺陷,使輸出回路產生較高的共模電壓,造成DEH 的數(shù)據(jù)發(fā)生跳變。由以上改進措施試驗測試數(shù)據(jù)分析,可以通過改變變送器電源供電方式為直流供電、或優(yōu)化機組有功變送器的電源模塊的方法,可以有效降低輸出回路的共模電壓。