劉 凱,王世剛
(新疆圣雄氯堿有限公司,新疆 吐魯番838100)
新疆圣雄氯堿公司乙炔車間1#、2#裝置設(shè)計PVC生產(chǎn)能力均為25萬t/a,合計共50萬t/a。每套裝置配套4臺?4 200 mm發(fā)生器,發(fā)生器內(nèi)耙齒和擋板各6層,延長了電石在發(fā)生器內(nèi)的停留時間,使電石與水充分接觸反應(yīng),減少了電石渣漿液中的細小電石核顆粒,對降低電石單耗作用較大。
破碎好的電石進入電石料倉,由料倉底部的振動給料機加入到4#皮帶機上,再由4#大傾角皮帶機將電石輸送至發(fā)生器小加料斗。小料斗內(nèi)電石經(jīng)過上儲斗、下儲斗進入發(fā)生器。電石在發(fā)生器中與循環(huán)清液水反應(yīng)生成粗乙炔氣經(jīng)洗泥器、正水封進入洗泥塔和冷卻塔進行洗泥冷卻降溫。發(fā)生器溢流液流入渣漿槽,由渣漿輸送泵送入乙炔回收塔,利用負壓解析的方法對乙炔氣回收后,渣漿液自然流入濃縮池,在濃縮池內(nèi)渣漿進行自然固液分離,上層清液溢流至清液池,經(jīng)冷卻塔冷卻后,通過機泵輸送至發(fā)生器進行循環(huán)使用。發(fā)生器底部電石渣漿定時排入渣漿池,保證發(fā)生器溢流暢通。
通過向發(fā)生器加入過量的清液移走電石與水的反應(yīng)熱,電石遇水反應(yīng)如下:
CaC2+2H2O→Ca(OH)2+C2H2+130 kJ/mol
乙炔發(fā)生器在運行過程中受加水量不足、發(fā)生器壓力高、發(fā)生器手動加料、儲斗置換程序重復(fù)運行、儲斗排空閥密封不嚴(yán)、排空管阻火器堵塞、發(fā)生器腰鼓圈、振動給料機故障等因素的影響,使得發(fā)生器運行效率大大降低,且故障率高、檢修安全風(fēng)險大,使得發(fā)生器設(shè)計能力無法發(fā)揮。
(1)發(fā)生器加水量不足主要由發(fā)生器加水管道結(jié)垢影響所致。發(fā)生器加水量不足時,發(fā)生器能力只能發(fā)揮50%,嚴(yán)重影響平穩(wěn)高效生產(chǎn)。發(fā)生器加水主要為上清液,上清液主要成分為飽和氫氧化鈣溶液,氫氧化鈣含固量在1%以下。近些年國內(nèi)和國外一些公司在研究發(fā)生器加水管道結(jié)垢問題的解決方法,有變頻阻垢法、磁合金阻垢法、超聲波阻垢法等,但經(jīng)過試驗,均無明顯效果。目前要保證發(fā)生器加水管道暢通的措施有3個,a.每半年對發(fā)生器加水分支管道高壓清洗一次,每年對發(fā)生器加水主管道徹底高壓清洗一次,但高壓清洗費用較高;b.將發(fā)生器加水管道制作成短接,發(fā)生器檢修時,用酸進行浸泡,此方法作業(yè)時間長且風(fēng)險大;c.每半年對發(fā)生器加水分支管道更換一次,每年對發(fā)生器加水主管道更換一次,此方法作業(yè)工作量大,施工危險性大,費用較高。上述3種方法中,各公司基本都是使用高壓清洗加水管道。針對加水管道結(jié)垢問題,從管道材質(zhì)出發(fā),分別對CPVC管道、橡膠軟管、襯氟管道和襯陶瓷管道進行試驗,目前正在試驗,待結(jié)果出來后再判斷效果。
(2)發(fā)生器壓力高主要由發(fā)生器氣相出口管結(jié)垢、洗泥器液體分布器堵塞、冷卻塔填料堵塞所致。發(fā)生器壓力高時,發(fā)生器能力只能發(fā)揮60%。發(fā)生器氣相出口管結(jié)垢、洗泥器液體分布器堵塞、冷卻塔填料堵塞主要由于發(fā)生器生產(chǎn)的乙炔氣中夾帶有氫氧化鈣泥漿。發(fā)生器氣相出口管結(jié)垢、洗泥器液體分布器堵塞可通過定期對結(jié)垢物清理來保證發(fā)生器壓力穩(wěn)定。冷卻塔填料堵塞,若通過對冷卻塔填料更換來降低填料段阻力,需要每年對填料進行更換,費用較高,施工周期較長,作業(yè)危險性較大。要解決冷卻塔填料堵塞,需要在冷卻塔前增加一個洗泥塔,將乙炔氣中夾帶的泥漿洗滌下來即可解決填料堵塞的問題,目前冷卻塔已運行3年,填料段阻力未出現(xiàn)明顯上漲。
(3)發(fā)生器加料效率低主要表現(xiàn)在發(fā)生器手動加料、發(fā)生器儲斗置換程序重復(fù)運行、儲斗排空閥密封不嚴(yán)、排空管阻火器堵塞等問題,影響發(fā)生器效率約10%。
發(fā)生器手動加料問題,主要因為發(fā)生器上下儲斗內(nèi)電石量無法判斷,使得發(fā)生器加料模塊、置換模塊無法自動連接,從而需要現(xiàn)場人工判斷發(fā)生器上下儲斗內(nèi)料位,再通過對講機告知微機工可以進行下一步加料操作,操作安全風(fēng)險大,容易發(fā)生安全事故。發(fā)生器手動加料問題,可通過在發(fā)生器上下儲斗上加裝遠傳液位計,再通過程序?qū)l(fā)生器加料模塊、置換模塊連接起來,即可實現(xiàn)發(fā)生器自動加料,大大提高了發(fā)生器運行效率。
發(fā)生器儲斗置換程序重復(fù)運行、儲斗排空閥密封不嚴(yán)、排空管阻火器堵塞等問題主要由于發(fā)生器儲斗置換過程中,排出的置換氮氣中含有電石灰,造成發(fā)生器儲斗排空閥閥芯磨損和積灰、阻火器堵塞等,最終造成發(fā)生器置換程序重復(fù)運行。針對發(fā)生器置換氣中含有電石灰問題,在發(fā)生器排空管道上加裝緩沖罐,使置換氣中電石灰在緩沖罐內(nèi)沉降,從而減少置換氣中電石灰含量,達到提高置換效率、降低閥門故障率和維修費用的效果,大大提高了發(fā)生器運行效率。
(4)發(fā)生器故障率高主要表現(xiàn)在腰鼓圈泄漏、振動給料機故障等問題,每次檢修發(fā)生器需要停用5 h。
發(fā)生器腰鼓圈泄漏主要原因為腰鼓圈橡膠材質(zhì)不能滿足生產(chǎn)溫度、內(nèi)襯磨損和腰鼓圈上下法蘭不同心等,使用壽命為1~3個月不等。針對發(fā)生器腰鼓圈泄漏的3個原因,分別通過選用天然橡膠材質(zhì)、將腰鼓圈內(nèi)襯縮小10 mm、對發(fā)生器振動給料機法蘭口和法蘭口高度進行調(diào)整,使腰鼓圈處于壓緊收縮狀態(tài)和上下法蘭同心狀態(tài)等措施來延長腰鼓圈使用壽命,經(jīng)過改造和優(yōu)化后,腰鼓圈使用壽命延長至6個月,大大提高了發(fā)生器運行效率。
發(fā)生器振動給料機故障主要表現(xiàn)為振動電機故障,造成振動電機故障的原因主要為電機接地不良燒毀、電機電源線松動、電機超負荷燒毀等,振動給料機正常運行周期為2個月。針對電機接地不良燒毀問題,將電機接地線接頭進行加固處理,同時采用雙螺帽,要求班組每小時對電機接地線進行巡檢,發(fā)現(xiàn)松動及時通知電工處理;針對電機電源線松動問題,采用電機接線雙螺帽固定,并使用彈簧墊片,同時在電機接線完畢后,用絕緣膠帶將電纜線與接線緊密固定;針對電機超負荷燒毀問題,要求發(fā)生器儲斗將電石使用完畢后,再延長2 min停機,并由現(xiàn)場操作工確認振動給料機箱體內(nèi)無電石后再停機,減小振動給料機啟動負荷。將上述3個問題解決后,發(fā)生器振動給料機運行周期延長至4~6個月,大大提高了發(fā)生器運行效率。
通過解決發(fā)生器加水量不足、壓力高、手動加料、儲斗置換程序重復(fù)運行、儲斗排空閥密封不嚴(yán)、排空管阻火器堵塞、發(fā)生器腰鼓圈、振動給料機故障等問題,使得發(fā)生器運行效率大大提高,故障率明顯下降,檢修費用大大降低。