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        乙炔清凈次鈉多級配制系統(tǒng)安全升級改造分析

        2021-07-26 01:23:30梁愛華
        中國氯堿 2021年6期
        關(guān)鍵詞:工藝系統(tǒng)

        梁愛華

        (唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山063305)

        唐山三友氯堿有限責(zé)任公司(以下簡稱“氯堿公司”)現(xiàn)有燒堿產(chǎn)能53萬t/a,PVC產(chǎn)能43.5萬t/a、專用樹脂產(chǎn)能7萬t/a。氯堿公司現(xiàn)采用電石法制備乙炔氣工藝,該工藝在行業(yè)中應(yīng)用廣泛,技術(shù)成熟可靠,但根據(jù)十幾年的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和效果分析,依然存在影響安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的不利因素。近年來,氯堿行業(yè)各層次技術(shù)管理人員致力于探究乙炔氣工藝系統(tǒng)的節(jié)能、安全、環(huán)保方面設(shè)備升級和技術(shù)改造,不斷提升乙炔氣生產(chǎn)的安全等級和經(jīng)濟(jì)效益,為氯堿行業(yè)的綠色安全可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

        1 背景分析

        現(xiàn)有氯乙烯制備工藝系統(tǒng)中,乙炔氣與燒堿系統(tǒng)產(chǎn)生的氯化氫在含汞觸媒的轉(zhuǎn)化器中轉(zhuǎn)化為氯乙烯。其中,乙炔氣是通過原料電石在發(fā)生器中遇水產(chǎn)生的,同時(shí),發(fā)生器產(chǎn)生的粗乙炔氣中夾雜硫化氫和磷化氫,此類雜質(zhì)氣體一方面會使含汞觸媒中毒,產(chǎn)生不可逆的吸附,破壞其活化性能,大大降低氯乙烯的轉(zhuǎn)化效率,不利于生產(chǎn)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;另一方面,磷化氫(特別是P2H4)自燃點(diǎn)低,夾雜在乙炔氣中易造成安全事故,不利于生產(chǎn)系統(tǒng)的安全運(yùn)行。故粗乙炔氣需要通過清凈系統(tǒng),利用次氯酸鈉的強(qiáng)氧化性,對雜質(zhì)氣硫化氫、磷化氫進(jìn)行氧化反應(yīng),生成高價(jià)態(tài)酸根的形式,進(jìn)而從粗乙炔氣中徹底除去。

        乙炔清凈工序的次氯酸鈉配制濃度會直接影響清凈效果及安全性能,通常用有效氯來表征次氯酸鈉的配制指標(biāo),有效氯應(yīng)控制在0.085%~0.120%,pH值在7.0~8.0。有效氯含量若超0.150%,則會釋放游離氯,與乙炔接觸反應(yīng)劇烈引起爆炸,直接危害生產(chǎn)安全運(yùn)行。近年,為了解決廢次氯酸鈉水回收乙炔氣并回用廢水問題,氯堿公司對乙炔清凈次氯酸鈉的配制系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化和改造,參照行業(yè)做法,通過回收廢次氯酸鈉中的乙炔氣,并進(jìn)一步處理后將大部分(85%)廢次鈉水安全回用于次氯酸鈉配制,即由原來的濃次氯酸鈉與水直接混合的一級配制,改造為濃次氯酸鈉與水配成1%,再由1%稀釋次鈉與脫除乙炔后的廢次鈉混合而成的多級配制,降低了原料電石消耗,同時(shí)節(jié)約了用水成本。下面將從工藝安全角度進(jìn)行闡述,分析乙炔清凈次氯酸鈉多級配制工藝的安全性能,探索出進(jìn)一步提高裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行的可靠措施,并進(jìn)行改造。

        2 次鈉多級配制工藝流程及系統(tǒng)分析

        2.1 一級配制流程

        次鈉配置水罐中的生產(chǎn)水由提升泵經(jīng)雙流量計(jì)和調(diào)節(jié)閥送至一級文丘里反應(yīng)器的注水口,同時(shí)濃次氯酸鈉在儲罐中由濃次鈉泵經(jīng)雙流量計(jì)和調(diào)節(jié)閥送至一級文丘里反應(yīng)器的加料口,經(jīng)過流量比串級控制,生產(chǎn)水和濃次氯酸鈉在反應(yīng)器中配制成1%次氯酸鈉溶液,隨后進(jìn)入1%次鈉儲槽。

        2.2 二級配制流程

        1%次氯酸鈉在儲槽中經(jīng)提升泵經(jīng)雙流量計(jì)和調(diào)節(jié)閥送至二級文丘里反應(yīng)器的加料口,同時(shí),清凈廢次鈉經(jīng)負(fù)壓閃蒸除去乙炔氣后,再經(jīng)冷卻系統(tǒng)加壓后經(jīng)雙流量計(jì)和調(diào)節(jié)閥送至二級文丘里反應(yīng)器的注水口,經(jīng)過流量比串級控制,廢次鈉和1%濃次氯酸鈉在反應(yīng)器中配制成0.085%~0.120%的稀次鈉溶液,然后自流至次鈉儲槽。次氯酸鈉多級配制流程簡圖見圖1。

        圖1 次氯酸鈉多級配制流程簡圖

        2.3 工藝系統(tǒng)分析

        次氯酸鈉一級配制流程中,如2FV-1301控制回路故障,閥門全開,則會造成濃次鈉泵上料過多,直接影響二級次氯酸鈉配制的濃度?,F(xiàn)有流程中已經(jīng)設(shè)置流量計(jì)的聲光報(bào)警系統(tǒng),但依然會造成進(jìn)清凈系統(tǒng)的稀次氯酸鈉濃度超標(biāo),嚴(yán)重時(shí),過量游離氯與乙炔氣混合有造成爆炸和人員傷亡的風(fēng)險(xiǎn);同時(shí),次氯酸鈉二級配制流程中,如廢次鈉2FV-1305控制回路故障,閥門誤關(guān)閉,也會使1%次鈉直接進(jìn)入次鈉儲槽,清凈次鈉指標(biāo)異常,造成過量游離氯與乙炔混合造成爆炸和人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)。雖然雙流量計(jì)控制均有流量高報(bào)警,但考慮到操作人員處理不及時(shí)等不可控因素,安全和不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)依然不可消除。所以,對乙炔清凈次氯酸鈉多級配制的工藝流程及控制進(jìn)行合理的分析和優(yōu)化迫在眉睫。

        3 工藝流程及控制系統(tǒng)優(yōu)化

        為消除乙炔清凈次氯酸鈉多級配制的工藝流程及控制中的風(fēng)險(xiǎn)因素,氯堿公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)協(xié)同資質(zhì)單位,通過危險(xiǎn)與可操作性及保護(hù)層分析,對整個(gè)次氯酸鈉多級配制系統(tǒng)進(jìn)行3個(gè)節(jié)點(diǎn)的劃分,即廢次鈉供料、次鈉一級配制和次鈉二級配制,分析每個(gè)工藝單元和操作步驟中,因工藝設(shè)計(jì)的偏差所造成的危險(xiǎn)和可操作性問題,并對可直接測量的工藝參數(shù),如溫度、壓力、流量、液位、濃度等,定性識別出危害等級,提出并分析確定有足夠保護(hù)層的防止措施和減緩措施。

        防止措施是防止一個(gè)或多個(gè)事故點(diǎn)的發(fā)生,如指示、報(bào)警、自動調(diào)節(jié)、聯(lián)鎖、操作規(guī)程等;減緩措施作用是減小事故點(diǎn)造成后果的嚴(yán)重程度。技術(shù)團(tuán)隊(duì)本著從工藝本質(zhì)安全的角度進(jìn)行深入分析,確定進(jìn)一步提高裝置本質(zhì)安全水平的措施,使整個(gè)次氯酸鈉多級配制系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)程度降到較低水平。

        綜合分析2.3中的工藝流程和安全風(fēng)險(xiǎn),總結(jié)提出了一系列消減爆炸和人員傷亡的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。即一級配制中,增加濃次鈉流量計(jì)二選二高高報(bào)警,DCS聯(lián)鎖停次鈉配制水泵和濃次鈉泵的聯(lián)鎖措施。二級配制中,1%次氯酸鈉泵出口新增切斷閥,1%次氯酸鈉雙流量計(jì)二選二高高或低低報(bào)警,DCS聯(lián)鎖關(guān)閉1%次氯酸鈉新增切斷閥,多級配制切斷系統(tǒng)優(yōu)化簡圖見圖2;同時(shí),為降低配制系統(tǒng)安全等級至較低水平,增加廢次鈉管線DCS和SIS應(yīng)急補(bǔ)水系統(tǒng),多級配制應(yīng)急補(bǔ)水系統(tǒng)優(yōu)化簡圖見圖3。此外,應(yīng)急水管網(wǎng)補(bǔ)水切斷閥在SIS中加設(shè)緊急停車按鈕,緊急狀況下操作人員應(yīng)急響應(yīng),也作為應(yīng)急措施的一部分。

        圖2 多級配制切斷系統(tǒng)優(yōu)化簡圖

        圖3 多級配制應(yīng)急補(bǔ)水系統(tǒng)優(yōu)化簡圖

        應(yīng)急補(bǔ)水分為DCS系統(tǒng)穩(wěn)定和SIS安全2種模式,一是為維持生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行的生產(chǎn)水管網(wǎng)補(bǔ)水,即在廢次鈉泵出現(xiàn)故障無法提供二級配制的稀釋水時(shí),由生產(chǎn)水管網(wǎng)直接聯(lián)鎖打開補(bǔ)水切斷閥,及時(shí)供應(yīng)稀釋用水,降低次鈉儲槽濃度超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn);二是為進(jìn)一步阻止運(yùn)行事故狀態(tài)下安全風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)大,在應(yīng)急水管網(wǎng)(消防用水)中增加SIL2等級切斷閥,與廢次鈉管線所在壓力形成控制回路,回路安全等級為SIL2,可在稀釋水系統(tǒng)和生產(chǎn)水管網(wǎng)均為故障狀態(tài)下,阻止游離氯含量超標(biāo)的次鈉進(jìn)入乙炔清凈系統(tǒng),避免爆炸等安全事故的發(fā)生。

        其中,SIS補(bǔ)水聯(lián)鎖系統(tǒng)在試運(yùn)行期間出現(xiàn)SIL2等級的壓力表顯示為低值,即接近于零或負(fù)值,造成SIS補(bǔ)水聯(lián)鎖系統(tǒng)無法順利投用。經(jīng)過氯堿公司專業(yè)技術(shù)分析得出,因文丘里設(shè)備的特殊性,壓力表安裝位置與設(shè)備較近,后期將擇機(jī)將SIL2等級壓力表改造為SIL2等級流量計(jì),再與補(bǔ)水閥進(jìn)行聯(lián)鎖,可直接解決此項(xiàng)問題。

        4 綜合效益及結(jié)語

        通過危險(xiǎn)與可操作性分析,對次氯酸鈉多級配制系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別后,消除了因設(shè)計(jì)缺陷或儀表故障等因素造成的風(fēng)險(xiǎn)。通過乙炔清凈次氯酸鈉多級配制系統(tǒng)工藝和控制優(yōu)化,提高工藝系統(tǒng)安全等級和本質(zhì)安全水平,一定程度上為乙炔清凈系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供堅(jiān)實(shí)保障。乙炔清凈為事故多發(fā)工序,在追尋經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),應(yīng)更加關(guān)注其系統(tǒng)的安全性能,深入挖掘分析不利于安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素,通過對工藝及控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),切實(shí)推進(jìn)企業(yè)和氯堿行業(yè)健康發(fā)展。

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