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        韶鋼煤氣系統(tǒng)壓力穩(wěn)定措施探討

        2021-04-04 15:40:25危中良陳富林
        冶金動力 2021年2期
        關(guān)鍵詞:動態(tài)平衡鋼鐵企業(yè)煤氣

        危中良,陳富林

        (廣東韶鋼松山股份有限公司,廣東韶關(guān) 512122)

        前言

        工業(yè)煤氣是鋼鐵企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的二次能源,占鋼鐵企業(yè)總能源消耗的30%左右。鋼鐵企業(yè)是能源消耗大戶,面臨著巨大的節(jié)能減排壓力,而減少煤氣放散,提高煤氣綜合利用效率,可降低企業(yè)能源成本,增強(qiáng)企業(yè)成本競爭力,因此提高煤氣利用效率成為鋼鐵企業(yè)的內(nèi)在需求和必然選擇。同時煤氣是一種有毒氣體,煤氣安全是冶金企業(yè)不可忽視的一項工作,為此如何確保其安全使用至關(guān)重要。

        1 煤氣系統(tǒng)壓力穩(wěn)定的重要性

        一般長流程的鋼鐵企業(yè)有三大爐,即:高爐、焦?fàn)t、轉(zhuǎn)爐。三大爐的副產(chǎn)品分別為高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣,統(tǒng)稱煤氣。因煤氣中含有一定量的CO氣體,是一種有毒的可燃?xì)怏w。在煤氣利用過程中,若使用不當(dāng),就會導(dǎo)致煤氣三大事故的發(fā)生,給企業(yè)造成人員傷亡和巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

        煤氣系統(tǒng)在運(yùn)行過程中因煤氣壓力不穩(wěn)定、波動過大,超過系統(tǒng)允許范圍,會引起煤氣三大事故的發(fā)生。如:系統(tǒng)壓力過高,會使煤氣系統(tǒng)排水器水封擊穿,或者煤氣設(shè)施的泄爆閥、安全閥啟動,導(dǎo)致煤氣外泄,從而易造成中毒、著火、爆炸事故。若壓力過低,無法滿足煤氣用戶的生產(chǎn)需求,甚至?xí)斐擅簹庠O(shè)施呈負(fù)壓運(yùn)行,導(dǎo)致更大的安全事故。

        除此之外,煤氣系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定導(dǎo)致煤氣用戶工藝生產(chǎn)的熱工制度得不到保證,既影響產(chǎn)品質(zhì)量,又增加產(chǎn)品單位熱耗。

        綜上所述煤氣系統(tǒng)壓力波動過大不利于企業(yè)安全生產(chǎn)與節(jié)能減排,因此鋼鐵企業(yè)在利用煤氣的過程中,保持系統(tǒng)中煤氣壓力的穩(wěn)定具有極其重要的意義。

        2 煤氣系統(tǒng)壓力波動的原因

        鋼鐵企業(yè)副產(chǎn)煤氣的發(fā)生量與消耗量,是影響煤氣動態(tài)平衡狀況的主要因素。煤氣系統(tǒng)壓力波動的主要原因有以下兩方面:

        2.1 生產(chǎn)正常情況下形成的波動

        鋼鐵企業(yè)副產(chǎn)煤氣的發(fā)生量與消耗量經(jīng)常隨生產(chǎn)工藝狀態(tài)的改變而產(chǎn)生波動。

        (1)系統(tǒng)設(shè)備在正常運(yùn)行情況下,煤氣產(chǎn)生量或消耗量均存在一定的波動性,如:熱風(fēng)爐換爐、焦?fàn)t換向等情況都將造成系統(tǒng)內(nèi)煤氣耗量變化,導(dǎo)致煤氣系統(tǒng)壓力波動;當(dāng)加熱坯料品種、規(guī)格、物理性質(zhì)、軋鋼產(chǎn)量等發(fā)生變化時,加熱工藝也隨之發(fā)生變化,煤氣用量也相應(yīng)變化,這必然造成系統(tǒng)內(nèi)煤氣壓力的大幅度波動。

        (2)混合煤氣是由高、焦、轉(zhuǎn)爐3種煤氣配置而成,如高、焦、轉(zhuǎn)爐煤氣配比不穩(wěn)定,會造成混合煤氣熱值隨時發(fā)生變化,也能引起煤氣系統(tǒng)壓力大幅度波動。

        2.2 生產(chǎn)異常情況下形成的波動

        (1)生產(chǎn)組織不力導(dǎo)致煤氣系統(tǒng)產(chǎn)供不平衡,從而造成系統(tǒng)煤氣量過小或過多,系統(tǒng)失效,壓力在上限或下限運(yùn)行,極易引發(fā)安全事故。

        (2)設(shè)備出現(xiàn)故障、突然減產(chǎn)、停產(chǎn)(如:高爐減風(fēng)、待料、出管道等),引起煤氣產(chǎn)量或用量大幅度變化,從而導(dǎo)致管網(wǎng)壓力異常波動,在此種條件下,極易發(fā)生煤氣事故。

        3 韶鋼近年來煤氣系統(tǒng)穩(wěn)壓的措施

        3.1 技術(shù)措施

        3.1.1 充分發(fā)揮煤氣柜瞬時調(diào)壓作用

        2015年將以前離線運(yùn)行的10萬m3高爐煤氣柜和7萬m3焦?fàn)t煤氣柜改為在線并網(wǎng)運(yùn)行。針對焦?fàn)t煤氣系統(tǒng)存在的問題,為確保7萬m3焦?fàn)t煤氣柜更好地發(fā)揮穩(wěn)定焦?fàn)t煤氣管網(wǎng)壓力的作用,2017年將7萬m3柜貯存壓力從5.0 kPa調(diào)整為4.8 kPa。

        3.1.2 發(fā)揮2座轉(zhuǎn)爐煤氣柜的有效柜容

        將2套獨立的轉(zhuǎn)爐煤氣回收系統(tǒng)中的2座(8萬m3和12萬m3)轉(zhuǎn)爐煤氣柜改為柜前聯(lián)通,解決了8萬m3柜(回收3座120 t轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生的煤氣)能力不足的問題,有效地降低了因柜滿導(dǎo)致的轉(zhuǎn)爐煤氣柜拒收頻次。

        3.1.3 混合煤氣配置、供應(yīng)系統(tǒng)的改造

        (1)2017年取消三柜區(qū)二混氣(轉(zhuǎn)爐煤氣中摻入少量的焦?fàn)t煤氣)向混合煤氣供應(yīng),將三柜區(qū)的轉(zhuǎn)爐煤氣改為向高爐煤氣管網(wǎng)供應(yīng)。因此公司混合煤氣全部由四柜區(qū)進(jìn)行供應(yīng),解決了三、四柜區(qū)2套混合煤氣供應(yīng)系統(tǒng)煤氣熱值、壓力不匹配造成的煤氣用戶壓力、熱值波動過大的問題,同時也解決了多年來因轉(zhuǎn)爐煤氣用戶單一(用于配混合煤氣),受混合煤氣用量的影響,轉(zhuǎn)爐煤氣存在零星放散的問題。

        (2)將四柜區(qū)的混合煤氣系統(tǒng)改造成自動配置系統(tǒng)。

        3.2 管理措施

        3.2.1 根據(jù)煤氣用戶的重要程度,設(shè)置用戶等級用氣制度

        設(shè)立了三級用氣制度:一級用戶為高爐焦?fàn)t用氣、混合站、供風(fēng)用煤氣鍋爐,二級用戶為軋材系統(tǒng),三級用戶為煤氣鍋爐、石灰窯、主體生產(chǎn)工序外的煤氣用戶。

        三級用戶是緩沖用戶,緩沖用戶為煤氣鍋爐、石灰窯等,其中煤氣鍋爐作為首選緩沖用戶,石灰窯作為次要緩沖用戶。

        3.2.2 設(shè)置管網(wǎng)剩余煤氣自動放散

        綜合考慮10萬m3高爐煤氣柜的貯存壓力及其所在管網(wǎng)的位置,重新對6#、7#、8#三座放散塔的放散壓力進(jìn)行了設(shè)置,并在3個放散塔設(shè)置了管網(wǎng)剩余煤氣自動放散功能,以滿足異常情況下將煤氣管網(wǎng)壓力波動控制在正常范圍內(nèi)。

        3.2.3 日常煤氣平衡管控

        鋼鐵企業(yè)煤氣平衡分為靜態(tài)平衡和動態(tài)平衡。靜態(tài)平衡是結(jié)合生產(chǎn)計劃、檢修計劃等影響因素,對一段時期內(nèi)的煤氣產(chǎn)出量、消耗量和需求量進(jìn)行預(yù)測性的平衡。動態(tài)平衡則是指對生產(chǎn)過程煤氣壓力、流量、熱值等參數(shù)采取的即時平衡。

        目前韶鋼兩種平衡方法都采用。靜態(tài)平衡由管技人員負(fù)責(zé),對某一個時期的生產(chǎn)組織模式提供指導(dǎo)意見。動態(tài)平衡由當(dāng)班調(diào)度完成,依據(jù)管網(wǎng)壓力以及煤氣柜柜位狀況,及時調(diào)整緩沖煤氣用戶的用量,控制煤氣系統(tǒng)壓力在允許范圍內(nèi)。

        4 韶鋼近年來煤氣系統(tǒng)壓力穩(wěn)定存在的問題

        鋼鐵企業(yè)副產(chǎn)煤氣的發(fā)生量與消耗量經(jīng)常隨生產(chǎn)工藝狀態(tài)的改變而產(chǎn)生波動,波動幅度與企業(yè)煤氣系統(tǒng)的硬件設(shè)施(如調(diào)壓設(shè)施)以及煤氣管理水平息息相關(guān)。目前韶鋼還存在煤氣壓力波動過大,引起煤氣鍋爐突停、煤氣水封沖穿等問題。

        4.1 高爐煤氣柜調(diào)壓能力不足

        與煤氣柜相比,用煤氣鍋爐調(diào)節(jié)煤氣存在滯后性,特別是大流量調(diào)節(jié)尤其嚴(yán)重,需要的時間長(一般約為0.5 h)。因此在實際運(yùn)行中煤氣鍋爐不能取代煤氣柜,實現(xiàn)瞬時調(diào)壓功能。

        目前韶鋼3座高爐生產(chǎn),日產(chǎn)鐵1.8萬~1.9萬t,產(chǎn)氣量約110萬~120萬m3/h。其中8號高爐爐容為3 200 m3,正常情況下,每小時換爐一次(每次10 min),每次熱風(fēng)爐換爐減少10萬m3/h的煤氣用量,當(dāng)其余用戶用量稍有波動,或2座高爐同時換爐時,10萬m3高爐煤氣柜的緩沖能力明顯不足,達(dá)不到穩(wěn)壓效果,從而導(dǎo)致管網(wǎng)壓力波動較大,目前高爐煤氣管網(wǎng)壓力波動控制在5 kPa之內(nèi)。

        由于高爐煤氣柜調(diào)節(jié)能力不足,壓力波動過大,為減少煤氣放散,高爐煤氣剩余放散塔的自動放散壓力設(shè)置相對較高,因此當(dāng)一個大用戶跳停或者高爐出現(xiàn)管道形成時,容易發(fā)生煤氣水封擊穿、煤氣泄漏等問題。

        4.2 煤氣動態(tài)平衡管控力度不夠

        4.2.1 煤氣調(diào)度人員不足

        目前煤氣系統(tǒng)管控分為煤氣柜區(qū)操作層和調(diào)度管理層。煤氣柜操作層主要保持煤氣柜設(shè)施運(yùn)行、產(chǎn)品供應(yīng)質(zhì)量滿足要求;煤氣動態(tài)平衡主要是調(diào)度管理層根據(jù)系統(tǒng)壓力大小,以最大利用煤氣、減少煤氣放散為目的來調(diào)控各用戶的用氣情況。

        在實際運(yùn)行過程中煤氣供應(yīng)與需求之間時刻發(fā)生著動態(tài)變化,需要采取即時平衡,即時控制。目前煤氣調(diào)度只有一人,該崗位還需完成其它業(yè)務(wù),不能對其進(jìn)行隨時動態(tài)監(jiān)控、平衡調(diào)整。

        4.2.2 動態(tài)平衡管控方法仍處于事后調(diào)控

        鋼鐵企業(yè)副產(chǎn)煤氣由于生產(chǎn)組織、設(shè)備檢修等原因,具有生產(chǎn)及消耗不穩(wěn)定的特點。目前在煤氣動態(tài)平衡管控方面,還依賴于調(diào)度員工的技能和責(zé)任心,且每次調(diào)控還處在事后調(diào)控。這種基于人工經(jīng)驗的煤氣管控存在很大的局限性,很難做到全局最優(yōu),不利于系統(tǒng)壓力穩(wěn)定和煤氣利用。

        5 改進(jìn)建議

        (1)高效發(fā)電項目建成后,為確保機(jī)組穩(wěn)定、安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,建議新建一座高爐煤氣柜,提升系統(tǒng)的穩(wěn)壓能力,從而保持煤氣柜、鍋爐等設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,降低系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)維成本。在新煤氣柜建成之前,用1座220 t/h煤氣鍋爐作為第一調(diào)節(jié)用戶。

        (2)目前韶鋼實現(xiàn)能介集控,建議在此基礎(chǔ)上整合能介集控操作層與調(diào)度層的職能,合并成一個崗位。

        (3)煤氣供需平衡是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程,實際生產(chǎn)中煤氣的產(chǎn)生與消耗時刻發(fā)生著變化。若用靜態(tài)分析的方法很難得到準(zhǔn)確的預(yù)測信息,需要建立動態(tài)預(yù)測模型[1]。建議利用韶鋼大集控中信息互通、大數(shù)據(jù)平臺的有利條件,根據(jù)不同生產(chǎn)狀態(tài)條件下煤氣產(chǎn)、耗的特點建立各工序煤氣產(chǎn)耗預(yù)測模型,為調(diào)度人員煤氣動態(tài)平衡管控提供有效依據(jù),從而確保煤氣柜長期在線運(yùn)行,實現(xiàn)煤氣系統(tǒng)壓力穩(wěn)定的目標(biāo)。

        (4)在預(yù)測模型的基礎(chǔ)上,以穩(wěn)定系統(tǒng)煤氣壓力、減少煤氣放散為目的,建立煤氣智能管控模型,從而實現(xiàn)煤氣智能管控。

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