童啟明,雷江泉,杜天義
(江鈴汽車股份有限公司,江西南昌 330000)
在齒輪傳動過程中,由于存在齒輪傳動誤差、彈性變形等因素,使得齒輪副在嚙入、嚙出時偏離了理論嚙合線。從而導(dǎo)致輪齒的干涉、沖撞,進而產(chǎn)生激振力,引起傳動系統(tǒng)的振動。在振動傳遞到變速器外部結(jié)構(gòu)的過程中產(chǎn)生共振而引發(fā)嘯叫噪聲[1-2]。
目前,已有很多學(xué)者和研發(fā)工作者針對變速器嘯叫問題展開了研究工作,但只針對于變速器齒輪修形、齒輪副分析的比較多,而以仿真模型、變速器臺架試驗、搭載整車進行試驗、主客觀駕評為體系化的驗證案例少之又少,體系化驗證具有重要實用價值。文中研究對象為某乘用車變速器,其抱怨工況為:在6擋行駛過程中,以勻速、加速或減速至100 km/h時,發(fā)動機轉(zhuǎn)速為2 300~2 800 r/min,此工況變速器有明顯嘯叫。針對這一問題,首先建立仿真模型,分析齒輪修形和殼體結(jié)構(gòu),確認變速器激勵源的優(yōu)化途徑;然后對傳遞路徑(拉絲、支架)進行測試和主觀駕評,確認傳遞路徑的優(yōu)化途徑。經(jīng)過對實車的主客觀駕評,所提方案對降低齒輪嘯叫噪聲效果明顯。
對某乘用車變速器嘯叫問題進行主客觀評價分析。
首先進行主觀駕評:勻速、加速或減速至100 km/h時,發(fā)動機轉(zhuǎn)速為2 300~2 800 r/min,變速器有明顯高頻嘯叫和低頻嘯叫。然后進行客觀駕評:對變速器近場和駕駛員左、右耳進行布點測試,通過音頻過濾分析發(fā)現(xiàn)主減階次21.72階及主減階次42階有明顯共振帶;通過振動信號可發(fā)現(xiàn)1 850 Hz和925 Hz附近存在明顯的共振帶。駕駛室內(nèi)左、右耳色譜圖如圖1所示,變速器近場色譜圖如圖2所示。
圖1 駕駛室內(nèi)左、右耳色譜圖
圖2 變速器近場色譜圖
通過分析可知,某乘用車變速器存在明顯的嘯叫問題,而且對應(yīng)高頻嘯叫(42階、1 850 Hz)和低頻嘯叫(21.72階、925 Hz)兩個表現(xiàn)。該問題需要從兩個方向共同解決:(1)變速器本體,包括齒輪、殼體、主減;(2)傳遞路徑,選換擋拉索、懸置、拉索支架。
根據(jù)某乘用車變速器參數(shù)和發(fā)動機外特性曲線,建立仿真分析模型,其中6擋齒輪參數(shù)見表1。
表1 6擋齒輪參數(shù)
外特性曲線如圖3所示。根據(jù)發(fā)動機外特性曲線設(shè)置仿真工況,變速器一軸輸入轉(zhuǎn)速為2 500 r/min,扭矩為225 N·m。仿真模型以變速器齒輪和殼體為研究對象,致力于變速器本身解決嘯叫問題。殼體振動仿真和實測對比如圖4所示??梢宰C明所建模型是有效的,可以作為建立理論分析的基礎(chǔ)。
圖3 乘用車外特性曲線
圖4 實驗與仿真變速器殼體振動響應(yīng)對比(225 N·m)
2.2.1 6擋齒輪修形對傳遞誤差(TE值)的影響
齒輪修形,指有意識地微量修整齒輪的齒面,使其偏離理論齒面的工藝措施[3-4]。按修形部位的不同,輪齒修形可分為齒廓修形和齒向修形聲[3-4]。主要參數(shù)為齒廓鼓形量(Cα)、齒向鼓形量(Cβ)、齒廓傾斜量(FHα)、齒向傾斜量(FHβ)以及螺旋角(齒向修行)等。
2.2.1.1 優(yōu)化螺旋角
分析6擋齒輪副(主動齒、被動齒)的螺旋角對傳動誤差的影響,如圖5所示,當(dāng)前設(shè)計狀態(tài)螺旋角均為35°,調(diào)整螺旋角并進行仿真分析,確認最優(yōu)螺旋角為33°。由圖5可知,優(yōu)化方案傳遞誤差比設(shè)計狀態(tài)傳遞誤差平均降低0.17 μm,嘯叫抱怨區(qū)域(扭矩225 N·m)降低0.19 μm,最優(yōu)區(qū)域(100 N·m)降低0.41 μm,極大地優(yōu)化嘯叫問題。
圖5 螺旋角對傳動誤差的影響
2.2.1.2 優(yōu)化Cα、Cβ、FHα、FHβ
分析6擋齒輪副(主動齒、被動齒)的Cα、Cβ、FHα、FHβ參數(shù)對傳動誤差的影響,如圖6和表2所示,通過優(yōu)化前后的對比,優(yōu)化后的傳遞誤差比原狀態(tài)傳遞誤差平均降低0.3 μm,最優(yōu)區(qū)域降低0.6 μm,極大地優(yōu)化嘯叫問題。
圖6 6擋齒輪參數(shù)優(yōu)化前后傳遞誤差對比
表2 6擋齒輪參數(shù)優(yōu)化前和優(yōu)化后對比
最優(yōu)方案傳遞誤差比設(shè)計狀態(tài)傳遞誤差平均降低0.54 μm,嘯叫抱怨區(qū)域(扭矩225 N·m)降低0.78 μm,最優(yōu)區(qū)域同嘯叫抱怨區(qū)域。
2.2.2 變速器殼體修模對TE的影響
對變速器主減殼體處增加3條加強筋,以增強殼體強度,減小殼體振動,降低傳遞誤差。變速器殼體修模如圖7所示。
圖7 變速器殼體修模
分析變速器殼體增加加強筋對傳動誤差的影響,如圖8所示,通過優(yōu)化前后的對比。優(yōu)化方案傳遞誤差比設(shè)計狀態(tài)傳遞誤差平均降低0.17 μm,嘯叫抱怨區(qū)域(扭矩225 N·m)降低0.78 μm,最優(yōu)區(qū)域同嘯叫抱怨區(qū)域。
圖8 變速器殼體修模對傳動誤差的影響
對優(yōu)化螺旋角、優(yōu)化齒輪副參數(shù)、增加殼體強度3種方案對整車嘯叫改善情況分析進行臺架試驗評估。綜合圖5和圖6、圖8數(shù)據(jù),分析結(jié)果見表3。
表3 3種方案臺架傳遞誤差值統(tǒng)計
由表3臺架試驗分析結(jié)果可知,優(yōu)化齒輪副參數(shù)>增加殼體強度>優(yōu)化螺旋角。
綜合優(yōu)化螺旋角、優(yōu)化齒輪副參數(shù)、增加殼體強度3種方案,對3種方案優(yōu)化前后進行對比分析,通過變速器殼體振動值、駕駛室內(nèi)駕駛員左右耳測試、變速器近場測試3個方面對優(yōu)化前后的方案進行對比。
3.2.1 優(yōu)化前后變速器殼體振動測試對比
對螺旋角、Cα、Cβ、FHα、FHβ、殼體強度進行優(yōu)化并裝在整車上,并與原狀態(tài)樣車對比,如圖9所示。優(yōu)化后樣車改善明顯,對變速器殼體表面振動進行測試。優(yōu)化樣車傳遞誤差比原狀態(tài)傳樣車遞誤差平均降低0.61 μm,嘯叫抱怨區(qū)域(扭矩225 N·m,轉(zhuǎn)速2 300~2 800 r/min)平均降低1.19 μm,最優(yōu)點(扭矩225 N·m,轉(zhuǎn)速2 683~2 800 r/min)降低1.89 μm,極大地優(yōu)化嘯叫問題。
圖9 優(yōu)化前后變速器殼體振動響應(yīng)對比(225 N·m)
3.2.2 優(yōu)化前后駕駛室內(nèi)駕駛員左右耳及變速器近場
左右耳及變速器近場測試結(jié)果如圖10和圖11所示。
圖10 駕駛室內(nèi)左右耳色譜圖
圖11 變速器近場色譜圖
對比圖1、圖2、圖10、圖11,優(yōu)化后的左右耳及變速器近場優(yōu)化明顯。
結(jié)合臺架測試和整車測試,客觀評價為:3種優(yōu)化方案大于優(yōu)化前方案。
采用10分制打分,6分以下不接受;6~7分表示一般基本接受;7~8分表示良好,可接受;8~10分表示優(yōu),性能優(yōu)越。要求CO-VI、NMP、Supplier三名主觀駕評工程師對樣車不同狀態(tài)進行主觀駕評,詳細見表4。
表4 樣車不同狀態(tài)下的主觀駕評結(jié)果
由表4主觀駕評結(jié)果可知,優(yōu)化齒輪副參數(shù)>增加殼體強度>優(yōu)化螺旋角。
通過建立仿真模型和仿真分析,提出了3種能解決100碼變速器嘯叫問題的方案假設(shè)。然后,采用主觀評價與客觀測試相結(jié)合的方法,通過客觀測試和主觀駕評,不僅證驗了3種方案可行性和每種方案能發(fā)揮的作用,而且驗證了主客觀駕評是一致的。通過文中的驗證分析,證明優(yōu)化齒輪副參數(shù)、增加殼體強度、優(yōu)化螺旋角3種方案為有效解決變速器嘯叫的問題。