張衛(wèi)峰,孟勝利,寧 培
(中國電建集團華中電力設(shè)計研究院有限公司,河南 鄭州 450000)
隨著氣候變化以及全球變暖,人們對大氣的關(guān)注度逐漸提高。為保護空氣環(huán)境,許多國家對垃圾焚燒煙氣進行嚴格管制[1]。煙氣中(59.3%的硫酸鹽、硝酸鹽等,16.8%的碳和煤煙,6.3%的礦物質(zhì)和18.6%的其他物質(zhì)[2])的NOx與SO2可在大氣中與某些成分發(fā)生化學(xué)反應(yīng),對大自然造成嚴重破壞,一些生物也會受到影響逐漸消亡[3]。隨著對NOx的監(jiān)管逐漸收緊,研究人員正在尋求技術(shù)應(yīng)對這些問題。文獻[4]利用不同的分析技術(shù)(如原位漂移、瞬態(tài)響應(yīng)實驗和氨氣NH3程序升溫脫附)提出了FeTiOx催化劑的NH3-SCR反應(yīng)機理,但存在使用昂貴的還原劑、NH3的運輸和儲存以及一些有毒有害氣體的處理等問題。文獻[5]開發(fā)一種噴射鼓泡反應(yīng)器(JBR)技術(shù)脫除NOx,煙氣被噴射到泥漿中,在液體表面形成泡沫層,為受傳質(zhì)限制的反應(yīng)提供了非常大的界面面積。但噴灑器管通常浸入液面以下200 mm或更深處,導(dǎo)致約2 kPa的煙氣壓降,嚴重限制了JBR的工業(yè)應(yīng)用。
針對上述技術(shù)存在的問題,為了滿足未來在嚴格遵守環(huán)保政策的情況下降低能源成本的需要,本文提出了一種新型噴霧分散鼓泡塔的脫除NOx結(jié)構(gòu),其結(jié)合了普通噴淋塔和噴射鼓泡反應(yīng)器,形成噴淋區(qū)與鼓泡區(qū):將垃圾焚燒的煙氣在噴淋區(qū)經(jīng)歷初始氮氧化物NOx脫除,然后在鼓泡區(qū)經(jīng)歷進一步脫除。并通過改變O3與NO物質(zhì)的量比和液氣比,探討了不同工藝參數(shù)對NOx脫除效率的影響。
新型噴霧分散鼓泡塔的結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 新型噴霧分散鼓泡塔的結(jié)構(gòu)
新型噴霧分散鼓泡塔結(jié)構(gòu)主要分為除霧區(qū)、噴霧區(qū)和氣泡區(qū)三個部分,除霧區(qū)設(shè)有氣溶膠消除器和除霧器,在噴霧區(qū)頂部安裝一層含有噴嘴的噴灑集管。噴淋管均勻分布在噴淋區(qū)底部,并浸入氣泡區(qū)的吸收漿液中。O3首先注入噴霧區(qū)入口處的煙氣流中。混合煙氣與噴霧液滴以同流模式反應(yīng),在噴霧區(qū)實現(xiàn)初始NOx脫除,并在氣泡區(qū)進一步脫除。除霧后,不含NOx的氣體排放到大氣中[6-7]。
液氣比和浸入深度對噴淋塔和JBR管道中脫硫效率影響較大,文獻[8]研究表明,當(dāng)液氣比處于(0~8) dm3·m-3范圍內(nèi),脫硫效率顯著提高。液氣比對NOx脫除有階段性影響;當(dāng)液氣比高于8 dm3·m-3時,噴淋塔的效率僅略有提高。因此,似乎只有通過增加液氣比或浸入深度才能滿足更嚴格的環(huán)境排放限制,通過降低液氣比和浸入深度來實現(xiàn)相對較低的能耗。為此,本研究噴灑管遵循這一研究成果,將噴灑管浸入深度與液氣比調(diào)制最佳狀態(tài)。
對于氣相反應(yīng),臭氧化器產(chǎn)生的O3分別與NO和NO2反應(yīng)生成NO2和NO3,產(chǎn)物NO2和NO3可根據(jù)反應(yīng)式(1)相互反應(yīng)[9-10]:
(1)
式中,如果注入的臭氧濃度低于入口NO濃度(O3 (2) 在水蒸氣存在的情況下,NO和NO2可形成HNO2(g)[11],其中部分分解為NO和NO2,其反應(yīng)式如下: (3) 對于液相反應(yīng),存在于氣液界面附近的N2O3、HNO2、NO2和N2O4的氣態(tài)物質(zhì)可被界面處的液體吸收。然后,這些物種將與水反應(yīng)形成水相HNO2和HNO3,其反應(yīng)式如下: (4) 式中,HNO3(aq)在水相中穩(wěn)定,而HNO2(aq)不穩(wěn)定,可以分解為NO和HNO3。此外,由于HNO2(aq)是一種弱酸,在水中不易電離[12],這導(dǎo)致HNO2(g)和H2O(l)之間存在主要的氣液界面電阻,其反應(yīng)式如下: (5) 然而,若NaOH在水相中,HNO2(aq)會通過反應(yīng)式(6)的中和反應(yīng)立即脫除: (6) 因此,可以防止HNO2分解(反應(yīng)式5)釋放NO,并且溶解的HNO2幾乎可以完全轉(zhuǎn)化為NaNO2。在NaOH存在下,HNO3也可以中和,其反應(yīng)式如下: (7) NaNO2和NaNO3是水溶性鹽,其離子反應(yīng)式如下: (8) 綜合以上反應(yīng)過程,可實現(xiàn)臭氧充分深度氧化NO生成N2O5,可用于探究噴淋相關(guān)因素對O3深度氧化污染物結(jié)合濕法噴淋脫除的影響,而排除氧化反應(yīng)時間引起的干擾[13]。關(guān)于短時間深度氧化的臭氧化器(尺寸:mm)如圖2所示。 圖2 臭氧化器內(nèi)部結(jié)構(gòu) 如圖2所示,短時間深度O3氧化反應(yīng)室長780 mm,內(nèi)徑40 mm,其上臭氧有四個不同位置的噴口,分別對應(yīng)0.5 s、1.0 s、1.5 s、2.0 s的氣相氧化反應(yīng)時間。由于實際垃圾焚燒廠或工業(yè)鍋爐尾部煙道煙氣流速快,煙道長度短,且臭氧噴槍布置位置多居于噴淋塔前,使得O3氧化煙氣反應(yīng)時間短(<1 s),造成煙道中O3氧化NOx不充分,只能在煙氣進入噴淋塔后流速降低,此時邊氧化邊噴淋脫除污染物,進而對系統(tǒng)脫除NOx效率造成影響[14-15]。因此,有必要通過短時間深度氧化反應(yīng)室模擬短時間氣相氧化情況下的濕法噴淋,研究該條件對系統(tǒng)污染物脫除效率的影響。 (9) 關(guān)于NOx的脫除效率ηN為: (10) 式中,w為試驗前漿液測得的離子濃度(已經(jīng)過稀釋),w′為修正噴淋液在試驗中部分蒸發(fā)后的離子濃度,n為稀釋的倍數(shù),V為噴淋漿液體積,p為漿液密度,v為模擬煙氣流量,c為模擬煙氣中NOx濃度,m為各物質(zhì)的摩爾質(zhì)量,t為反應(yīng)時間。根據(jù)脫除效率指標ηN,從而體現(xiàn)出本研究新型噴霧分散鼓泡塔結(jié)構(gòu)的性能。 為了驗證本研究新型噴霧分散鼓泡塔脫除NOx的性能,在某研究所化學(xué)實驗室進行模擬實驗,實驗在定制的噴霧和分散氣泡系統(tǒng)中進行,該系統(tǒng)由濕式洗滌器、模擬煙氣發(fā)生器和在線煙氣分析儀組成,如圖3所示。 圖3 實驗室規(guī)模的噴霧和分散氣泡實驗裝置 使用定制的同軸型填充床介質(zhì)阻擋放電(dielectric barrier discharge,DBD)反應(yīng)器作為臭氧化器,外電極采用不銹鋼網(wǎng),其覆蓋了一個直徑15 mm的石英圓筒。作為內(nèi)電極,一根直徑為5 mm的銅棒位于石英柱的中心,石英圓筒的剩余體積用直徑為3 mm的玻璃珠填充,石英圓筒和玻璃珠起到電介質(zhì)屏障的作用[16]。為了產(chǎn)生高達300×10-6的臭氧,DBD反應(yīng)器使用高壓交流電源在60 Hz和(0~7) kV電壓下運行。產(chǎn)生的臭氧被供應(yīng)至用于NO氣相氧化的氣體混合物,然后氣體混合物被供應(yīng)至濕式洗滌器脫除NOx。 新型噴霧分散鼓泡塔由合成玻璃制成,直徑450 mm,高度1.8 m,一層噴淋集管(包括六個螺旋式噴嘴)固定在噴淋區(qū)頂部。四根直徑為30 mm的PVC噴灑管在液位上方呈圓形分布,使用電動攪拌器以預(yù)設(shè)速度混合儲槽,以防止泥漿沉淀。入口溫度由溫度控制器通過電加熱管調(diào)節(jié),煙氣壓降由U型壓力計監(jiān)測。99.999%的NO由壓縮氣瓶供應(yīng),而O3則來自氧源臭氧發(fā)生器(CF-G-3-5G,中國國林公司),其流速由流量計控制[17-18]。在實驗過程前,通過碘量法(根據(jù)中國國家標準CJ/T3028.2-94)獲得模擬煙氣中的臭氧濃度。干燥后,用兩臺相同的分析儀(德國MRU Vario plus)測量NO2(±1 mg·m-3)與NO(±1 mg·m-3)的入口和出口濃度,并在試驗期間記錄所有數(shù)據(jù)。 所有的實驗測量均遵循相同的程序,將已知濃度的漿液(質(zhì)量分數(shù)5%)裝入氣泡區(qū),達到所需的浸入深度[19]。然后打開電動攪拌器、加熱管和循環(huán)泵,并持續(xù)運行至少30 min,以確保系統(tǒng)達到穩(wěn)定狀態(tài)。之后,啟動模擬煙氣生成,并打開風(fēng)機,根據(jù)入口氣體分析儀上的顯示調(diào)整流量計,同時監(jiān)測出口濃度。實驗條件詳情見表1[20]。 表1 測試參數(shù) 為研究O3與NO物質(zhì)的量比對NOx脫除率的影響,以獲得最佳O3輸入值。在液氣比8 dm3·m-3下,通過改變O3流速考察NOx脫除性能,結(jié)果如圖4所示。 圖4 n(O3)∶n(NO)對NOx脫除的影響 從圖4可以看出,隨著O3與NO物質(zhì)的量比的增加,NOx脫除效率迅速增加,然后趨于平穩(wěn)。當(dāng)O3與NO物質(zhì)的量比從0增加到1.0時,NOx脫除效率從90.2%線性增加到96.5%。O3與NO物質(zhì)的量比進一步增加到1.5時,NOx脫除效率僅增加3%。為了更詳細地了解NOx的吸收行為,分別研究了主要氮氧化物的濃度,如圖5所示。 圖5 O3與NO物質(zhì)的量比對NOx氧化濃度的影響 從圖5可以看出,NOx濃度曲線顯示出不同的趨勢,可分為兩個階段:當(dāng)O3與NO物質(zhì)的量比從0到1.0變化時,NO濃度急劇下降,NO2濃度相應(yīng)增加,表明NO2是等式(3)~(5)中所述的主要產(chǎn)物。NOx脫除效率顯著提高,因為其以NO2的形式具有更高的溶解度。O3與NO物質(zhì)的量比達到1.5時,與最大值(約4 687 mg·m-3)相比,NO2濃度降低近630 mg·m-3。這主要是因為,此時過量的O3導(dǎo)致NO2根據(jù)反應(yīng)式(1)氧化為N2O5。通過反應(yīng)式(4),N2O5和水之間的反應(yīng)速率很快,導(dǎo)致NOx的脫除效率穩(wěn)定。對圖4和圖5結(jié)果分析可得,本研究設(shè)計的新型噴霧分散鼓泡塔結(jié)構(gòu)可以有效地脫除NOx,當(dāng)O3與NO物質(zhì)的量比接近1.0時,脫除效率達到排放限值。 本研究通過改變循環(huán)漿液的流速,考察了液氣比對脫除NOx的影響。同時,選擇文獻[5]中采用的JBR技術(shù)與本研究介紹的新技術(shù)兩種脫除NOx方法進行比較。在僅JBR技術(shù)脫除過程中,噴淋管被放置在液位上方100 mm處,這保證了煙氣可以直接排放到大氣中。同時,考慮到煙氣與氣泡區(qū)液體表面之間可能發(fā)生的反應(yīng),在僅噴射操作期間,將消除液體表面吸收可能產(chǎn)生的影響,結(jié)果如圖6所示。 圖6 液氣比對NOx脫除的影響 從圖6可以看出,隨著液氣比的不斷增加,文獻[5]中所采用的JBR技術(shù)脫除NOx效率長期穩(wěn)定在60%附近,與之相比,本研究采用的新型噴霧分散鼓泡塔結(jié)構(gòu)脫除NOx效率長期穩(wěn)定在80%附近,在同等條件下,該新技術(shù)顯著提高了NOx的脫除效率。 設(shè)計并試驗了一種基于預(yù)分區(qū)的新型噴霧分散鼓泡塔結(jié)構(gòu)。其結(jié)合了普通噴淋塔和噴射鼓泡反應(yīng)器的優(yōu)點,其中煙氣在噴淋區(qū)經(jīng)歷初始NOx脫除,然后在鼓泡區(qū)經(jīng)歷進一步脫除。在實驗室條件下探討了不同工藝參數(shù)對NOx脫除效率的影響。結(jié)果表明,基于預(yù)分區(qū)的新型組合噴霧分散鼓泡技術(shù)與噴霧或噴射鼓泡反應(yīng)器技術(shù)相比,脫除氮氧化物工藝得到改善,NOx脫除效率提高20個百分點,O3與NO物質(zhì)的量比對NOx的脫除率影響較大,尤其是小于1.0時。液氣比和浸入深度均與脫除效率呈正相關(guān),但必須考慮循環(huán)泵的功耗和煙氣壓降低。3 實驗與分析
4 結(jié) 論