席光超,嚴(yán) 暉
(河北邯鄲熱電股份有限公司,河北 邯鄲 056001)
電廠自動(dòng)發(fā)電控制(automatic generation control,AGC)系統(tǒng)是在發(fā)電機(jī)組規(guī)定的出力調(diào)整范圍內(nèi),跟蹤電力調(diào)度指令,按照一定調(diào)節(jié)速率實(shí)時(shí)調(diào)整發(fā)電出力,以滿足電力系統(tǒng)頻率和聯(lián)絡(luò)線功率控制要求的系統(tǒng)。某廠AGC 控制流程如下:中調(diào)→AGC 指令(XTRTU-01)→11 號(hào)機(jī)DCS →DEH →發(fā)電機(jī)→功率(AI112)→11 號(hào)機(jī)DCS →電流轉(zhuǎn)換百分比→中調(diào)。
該廠11 號(hào)機(jī)組DCS 采用日本橫河CS-3000控制系統(tǒng)、DEH 采用GE 新華XDPS6.0 控制系統(tǒng)。11 號(hào)機(jī)組通過兩個(gè)控制系統(tǒng)之間指令反饋信號(hào)相互傳遞來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)發(fā)電控制(AGC)。對(duì)標(biāo)省調(diào)AGC 調(diào)節(jié)性能指標(biāo),11 號(hào)機(jī)組存在調(diào)節(jié)速率慢(對(duì)應(yīng)指標(biāo)K1)、響應(yīng)時(shí)間長(對(duì)應(yīng)指標(biāo)K2)、調(diào)節(jié)精度差(對(duì)應(yīng)指標(biāo)K3)的現(xiàn)象。而其中調(diào)節(jié)速率指標(biāo)不合格,K1 值小于1,存在被省調(diào)度AGC 電量考核的狀況。AGC 性能指標(biāo)低下,爬坡速率低、響應(yīng)時(shí)間慢同時(shí)也會(huì)影響到AGC 調(diào)峰深度電量的幅度,補(bǔ)償電量費(fèi)用也相應(yīng)的降低。
因此針對(duì)以上現(xiàn)象,結(jié)合11 號(hào)機(jī)組AGC 控制流程的每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分析,分別從DEH 側(cè)、DCS 側(cè)信號(hào)發(fā)送、接收,協(xié)調(diào)邏輯控制組態(tài)、調(diào)整參數(shù)方面查找問題癥結(jié)所在。通過歷史趨勢、外加信號(hào)和對(duì)比校驗(yàn)等多種方法試驗(yàn)論證,最終判斷出DCS 側(cè)在信號(hào)接收、發(fā)送、調(diào)節(jié)環(huán)節(jié)存在滯后是影響AGC 調(diào)節(jié)品質(zhì)的主要因素,提出了相應(yīng)的整改措施。
11 號(hào)機(jī)組開機(jī)后對(duì)標(biāo)省調(diào)AGC 運(yùn)行考核指標(biāo),發(fā)現(xiàn)該機(jī)AGC 指標(biāo)調(diào)節(jié)速率平均值低于額定負(fù)荷(11 號(hào)機(jī)組為220 MW)的2 %、K1 值小于1,調(diào)節(jié)精度相對(duì)較差、調(diào)節(jié)響應(yīng)時(shí)間緩慢,根據(jù)省調(diào)兩個(gè)細(xì)則考核管理辦法規(guī)定內(nèi)容:實(shí)測機(jī)組月度調(diào)節(jié)性能指標(biāo)K1,K2,K3,采用K1,K2,K3 參數(shù)進(jìn)行分項(xiàng)單獨(dú)考核,若參數(shù)大于設(shè)定值1,考核電量為0;若參數(shù)小于1,按照參數(shù)大小計(jì)算進(jìn)行相應(yīng)電量考核。該廠11 號(hào)機(jī)組AGC 調(diào)節(jié)指標(biāo)面臨著電量考核的狀況。
根據(jù)AGC 控制流程,首先對(duì)中調(diào)傳輸來到AGC 指令(XTRTU-01)歷史曲線進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)AGC 指令變化不是直接變化到目標(biāo)值,而是有一段時(shí)間緩慢變化過程。為了查找信號(hào)出現(xiàn)問題的原因,通過用標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)發(fā)生器給中調(diào)指令通道外加4 ~20 mA 信號(hào)的方法驗(yàn)證,結(jié)果是與前者一致的。通過對(duì)比發(fā)現(xiàn)AGC 指令傳輸?shù)紻CS 后在上升、下降中都有明顯緩坡現(xiàn)象,并非在變化之后直接輸出變化值,而是緩慢上升、緩慢下降到變化值,這一過程持續(xù)7 s,嚴(yán)重影響了AGC 調(diào)節(jié)過程的響應(yīng)時(shí)間。
針對(duì)以上出現(xiàn)的現(xiàn)象,對(duì)11 號(hào)機(jī)組DCS 橫河CS-3000 系統(tǒng)PVI 模擬量數(shù)據(jù)接收儀表通道參數(shù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn):該廠11 號(hào)機(jī)組橫河CS-3000 控制系統(tǒng)各現(xiàn)場控制站FCS0101,FCS0102,FCS0103的DPU 運(yùn)算掃描周期均為500 ms,也就是說所有邏輯功能塊最快計(jì)算周期可以提升到500 ms。但是AGC 調(diào)節(jié)系統(tǒng)涉及到的PVI 儀表(以功率AI112 為例)掃描周期在非自定義設(shè)置情況下參數(shù)都是默認(rèn)設(shè)定為基礎(chǔ)掃描basic scan 即1 s,而且在Input singal Filtering (濾波項(xiàng))是Automatic Determination (自動(dòng)選擇),以此為依據(jù)AGC 指令參數(shù)在計(jì)算周期項(xiàng)還可以進(jìn)一步提升,但是濾波項(xiàng)的參數(shù)選擇是不是造成指令變化出現(xiàn)緩慢升降的原因還需要做試驗(yàn)論證。由此提出對(duì)模擬量信號(hào)接收儀表功能塊PVI 的試驗(yàn)方案,比對(duì)PVI 表在不同參數(shù)情況出現(xiàn)的數(shù)值變化差異現(xiàn)象。制定4 種試驗(yàn)方案,以便查出因通道參數(shù)不同導(dǎo)致的信號(hào)變化滯后的原因。
根據(jù)以上PVI 儀表掃描周期、濾波兩個(gè)參數(shù)設(shè)置項(xiàng)的差異情況,經(jīng)過分析后實(shí)施試驗(yàn)方案:制定掃描周期1 s 去濾波、1 s 自動(dòng)濾波、500 ms 去濾波、500 ms 自動(dòng)濾波4 種不同參數(shù)的PVI 表去采集同一通道參數(shù)信號(hào),通過使用標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)發(fā)生器給該通道加4~20 mA 信號(hào)的方法,調(diào)取4 個(gè)PVI表實(shí)時(shí)趨勢數(shù)值變化快慢情況進(jìn)行對(duì)比,最終通過對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)4 種不同參數(shù)PVI 表中500 ms去濾波、1 s 去濾波的PVI 表不存在信號(hào)緩慢變化現(xiàn)象,而500 ms 去濾波的PVI 表是傳輸速度最快且信號(hào)穩(wěn)定的儀表。試驗(yàn)完成后就明確了AGC 指令參數(shù)優(yōu)化的方向。制定修改時(shí)需要采取的熱控運(yùn)行方式改變措施(切除11 號(hào)機(jī)組AGC、協(xié)調(diào)運(yùn)行方式,轉(zhuǎn)基本方式運(yùn)行)后,開好工作票,確認(rèn)各項(xiàng)措施落實(shí)到位后,進(jìn)行參數(shù)第一次修改。修改方案是去除AGC 指令濾波,掃描周期改為500 ms,同時(shí)控制邏輯頁從始端上級(jí)到本邏輯頁末端LDCOUT 輸出所有濾波項(xiàng)參數(shù)全部去除。確認(rèn)無誤后進(jìn)行下裝控制器。
修改后觀察AGC 指令變化迅速且不存在緩沖現(xiàn)象,1 s 內(nèi)完成變化過程。減少了調(diào)節(jié)時(shí)間。觀察AGC 調(diào)節(jié)性能指標(biāo),修改后調(diào)節(jié)速率有明顯提升,調(diào)節(jié)速率日平均值最高4.698,最低4.403高過AGC 考核指標(biāo)4.4,同時(shí)響應(yīng)時(shí)間由原來46 ~48 s 縮短到42 ~44 s,調(diào)節(jié)精度品質(zhì)也有明顯提升。
經(jīng)過對(duì)AGC 指令優(yōu)化方案實(shí)施后再次對(duì)標(biāo)AGC 調(diào)節(jié)品質(zhì)指標(biāo)參數(shù),發(fā)現(xiàn)并不能保證K1 值總是穩(wěn)定大于1,AGC 調(diào)節(jié)品質(zhì)仍存在有可能被考核的風(fēng)險(xiǎn),還需要進(jìn)一步優(yōu)化。
總結(jié)前面PVI 表通道參數(shù)修改的經(jīng)驗(yàn),對(duì)AGC 控制邏輯圖進(jìn)行了系統(tǒng)的分析。發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)實(shí)際發(fā)電功率(AI112.PV)是站引用點(diǎn),AI112是在1 號(hào)站(FCS0101)硬接線通道接收電氣側(cè)傳來功率信號(hào)經(jīng)過轉(zhuǎn)換傳輸?shù)? 號(hào)站(FCS0102),參與AGC 控制邏輯頁數(shù)據(jù)調(diào)整計(jì)算,然后通過DCS 輸出功能塊轉(zhuǎn)換返回到中調(diào)進(jìn)行AGC 指標(biāo)考核運(yùn)算。在此過程中實(shí)發(fā)功率AI112 傳輸?shù)幂^慢,相對(duì)反應(yīng)真實(shí)的現(xiàn)場實(shí)發(fā)功率情況就比較滯后,整個(gè)控制回路根據(jù)中調(diào)指令去調(diào)節(jié)偏差值的精確程度也隨之降低。功率反饋信號(hào)傳輸慢顯然成為影響到AGC 調(diào)節(jié)品質(zhì)的重要因素。因此對(duì)實(shí)發(fā)功率涉及到的變送器、DCS 通道的相關(guān)參數(shù)也進(jìn)行了比對(duì)。檢查發(fā)現(xiàn)接收信號(hào)的變送器傳輸信號(hào)不存在延時(shí)現(xiàn)象,但實(shí)發(fā)功率(AI112)所選取的PVI 接收儀表同樣存在掃描周期長(1 s)、自動(dòng)濾波現(xiàn)象,再加上站間引用點(diǎn)這一特性,又增加了站間傳輸?shù)臅r(shí)間。
針對(duì)以上分析的結(jié)果,同時(shí)綜合考慮到我廠11 號(hào)機(jī)組設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀,只能對(duì)該通道參數(shù)、邏輯轉(zhuǎn)換功能塊參數(shù)進(jìn)行修改。待停機(jī)檢修時(shí)再取消站間點(diǎn)。為了確保機(jī)組安全運(yùn)行,在修改之前對(duì)凡是涉及功率AI112 的所有自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)分別進(jìn)行仔細(xì)對(duì)比查看,同時(shí)分析修改參數(shù)下裝控制器時(shí)影響到所在頁其他PVI 模擬量接收儀表的邏輯運(yùn)算的風(fēng)險(xiǎn)性大小。
根據(jù)實(shí)發(fā)功率AI112 涉及相關(guān)自動(dòng)、連鎖控制系統(tǒng)(見表1),最終確定采取的熱控措施方案。開好工作票,切除一次風(fēng)、送風(fēng)、引風(fēng)、過熱減溫、汽包水位、AGC、協(xié)調(diào)等自動(dòng)控制系統(tǒng),改基本方式運(yùn)行,由運(yùn)行人員手動(dòng)調(diào)節(jié)各參數(shù),確認(rèn)各項(xiàng)措施執(zhí)行到位,修改1,2 號(hào)站功率信號(hào)參數(shù)、往中調(diào)反送信號(hào)相關(guān)參數(shù),修改完后觀察參數(shù)變化情況并及時(shí)恢復(fù)之前切除的相關(guān)自動(dòng)調(diào)節(jié)控制系統(tǒng),確認(rèn)各系統(tǒng)參數(shù)運(yùn)行正常后結(jié)束此項(xiàng)工作。
改完參數(shù)后,在機(jī)組各輔機(jī)運(yùn)行正常情況下6月16 日觀察AGC 調(diào)節(jié)品質(zhì)參數(shù),調(diào)節(jié)速率有了前所未有的提升,數(shù)值5.638,調(diào)節(jié)時(shí)間最快也降到了39 s。當(dāng)天的AGC 補(bǔ)償1.165 4 萬元。修改實(shí)發(fā)功率側(cè)相關(guān)參數(shù),AGC 調(diào)節(jié)品質(zhì)得到了更進(jìn)一步的提升。
通過以上優(yōu)化措施實(shí)施后,AGC 調(diào)節(jié)品質(zhì)有了明顯提升,但在跟我廠其他兩臺(tái)機(jī)組對(duì)比之后還存在一定差距,尤其當(dāng)配煤摻燒煤粉熱值降低后,AGC 調(diào)節(jié)裕量不夠。為更進(jìn)一步挖掘機(jī)組調(diào)節(jié)潛力,對(duì)AGC 調(diào)節(jié)參數(shù)比例P、積分I進(jìn)行了調(diào)試整定,通過跟12 號(hào)機(jī)組參數(shù)對(duì)比,同時(shí)根據(jù)橫河控制系統(tǒng)自有的調(diào)節(jié)特性,分別對(duì)調(diào)節(jié)負(fù)荷段折線函數(shù)PID 參數(shù)進(jìn)行一些局部小范圍調(diào)整。此次調(diào)整參數(shù)后,打破由原來最快調(diào)節(jié)速率平均值記錄5.68,提升到最快7.92。大大地提升了調(diào)節(jié)速率,縮短了響應(yīng)時(shí)間,最快響應(yīng)時(shí)間32 s,綜合指標(biāo)也得到了很大的提升。由于調(diào)節(jié)速率的加快,調(diào)節(jié)品質(zhì)相應(yīng)提升,AGC 綜合指標(biāo)也同時(shí)提高,最高達(dá)2.8。爬坡速率、響應(yīng)時(shí)間的提升能夠更快的響應(yīng)各個(gè)時(shí)段的AGC 指令變化,這樣一來AGC 調(diào)峰深度也相應(yīng)加寬,平均每天調(diào)峰深度達(dá)1 500 MW左右,單日最高調(diào)峰深度達(dá)1 797.370 MW,單日補(bǔ)償費(fèi)最高達(dá)到1.755 6 萬元,日平均達(dá)到1.4 萬元左右。
表1 功率參數(shù)A112 相關(guān)的控制系統(tǒng)
自2019-07-01 至2019-07-15 調(diào)峰補(bǔ)償費(fèi)用總額21.355 4 萬元。與上月6 月1 日至15 日環(huán)比增長110.50 %。按目前平均指標(biāo)參數(shù)呈現(xiàn)的趨勢預(yù)算,不僅避免了AGC 指標(biāo)(K1 >1,K2 >1,K3 >1 考核電量為0)考核的風(fēng)險(xiǎn),而且達(dá)到了由虧轉(zhuǎn)盈、大幅度盈利的局面。
通過對(duì)該廠11 號(hào)機(jī)組AGC 調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的AGC 指令通道參數(shù)優(yōu)化、發(fā)電機(jī)實(shí)發(fā)功率信號(hào)傳輸優(yōu)化、調(diào)整參數(shù)的優(yōu)化,達(dá)到了提升AGC 調(diào)節(jié)系統(tǒng)考核指標(biāo)的效果,但進(jìn)一步提升AGC 調(diào)節(jié)品質(zhì)在燃料自動(dòng)控制方面還有一定空間。需要注意的是在調(diào)整AGC 參數(shù)時(shí)不能只一味追求AGC 調(diào)節(jié)品質(zhì)的提升,同時(shí)要考慮機(jī)組的安全運(yùn)行穩(wěn)定性,保證負(fù)荷會(huì)不會(huì)出現(xiàn)大幅度擺動(dòng),汽包水位、送引風(fēng)自動(dòng)、燃料自動(dòng)、風(fēng)壓系統(tǒng)等相關(guān)的自動(dòng)控制系統(tǒng)的穩(wěn)定也要納入考慮范圍。在保證安全的前提下,AGC 才能穩(wěn)定投入運(yùn)行。
所以AGC 性能是建立在汽輪機(jī)、鍋爐相互協(xié)調(diào)安全穩(wěn)定的基礎(chǔ)上得以實(shí)現(xiàn)的。機(jī)、爐側(cè)控制系統(tǒng)之間的信號(hào)傳遞、電氣側(cè)功率的發(fā)送對(duì)整個(gè)AGC 調(diào)節(jié)系統(tǒng)來說都有著密切的聯(lián)系,怎么才能系統(tǒng)地全面地提升AGC 調(diào)節(jié)品質(zhì),需要對(duì)整個(gè)單元機(jī)組做系統(tǒng)性的分析,并進(jìn)行反復(fù)不斷地摸索試驗(yàn)才能實(shí)現(xiàn)。同時(shí)當(dāng)機(jī)組運(yùn)行工況、機(jī)組檢修、汽輪機(jī)調(diào)門特性發(fā)生變化的時(shí)候,AGC 調(diào)整參數(shù)都要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)試修改,以確保機(jī)組的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。