蔡勇 呂劍峰
摘要:近年以來,川西鉆探公司由于車輛日益老化,在每年的尾氣檢測(cè)中經(jīng)常不能達(dá)標(biāo),只能進(jìn)行清洗或更換原裝排氣支管總成(含三元催化器)來滿足年檢要求,但清洗催化器效果較差,而更換原裝排氣支管總成成本費(fèi)用又很高。針對(duì)這種現(xiàn)狀,為達(dá)到降本增效和節(jié)能減排的目標(biāo),汽車服務(wù)公司準(zhǔn)備使用有效的三元催化器替代方案,以便陳舊車輛能順利通過年審要求,保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:汽車尾氣;污染;減排;節(jié)能
通過對(duì)老舊車輛更換替代催化器后尾氣檢測(cè)的結(jié)果對(duì)比,確定更換替換催化器的技術(shù)措施,形成老舊車輛催化器的統(tǒng)一解決方案,為公司今后全面實(shí)施在用汽油車過期催化器更換提供技術(shù)支撐。
對(duì)老舊車輛更換替代催化器后尾氣檢測(cè)的結(jié)果對(duì)比,確定了凈化催化劑的規(guī)格型號(hào),制定了替換三元催化劑的封裝方案和更換替換催化器的技術(shù)措施,形成老舊車輛催化器的統(tǒng)一解決方案,為汽車服務(wù)公司今后全面實(shí)施在用汽油車過期催化器更換提供技術(shù)支撐。
汽車尾氣治理現(xiàn)狀
一、政策法規(guī)背景
隨著《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》的公布實(shí)施,國(guó)家對(duì)汽車尾氣拍放造成的大氣污染日益重視,因此車輛年檢尾氣檢測(cè)要求越來越嚴(yán)格,汽車服務(wù)公司老舊豐田普拉多2700車型較多,行駛里程很多已超過了70~80萬公里,年檢時(shí)經(jīng)常尾氣檢測(cè)不達(dá)標(biāo),而尾氣排放不達(dá)標(biāo)的關(guān)鍵因素就是尾氣處理裝置——三元催化器。
根據(jù) GB-18352 《輕型汽車污染物排放限值與試測(cè)量方法》的規(guī)定,滿足國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)的汽油車尾氣凈化催化器的使用壽命是一般是8萬(10萬,國(guó)Ⅳ)公里(里程壽命)或5年(時(shí)間壽命),我公司的車輛已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了這個(gè)上限,所以這個(gè)項(xiàng)目的關(guān)鍵就是如何解決三元催化器失效的問題。
二、為找到更加有效的解決辦法,汽車服務(wù)公司首先對(duì)三元催化器的結(jié)構(gòu)、工作原理和失效原因進(jìn)行了分析:
三元催化器主要由金屬外殼、絕熱夾層、襯墊和涂覆有金屬催化劑的陶瓷載體組成。其核心部件就是高性能稀土儲(chǔ)氧材料,耐高溫高比表面材料和機(jī)動(dòng)車尾氣凈化的催化劑。
當(dāng)高溫的汽車尾氣通過凈化裝置時(shí),三元催化器中的凈化劑將增強(qiáng)CO、HC和NOx三種氣體的活性,促使其進(jìn)行一定的氧化-還原化學(xué)反應(yīng),其中CO在高溫下氧化成為無色、無毒的二氧化碳?xì)怏w;HC化合物在高溫下氧化成水(H20)和二氧化碳;NOx還原成氮?dú)夂脱鯕狻HN有害氣體變成無害氣體,使汽車尾氣得以凈化。
三元催化劑的選型與加工
了解到四川大學(xué)與中自環(huán)??萍脊煞萦邢薰竞献鹘⒘烁咝阅芟⊥羶?chǔ)氧材料生產(chǎn)線,耐高溫高比表面氧化鋁材料生產(chǎn)線和機(jī)動(dòng)車尾氣凈化催化劑生產(chǎn)線,是國(guó)內(nèi)僅有的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)配套的生產(chǎn)線,而且成都中自環(huán)??萍脊煞莨緭碛猩鲜霎a(chǎn)品的三項(xiàng)發(fā)明專利 :
根據(jù)調(diào)研結(jié)果,準(zhǔn)備與中自環(huán)??萍脊煞萦邢薰竞献餮芯吭擁?xiàng)目,并確定了選用原則和技術(shù)方案:
1、在保證車輛性能的前提下,對(duì)老舊車輛的排氣支管總成的三元催化器部分進(jìn)行替換,然后在與排氣支管焊接集成。
2、用于替換的三元催化器部分形狀尺寸與原車一致,以保證安裝。
3、選用目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的汽油車催化器技術(shù) ——鈀-銠催化劑技術(shù),保證尾氣檢測(cè)的順利通過。
4、替換后的三元催化器尾氣檢測(cè)達(dá)到或高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
5、替換三元催化器的費(fèi)用低于更換原裝三元催化器。
根據(jù)兩個(gè)公司的選用原則和技術(shù)方案,中自環(huán)??萍脊煞萦邢薰靖鶕?jù)原車三元催化器參數(shù),經(jīng)過計(jì)算和設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)定制了中自優(yōu)品3號(hào)涂覆有金屬催化劑的陶瓷載體產(chǎn)品。
三元催化器的封裝方案
用壓裝機(jī)LBEYZ600通過專利技術(shù)旋壓的方式將涂覆有金屬催化劑的陶瓷載體封裝到金屬外殼內(nèi),避免載體破裂或竄動(dòng)。
1、物料制作:加工尺寸φ104*200mm?t=1.5mm;
2、載體壓裝;使用壓裝機(jī)LBEYZ600和深度尺,使用旋壓的方式將載體壓裝到殼體前端面距離為53.5±0.8;
3、推力測(cè)試:用YACSJ2推力測(cè)試機(jī)測(cè)試,達(dá)到推力:150kg允許載體位移:≤2mm的技術(shù)要求;
4、氣密性檢驗(yàn):使用氣密性檢測(cè)儀/總成氣密性檢具檢驗(yàn),保證在200KPa氣壓下,30秒內(nèi)壓力降不得超過10KPa;
5、銘牌標(biāo)刻:用LM20P-30BG激光打標(biāo)機(jī)進(jìn)行銘牌標(biāo)刻。
三元催化器的替換
公司與具有AAA級(jí)維修資質(zhì)的企業(yè),通過共同研究,制定了催化器替換工藝流程,具體步驟如下:
1、將所需要更換的三元催化器總成(包括歧管或消聲器)從車上拆下。
2、將三元催化器附件拆除(確定操作對(duì)關(guān)聯(lián)部件不造成損壞)。
3、將三元催化器使用專用的夾具進(jìn)行固定,確定操作時(shí)的牢固可靠及不會(huì)產(chǎn)生變位。
4、使用切割器將三元催化器包切割后取下。
5、將切割后的排氣歧管及通風(fēng)管進(jìn)行清理、清潔。
6、采用GB/T8110-2008二氧化碳保護(hù)焊工藝,對(duì)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝尺寸的三元催化器包與原車排氣岐管進(jìn)行焊接。
7、將焊接好的三元催化器,檢驗(yàn)合格后,進(jìn)行裝車并安裝附件。
替換三元催化器前后車輛的尾氣檢測(cè)
尾氣檢測(cè)主要針對(duì)HC、CO、NOx三項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行,選擇3臺(tái)車安裝催化劑前后數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。經(jīng)過檢測(cè),三臺(tái)車在更換催化器前的HC,CO和NOx排放值均超過國(guó)家汽車尾氣年檢指標(biāo),而更換后進(jìn)行檢測(cè),其HC,CO和NOx均低于國(guó)Ⅲ新車的排放值,更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)家汽車尾氣年檢指標(biāo),其中HC(g/km)實(shí)測(cè)值平均為0.12,CO(g/km) 實(shí)值平均為1.17,NOx(g/km) 實(shí)測(cè)值平均為0.05,滿足了車輛年檢的要求,也達(dá)到項(xiàng)目的考核指標(biāo)。
結(jié)論與建議
公司針對(duì)在用車輛的日益老化的現(xiàn)狀,為保證年檢尾氣達(dá)標(biāo),開展研究與試驗(yàn),采取更換替代三元催化器的技術(shù)措施,以便陳舊車輛能順利通過年審要求,解決了生產(chǎn)急需,并達(dá)到降低成本和減排及節(jié)能的效果。更換原裝一臺(tái)排氣支管總成費(fèi)用為13940元,而更換替代三元催化器費(fèi)用為4480元,對(duì)比每臺(tái)車應(yīng)節(jié)約成本9460元。
該項(xiàng)目重點(diǎn)開展三元催化器的替代技術(shù)與試驗(yàn),主要研究目標(biāo)是在不影響原車性能的前提下,確定替代的三元催化劑和封裝改造的技術(shù)方案,研究?jī)?nèi)容針對(duì)性強(qiáng),目標(biāo)明確,技術(shù)路線可行,最終達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期的效果,為今后的陳舊車輛替換三元催化器奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。
(川西鉆探公司?四川?成都?610051)