孫銘志,房 偉,王春艷,徐東昌,張建波
(華能山東煙臺發(fā)電廠,山東 煙臺 264000)
引風(fēng)機作為電廠的重要輔機,目前絕大多數(shù)為電力驅(qū)動,隨著機組容量的增大,大容量引風(fēng)機電機帶來的啟動電流過大,廠用電電壓等級提高等問題愈來愈嚴(yán)峻,文獻[1-4]對引風(fēng)機的驅(qū)動方式進行了大量分析研究,柳桐對電站引風(fēng)機汽輪機驅(qū)動可行性進行了分析,對比了電機直接驅(qū)動、電機帶變頻器驅(qū)動及汽輪機驅(qū)動的優(yōu)缺點和經(jīng)濟性[5],馬曉瓏等以某電廠超超臨界1 000 MW 機組的設(shè)計和運行參數(shù)為基礎(chǔ),計算了汽動引風(fēng)機的能耗及投資,并與電驅(qū)動方式進行了比較[6],劉發(fā)燦等提出了引風(fēng)機采用汽輪機驅(qū)動的多種方案,并對背壓式汽輪機和凝汽式汽輪機兩種系統(tǒng)進行了分析比較[7],以上文獻大多是關(guān)于汽輪機驅(qū)動引風(fēng)機的理論分析,而結(jié)合工業(yè)蒸汽系統(tǒng)的實際工程應(yīng)用方面的文獻較少。
A 電廠作為國內(nèi)首創(chuàng)汽動引風(fēng)機排汽至工業(yè)抽汽與主機回?zé)嵯到y(tǒng)熱力耦合的機組,其熱效率及經(jīng)濟性達到國內(nèi)較高水平。
A 電廠2×670 MW 機組配置超超臨界、四缸四排汽、雙背壓、一次中間再熱抽汽凝汽式汽輪機,并首次在超超臨界機組實現(xiàn)大面積供熱。
汽動引風(fēng)機為靜葉可調(diào)軸流式風(fēng)機,采用單系列100%容量設(shè)計方案,配備單缸、變轉(zhuǎn)速、背壓式汽輪機,部分參數(shù)如表1所示。
表1 背壓式汽輪機參數(shù)
引風(fēng)機汽輪機正常運行的汽源為一級再熱器出口蒸汽,另設(shè)一路輔汽作為調(diào)試用汽以及暖管汽源。其排汽通往除氧器進汽輔汽聯(lián)箱和工業(yè)蒸汽系統(tǒng),系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 汽動引風(fēng)機工業(yè)供汽系統(tǒng)
工業(yè)蒸汽系統(tǒng)汽源共有兩路,一路來自引風(fēng)機汽輪機排汽,另一路來自汽輪機第三級抽汽(備用),經(jīng)過減溫減壓裝置調(diào)整參數(shù)后通往各工業(yè)蒸汽用戶,如圖2所示。
A 電廠單機設(shè)計工業(yè)熱負荷供給量為80 t∕h,供汽參數(shù)為1.2 MPa∕326.6 ℃。廠外北線工業(yè)抽汽管網(wǎng)主要用于工業(yè)伴熱,參數(shù)要求較低,南線用戶主要為化工企業(yè),蒸汽品質(zhì)要求較高。
為保證工業(yè)抽汽維持1.2 MPa 的供汽壓力,A 電廠采用引風(fēng)機汽輪機排汽至工業(yè)抽汽與主機回?zé)嵯到y(tǒng)耦合的方式。通過調(diào)節(jié)引風(fēng)機汽輪機調(diào)速系統(tǒng)滿足各負荷下引風(fēng)機出力需求的同時,控制引風(fēng)機汽輪機排汽至除氧器進汽輔汽聯(lián)箱的流量,保持工業(yè)抽汽壓力的恒定,實現(xiàn)工業(yè)熱負荷的穩(wěn)定供給。
2019 年4 月4 日,2 號機負荷300 MW,為提高引風(fēng)機出力,將50%容量的電動引風(fēng)機切換至100%容量的汽動引風(fēng)機運行。切換過程中汽動引風(fēng)機靜葉開度激增,爐膛負壓迅速降至-2 000 Pa,鍋爐MFT動作(爐膛壓≤-2 000 Pa),機組跳機。
檢查熱工指令和反饋信號無異常后,對執(zhí)行機構(gòu)的布置和各部件安裝情況進行校核,發(fā)現(xiàn)伺服機構(gòu)的基礎(chǔ)高度偏低,且連桿與水平面不垂直,存在偏移現(xiàn)象。判斷是由角行程執(zhí)行機構(gòu)的安裝及布置問題引起汽動引風(fēng)機靜葉開度線性差。
切換風(fēng)機期間,運行人員曾發(fā)現(xiàn)汽動引風(fēng)機傳出異響,分析葉片受高溫膨脹因素影響,部分間隙偏小的部位可能發(fā)生碰磨、卡澀。
圖2 廠內(nèi)工業(yè)蒸汽系統(tǒng)
1 號機組500 MW 負荷工況下,引風(fēng)機汽輪機進汽壓力3.43 MPa,排汽壓力1.11 MPa,進汽流量37 t∕h,轉(zhuǎn)速4 100 r∕min,汽動引風(fēng)機靜葉開度85.2%,轉(zhuǎn)速560 r∕min,爐膛負壓-112 Pa。此時引風(fēng)機汽輪機主汽門、調(diào)速汽門已達到全開狀態(tài),汽動引風(fēng)機靜葉接近最大流量開度,無法繼續(xù)提高汽動引風(fēng)機轉(zhuǎn)速。
對比實際工況參數(shù)、主機廠及引風(fēng)機汽輪機廠提供的相關(guān)設(shè)計參數(shù),進行原因分析,相關(guān)數(shù)據(jù)如表2—表4所示(表中THA為熱耗率驗收工況)。
將500 MW 負荷實際工況相關(guān)參數(shù)與75%THA工況設(shè)計值進行對比(75% THA 工況近似于500 MW負荷實際工況[8]),發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機汽輪機實際入口壓力3.43 MPa 低于設(shè)計值3.71 MPa。對比機組性能考核試驗相關(guān)參數(shù)和各工況相關(guān)參數(shù)的設(shè)計值,發(fā)現(xiàn)在各工況下,引風(fēng)機汽輪機進汽溫度達到設(shè)計值,高壓缸排汽壓力、引風(fēng)機汽輪機入口壓力均低于設(shè)計值。在引風(fēng)機汽輪機背壓低于額定值的情況下,引風(fēng)機汽輪機進汽量依然達不到設(shè)計值。對比一級再熱器出口壓力及引風(fēng)機汽輪機入口壓力的設(shè)計值,沿程壓損最高為0.09 MPa。實際工況下,僅引風(fēng)機汽輪機入口流量孔板即可造成0.2 MPa壓損。
表2 主機廠相關(guān)參數(shù) 單位:MPa
表3 引風(fēng)機汽輪機技術(shù)協(xié)議相關(guān)參數(shù)
表4 機組性能考核試驗相關(guān)參數(shù)
經(jīng)過上述分析,可以得出:
1)機組性能試驗中高壓缸排汽壓力在各負荷工況下均低于設(shè)計值。作為具備高熱電比的670 MW 超超臨界汽輪機,可能在汽輪機本體制造過程中,過分強調(diào)出力,部分汽輪機通流面積偏大,由此導(dǎo)致設(shè)計熱平衡圖與實際缸體進汽、排汽參數(shù)偏差大,由此導(dǎo)致對應(yīng)負荷點引風(fēng)機進汽參數(shù)偏低。
2)設(shè)計階段,設(shè)計單位按照廠家提供的額定參數(shù)進行選取管道,未充分考慮參數(shù)變化以及變工況特性,在部分運行工況中,管道壓損偏大,進汽量受限,一定程度上限值了引風(fēng)機出力。
3)引風(fēng)機汽輪機廠家在汽輪機排汽參數(shù)設(shè)計方面沒有充分考慮調(diào)節(jié)裕量。在引風(fēng)機汽輪機背壓維持1.2 MPa 不變情況下,沒有預(yù)留背壓調(diào)節(jié)裕量,容易導(dǎo)致引風(fēng)機汽輪機出力不足。
實際工況下,為滿足汽動引風(fēng)機出力需要,引風(fēng)機汽輪機背壓始終維持在較低狀態(tài),其排汽量和排汽壓力均無法達到工業(yè)蒸汽參數(shù)要求,各負荷工況下引風(fēng)機汽輪機排汽壓力和排汽量如圖3所示。
由于引風(fēng)機汽輪機進汽參數(shù)低,并且引風(fēng)機汽輪機選型偏小,導(dǎo)致引風(fēng)機汽輪機排汽參數(shù)無法達到設(shè)計要求。引風(fēng)機汽輪機排汽改造后,引風(fēng)機汽輪機排汽壓力進一步降低,與工業(yè)蒸汽參數(shù)要求差距更大。
圖3 引風(fēng)機汽輪機排汽參數(shù)趨勢
重新校對汽動引風(fēng)機靜葉開度行程,調(diào)整執(zhí)行器水平位置及基礎(chǔ)高度,最后對執(zhí)行器基礎(chǔ)進行加固處理,防止執(zhí)行機構(gòu)在運行過程中發(fā)生偏移并保證連桿垂直于水平面。
檢查汽動引風(fēng)機內(nèi)部,發(fā)現(xiàn)部分靜葉葉頂間隙偏小、軸端不同心。通過放大靜葉葉頂間隙、調(diào)整軸端同心度,避免熱態(tài)情況下可能發(fā)生的碰磨或卡澀。
經(jīng)上述處理后,進行汽動引風(fēng)機靜葉開度線性冷態(tài)及熱態(tài)試驗,試驗結(jié)果良好且在熱態(tài)情況下就地?zé)o異響。在由電動引風(fēng)機切換至汽動引風(fēng)機過程中,運行人員操作更加平穩(wěn)安全。
由于引風(fēng)機汽輪機進汽管道改造成本較高,工期較長;并且50%容量電動引風(fēng)機很難與100%容量汽動引風(fēng)機并聯(lián)運行,最終采用降低引風(fēng)機汽輪機背壓的方式來提高出力。
因工業(yè)蒸汽系統(tǒng)未投用,在試運階段引風(fēng)機汽輪機排汽僅通往除氧器進汽輔汽聯(lián)箱,為降低引風(fēng)機汽輪機背壓,逐漸關(guān)閉四抽至除氧器進汽輔汽聯(lián)箱電動門,直至除氧器進汽輔汽聯(lián)箱壓力降至0.89 MPa,引風(fēng)機汽輪機仍無法達到額定出力。
臨時在引風(fēng)機汽輪機排汽排大氣電動門加入中停功能,通過提高排大氣電動門的開度來進一步降低引風(fēng)機汽輪機背壓,最終引風(fēng)機汽輪機成功達到額定出力,順利完成1號機168 h滿負荷試運。
試運后期,對2 號機引風(fēng)機汽輪機排汽管道進行了設(shè)計變更:在引風(fēng)機汽輪機排汽管道上增設(shè)一路管道接至比除氧器壓力低一級的回?zé)嵴羝到y(tǒng),即五號低加殼側(cè)入口處,并通過調(diào)節(jié)閥控制流量。
2019年4月21日,該系統(tǒng)改造后首次投入使用。投運后,2 號機組整體穩(wěn)定無異常,成功實現(xiàn)引風(fēng)機汽輪機背壓的有效控制,達到提高引風(fēng)機汽輪機出力的目的,保證了機組的安全性。
由于該系統(tǒng)僅在高負荷段使用,并且引風(fēng)機汽輪機排汽管道離5 號低壓加熱器較近,管線較短,壓力較低,對管道材質(zhì)的要求不高,是一種低成本、微影響、耗時短的解決方案。改造后會排擠部分五級抽汽,造成抽汽量減少,機組冷源損失增大,但在未投用工業(yè)抽汽的情況下,改造后的運行方式相比常規(guī)電驅(qū)方案仍可降低標(biāo)煤耗0.4 g∕kWh,全年增收可達200萬元。
由于工業(yè)蒸汽系統(tǒng)尚未投用,后期改造建議取消流量孔板、進汽管道閥門組等降低管道壓損的方式來提高引風(fēng)機汽輪機進汽參數(shù)。也可引用三抽蒸汽接至引風(fēng)機汽輪機排汽管道,利用射汽抽氣器維持引風(fēng)機汽輪機背壓,同時提高工業(yè)抽汽的參數(shù)。
投用工業(yè)抽汽后,A電廠年供汽量約30萬t,年均全廠熱效率可達59.40%,年增收可達4 000萬元。
通過對汽動引風(fēng)機執(zhí)行機構(gòu)和靜葉間隙的調(diào)整,解決了汽動引風(fēng)機開度突變的問題,提高了機組的穩(wěn)定性和安全性;在未投用工業(yè)蒸汽系統(tǒng)的情況下,通過對引風(fēng)機汽輪機排汽管道的改造降低引風(fēng)機汽輪機背壓,提高汽動引風(fēng)機出力,使機組順利達到滿負荷運行狀態(tài);改造后,增加了調(diào)節(jié)引風(fēng)機汽輪機背壓的手段,提高了整體系統(tǒng)的靈活性和穩(wěn)定性;利用射汽抽氣器技術(shù),可在提高工業(yè)蒸汽參數(shù)的同時保證引風(fēng)機汽輪機出力,工業(yè)蒸汽投用后,年增收可達4 000萬元。
建議主機廠家對670 MW 超超臨界機組高熱電比采暖抽汽的設(shè)計做進一步的優(yōu)化;設(shè)計單位優(yōu)化單系列引風(fēng)機汽輪機排汽供工業(yè)抽汽方案,提高引風(fēng)機汽輪機背壓調(diào)節(jié)裕量,避免引風(fēng)機汽輪機出力不足;引風(fēng)機汽輪機廠家設(shè)計排汽至工業(yè)抽汽與其他熱力系統(tǒng)耦合的相關(guān)機型時,預(yù)留背壓調(diào)節(jié)裕量,以滿足工業(yè)蒸汽參數(shù)要求。