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        循環(huán)流化床鍋爐爆管原因分析及解決措施

        2021-03-09 01:12:50楊國(guó)鋒李光輝
        關(guān)鍵詞:煙氣

        楊國(guó)鋒,李光輝

        (新疆新業(yè)能源化工有限責(zé)任公司,新疆 五家渠 831300)

        循環(huán)流化床是近年來(lái)國(guó)際上發(fā)展起來(lái)的一種改進(jìn)型潔凈煤燃燒技術(shù),因其燃燒效率高、燃料適應(yīng)性廣、負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍大等優(yōu)點(diǎn),在工業(yè)利用上有著廣闊的發(fā)展空間[1]。然而循環(huán)流化床鍋爐的耐磨損性問(wèn)題嚴(yán)重限制了其持續(xù)發(fā)展。新疆某化工企業(yè)配備4臺(tái)型號(hào)為XD-260/9.81-M型中溫分離循環(huán)流化床鍋爐,設(shè)計(jì)燃燒準(zhǔn)東煤。2016年投用以來(lái)爆管頻繁,每年因爆管造成的損失高達(dá)上億元。為解決這一問(wèn)題,企業(yè)開(kāi)展研究,取得了一些成果。

        1 鍋爐設(shè)備簡(jiǎn)介

        鍋爐運(yùn)行參數(shù),見(jiàn)表1。

        表1 鍋爐運(yùn)行參數(shù)

        鍋爐為緊身封閉布置,由前部和尾部?jī)蓚€(gè)豎井煙道組成。前部豎井是爐膛,為懸吊結(jié)構(gòu),爐膛四周由膜式水冷壁組成。自下而上一次為一次風(fēng)室、濃相床、懸浮段、一級(jí)蒸發(fā)管、三級(jí)過(guò)熱器、二級(jí)過(guò)熱器、一級(jí)過(guò)熱器、二級(jí)蒸發(fā)管及高溫省煤器。在爐膛的錐段部分的前后墻布置有二次風(fēng)入口。尾部受熱面煙道豎井采用支撐結(jié)構(gòu),布置有低溫省煤器上段、SCR裝置、低溫省煤器,如圖1所示。

        圖1 鍋爐換熱器結(jié)構(gòu)布置

        2 爆管情況

        2016年~2020年7月,4臺(tái)鍋爐共發(fā)生爆管79次,見(jiàn)表2,絕大多數(shù)是由磨損和腐蝕引起的[2]。

        表2 鍋爐爆管情況

        3 爆管原因分析

        3.1 設(shè)計(jì)原因

        3.1.1 爐型選擇不理想。針對(duì)準(zhǔn)東煤堿金屬含量高、灰熔點(diǎn)低、易結(jié)焦沾污的特點(diǎn),設(shè)計(jì)選用了引進(jìn)吸收德國(guó)巴高科的中溫分離爐型,將主要受熱面集中布置在爐膛內(nèi),利用燃燒過(guò)程中存在的大量固體循環(huán)物料不斷沖刷受熱面,以提高熱效率,降低床溫,避免床層結(jié)焦和水冷壁發(fā)生沾污。運(yùn)行情況表明該爐型起到了上述作用。但此設(shè)計(jì)帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)卻超出預(yù)期,集中表現(xiàn)為爐內(nèi)蒸發(fā)管、過(guò)熱器等受熱面在物料沖刷下頻繁出現(xiàn)爆管[3,4]。

        3.1.2 管排設(shè)計(jì)缺陷。一級(jí)蒸發(fā)管和三級(jí)過(guò)熱器節(jié)距為180mm,二級(jí)過(guò)熱器、一級(jí)過(guò)熱器、二級(jí)蒸發(fā)管、高溫省煤器節(jié)距為90mm。由于爐內(nèi)受熱面節(jié)距變窄,導(dǎo)致后部受熱面煙氣流速升高;過(guò)熱器管排缺少夾馬固定;管排膨脹量計(jì)算不準(zhǔn)確;穿墻管直接與水冷壁澆注在一起,膨脹力全部由水冷壁承擔(dān),使得管束無(wú)法自由膨脹。

        3.1.3 防磨設(shè)計(jì)缺陷。高溫省煤器上下段缺少煙氣擋板;二級(jí)蒸發(fā)管四角缺少防磨罩;水冷壁四角防磨效果差;防爆門、人孔門、測(cè)點(diǎn)設(shè)置過(guò)多,容易漏風(fēng);采用“V”型床,風(fēng)帽數(shù)量多,風(fēng)帽眼對(duì)吹磨損嚴(yán)重[5]。

        3.1.4 制造安裝缺陷。個(gè)別密封鰭片與水冷壁焊接時(shí)咬邊過(guò)深;部分澆注料固定不牢;防爆門、人孔門變形,封閉不嚴(yán);防磨瓦與管壁貼合不良;煙風(fēng)道漏風(fēng),導(dǎo)流板沒(méi)有做澆筑料。

        3.1.5 配套設(shè)施缺陷。爐膛吹灰器吹灰管受熱變形,被迫停用。長(zhǎng)期不吹灰,細(xì)顆粒灰在受熱面管壁上沉積、堵塞,形成煙氣走廊,加劇其他部分的磨損,沉積引起灰下腐蝕[6];SNCR噴槍槍頭霧化效果不好,噴氨量大,容易產(chǎn)生硫酸氫氨,在爐內(nèi)的管壁上結(jié)塊、造成腐蝕;返料器密封不良,鍋爐啟動(dòng)前期容易短路。

        3.2 煤的影響

        3.2.1 粒度影響。煤粒度由進(jìn)廠煤粒度原始分布和篩分、破碎系統(tǒng)決定,該企業(yè)只有篩分系統(tǒng),配套設(shè)施不完善,導(dǎo)致入爐煤粒度偏大。

        入爐煤粒度大,流化效果差,煙氣帶入旋風(fēng)分離器的物料少,不能維持正常的返料量,會(huì)造成床溫高,渣量大、燃燒不完全、鍋爐熱效率下降;粒度小,能被旋風(fēng)分離器捕捉到的灰量少,床溫高,大量細(xì)灰離開(kāi)鍋爐而影響燃盡度,導(dǎo)致除塵阻力增加,鍋爐效率下降[7]。適宜的入爐煤粒徑為0~10mm,其中:99%應(yīng)小于8mm;50%應(yīng)在3mm~5mm;30%應(yīng)小于1mm。前期研究發(fā)現(xiàn):入爐煤粒徑在12mm時(shí),煙氣中固體顆粒直徑較大,進(jìn)而加劇磨損;當(dāng)入爐煤粒徑控制在8mm以下時(shí),磨損量降低一半左右。

        3.2.2 堿金屬影響。準(zhǔn)東煤屬于高堿金屬煤,結(jié)渣及沾污傾向?yàn)閲?yán)重[8]。對(duì)爐內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn):二級(jí)過(guò)熱器頂部、一級(jí)過(guò)熱器底部沾污最嚴(yán)重,焦塊呈鐵紅色,較硬,腐蝕介質(zhì)主要為硫酸鹽。沾污物引起鍋爐管壁腐蝕減薄,同時(shí)引起煙氣分布不均,形成煙氣走廊,加劇磨損。

        3.2.3 一次風(fēng)、二次風(fēng)的影響。一二次風(fēng)的分配比例對(duì)燃料在爐膛內(nèi)不同高度區(qū)域的燃燒率和固體粒子沿爐高的分布情況有較大影響,對(duì)密相區(qū)和稀相區(qū)溫度的分布有調(diào)節(jié)作用,同時(shí)對(duì)NOx的生成也有影響。通過(guò)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn):一次風(fēng)量過(guò)剩,二次風(fēng)量不足,是造成鍋爐床溫高、煙氣流速大的原因之一[9]。降低磨損首先要降低風(fēng)速并選擇合適的風(fēng)量配比。

        3.2.4 運(yùn)行及檢維修的不足。該企業(yè)產(chǎn)品鏈條延長(zhǎng),蒸汽不平衡問(wèn)題日益突出,鍋爐長(zhǎng)期高負(fù)荷運(yùn)行,需要的大煤量和高風(fēng)量,帶來(lái)磨損加快。爆管后強(qiáng)制降溫,搶修后快速提負(fù)荷等違規(guī)操作時(shí)有發(fā)生。檢查不到位、檢修倉(cāng)促、檢修質(zhì)量差難以避免。

        4 解決的措施

        4.1 針對(duì)設(shè)計(jì)、安裝缺陷的措施

        增加煙氣擋板;人孔、熱工測(cè)點(diǎn)部位改為向爐外讓管并焊密集銷釘,澆注高耐磨澆注料,耐磨材料終結(jié)處附近的管子上堆焊;在水冷壁稀相區(qū)四角部用澆注料將直角改為切角;對(duì)返料器重新制作密封;穿墻管加套管后再用澆注料澆注,消除漏風(fēng),實(shí)施脫硝改造,減少噴氨量。

        鍋爐換管大修,把V型床改為均壓床,風(fēng)管、風(fēng)帽全部換型;爐內(nèi)受熱面管束更換并加防磨瓦。詳見(jiàn)表3。

        表3 鍋爐具體檢修內(nèi)容

        4.2 針對(duì)煤、風(fēng)的措施

        加強(qiáng)原料供應(yīng)管理,調(diào)整配煤,改善入爐煤粒徑和灰分,降低一次風(fēng)量、每次停爐安排清理掛焦,緩解鍋爐沾污掛焦、減緩腐蝕和磨損。

        4.3 運(yùn)行及檢維修措施

        控制鍋爐負(fù)荷在85%左右,鍋爐降溫,升溫、提負(fù)荷速度按規(guī)范執(zhí)行;編制檢查表,明確檢查區(qū)域和內(nèi)容、制定檢查標(biāo)準(zhǔn),責(zé)任到人;專業(yè)人員跟蹤檢修過(guò)程;嚴(yán)格按照《火力發(fā)電廠焊接技術(shù)規(guī)程》DL/T869-2012規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn);執(zhí)行計(jì)劃性檢修。

        5 產(chǎn)生的效果

        2020年1月~7月,4臺(tái)鍋爐共發(fā)生5次爆管,與2020年以前相比,爆管頻次下降一半以上,鍋爐爆管情況得到明顯的緩解。

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