王佳林 孫江宏
(北京信息科技大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,北京100192)
目前,精益生產(chǎn)思想已應(yīng)用于我國各制造業(yè),生產(chǎn)線平衡是其核心思想之一,即最大限度降低在制品數(shù)量、減少生產(chǎn)過程浪費,提高生產(chǎn)效率[1]。通過運用工業(yè)工程(industrial engineering,IE)技術(shù)與方法,對生產(chǎn)流程進(jìn)行設(shè)計和改造,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下提高生產(chǎn)能力尤為重要。調(diào)研發(fā)現(xiàn),我國傳統(tǒng)制造業(yè)中有85%的中小型企業(yè)作業(yè)方式粗獷,生產(chǎn)狀況不容樂觀,生產(chǎn)線效率低下,不平衡問題嚴(yán)重;10%的企業(yè)通過運用一定的IE技術(shù)進(jìn)行改造,生產(chǎn)能力明顯提升;5%的企業(yè)大力推廣IE技術(shù),具備強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊,產(chǎn)能充足,效益可觀。因此,對數(shù)量龐大、產(chǎn)能不足、作業(yè)方式粗獷的中小型制造企業(yè)生產(chǎn)線進(jìn)行合理改善,提升自身競爭力具有重要意義[2-3]。
通過研究發(fā)現(xiàn),我國傳統(tǒng)家電制造企業(yè)存在生產(chǎn)效率低制造成本高生產(chǎn)過程浪費嚴(yán)重等問題,許多企業(yè)入不敷出,尤其是冰箱制造行業(yè),大部分企業(yè)正面臨生死存亡的關(guān)鍵時期[4]。為改變這種現(xiàn)狀,本文提出一種基于IE方法的生產(chǎn)線改善標(biāo)準(zhǔn)流程,對企業(yè)生產(chǎn)流程設(shè)計及改造提供借鑒,幫助企業(yè)選擇合理的改善方案,提高生產(chǎn)效率。并以Z公司冰箱生產(chǎn)線為例,根據(jù)流程對其進(jìn)行改善,改善過程注重以人為本、減少浪費、提升效率。
對生產(chǎn)線進(jìn)行設(shè)計與改善,首先掌握企業(yè)目前生產(chǎn)狀況,了解生產(chǎn)線加工工藝及工藝分布;然后采用“5W1H”提問技術(shù):What、Why、When、Where、Who、How,與“ECRS”原則:取消、合并、重排、簡化,對生產(chǎn)系統(tǒng)中人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行分析[5-6],找到目前生產(chǎn)線的問題所在;最后針對問題,結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀,制定合適的改善方案。改善過程要求由大及小,由面及點,從生產(chǎn)線布局到勞動者動作分析過程[7],逐步實現(xiàn)精細(xì)化,直到取得良好的效果,改善流程如圖1 所示。
Z公司是一家以生產(chǎn)商用冰箱為主的輕型裝備制造企業(yè),通過對Z公司冰箱生產(chǎn)線數(shù)月調(diào)研,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)效率低下、員工冗雜、現(xiàn)場布置不合理、存在瓶頸工位等問題。其生產(chǎn)線平面布置圖如圖2所示,工藝流程如圖3所示,工位作業(yè)現(xiàn)狀如表1所示。
根據(jù)表1工作作業(yè)時間,可得生產(chǎn)線平衡率為
式中:P表示生產(chǎn)線平衡率,Ti表示第i工位作業(yè)時間,生產(chǎn)節(jié)拍取工位最長作業(yè)時間,用C表示,N表示工位數(shù)。
表1 各工位作業(yè)現(xiàn)狀
假設(shè)每天有效工作時間為8 h,則目前生產(chǎn)線日產(chǎn)量為:8×60×60/1309=22(臺)。
根據(jù)實際記錄,三工位作業(yè)時間較長,限制生產(chǎn)效率,是整條生產(chǎn)線的瓶頸工位,工作內(nèi)容主要包括領(lǐng)料、安裝控制器、安裝端子、安裝燈組、連接線路等。因此,運用圖 1 標(biāo)準(zhǔn)流程對生產(chǎn)系統(tǒng)人、機(jī)、料、法、環(huán)進(jìn)行提問分析,并采用“ECRS”原則找到問題所在,通過提問方式來精簡作業(yè);再運用流程程序分析法,根據(jù)圖2工藝流程,將加工工藝分為加工、檢查、搬運、等待、儲存五種狀態(tài)并對作業(yè)過程進(jìn)行詳細(xì)記錄,見表 2。
表2 改善前連接線路作業(yè)流程程序分析表
從分析過程可以看出,作業(yè)過程中員工移動距離較多,大部分移動距離均是往返于工位與物料架之間,時間浪費嚴(yán)重另外,該工位作業(yè)動作過多且繁瑣,包括兩個耗時工序:連接線路與檢查線路。最終確定生產(chǎn)線空間布置與員工的作業(yè)方式存在問題。
以瓶頸工位為研究對象,綜合考慮生產(chǎn)線每個工位作業(yè)情況,通過改善生產(chǎn)線布置,使各工位銜接更加合理,提高生產(chǎn)線柔性及設(shè)備利用率;然后對瓶頸工位的作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行取消、合并、重排及簡化,達(dá)到精簡作業(yè)的目的。
(1)將生產(chǎn)線改為U型布置,各工位分布在生產(chǎn)線內(nèi)測。(2)每個工位增加一個操作臺,便于工人放置工具。(3)所有工位通過共用物料架的方式提高設(shè)備利用率,方便工位之間協(xié)作。
企業(yè)生產(chǎn)方式為彈性生產(chǎn),當(dāng)任務(wù)量較多,可酌情增加作業(yè)人員;當(dāng)任務(wù)量較少,一工位員工可同時兼顧六工位,既有利于提高員工技能,同時能夠降低生產(chǎn)成本,提高工人效率。經(jīng)過上述改善,縮短員工往返于物料架的距離,減少移動距離;操作臺的增加,工作更加方便,降低了動作復(fù)雜程度,減少拿取工具和零件的時間浪費,生產(chǎn)效率得到提高。改善后生產(chǎn)線布局如圖4所示。
在對生產(chǎn)線空間布置進(jìn)行改善的基礎(chǔ)上,結(jié)合流程程序分析表,對操作單元逐個分析,即利用取消、合并、重排、簡化減少操作單元數(shù)量,降低作業(yè)復(fù)雜程度,使員工動作之間銜接更加合理。分析與改善過程如下。
(1)取消1、5、10、12、17、21、25、37、42作業(yè)單元。將物料架空間布置改進(jìn)之后,取消了員工在原來兩個物料架之間的走動,縮短了員工移動距離。(2)合并3、8、12、14、19、23、27作業(yè)單元。增加操作臺之后,可一次性將工具和零部件由物料架帶回操作臺,放在操作臺上,相較于之前,節(jié)省5次往返時間。(3)為減小員工負(fù)擔(dān),將檢查線路工作分配給六工位員工,在冰箱下線之前進(jìn)行檢查工作。(4)將五工位與四工位對換,與四工位員工共同完成接線工序,培養(yǎng)員工多項技能,提高工作效率。
經(jīng)過上述改善,各工位作業(yè)時間均有所減少,三工位員工作業(yè)單元數(shù)量由53個減少到34個,移動距離由55 m減少到13 m,整個作業(yè)過程耗時由1 309 s減少到636 s。工位之間銜接更加順暢,減少了工時浪費,減輕了員工負(fù)荷,提高設(shè)備利用率。改善后的工位作業(yè)情況如表3所示。
表3 改善后工位作業(yè)時間統(tǒng)計
改善前后工位時間對比如圖5所示,工位作業(yè)時間更加趨于均衡,消除了瓶頸工位。
計算生產(chǎn)線平衡率:
=79.1%
單日最大產(chǎn)能=8×60×60/798=36(臺)
改善后生產(chǎn)線平衡率提高了26 %,單日最大產(chǎn)能提高了14臺,提升接近原產(chǎn)能的64 %,改善方案取得了良好的效果。
本文提出一種基于IE方法的生產(chǎn)線改善標(biāo)準(zhǔn)流程,并以Z公司冰箱生產(chǎn)線的為例,針對生產(chǎn)問題,運用“ECRS”分析技術(shù)與流程程序分析法對瓶頸工位進(jìn)行分析;然后在生產(chǎn)線空間布置上進(jìn)行改善;最后精簡員工作業(yè)流程,減少浪費。該方案最終得到了企業(yè)認(rèn)可,在企業(yè)中得以實施,取得了良好的成效。本文的改善思想與流程對類似中小型家電制造企業(yè)的生產(chǎn)線優(yōu)化具有一定的參考意義。