譚雨點(diǎn),丁潤江,林新峰
(241000 安徽省 蕪湖市 奇瑞新能源汽車股份有限公司)
隨著新能源汽車行業(yè)的快速崛起,純電動(dòng)車以節(jié)能環(huán)保為主要特點(diǎn)也備受關(guān)注。純電動(dòng)汽車在提升動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性等性能的同時(shí),也需要努力改善整車NVH 性能。相對傳統(tǒng)車而言,純電動(dòng)汽車由于用電機(jī)代替了發(fā)動(dòng)機(jī),提升整車舒適性,但也使得發(fā)動(dòng)機(jī)的“遮蔽效應(yīng)”消失,使得原來可以接受的低頻抖動(dòng)特別明顯,甚至在某些工況下使人無法接受。整車低頻抖動(dòng)不僅容易引起駕駛員的不舒適感,而且會造成零部件振動(dòng)過大,壽命降低,因此整車低頻抖動(dòng)問題的研究與優(yōu)化有較大的實(shí)際意義。
前置前驅(qū)純電動(dòng)車驅(qū)動(dòng)軸通過萬向節(jié)將動(dòng)力傳遞到驅(qū)動(dòng)輪,且在全油門加速工況時(shí),車身被傳動(dòng)軸激勵(lì),如果萬向節(jié)選擇及布置角度不合適,極易導(dǎo)致地板低頻抖動(dòng)。根據(jù)ISO 2631,車身低頻抖動(dòng)常見頻率范圍為8~30 Hz。抖動(dòng)峰值頻率在8~30 Hz 時(shí)乘客對這種傳動(dòng)軸激勵(lì)的低頻振動(dòng)將異常敏感。Manchi[1]介紹了變速箱輸出軸連接傳動(dòng)軸輸出的激勵(lì)與發(fā)動(dòng)機(jī)剛體模態(tài)耦合時(shí)出現(xiàn)明顯抖動(dòng),通過更換潤滑脂解決該問題;羅軼超[2]通過分析低頻抖動(dòng)由于萬向節(jié)附加彎矩導(dǎo)致,通過理論分析和實(shí)車調(diào)教提出有效優(yōu)化措施解決低頻抖動(dòng)問題。Yuanfeng X[3]根據(jù)ODS 和模態(tài)分析,確定低頻抖動(dòng)是由于產(chǎn)生的附加彎矩與后橋剛體模態(tài)耦合導(dǎo)致。目前的研究主要都是針對傳統(tǒng)汽油車低頻抖動(dòng)問題,而純電動(dòng)汽車低頻抖動(dòng)的研究目前還沒有。本文針對某自主品牌純電動(dòng)汽車急加速過程產(chǎn)生的低頻抖動(dòng)問題,通過主觀評價(jià)及NVH 測試方法分析抖動(dòng)階次特征,然后通過傳遞路徑分析方法和動(dòng)力總成模態(tài)分析,揭示急加速低頻抖動(dòng)產(chǎn)生機(jī)理,確定由萬向節(jié)產(chǎn)生的附加彎矩產(chǎn)生的激勵(lì)與動(dòng)力總成固有頻率共振產(chǎn)生低頻抖動(dòng)的激勵(lì)源。通過對附加彎矩理論分析,提出優(yōu)化措施并進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。
某自主品牌純電動(dòng)汽車,在樣車試制階段,主觀評價(jià)在整車WOT(全油門加速)工況下車速在40~50 km/h 時(shí)地板出現(xiàn)異常抖動(dòng),主觀評價(jià)后工程師認(rèn)為無法接受,必須采取有效措施減小或消除該抖動(dòng),提高整車NVH 性能水平。
為了查找問題原因,對該問題樣車進(jìn)行客觀測試,在駕駛員地板布置PCB 三軸向振動(dòng)加速度傳感器,運(yùn)用LMS 公司Test.Lab 測試軟件,采用Signature Testing-Advanced 對整車進(jìn)行振動(dòng)測試,采樣頻率帶寬為3 200 Hz,頻率分辨率為1 Hz,在試驗(yàn)要求的平坦道路上進(jìn)行全油門急加速工況路試試驗(yàn)。由地板瀑布圖(圖1)可知,地板出現(xiàn)明顯0.33 階次振動(dòng),且當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)速在3 000~4 200 r/min 時(shí)振動(dòng)較明顯,對應(yīng)振動(dòng)頻率為16.5~23.1 Hz,與主觀評價(jià)抖動(dòng)車速一致。
圖1 地板Y 向振動(dòng)瀑布圖Fig.1 Y-direction vibration waterfall of floor
由圖2 可知,0.33 階次Y 向振動(dòng)加速度為引起整車低頻抖動(dòng)主要原因,故對該0.33 階振動(dòng)激勵(lì)源進(jìn)行排查,降低或消除整車急加速低頻抖動(dòng)。
圖2 地板0.33 階振動(dòng)加速度階次切片圖Fig.2 Slice chart of 0.33 order vibration acceleration of floor
為了排查低頻抖動(dòng)激勵(lì)源,對整車振動(dòng)傳遞路徑進(jìn)行分析。目前整車振動(dòng)問題主要采用“源-路徑-響應(yīng)”的分析模型,得到如圖3 所示振動(dòng)傳遞路徑。由于勻速與緩加速無低頻抖動(dòng)現(xiàn)象,故排除地面激勵(lì),主要排查路徑3、路徑4、路徑5 的傳遞過程,關(guān)注動(dòng)力總成輸出驅(qū)動(dòng)軸3 階激勵(lì)。可以推測出是傳動(dòng)軸附加彎矩激勵(lì),主要原因可能懸置系統(tǒng)參數(shù)匹配出現(xiàn)問題,傳遞過程衰減效果不足而引起地板振動(dòng),或者激勵(lì)源經(jīng)傳動(dòng)軸產(chǎn)生附加彎矩過大,產(chǎn)生異常振動(dòng)傳至車身。
圖3 振動(dòng)傳遞路徑Fig.3 Vibration transmission path
測試動(dòng)力總成及左、右、后懸置系統(tǒng)主動(dòng)端(ES)加速度、被動(dòng)端(BS)加速度,電機(jī)轉(zhuǎn)速在1 500~5 500 r/min,對比整車懸置系統(tǒng)主動(dòng)端與被動(dòng)端傳動(dòng)軸三階振動(dòng)加速度,整車懸置系統(tǒng)主動(dòng)端、被動(dòng)端振動(dòng)情況如圖4 所示。由圖4 可知,整車懸置系統(tǒng)主動(dòng)端振動(dòng)加速度在電機(jī)轉(zhuǎn)速3 000~4 200 r/min 有明顯振動(dòng)峰值,對應(yīng)傳動(dòng)軸三階激勵(lì)振動(dòng)頻率為16.5~23.1 Hz,而懸置被動(dòng)端振動(dòng)加速度有明顯衰減,所以激勵(lì)傳遞到車身原因與懸置系統(tǒng)衰減不足無關(guān)。因此,可知引起振動(dòng)的原因?yàn)閭鲃?dòng)軸三階激勵(lì)引發(fā)車身低頻抖動(dòng)。
圖4 懸置總成主動(dòng)、被動(dòng)振動(dòng)加速度Fig.4 Active and passive vibration acceleration of suspension assembly
通過傳遞路徑及路試試驗(yàn)分析,得出0.33階激勵(lì)源是驅(qū)動(dòng)軸的三階激勵(lì)的結(jié)論,經(jīng)排查由驅(qū)動(dòng)軸內(nèi)的三軸銷萬向節(jié)旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生,因此對三軸銷萬向節(jié)內(nèi)部產(chǎn)生附加彎矩進(jìn)行分析。一般等速萬向節(jié)扭矩傳遞過程產(chǎn)生如圖5 所示。
圖5 萬向節(jié)結(jié)構(gòu)簡圖Fig.5 Structure diagram of universal joint
根據(jù)等速萬向節(jié)傳遞特性[4]:
式中:ω1——輸入轉(zhuǎn)速;ω2——輸出轉(zhuǎn)速;T1——輸入扭矩;T2——輸出扭矩;T1',T2'——附加彎矩;α——傳動(dòng)軸之間的擺角。
三軸銷萬向節(jié)作為等速萬向節(jié)符合上述特征,且三軸銷萬向節(jié)附加彎矩的產(chǎn)生機(jī)理與電機(jī)輸出扭矩峰值及萬向節(jié)角度相關(guān),因此可知驅(qū)動(dòng)軸3 階激勵(lì)源是由萬向節(jié)附加彎矩過大產(chǎn)生。并且,由上試驗(yàn)得出該驅(qū)動(dòng)軸的3 階激勵(lì)主要貢獻(xiàn)為Y 向振動(dòng),根據(jù)萬向節(jié)角度與軸銷軸向力直接相關(guān)理論分析[5],因此通過臺架試驗(yàn)對傳動(dòng)軸角度與軸向力關(guān)系進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果如圖6 所示。軸向派生力隨著節(jié)角增大而增大,且15°后軸向力產(chǎn)生突變,因此可知地板Y 向振動(dòng)由于附加彎矩增大導(dǎo)致萬向節(jié)軸向力過大引起。
圖6 萬向節(jié)角度與軸向派生力關(guān)系Fig.6 Relationship between universal joint angle and axial force
該動(dòng)力總成由三項(xiàng)異步感應(yīng)電機(jī)、減速器和差速器組成,其中差速器和減速器集成在一起,動(dòng)力總成與懸置原件構(gòu)成動(dòng)力總成懸置系統(tǒng),其固有頻率通常在50 Hz 以下,相比動(dòng)力總成自身模態(tài)差異較大,因此,分析動(dòng)力總成懸置模態(tài)將動(dòng)力總成簡化為六自由度剛體模型,將懸置系統(tǒng)簡化為3 向正交彈簧模型。根據(jù)振動(dòng)理論建立動(dòng)力總成懸置系統(tǒng)的振動(dòng)微分方程為
式中:[M]——質(zhì)量矩陣;[C]——阻尼矩陣;[K]——?jiǎng)偠染仃?;{Q(t)}——廣義坐標(biāo)向量;{F(t)}——廣義力向量。
在實(shí)車整車約束狀態(tài)下,通過試驗(yàn)?zāi)B(tài)分析方法測試動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)模態(tài)陣型。圖7 所示是傳動(dòng)軸的模態(tài)試驗(yàn)結(jié)果。
圖7 驅(qū)動(dòng)軸模態(tài)Fig.7 Drive shaft mode
頻率響應(yīng)函數(shù)在2~1 024 Hz 頻率范圍內(nèi),左側(cè)傳動(dòng)軸在200 Hz 出現(xiàn)峰值,右側(cè)傳動(dòng)軸(加動(dòng)力吸振器)分別在94,195,635 Hz 出現(xiàn)峰值。動(dòng)力總成剛體模態(tài)及陣型如表1 所示。
表1 動(dòng)力總成剛體模態(tài)Tab.1 Rigid body mode of power assembly
在急加速產(chǎn)生抖動(dòng)的過程中,驅(qū)動(dòng)軸轉(zhuǎn)速范圍是990~1 386 r/min,附加彎曲波動(dòng)頻率為16.5~23.1 Hz,又因?yàn)橹饕荵 向振動(dòng),與動(dòng)力總成2階模態(tài)陣型耦合。2階模態(tài)陣型如圖8所示。
圖8 動(dòng)力總成2 階模態(tài)陣型Fig.8 Second-order mode array of power assembly
綜上可知,整車低頻抖動(dòng)原因?yàn)楦郊訌澗剡^大導(dǎo)致Y 向軸向力激勵(lì)頻率與動(dòng)力總成剛體2 階模態(tài)耦合,導(dǎo)致萬向節(jié)角增大,軸向力增大,引起車身地板抖動(dòng)。
由前文分析可知,驅(qū)動(dòng)軸三階激勵(lì)頻率是通過三軸銷萬向節(jié)附加彎矩過大產(chǎn)生,因此要降低或消除低頻抖動(dòng),需采用萬向節(jié)傳動(dòng)角度及電機(jī)輸出扭矩等優(yōu)化措施,并通過采取合理的措施進(jìn)行整車試驗(yàn)驗(yàn)證。
理論分析可知,應(yīng)降低附加彎矩產(chǎn)生的激勵(lì)或降低萬向節(jié)傳動(dòng)角度及電機(jī)的輸出扭矩峰值,由于電機(jī)的輸出扭矩峰值直接影響整車動(dòng)力性,不能進(jìn)行改變,而減小傳動(dòng)軸角度需要調(diào)整動(dòng)力總成或懸架高度,但動(dòng)力總成連接在框梁及車身上高度無法進(jìn)行調(diào)整,因此僅能調(diào)整懸架高度。
根據(jù)上述分析,萬向節(jié)初始角越小,附加彎矩也越小,但要優(yōu)化整車NVH 性能且不影響整車通過性及其它性能,根據(jù)分析,懸架高度極限僅能降20 mm,因此分別根據(jù)下降不同懸架高度進(jìn)行裝車試驗(yàn)驗(yàn)證,并進(jìn)行主觀評價(jià)及客觀測試,測試結(jié)果如圖9 所示。評價(jià)結(jié)果如表2 所示。圖10 為懸架高度下調(diào)20 mm 后的0.33 階Y 向振動(dòng)瀑布圖。
圖9 0.33 階地板階次振動(dòng)加速度Fig.9 0.33-order vibration acceleration of floor
表2 懸架高度調(diào)整方案Tab.2 Suspension height adjustment scheme
圖10 地板Y 向振動(dòng)瀑布圖Fig.10 Y-direction vibration waterfall of floor
可以看出,相對初始狀態(tài)出現(xiàn)明顯下降。隨著懸架高度減小,地板0.33 階次振動(dòng)加速度由初始0.065 g 降為0.025 g,振動(dòng)量下降160%,主觀評價(jià)急加速過程中地板無明顯抖動(dòng),舒適性良好。
針對某純電動(dòng)汽車開發(fā)過程中出現(xiàn)的加速度地板低頻抖動(dòng)問題,本文首先進(jìn)行主觀評價(jià)與客觀測試,發(fā)現(xiàn)地板低頻抖動(dòng)問題,然后對低頻抖動(dòng)傳遞路徑進(jìn)行排查,結(jié)合模態(tài)試驗(yàn)及理論分析,得出地板抖動(dòng)是三軸銷萬向節(jié)附加彎矩產(chǎn)生的激勵(lì)頻率與動(dòng)力總成Y 向平動(dòng)模態(tài)共振引起。通過減小萬向節(jié)初始角度解決該車身低頻抖動(dòng),極大地提高了乘坐舒適性,研究結(jié)果可以對新能源車型開發(fā)過程中產(chǎn)生低頻抖動(dòng)問題提供重要參考價(jià)值。