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        減壓精餾法精制二甲基亞砜

        2021-02-25 12:28:02陳飛月李東風(fēng)吳曉楓
        化學(xué)與生物工程 2021年2期
        關(guān)鍵詞:工藝

        胡 潔,陳飛月,李東風(fēng),吳曉楓

        (邢臺(tái)學(xué)院,河北 邢臺(tái) 054001)

        二甲基亞砜(DMSO)是一種含硫有機(jī)化合物[1],常壓下沸點(diǎn)為189 ℃,高溫下易發(fā)生歧化反應(yīng)生成二甲砜和二甲硫醚[2],被廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、農(nóng)藥、石油、化工、合成纖維、冶金、電子、涂料和高分子材料等領(lǐng)域[3-5]。在聚丙烯腈基碳纖維生產(chǎn)過(guò)程中,其紡絲工藝常用二甲基亞砜水溶液作凝固液[6],隨著紡絲的進(jìn)行,凝固液中的雜質(zhì)會(huì)逐漸增多,一段時(shí)間后凝固液需要更換,會(huì)產(chǎn)生大量的紡絲廢液。為了降低生產(chǎn)成本、保護(hù)環(huán)境,需對(duì)廢液中的二甲基亞砜進(jìn)行回收利用[7]。

        精餾是常用的化工分離方法,其操作靈活、工藝簡(jiǎn)單、所用原料液少,適用于二元混合物的分離[8-9],而減壓精餾可以降低混合物各組分的沸點(diǎn)[8],更適于高溫下精餾易分解物質(zhì)和高沸點(diǎn)混合物的分離。目前,關(guān)于二甲基亞砜工業(yè)廢液的精制回收鮮有報(bào)道。鑒于此,作者以聚丙烯腈基碳纖維生產(chǎn)過(guò)程中的紡絲廢液為原料,采用間歇減壓精餾工藝及先間歇常壓精餾除水后減壓精餾工藝對(duì)比研究精餾過(guò)程中精餾塔各塔段溫度和二甲基亞砜濃度的變化,并采用氣相色譜法測(cè)定餾分中二甲基亞砜濃度。

        1 實(shí)驗(yàn)

        1.1 材料、試劑與儀器

        紡絲廢液(二甲基亞砜濃度70%),邯鄲硅谷新材料有限公司。

        無(wú)水乙醇,邯鄲硅谷新材料有限公司。

        WAY-2W型阿貝折光儀(測(cè)量范圍1.300~1.700,測(cè)量精度0.000 3),上海精密科學(xué)儀器有限公司;GC-9790型氣相色譜儀[最大消耗功率2 500 W,電壓(220±22) V],浙江福立分析儀器股份有限公司;OV-101型色譜柱,蘭州化物所色譜中心;HGA-2L型空氣發(fā)生器(輸出流量0~2 L·min-1),北京匯龍昌??瀑Q(mào)有限公司;SHC型氫氣發(fā)生器(輸出流量0~310 mL·min-1,輸出壓力0.4 MPa,輸出功率150 W),山東賽克賽斯氫能源有限公司;TC-JL型四位一體多功能精餾塔(共有4個(gè)塔段,每個(gè)塔段高度為400 mm;塔內(nèi)有14塊塔板;取樣口、真空管、物料管直徑均為8 mm;AI-708型、AI-808型控制儀表;NT01-Y21515型蠕動(dòng)泵),天津睿智天成科技發(fā)展有限公司。

        1.2 精餾工藝流程(圖1)

        原料罐中的原料通過(guò)蠕動(dòng)泵打入預(yù)熱器(流經(jīng)轉(zhuǎn)子流量計(jì)),經(jīng)預(yù)熱器加熱后送至精餾塔第三塔段,逐板溢流,流入塔底,并進(jìn)入再沸器;經(jīng)塔釜加熱,液體汽化,氣體自塔底依次經(jīng)過(guò)第四塔段、第三塔段、第二塔段和第一塔段后進(jìn)入塔頂冷凝器冷卻成液體,一部分液體回流入精餾塔逐板溢流進(jìn)入塔釜,另一部分液體采出經(jīng)轉(zhuǎn)子流量計(jì)后進(jìn)入塔頂產(chǎn)品罐。在每層塔板上,回流的液體與上升的蒸汽接觸,進(jìn)行熱和質(zhì)的傳遞[10]。

        圖1 精餾工藝流程

        1.3 操作步驟

        打開(kāi)進(jìn)料泵開(kāi)關(guān),啟動(dòng)蠕動(dòng)泵,轉(zhuǎn)速為92.5 r·min-1,給精餾塔進(jìn)料。當(dāng)塔釜液位上升至220 mm后,關(guān)閉蠕動(dòng)泵,轉(zhuǎn)速調(diào)至2.5 r·min-1,關(guān)閉進(jìn)料泵開(kāi)關(guān),關(guān)閉進(jìn)料管線閥門。

        (1)常壓精餾:關(guān)閉再沸器頂部氣閥,打開(kāi)塔釜加熱開(kāi)關(guān),溫度調(diào)至160 ℃,加熱塔釜內(nèi)原料;當(dāng)?shù)谝凰螠囟壬?0 ℃時(shí),打開(kāi)冷凝水開(kāi)關(guān),打開(kāi)回流水閥門,調(diào)節(jié)回流比為10%;當(dāng)回流處轉(zhuǎn)子流量計(jì)有回流液出現(xiàn)時(shí),每隔15 min取塔釜、塔頂及4個(gè)塔段的樣品,測(cè)定其折光率(表征二甲基亞砜濃度),同時(shí)記錄塔釜和4個(gè)塔段的溫度,直至塔頂無(wú)餾分流出。

        (2)減壓精餾:打開(kāi)真空泵,使整個(gè)系統(tǒng)都處于減壓狀態(tài);當(dāng)回流處轉(zhuǎn)子流量計(jì)有回流液出現(xiàn)時(shí),每隔15 min取塔釜、塔頂及4個(gè)塔段的樣品,測(cè)定其折光率,同時(shí)記錄塔釜和4個(gè)塔段的溫度,直至塔頂二甲基亞砜濃度穩(wěn)定在98%以上。

        1.4 氣相色譜分析

        色譜條件:色譜柱材質(zhì)為不銹鋼,柱長(zhǎng)1.5 m,柱內(nèi)徑3 mm,載氣為氮?dú)猓d氣流量30 mL·min-1,空氣流量300 mL·min-1,柱溫160 ℃,汽化室溫度230 ℃,檢測(cè)器溫度230 ℃,進(jìn)樣量0.5 μL。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 間歇減壓精餾

        在塔釜初始二甲基亞砜濃度為70%、壓強(qiáng)為-0.09 MPa(表壓,下同)、回流比為10%的條件下,間歇減壓精餾時(shí)各塔段溫度及二甲基亞砜濃度變化見(jiàn)表1。

        表1 間歇減壓精餾時(shí)各塔段溫度及二甲基亞砜濃度的變化

        從表1可以看出,隨著時(shí)間的延長(zhǎng),塔釜二甲基亞砜濃度逐漸升高,塔釜溫度總體呈升高趨勢(shì);各塔段溫度和二甲基亞砜濃度總體呈升高趨勢(shì);塔頂二甲基亞砜濃度逐漸升高。從塔釜至第一塔段溫度總體呈下降趨勢(shì),從塔釜至塔頂二甲基亞砜濃度總體呈下降趨勢(shì)。當(dāng)塔釜二甲基亞砜濃度為81%、第一塔段溫度為77.1 ℃時(shí),塔頂開(kāi)始有餾分流出,餾分中二甲基亞砜濃度高達(dá)41%。表明,間歇減壓精餾除水不可行,可嘗試間歇常壓精餾除水。

        2.2 先間歇常壓精餾除水后減壓精餾

        在塔釜初始二甲基亞砜濃度為80%、大氣壓強(qiáng)、回流比為10%的條件下,間歇常壓精餾除水時(shí)各塔段溫度及二甲基亞砜濃度變化見(jiàn)表2。

        表2 間歇常壓精餾除水時(shí)各塔段溫度及二甲基亞砜濃度的變化

        從表2可以看出,隨著時(shí)間的延長(zhǎng),除第二塔段和第一塔段溫度變化不大外,塔釜和第四、第三塔段溫度總體呈升高趨勢(shì);除第一塔段和塔頂二甲基亞砜濃度基本不變外,塔釜至第二塔段二甲基亞砜濃度總體呈升高趨勢(shì),水分不斷被蒸出。從塔釜至第一塔段溫度逐漸降低,最終穩(wěn)定于99 ℃左右;塔頂二甲基亞砜濃度均≤1%,說(shuō)明塔頂幾乎沒(méi)有二甲基亞砜的流失,除水效果較好。當(dāng)?shù)谝凰螠囟葹?8.5 ℃時(shí),塔頂開(kāi)始有餾分流出,餾分中二甲基亞砜濃度為1%。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),當(dāng)塔頂無(wú)餾分流出時(shí),塔釜二甲基亞砜濃度為98%,塔釜溫度達(dá)到165.5 ℃。

        在塔釜初始二甲基亞砜濃度為98%、塔釜溫度為160 ℃、壓強(qiáng)為-0.09 MPa、回流比為10%的條件下,減壓精餾時(shí)塔頂和塔釜二甲基亞砜濃度變化見(jiàn)表3。

        表3 減壓精餾時(shí)塔頂和塔釜二甲基亞砜濃度變化

        從表3可以看出,隨著時(shí)間的延長(zhǎng),塔頂二甲基亞砜濃度逐漸升高并穩(wěn)定在98%,塔釜二甲基亞砜濃度則緩慢升高。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),第一塔段溫度隨時(shí)間的延長(zhǎng)逐漸升高并穩(wěn)定在100 ℃。初有餾分流出時(shí),塔頂二甲基亞砜濃度不高(33%),表明之前塔內(nèi)有水分殘留;當(dāng)塔頂二甲基亞砜濃度逐漸升高并穩(wěn)定在98%時(shí),塔釜二甲基亞砜濃度為100%,第一塔段溫度為100 ℃。

        2.3 氣相色譜分析

        對(duì)先間歇常壓精餾除水后減壓精餾工藝的餾分進(jìn)行氣相色譜分析,結(jié)果見(jiàn)圖2。

        圖2 餾分的氣相色譜圖

        從圖2可以看出,餾分只有一個(gè)明顯的峰,峰高為36 400 μV,峰面積為902 805 μV·s,峰面積占100%,無(wú)其它峰。因此,餾分中二甲基亞砜濃度高達(dá)100%。

        3 結(jié)論

        以聚丙烯腈基碳纖維生產(chǎn)過(guò)程中的紡絲廢液為原料,采用間歇減壓精餾工藝及先間歇常壓精餾除水后減壓精餾工藝對(duì)比研究了精餾過(guò)程中精餾塔各塔段溫度和二甲基亞砜濃度的變化,結(jié)論如下:

        (1)在間歇減壓精餾工藝中,當(dāng)塔釜二甲基亞砜濃度為81%、第一塔段溫度為77.1 ℃時(shí),塔頂開(kāi)始有餾分流出,餾分中二甲基亞砜濃度高達(dá)41%。隨著塔釜二甲基亞砜濃度的升高,塔頂二甲基亞砜濃度相應(yīng)升高。

        (2)在先間歇常壓精餾除水后減壓精餾工藝中,間歇常壓精餾除水過(guò)程中,當(dāng)?shù)谝凰螠囟葹?8.5 ℃時(shí),塔頂開(kāi)始有餾分流出,餾分中二甲基亞砜濃度為1%;在減壓精餾過(guò)程中,隨著時(shí)間的延長(zhǎng),第一塔段溫度逐漸升高并穩(wěn)定在100 ℃,塔頂二甲基亞砜濃度逐漸升高并穩(wěn)定在98%,此時(shí),塔釜二甲基亞砜濃度為100%,餾分中二甲基亞砜濃度高達(dá)100%。

        (3)對(duì)比研究發(fā)現(xiàn),可選用先間歇常壓精餾除水后減壓精餾工藝精制二甲基亞砜。

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