王 健,吳新振
基于磁通恒定的多相感應(yīng)電動機起動過程分析
王 健,吳新振
(青島大學電氣工程學院,山東 青島 266071)
傳統(tǒng)的控制方式在低、中頻條件下對多相感應(yīng)電機進行起動時,由于定子電阻和漏感壓降不能忽略,起動過程中的起動電流波動較大,致使多相感應(yīng)電動機在起動過程中的穩(wěn)定性能較差。本文以三套三相繞組在空間上互差p/9電角度構(gòu)成的九相感應(yīng)電動機為研究對象,對傳統(tǒng)的控制方式在低、中頻條件下進行了優(yōu)化?;贒SP+FPGA芯片編程,采用探測線圈反饋九相感應(yīng)電動機的真實電動勢,通過直接控制電動勢,并根據(jù)電動勢與頻率的比值為常數(shù)的原則,保持電機磁通恒定,以此來起動九相感應(yīng)電動機。通過實驗證明,采用該控制方式起動的九相感應(yīng)電動機具有更好的穩(wěn)定性能,優(yōu)化了九相感應(yīng)電動機的起動過程。
控制;九相感應(yīng)電動機;探測線圈;DSP;FPGA
與傳統(tǒng)的三相感應(yīng)電動機相比,多相感應(yīng)電動機具有轉(zhuǎn)矩脈動更小[1]、容錯性更高[2,3]、可控的自由度更高[4]等優(yōu)點,因此多相感應(yīng)電動機被廣泛地應(yīng)用于艦船推進等領(lǐng)域[5]。
目前,在感應(yīng)電動機的調(diào)速系統(tǒng)中,控制方式因無需反饋、簡單易實現(xiàn)、節(jié)省成本等優(yōu)點被廣泛應(yīng)用。同時,控制方式也存在諸多的問題,傳統(tǒng)的起動方式粗略地認為定子相電壓s≈g,根據(jù)定子相電壓與頻率的比值為常值的原則來進行起動,因其在低、中頻條件下定子電阻和漏感壓降不能忽略,使其在起動過程出現(xiàn)起動電流過大、電流振蕩等問題[6]。
對于電機在空載和輕載條件下易發(fā)生的振蕩問題,文獻[7]詳細地闡述了感應(yīng)電機控制方式中引起持續(xù)振蕩的諸多因素,譬如定子電阻的大小、死區(qū)時間的長短、轉(zhuǎn)子電阻的大小、轉(zhuǎn)動慣量的大小等,這些因素均會影響感應(yīng)電機在輕載情況下的電流振蕩,導(dǎo)致電機起動性能較差。
針對感應(yīng)電機控制方式下起動過程的起動電流較大問題,文獻[8]通過對電流進行解耦,提出了一種分別控制d、q軸電流的方法,該方法能夠有效地降低電機的起動電流。文獻[9]基于電流解耦的方法,對控制進行了死區(qū)補償,能夠有效地改善電流,在低頻工作下也能達到提升轉(zhuǎn)矩的效果。
本文以三套三相繞組在空間上互差p/9電角度構(gòu)成的九相感應(yīng)電動機為研究對象,針對其起動問題,采用控制方式對電機的起動過程進行了優(yōu)化,在電機起動時,通過探測線圈對感應(yīng)電動機的真實電動勢進行信號的采集、處理并反饋,由Matlab上位機、DSP、FPGA對其進行算法編程,將反饋電動勢信號作用于起動過程。相較于傳統(tǒng)的控制方式,該方法能有效地解決起動電流過大問題,且該方法無需解耦,簡化電機的起動算法。最終用實驗證明,該起動方式相比傳統(tǒng)的起動具有更好的穩(wěn)定性能,有效地減小了電機的起動電流。
本文研究的九相感應(yīng)電動機的轉(zhuǎn)子為鼠籠結(jié)構(gòu),物理模型如圖1所示。其在自然坐標系下的數(shù)學動態(tài)模型由磁鏈方程、電壓方程、電磁轉(zhuǎn)矩方程和運動方程四部分組成[10]。在研究其數(shù)學模型時,我們作如下的假設(shè):(1)忽略空間諧波;(2)忽略磁路飽和;(3)忽略鐵心損耗;(4)不考慮頻率變化和溫度變化的影響。
圖1 九相感應(yīng)電機物理模型
(1)磁鏈方程
上述兩式中,九階矩陣0為:
對于定、轉(zhuǎn)子的互感矩陣,則有:
上式中,九階矩陣1為:
(2)電壓方程
(3)電磁轉(zhuǎn)矩方程
(4)運動方程
采用折合算法后,電機轉(zhuǎn)動之后的T型等效電路如圖2所示。
圖2 電機轉(zhuǎn)動之后的T型等效電路
根據(jù)圖2可知:
而繞組產(chǎn)生的總磁動勢為:
其中,為電機的相數(shù);m為勵磁電流;為電機極對數(shù);1為繞組匝數(shù)。
優(yōu)化后的電機起動控制框圖如圖3所示。控制原理如下:通過Matlab上位機給定參考轉(zhuǎn)速ref,在DSP中求得當前轉(zhuǎn)速相對應(yīng)的頻率,根據(jù)額定條件下的感應(yīng)電動勢81.1754V與額定頻率50Hz的比例關(guān)系,求得當前頻率對應(yīng)的理論電動勢有效值*。探測線圈的輸出電勢與電機繞組實際感應(yīng)電動勢的比例系數(shù)為,得到真實感應(yīng)電動勢的有效值,其數(shù)值大小為t。將反饋的真實感應(yīng)電動勢有效值與理論電動勢有效值進行比較,經(jīng)過比例環(huán)節(jié),求得實際輸出電壓out,最終九相變頻柜在DSP+FPGA的作用下生成SPWM來控制開關(guān)管的開通、關(guān)斷,為九相感應(yīng)電動機提供九相交流電壓,電機起動。
圖3 優(yōu)化后電機起動控制框圖
功率繞組上的實際感應(yīng)電動勢與探測線圈輸出電動勢的差異體現(xiàn)在兩個變量:每相串聯(lián)匝數(shù)和基波繞組系數(shù)dp1。而探測線圈是一個整距集中線圈,基波繞組系數(shù)dp1=1。對于功率繞組上的基波分布因數(shù)d1,由于各線圈是分布的,基波分布因數(shù)d1就相當于基波電動勢相對于采用集中線圈(dp1=1)時應(yīng)打的折扣,故基波分布因數(shù)是一個小于1的數(shù),求得dq1=0.9577。
功率繞組上的感應(yīng)電動勢與探測線圈輸出電動勢的轉(zhuǎn)換比例系數(shù)為:
其中,1為氣隙每極基波磁通量;1為電機每相串聯(lián)匝數(shù);2為探測線圈繞組匝數(shù)。已知2=1/4,代入公式可得出:=3.83064。
根據(jù)上述式(1)~(9)推導(dǎo)得出的動態(tài)數(shù)學模型,在Matlab/Simulink平臺中搭建九相感應(yīng)電機模型,電機參數(shù)見表1。供給幅值為85V,相位差為p/9的九相電壓,實現(xiàn)九相感應(yīng)電機的起動。
表1 九相感應(yīng)電機基本參數(shù)
根據(jù)對傳統(tǒng)起動控制方式下的九相感應(yīng)電機仿真結(jié)果進行分析,發(fā)現(xiàn)電機從0s時刻開始,逐漸提速,在0.6s左右達到額定轉(zhuǎn)速。圖4所示為九相電流中的A1相電流,電機在起動過程中的低、中頻段電流較大。故傳統(tǒng)的控制方式在起動電機時是存在一定缺陷的,為證明本文所提方法的可靠性,接下來將對傳統(tǒng)控制方式和控制方式分別進行實驗驗證。
圖4 A1相電流
為驗證優(yōu)化后的控制方式相比于傳統(tǒng)的控制方式具有更好的穩(wěn)定性能,對九相感應(yīng)電動機進行空載實驗,九相感應(yīng)電動機如圖5所示,基本參數(shù)見表1。
圖5 九相感應(yīng)電動機
由電網(wǎng)接入可調(diào)直流電源柜,直流柜發(fā)出所需額定相電壓85V,并為九相變頻柜供電,由Matlab輸入?yún)⒖嫁D(zhuǎn)速、電壓調(diào)制比、轉(zhuǎn)速上升時間等參數(shù),然后通過變頻柜中的控制單元DSP+FPGA編程實現(xiàn)九相電流的輸出,為九相感應(yīng)電動機提供相位差為p/9的交流電,由錄波儀記錄實驗波形,實現(xiàn)電機空載實驗,電機轉(zhuǎn)速通過轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)速測量儀觀測。
為了增強對比性,證明優(yōu)化后的控制方式起動穩(wěn)定性更強,分別進行了傳統(tǒng)的控制電機起動空載實驗,以及優(yōu)化后的控制電機起動空載實驗,并通過錄波儀記錄九相感應(yīng)電動機的起動過程。圖6所示為探測線圈采集的九相感應(yīng)電動機電動勢信號,在式(14)中,已經(jīng)得到了探測線圈采集的電動勢與感應(yīng)電機功率繞組上的電動勢的比例轉(zhuǎn)換關(guān)系,將其經(jīng)過一個簡單的軟件濾波后轉(zhuǎn)化為電機真實電動勢反饋到控制環(huán)節(jié),起動電機。
在傳統(tǒng)的/起動實驗和本文/起動實驗中,使用電流鉗對九相電流中的A1相電流a1進行觀測。相較于仿真結(jié)果,實驗中對轉(zhuǎn)速的上升時間進行了控制,為更好的觀測起動過程,實驗中的起動時間會比仿真中的長。圖7所示為傳統(tǒng)的/控制方式起動九相感應(yīng)電動機的過程,不難發(fā)現(xiàn),采用傳統(tǒng)的/控制方式起動九相感應(yīng)電動機時,在低、中頻情況下電流出現(xiàn)明顯的不穩(wěn)定狀態(tài),會產(chǎn)生較大的沖擊電流,起動效果不理想。
圖6 額定轉(zhuǎn)速時探測線圈采集的電動勢
圖7 傳統(tǒng)的V/f起動電機過程
圖8所示為本文提出的優(yōu)化后的/控制方式起動九相感應(yīng)電動機的過程。顯然,相比于傳統(tǒng)的/控制方式,在起動九相感應(yīng)電動機時,優(yōu)化后的控制方式具有更好的起動穩(wěn)定性能,能夠有效地減小沖擊電流,使得電機在低、中頻起動電機過程中更加平穩(wěn)。
圖8 優(yōu)化后的E/f起動電機過程
本文針對傳統(tǒng)的/控制方式出現(xiàn)的起動電流過大問題,以九相感應(yīng)電動機為研究對象,通過探測線圈反饋電機的電動勢,采用了/控制方式以保持磁通恒定來起動電機,該方法無需電流解耦,控制簡單。為證明其相比于傳統(tǒng)的/控制方式具有更優(yōu)異的性能,分別對/控制方式和優(yōu)化后的/控制方式進行了空載實驗比較,最終實驗表明:經(jīng)優(yōu)化后的/控制方式在九相感應(yīng)電動機起動的過程中,具有更穩(wěn)定的起動性能,能夠減小電機在起動過程中的起動電流,有效地優(yōu)化了電機在低、中頻條件下的起動過程。
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Analysis of Starting Process of Multi-phase Induction Motor based on Constant Flux
WANG Jian, WU Xinzhen
(College of Electrical Engineering, Qingdao University, Qingdao 266071, China)
When the traditionalcontrol method starts a multi-phase induction motor under low and intermediate frequency conditions, the starting current during the start-up fluctuates greatly due to the stator resistance and leakage inductance voltage drop, which causes poor stability of the multi-phase induction motor during starting. This paper takes nine-phase induction motors composed of three sets of three-phase windings in spatially differentp/9 electrical angles as the research object, and optimizes the traditionalcontrol method under low and intermediate frequency conditions. Based on the DSP+FPGA chip programming, the detection coil is used to feed back the real electromotive force of the nine-phase induction motor. The nine-phase induction motor is started by directly controlling the electromotive force and according to the principle that the ratio of the electromotive force and the frequency is constant to keep the motor flux constant. It is also proved by experiments that the use of this control method to start a nine-phase induction motor has better stability and optimizes the starting process of a nine-phase induction motor.
control; nine-phase induction motor; detection coil; DSP; FPGA
TM346
A
1000-3983(2021)01-0024-05
2020-07-19
王?。?996-),青島大學電氣工程學院在讀碩士研究生,研究方向為多相感應(yīng)電機控制。