金旦麗 高麗娜
摘要:本文針對HXN5型內(nèi)燃機車GD空壓機電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行簡介,并結(jié)合案例對電氣控制系統(tǒng)故障排查進(jìn)行簡單介紹。
關(guān)鍵詞:內(nèi)燃機車;空壓機;電氣控制系統(tǒng)
中圖分類號:U269.32+2? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-957X(2021)02-0049-02
1? 問題提出
空壓機的正常工作需要電氣控制系統(tǒng)和空氣管路系統(tǒng)的共同配合。一般情況下,電氣控制系統(tǒng)由電工負(fù)責(zé)管理維護(hù),而空氣系統(tǒng)由管道工負(fù)責(zé)管理維護(hù),一旦在機車調(diào)試或運用過程中出現(xiàn)故障,單一的工種無法迅速對故障進(jìn)行排查及處理。因此,本文將對電氣控制系統(tǒng)和空壓機工作的簡單進(jìn)行融合性介紹,便于理論知識的理解,更有效的進(jìn)行故障處理。
2? 空壓機電氣控制系統(tǒng)簡介
GD空壓機電機采用接觸器控制驅(qū)動方式,三個一組的接觸器控制每臺空壓機的運行。電機按其磁極(或繞組)接受交流功率的不同,分為四級運行模式和二級運行模式。
2.1 控制電路設(shè)備
空壓機驅(qū)動電路由AA電動機供電繞組、第一空壓機3個接觸器、第二空壓機3個接觸器、空壓機電機(CDM1 、CDM2) 、微機CIO、智能顯示器DS3、總風(fēng)缸壓力傳感器MR1和總風(fēng)缸冗余壓力傳感器MRR組成。
2.2 空壓機自帶控制檢測與機組接口
①傳感器類:出口溫度傳感器、出口壓力傳感器、壓縮機電機傳感器,用于檢測空壓機相應(yīng)位置的溫度、壓力,信息反饋CIO進(jìn)行數(shù)據(jù)對比后進(jìn)行后續(xù)相關(guān)操作。②閥類。1) 旁通閥:該閥為外部氣源導(dǎo)向,當(dāng)旁通閥得電時,允許壓縮機的排氣口和進(jìn)氣口相貫通,同時,切斷油停止閥的氣源,使油停止閥不動作,從而阻止油氣桶氣源流向該壓縮機。2)卸荷閥:風(fēng)泵泵頭壓力超過設(shè)定值后,卸荷閥工作釋放泵頭壓力,防止空壓機超壓工作。3)加熱控制電磁閥:加熱模式時,微機控制電磁閥線圈得電,使壓縮機壓縮空氣始終處于一個閉路系統(tǒng)模式中運行,排放的壓縮空氣不停的加熱油來提高溫度;取消加熱模式時,電磁閥斷電,恢復(fù)正常工作模式。
2.3 工作原理
1號空壓機(以下簡稱MR1)為主控,2號空壓機(以下簡稱MR2)為次控,但控制系統(tǒng)會自動的轉(zhuǎn)換主次控關(guān)系,以均等利用每個空壓機。
2.3.1 空壓機運行邏輯
根據(jù)不同的用風(fēng)需求,GD空壓機分為四級運行模式(圖1)和二級運行模式(圖2)
2.3.2 電氣系統(tǒng)控制邏輯
空壓機四級運行由CDC11控制,空壓機轉(zhuǎn)速=3倍柴油機轉(zhuǎn)速;空壓機二級運行由CDC12、CDC13控制,空壓機轉(zhuǎn)速=6倍柴油機轉(zhuǎn)速。空壓機轉(zhuǎn)速與柴油機轉(zhuǎn)速對應(yīng)關(guān)系見表1。
空壓機電機CDM1四級運行電氣邏輯控制見圖3、二級運行電氣邏輯控制見圖4。
壓縮機在柴油機轉(zhuǎn)速580r/min以上時,只有四級模式運行,因為二級模式已經(jīng)超過了壓縮機的額定轉(zhuǎn)速。
2.4 控制邏輯(檢測)
①機車系統(tǒng)上電后,系統(tǒng)檢測壓縮機出口溫度顯示與環(huán)境溫度接近,如顯示-17℃或120℃表明系統(tǒng)接受的是溫度傳感器斷路或短路信號,系統(tǒng)會限制該機組運行。②MR1和MRR壓力傳感器顯示10kPa以下、0或者無窮大即為故障信息。③壓縮機出口壓力傳感器顯示絕對大氣壓力值(100kPa)、0或者無窮大即為故障信息,系統(tǒng)將限制該機組運行。④壓縮機出口壓力傳感器顯示200kPa系統(tǒng)認(rèn)為機組可能帶載起動,會有故障記錄產(chǎn)生,系統(tǒng)將限制該機組二級運行。⑤空壓機六組接觸器、機組上的旁通閥、加熱電磁閥均可在系統(tǒng)自檢界面進(jìn)行自測試,若有故障均進(jìn)行記錄。⑥在任何模式下,空壓機溫度達(dá)到120℃時,該機組會被系統(tǒng)限制運行,并產(chǎn)生故障記錄。⑦空壓機四級轉(zhuǎn)二級運行時,如果不能在5秒內(nèi)使機頭出口壓力降至大氣壓力,系統(tǒng)監(jiān)測認(rèn)為旁通閥存在卡滯現(xiàn)象。
3? 案例分析
3.1 案例描述
某段運行途中列車調(diào)速后緩解,因空壓機故障,處理無效無法運行。微機故障記錄空壓機A-CDC11保持打開;檢查各部件后發(fā)現(xiàn)空壓機B卸荷閥故障;檢查接線發(fā)現(xiàn)89LCP2導(dǎo)線接CDC13的K點,實際接在了M點上;CDW這根線接CDC13的H點,實際接在了K點上。
3.2 原因分析
根據(jù)上述案例描述,故障的具體分析過程如下:①微機故障記錄“空壓機A-CDC11保持打開”。初步懷疑接觸器CDC11故障、微機故障未能輸出負(fù)端信號。因此,更換接觸器CDC11、進(jìn)一步觀察CIO狀態(tài)。②空壓機B卸荷閥故障。屬于配件質(zhì)量問題,更換空壓機B卸荷閥,觀察空壓機B狀態(tài)。③89LCP2、CDW接線錯誤,具體分析如下:1)89LCP2接線錯誤:根據(jù)電氣原理圖可知89LCP2線應(yīng)接CDC13的K點,實際接在了M點后,導(dǎo)致CDC11的常閉觸點(K、J)被導(dǎo)線替代,未接入電路,從四級運行電氣邏輯圖(圖3)可看出,該錯誤操作導(dǎo)致二級運行反聯(lián)鎖保護(hù)失效,但是不影響原有電機四級運行狀態(tài)。根據(jù)二級運行電氣邏輯圖(圖4)可以看出,CDC11的常閉觸點(K、J)被導(dǎo)線替代后,CDC13線圈正端持續(xù)帶電,不影響四級運行狀態(tài)起動。2)CDW接線錯誤:按原設(shè)計,CDW導(dǎo)線屬于空壓機加熱電路(目前不參與空壓機實際運行),錯接至CDC13常閉觸點K,由于89LCP2接線錯誤導(dǎo)致該線實際處于懸空狀態(tài),對空壓機運行未造成任何影響。
建議處理方案:重新按設(shè)計圖紙進(jìn)行接線。
3.3 故障處理措施及效果
綜合上述各分析后先更換空壓機接觸器和卸荷閥、修正錯誤接線,試驗后故障重現(xiàn),更換CIO,故障消除,機車恢復(fù)正常狀態(tài)。
4? 結(jié)論
通過空壓機運行邏輯、電氣控制邏輯的介紹,更直觀的幫助人們掌握空壓機運行相關(guān)知識,結(jié)合案例分析,指導(dǎo)人們運用邏輯圖快速判斷出故障點并制定高效可行的處理方法,提高工作效率。
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