(中鐵十四局集團(tuán)大盾構(gòu)工程有限公司,江蘇 南京 211899)
在盾構(gòu)施工過程中,盾構(gòu)機(jī)受地質(zhì)條件及盾構(gòu)機(jī)自身重力等因素影響,在掘進(jìn)時(shí)易偏離隧道的設(shè)計(jì)軸線,不僅使盾構(gòu)機(jī)刀盤的磨損加重,也使隧道的整體質(zhì)量受到嚴(yán)重影響。因此,研究盾構(gòu)機(jī)的糾偏技術(shù)具有重要意義。
本文以杭州市望江路過江隧道工程右線盾構(gòu)機(jī)滾動(dòng)角糾偏方案為例,對大直徑盾構(gòu)機(jī)滾動(dòng)角糾偏進(jìn)行了研究。
杭州市望江路過江隧道工程位于西興大橋(三橋)與復(fù)興大橋(四橋)之間,兩岸分別連接上城區(qū)的望江東路和濱江區(qū)的江暉路,是一條溝通錢江兩岸江北主城區(qū)與江南副城區(qū)的城市主干道。隧道起點(diǎn)位于江北沙地路口北側(cè)50m處,里程為YK0+065,然后線路沿望江東路敷設(shè),在YK0+270附近下穿錢江路,YK0+670附近下穿富春江路,YK0+725附近下穿新塘河,YK1+200附近下穿之江路和江北防洪大堤,穿錢塘江后于YK2+600附近下穿江南防洪大堤,同時(shí)避開錢江龍雕塑基礎(chǔ),隧道在江南沿江暉路敷設(shè),在YK2+670附近下穿聞濤路,YK2+875附近下穿秋水路,YK3+073附近下穿濱盛路后于丹鳳路南側(cè)20m處的YK3+305接地。隧道工程全長3587m,隧道主體分為江南明挖段、江北明挖段和盾構(gòu)隧道三部分,采用兩臺(tái)盾構(gòu)機(jī)施工,從江南工作井始發(fā),向北掘進(jìn)下穿錢塘江后,到達(dá)江北盾構(gòu)工作井拆卸吊出。始發(fā)端施工場區(qū)位于濱江區(qū)江暉路正下方,周邊無重要建(構(gòu))筑物,洞門加固區(qū)距錢塘江岸250m。具體位置如圖1所示。
圖1 望江路隧道平面圖
江北明挖段長935m,主要開挖地層為粉土、粉砂,總體上空間分布較穩(wěn)定,略呈舒緩波狀起伏,整體厚度由北往南厚度漸小,明挖段基坑開挖深度1.14~19m,寬度22.3~43m,江北盾構(gòu)井開挖深度25.7m,基坑寬度38m。
江南明挖段長475m,為現(xiàn)有江暉路,淺部普遍分布有①層填土分布,厚度一般為3m左右,且厚度較穩(wěn)。本路段主要開挖層為主要開挖層為③層粉土、粉砂層和⑥2層淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土層。明挖段開挖深度1.1~22.2m,寬度22.7~36m,盾構(gòu)井挖深25.4m,寬度38m。
盾構(gòu)段總長約1837m,主要位于錢塘江水域內(nèi),盾構(gòu)主要開挖層為淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土、粉質(zhì)粘土、細(xì)砂和圓礫,穿越土層軟硬不均,盾構(gòu)隧道土層自上而下土顆粒呈“由細(xì)漸粗”式變化,土層特性差異性較大。隧道覆土厚度變化大,隧道埋深7.17~25.51m。受沖刷和潮汐的影響,河床處于動(dòng)態(tài)變化中。隧道縱端面圖如圖2所示。
圖2 望江路隧道縱斷面圖
盾構(gòu)隧道采用管片拼裝式單層襯砌,管片外徑11300mm,內(nèi)徑10300mm,厚500mm,環(huán)寬 2000mm,采用8塊“7+1”分塊形式,管片為雙面楔形通用楔型管片,楔型量為40mm,管片采用強(qiáng)度等級(jí)為C50,防水等級(jí)為P12的高強(qiáng)防水鋼筋混凝土。管片采用錯(cuò)縫拼裝,管片縱縫設(shè)置凹凸榫槽,采用斜螺栓連接。
盾構(gòu)隧道內(nèi)部結(jié)構(gòu)全部為現(xiàn)澆混凝土,結(jié)構(gòu)板厚350mm,墻厚250mm,施工時(shí)通過模板臺(tái)車澆筑,盾構(gòu)掘進(jìn)施工完成后開始施工。隧道內(nèi)部效果如圖3所示。
Charnes、Cooper 和Rhodes于1978年提出了用于評(píng)價(jià)具有多個(gè)決策單元(Decision Making Unites,DMU)相對效率的方法——數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法(Data Envelopment Analysis,DEA),其中CCR模型最為基礎(chǔ)和典型。假設(shè)有n 個(gè)決策單元,并且每一個(gè)決策單元對應(yīng)m種投入和s 種產(chǎn)出,那么對于決策單元DMUj來講,將其第i項(xiàng)投入記作xij,將其第r項(xiàng)產(chǎn)出記作yrj。對于決策單元DMUk來說,設(shè)第i項(xiàng)的投入對應(yīng)的權(quán)重為ik,第r項(xiàng)產(chǎn)出對應(yīng)的權(quán)重為vrk,則其總產(chǎn)出與總投入比值為:
圖3 望江路隧道內(nèi)部效果圖
隧道標(biāo)準(zhǔn)段主線橫斷面寬8.25m,為單向兩車道,車道寬3.5m+3.75m;匝道橫斷面寬6.75m,為單車道+應(yīng)急車道,車道寬3.5m+3.25m。
右線盾構(gòu)機(jī)在推進(jìn)至236環(huán)時(shí),滾動(dòng)角開始變?yōu)?1mm/m,即盾體逆時(shí)針偏轉(zhuǎn)。從237環(huán)到272環(huán)滾動(dòng)角偏轉(zhuǎn)比較平穩(wěn),273環(huán)到319環(huán)趨勢陡然變大,到 330環(huán)滾動(dòng)角已經(jīng)增大到-59mm/m,滾動(dòng)角偏轉(zhuǎn)趨勢如圖4所示。
圖4 滾動(dòng)角偏轉(zhuǎn)趨勢
330環(huán)時(shí)盾體傾斜感強(qiáng)烈,且肉眼可見掘進(jìn)方向右側(cè)連接蓋板已經(jīng)翹起約4cm,如圖5所示。
3.2.1 盾體重心位置
盾體重心位置偏左會(huì)導(dǎo)致盾體在移動(dòng)過程中,產(chǎn)生逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)趨勢。滾動(dòng)角在-54mm/m時(shí),盾構(gòu)機(jī)盾體的相對位置如圖6所示。
根據(jù)海瑞克的測算當(dāng)滾動(dòng)角為0mm/m,重心會(huì)偏左3mm,產(chǎn)生左偏扭矩大約 39kN·m。當(dāng)滾動(dòng)角為-54mm/m,重心會(huì)右偏3mm,此時(shí)盾體自身產(chǎn)生的扭矩會(huì)幫助盾體順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。所以基本排除盾體重心位置有誤。
圖5 盾體嚴(yán)重偏轉(zhuǎn)
圖6 盾構(gòu)偏轉(zhuǎn)平面圖
圖7 右線橫斷面圖
3.2.2 地層原因
236環(huán)到330環(huán)此段地質(zhì)上層主要為⑧1淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土夾粉砂,層間夾較多粉土和粉砂,該層自上而下性質(zhì)漸好,局部呈粉質(zhì)黏土夾粉砂狀。該層物理性質(zhì)差,高壓縮性。下層主要為⑨3粉砂,頂部局部黏性土含量稍高,呈含黏性土粉砂狀。該層物理性質(zhì)一般~較好,中等壓縮性。圖7所示為右線橫斷面圖及地層情況。
地質(zhì)上硬下軟,且隨著盾構(gòu)掘進(jìn)加深,⑧1淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土夾粉砂在掌子面所占比重加大,其所占比重與滾動(dòng)角變化趨勢接近相同,在整個(gè)滾動(dòng)角趨勢驟然變大的過程中也是⑧1淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土夾粉砂所占比重逐漸增大的過程,可以推測滾動(dòng)角的無法正常調(diào)整與地質(zhì)的變化有著莫大的關(guān)聯(lián),也說明此種地層很大程度無法維持盾體正常狀態(tài),對盾構(gòu)掘進(jìn)時(shí)整個(gè)姿態(tài)的影響較大。
掘進(jìn)過程中發(fā)現(xiàn)9號(hào)油缸在整個(gè)推進(jìn)過程中都是向下傾斜的,即下方的定位油缸沒有起到定位作用,檢查后發(fā)現(xiàn)下方的定位油缸失效。但只有一組油缸出現(xiàn)此狀況,因此盾體所受到的影響不夠直接,較為次要。
當(dāng)滾動(dòng)角增大到-25mm/m時(shí),設(shè)計(jì)工裝進(jìn)行糾偏,如圖8所示。工裝主要通過螺栓連接在管片上,側(cè)面焊接托架固定千斤頂,千斤頂頂住焊接在盾體上的條形鋼板,當(dāng)推進(jìn)時(shí)對千斤頂進(jìn)行順時(shí)針加壓,運(yùn)用外力對盾體進(jìn)行糾偏。
圖8 輔助工裝3D示意圖
在糾偏過程中使用20t千斤頂,并沒有效果,推測是千斤頂力度不夠,所以增加至4個(gè)工裝,但是滾動(dòng)角還是逐漸增大,因此,該措施只能暫時(shí)緩解滾動(dòng)角的偏轉(zhuǎn)情況,不能保證工程順利進(jìn)行。
定位油缸是分布在推進(jìn)油缸上下兩側(cè),對油缸進(jìn)行居中調(diào)整,確保推進(jìn)油缸在收起時(shí)能重新居中,控制推進(jìn)精度,如圖9所示。
為使盾體順時(shí)針偏轉(zhuǎn),以達(dá)到糾偏效果,把一側(cè)的定位油缸泄壓,另一側(cè)的油缸塞入2cm的鋼板塊,如圖10所示,即整個(gè)22組油缸的定位油缸全部順時(shí)針用力。上面定位油缸進(jìn)行泄壓,下部墊鋼板,增加油缸行程。
每環(huán)掘進(jìn)結(jié)束拼裝完成后重復(fù)定位油缸的泄壓和塞入鋼板的操作,雖然過程繁瑣,但是效果非常明顯,基本每環(huán)結(jié)束都可以使?jié)L動(dòng)角減小-3mm/m,此措施有效地解決了滾動(dòng)角糾偏的問題。
本文針對大直徑泥水盾構(gòu)機(jī)滾動(dòng)角糾偏技術(shù)的研究,通過對工程概況的詳細(xì)介紹,以及對滾動(dòng)角偏大的原因分析,首次提出了使用工裝對滾動(dòng)角進(jìn)行糾偏的技術(shù),進(jìn)而又改進(jìn)定位油缸發(fā)明更加行之有效的糾偏方法,穩(wěn)定了盾構(gòu)姿態(tài),保證了機(jī)械的正常使用,從而確保了工程的順利進(jìn)行。
圖9 定位油缸
圖10 定位油缸墊鋼板