李世強(qiáng),曾憲軍
(陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司,陜西 神木 719319)
陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)有50萬t電石生產(chǎn)裝置,其中有4臺(tái)40 500 kVA密閉電石爐,原設(shè)計(jì)日產(chǎn)電石220 t,年產(chǎn)72 600 t,有功功率32 000 kVA,電石發(fā)氣量295 L/kg,工藝電耗3 250 kW·h。設(shè)計(jì)電石爐幾何參數(shù):爐膛內(nèi)徑10 000 mm,電極直徑1 400 mm,極心圓3 900 mm。自2014年投運(yùn)以來,4臺(tái)電石爐運(yùn)行很不穩(wěn)定,電石爐負(fù)荷升不起來,導(dǎo)電接觸元件易燒毀,單爐日產(chǎn)電石在200 t,年產(chǎn)量最高6.5 萬t,達(dá)不到設(shè)計(jì)能力。2016年對1#、2#電石爐進(jìn)行了一系列技術(shù)改造,并加強(qiáng)了工藝、質(zhì)量管理。
(1)調(diào)整電極柱下部導(dǎo)電銅管的分布,將變壓器出線端電流較大的出線端子及較短的導(dǎo)電銅管與極心圓外側(cè)接觸原件相連;將變壓器出線端電流較小的出線端子及較長的導(dǎo)電銅管與極心圓內(nèi)側(cè)接觸原件相連??朔捎诟麟姌O間電荷相互吸引,而使電極上靠近電流中心區(qū)電流偏大的現(xiàn)象,均衡各接觸原件間電流的分布,從而降低電極上接觸原件的最大電流,避免電流大的接觸元件燒毀。
(2)接觸元件在原長度630 mm上增加100 mm,增大其導(dǎo)電面積,減小電流密度;接觸原件由原來的4組碟簧夾緊裝置增加為5組碟簧夾緊裝置。
(3)接觸元件加長100 mm,為保證電極升降時(shí)電極把持器位置不變,電極柱下部銅管縮短100 mm。
(4)電極底環(huán)由鑄造結(jié)構(gòu)改為整體鍛造結(jié)構(gòu),增加底環(huán)材質(zhì)的致密性,從而提高底環(huán)的使用壽命;同時(shí)調(diào)整底環(huán)循環(huán)水進(jìn)出口的位置,將底環(huán)吊掛位置與循環(huán)水進(jìn)出口的位置隔離開,使底環(huán)更便于安裝及檢修,同時(shí)增大通水量,增強(qiáng)絕緣效果。
(5)調(diào)整電極柱下部水冷護(hù)屏的水道布置形式及受力結(jié)構(gòu),增加水冷護(hù)屏不銹鋼板的厚度,徹底改變水冷護(hù)屏絕緣易失效的問題,提高其使用壽命。
(1)公司擁有3臺(tái)產(chǎn)能50萬t的麥爾茲白灰窯。通過加強(qiáng)白灰窯工藝管理,白灰生過燒由過去的15 %下降到8 %以內(nèi),同時(shí)對不合格的出爐白灰及時(shí)外排另行處理。
(2)嚴(yán)格控制進(jìn)場石灰石質(zhì)量,CaO≥52%,MgO≤1%,粒度控制在40 mm~70 mm,合格率達(dá)到90%以上,做到車車取樣化驗(yàn)。通過對礦山的考察,取樣分析來確定礦點(diǎn),選擇破碎篩分裝置先進(jìn),信譽(yù)好的供貨商合作。
(3)建設(shè)了兩座1 800 t儲(chǔ)量的混凝土白灰筒倉庫,解決了棚儲(chǔ)帶來的風(fēng)化和環(huán)保問題,通過出窯白灰交替入兩個(gè)庫,多點(diǎn)出庫的運(yùn)行方式,達(dá)到預(yù)均化目的,為電石爐配料的準(zhǔn)確率打下良好基礎(chǔ)。
(1)以選擇發(fā)熱量高、灰分低、揮發(fā)分高、無矸石、粒度均勻、含面料少、出油多、干餾后蘭炭機(jī)械強(qiáng)度高、價(jià)格合適的原煤為宗旨。對不同品質(zhì)的原煤,分開堆放搭配入爐。嚴(yán)格進(jìn)場煤的化驗(yàn),確保煤質(zhì)的質(zhì)量。
(2)公司擁有3臺(tái)總產(chǎn)能60 萬t的焦化爐。這兩年對原水澇焦工藝,進(jìn)行了干法熄焦和自動(dòng)化改造,取得了很好的效果。停用了烘干濕蘭炭裝置,節(jié)約了煤氣消耗,而且蘭炭水分由原來的20 %降到13 %以下,對下游的篩分和烘干創(chuàng)造了有利條件。隨著自動(dòng)化升級(jí)改造和工藝管理加強(qiáng),蘭炭的質(zhì)量、穩(wěn)定性、均勻性有了很大的提高。
(3)蘭炭烘干原采用臥式窯,產(chǎn)量低,破損率大,粒度偏小。2017年上了一臺(tái)日產(chǎn)20 t的碳材立式烘干機(jī),粒度達(dá)到很好的控制,破損率由15%降到5%以下,取得明顯降本增效作用,對電石爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造了很好的條件。
影響配料合格率因素與計(jì)量秤準(zhǔn)確度、物料化學(xué)成分的波動(dòng)(包括鈣、碳、水分,白灰生過燒)、人員操作技能和責(zé)任心有直接的關(guān)系。如何通過配料來提高混合料入爐合格率,是需要重點(diǎn)研究的對象。目前行業(yè)普遍做法是通過出爐電石發(fā)氣量,原料成分變化來調(diào)整配料比例,往往不能及時(shí)指導(dǎo)生產(chǎn),很難有效控制爐況的穩(wěn)定性和電石質(zhì)量。通過在配料站設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn),增加質(zhì)量控制指標(biāo),定時(shí)取樣測定混合料氧化鈣值,及時(shí)通知電爐中控配料人員,適時(shí)調(diào)整秤體給料量,另外配料合格率與相關(guān)人員工資績效掛鉤,就能更好地提高操作人員的責(zé)任心和技能,配料合格率的提高,對電石爐的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和電石質(zhì)量都會(huì)起到積極的作用。
在電石爐操作中要穩(wěn)定爐況,保持高爐溫高配比,杜絕摻入副石灰和拉爐作業(yè)。加強(qiáng)電極管理,做到電極軟硬合適,入爐工作長度穩(wěn)定,電極弧消耗正常。穩(wěn)定配料比例,切忌配料大幅波動(dòng)。根據(jù)爐況及時(shí)調(diào)整電極流壓比,使各項(xiàng)電石爐運(yùn)行參數(shù)處于最佳狀態(tài)。保持按時(shí)出爐,速開速堵,爐前取樣不挑不揀,要有代表性。定時(shí)清理料面結(jié)塊,提高爐料電阻。密切關(guān)注爐壓、氫、氧、一氧化碳含量變化,確保安全運(yùn)行。做到計(jì)劃檢修,及時(shí)處理漏水隱患,確保設(shè)備完好率在95%以上穩(wěn)定運(yùn)行。
通過電石爐技術(shù)改造和加強(qiáng)生產(chǎn)工藝管理,1#、2#電石爐運(yùn)行穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)了40 500 kVA的達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn),改造前后1#、2#電石爐生產(chǎn)運(yùn)行情況見表1。
表1 改造前后1#、2#電石爐生產(chǎn)運(yùn)行情況Tab.1 Production and operation of No.1 and No.2 calcium carbide furnaces before and after transformation
由于白灰生過燒高于設(shè)計(jì)指標(biāo),所以電耗和發(fā)氣量略低于設(shè)計(jì)值??傊?,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)取得了明顯成績,達(dá)到了設(shè)計(jì)產(chǎn)能要求。