劉紅衛(wèi),徐文健
(1.中鹽安徽紅四方股份有限公司,安徽 合肥 231607;2.青州鑫暉熱能科技有限公司, 山東 青州 262500)
中鹽安徽紅四方股份有限公司(以下簡稱“公司”)熱電裝置共五臺高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐,其中1#、2#和3#鍋爐蒸發(fā)量為220 t/h, 2013年建成,新建時采用SNCR脫硝工藝,2017年進行超低排放改造,改成SNCR+一級SCR 聯(lián)合脫硝工藝;4#和5#鍋爐蒸發(fā)量為320 t/h ,2018年建成,新建時均采用SNCR+一級SCR 聯(lián)合脫硝工藝。2019年初,公司4#鍋爐在停車檢修沖洗尾部煙道受熱面末級空氣預熱器時發(fā)現(xiàn)腐蝕和堵塞嚴重,停車前,末級空氣預熱器總共9 000根的管子,約4 000根已經(jīng)腐蝕報廢,不能使用,其余管子也嚴重減薄??疹A器換熱管規(guī)格為?40 mm×1.5 mm,材質為鍋爐末級空氣預熱器通用材質考登鋼;1#~3#鍋爐末級空氣預熱器材質也為考登鋼,1#~3#鍋爐空氣預熱器管子規(guī)格為?50 mm×1.5 mm。4#鍋爐自2018-06投用,一年半的運行時間,末級空氣預熱器就已經(jīng)因為腐蝕嚴重達到更換的地步,5#鍋爐投運一年時間,末級空氣預熱器雖然沒有4#爐腐蝕堵塞嚴重,但也發(fā)現(xiàn)少量管道已經(jīng)腐蝕報廢。但1#~3#鍋爐已運行六年多的時間,空氣預熱器也未發(fā)現(xiàn)嚴重腐蝕和堵塞現(xiàn)象。新老鍋爐脫硝工藝和空氣預熱器材質和壁厚沒有區(qū)別,老鍋爐采用立式布置,煙氣走管程;新鍋爐采用臥式布置,煙氣走殼程。
(1)使用脫硝SCR催化劑;(2)過量的氨逃逸;(3)排煙溫度低于煙氣露點;(4)氨水濃度低,煙氣含水量高,濕度大等原因。上述原因產(chǎn)生硫酸氫銨并使硫酸氫銨凝結形成酸性液體,是造成空氣預熱器腐蝕的主要原因。
4#和5#鍋爐采用SNCR+一級SCR催化劑脫硝工藝,主要成分為五氧化二釩的催化劑,在加快脫硝反應的同時,也加快了SO2氧化成SO3反應速度。反應方程式:NH3+NO2→N2+H2O;SO2+O2→SO3。
據(jù)記載,不采用催化劑的煙氣中SO3和SO2的體積百分比約為0.5/99.5;采用催化劑后,煙氣中SO3和SO2的體積百分比3/97。由于催化劑的存在,SO3濃度提高了6倍。表1為煙氣露點溫度與煙氣中H2SO4含量變化關聯(lián)表。
表1 煙氣中露點溫度與H2SO4的關系Tab.1 Relationship between dew point temperature and H2SO4 in flue gas
脫硝反應未耗盡的氨和煙氣中三氧化硫、水蒸汽易發(fā)生如下反應:NH3+SO3+H2O→NH4HSO4
(1)硫酸氫銨和亞硫酸氫銨腐蝕性比較。
(2)腐蝕過程為包括化學腐蝕和電化學腐蝕。
Fe2O3+6H+→3H2O+2Fe2+;
Fe+2H+→H2+Fe2+;
Fe2O3+5Fe+8H2SO4→H2+7H2O+FeS+4FeSO4+Fe2(SO4)3
SO3能提高酸露點溫度,在低于露點的金屬表面形成酸性液體。同樣的煙氣,如果SO3含量偏高,煙氣露點會明顯提高。4#鍋爐在二期裝置投產(chǎn)初期投用,鍋爐負荷長期保持較低負荷,排煙溫度維持在120 ℃左右。經(jīng)交流和資料驗證,公司煙氣露點應該在125 ℃左右,因此公司在鍋爐運行時保持排煙溫度應保持在130 ℃~140 ℃。主要措施:鍋爐盡量維持在較高負荷;提高省煤器進水溫度。
硫酸氫銨在干燥的情況下,腐蝕性較低,只有在凝結并形成溶液狀態(tài)下,腐蝕性較強,所以盡量減少煙氣中的水含量。脫硝采用的還原劑為精細化工廢水,含氨濃度低,為了多消耗廢水,所以噴氨水量較大。主要措施:避免使用含水量較高的煤;提高氨水濃度;每次使用蒸汽吹灰器之前要預熱管道并把冷凝水排掉;吹灰器使用蒸汽保證一定的過熱度。
在滿足達標排放基礎上,盡量降低氨逃逸,嚴格控制氨逃逸在2.5 mg/kg以下。如果氨逃逸在2 mg/kg,運行0.5 a,空氣預熱器阻力約增加30%;如果氨逃逸在3 mg/kg,運行0.5 a,空氣預熱器阻力約增加60%。主要措施:減少氨水噴量;提高氨水濃度至少8%以上。
源頭上控制SO2的濃度,從而控制SO3的生成。
加強維護,防止漏風,降低過??諝庀禂?shù)。煙氣中氧含量越高,越有利于SO3的生成,氧含量越低,CO濃度越高,CO濃度越高,越可以抑制SO3的生成。因此低過??諝饬磕芙档偷蜏厥軣崦娴姆e灰,同時還能減輕其腐蝕。主要措施:減少過剩空氣系數(shù);及時消除漏風現(xiàn)象。
吹灰器運行時,從下往上逐級吹掃,可以減少積灰現(xiàn)象。
停車后立即徹底清理空氣預熱器,避免常溫下的酸性液體腐蝕和積灰板結。
腐蝕和積灰相互促進,硫酸氫銨凝結后變成粘性酸性液滴,吸附積灰;積灰使傳熱變差,受熱面金屬壁溫變低,積灰又會吸附SO3,會造成惡性循環(huán)。
(1)空氣預熱器換熱管材質升級換代。在普通搪瓷材料二氧化硅的基礎上加入碳酸鹽增強抗腐蝕能力,耐酸性≤2.0 g/m2·d;加入某種氧化物增強附著力和硬度,耐沖擊性≥220(10-3J);經(jīng)試驗證明采用低碳鋼管襯搪瓷(搪瓷厚度0.5 mm)復合材料替代原考登鋼材質,可以有效減緩腐蝕和積灰且傳熱性能良好。
(2)空氣預熱器管道從?40 mm×1.5 mm增大到?50 mm×1.5 mm,減少管道排列密度。
(3)減少末級空氣預熱器換熱面積:將排煙溫度從原額定蒸發(fā)量設計的136 ℃,提高到140 ℃。
(4)立式布置與臥式布置相比,不易積灰和腐蝕。
(1)設備采購費。4#和5#鍋爐單臺鍋爐兩組末級空氣預熱器,單臺空氣預熱器重量約45 t,設備按照考登鋼材質,0.9萬元/t計算,設備采購費約40萬元;設備按照低碳鋼襯搪瓷材質,1.2萬元/t計算,設備采購費約54萬元/臺。兩臺鍋爐四組末級空氣預熱器改造設備采購費共計108萬元。
(2)拆除安裝費。單組空氣預熱器拆除安裝費按照20萬/臺,四組拆除安裝費總計40萬元。
(3)總投資約148萬元。
(4)工期。末級空氣預熱器設備制作周期20 d,拆除安裝工期10 d。
(1)材質使用改進的低碳鋼襯搪瓷材料,末級空氣預熱器整體更換時間從目前的1 a多可延長到5 a以上,甚至更長;保證了鍋爐長周期穩(wěn)定運行。
(2)空氣預熱器換熱管加大及換熱面積減少,減少管道排列密,積灰情況大為好轉,減少了煙氣阻力,降低了一、二次風機和引風機電耗。排煙溫度保證在130 ℃~140 ℃。
①4#號爐末級空氣預熱器更換前后對比如表2。
空氣預熱器改造前后,以4#鍋爐2020-03-10和2020-04-22數(shù)據(jù)為例,改造后節(jié)電42.9 A/h。
P=1.732×10×42.9×0.85×0.8=505.26 kW
電價按照0.6元/kW·h,年運行按照7 200 h計算,年節(jié)約用電:
505.26×7 200×0.6/10 000=218萬元
4#鍋爐每年節(jié)約電約218萬元。
表2 4#鍋爐末級空氣預熱器更換前后對比Tab.2 Comparison of the last stage air preheater of No.4 boiler before and after replacement
②5#爐末級空氣預熱器更換前后對比如表3。
表3 5#鍋爐末級空氣預熱器更換前后對比Tab.3 Comparison of the last stage air preheater of No.5 boiler before and after replacement
5#鍋爐改造后節(jié)約電27.2 A/h。
P=1.732×10×27.2×0.85×0.8=320.35 kW
年節(jié)約用電:
320.35×7 200×0.6/10 000=138.39萬元。5#鍋爐每年節(jié)約電約138.39萬元
③鍋爐熱效率大幅提高,煤耗顯著降低:改造前鍋爐負荷最高只能達到70%左右,改造后可以達到初始設計時的滿負荷,排煙溫度最高139 ℃。
按照鍋爐正常245 t/h負荷,與漏風后較低負荷220 t/h計算。
兩臺鍋爐節(jié)約燃煤140.98萬元。
④兩臺鍋爐更換搪瓷空氣預熱器后,每年可以節(jié)約電耗和燃煤:
218+138.39+140.98=497.37萬元
經(jīng)改造,投資回收期約3.6個月,投資效益顯著。