李明
摘要:鍋爐是火力發(fā)電不可缺少的設(shè)備,它的安全運(yùn)行不僅關(guān)系著企業(yè)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益,也關(guān)系著人們冬季供暖的順利進(jìn)行。近幾年來,電力企業(yè)的鍋爐“四管”常有泄漏發(fā)生,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)。因此,本文根據(jù)某廠生產(chǎn)運(yùn)行中存在的實(shí)際問題,詳細(xì)分析了火電廠鍋爐“四管”的泄漏原因及防治措施。
關(guān)鍵詞:鍋爐;四管;泄漏;防治
引言
鍋爐“四管”在火電廠中引發(fā)事故率非常高,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)表明,80%左右的發(fā)電機(jī)組停機(jī)是由鍋爐故障引起的,其中70%的故障是由鍋爐“四管”損壞引起的。目前,鍋爐“四管”泄漏已成為火力發(fā)電廠非計(jì)劃停運(yùn)的最普遍、最常見問題。
1“四管”泄漏現(xiàn)象
鍋爐“四管”是指鍋爐受熱面中省煤器、水冷壁、過熱器、再熱器,在運(yùn)行中發(fā)生泄漏事故后, 可能出現(xiàn)以下現(xiàn)象:
(1)泄漏不嚴(yán)重時(shí),可以聽到汽水噴射聲, 嚴(yán)重時(shí)有明顯的爆破聲。
(2)給水泵的給水流量遠(yuǎn)大于蒸汽流量,汽包水位下降。
(3)主蒸汽溫度和壓力、再熱蒸汽溫度和壓力下降(低溫過熱器泄漏,主蒸汽溫度上升;省煤器泄漏,蒸汽溫度基本不變)。
(4)爐內(nèi)火焰發(fā)暗,燃燒不穩(wěn)定甚至滅火。
(5)兩側(cè)汽溫、煙溫偏差增大,減溫水量偏差增大。
2“四管”泄漏原因及分析
2.1磨損
(1)飛灰磨損
鍋爐后豎井省煤器、低溫過熱器、低溫再熱器的前幾排管子直接受到煙氣灰粒的沖刷,因此前幾排管子較后面磨損嚴(yán)重,飛灰和煙氣構(gòu)成的氣固兩相流,會(huì)對(duì)管壁造成塑性磨損和切削磨損。當(dāng)煙氣流橫向正面沖刷管束時(shí),最嚴(yán)重的磨損點(diǎn)發(fā)生在與煙氣流呈對(duì)稱的30-40°角度上;當(dāng)煙氣流及飛灰顆粒斜向沖刷管束時(shí),第1排管子上將產(chǎn)生最大的磨損,其位置在管子的正面上。
(2)機(jī)械磨損
管排固定裝置的松動(dòng)、脫落也會(huì)造成“四管”泄漏,如固定管子的拉鉤、管卡、管夾松動(dòng)脫落, 使管子與管子之間、管子與管夾之間相互碰撞、磨擦而磨損。當(dāng)管壁減薄到一定程度時(shí),在內(nèi)壓的作用下,管子發(fā)生爆破。
(3)局部煙速過高,煙氣磨損
在安裝和檢修受熱面管排時(shí),受熱面管子間距以及受熱面管排與爐墻之間距離不符合設(shè)計(jì)要求, 導(dǎo)致通過管子時(shí)阻力大,通過平直爐墻間隙時(shí)阻力小,就會(huì)形成局部“煙氣走廊”,其煙氣流速可能達(dá)到煙道內(nèi)平均煙速的3-4倍,此時(shí)即使煙道內(nèi)的平均流速只有4-5m/s,但靠近爐墻處確高達(dá)12-15 m/s,使管子磨損率高出平均值的幾十倍,有的部分管子出列也會(huì)造成受熱面積灰搭橋,引起局部煙速過高加大磨損。
(4)吹灰器吹損
吹灰器的投入,會(huì)造成吹灰器區(qū)域的管壁吹損,吹灰器行程調(diào)整不當(dāng)時(shí),可能直接沖刷管排,在卷吸粉塵煙氣的作用下,對(duì)管子的沖刷磨損將很嚴(yán)重,如果蒸汽帶水,則會(huì)造成管子表面產(chǎn)生冷熱交變而出現(xiàn)裂紋。當(dāng)吹灰器運(yùn)行中機(jī)械卡澀時(shí),汽源會(huì)只往一處吹刷致使管子磨損爆破。
(5)爐墻密封不嚴(yán)
爐墻密封不嚴(yán)而漏風(fēng),特別是穿墻管在穿墻處密封不嚴(yán),漏風(fēng)形成渦流,這樣會(huì)造成管子的局部磨損,漏風(fēng)也會(huì)使后面的煙氣流速增加,從而加大后面管排的磨損。漏冷風(fēng)除了形成渦流卷吸作用外,還會(huì)降低管壁溫度,從而影響管壁氧化膜的生成,溫度越低生成不致密的FeO比例越多。金屬壁面的耐磨性與壁面氧化膜的厚度及其硬度有密切的關(guān)系,氧化膜通常由三層組成,和空氣接觸的最外層為Fe2O3,氧化層很薄,中間層為Fe3O4,內(nèi)層為FeO。
2.2腐蝕
鍋爐“四管”會(huì)因腐蝕減薄而引起泄漏:
(1) 根據(jù)泄漏發(fā)生的部位分為管子內(nèi)腐蝕和外腐蝕;
(2) 根據(jù)溫度高低分為低溫腐蝕和高溫腐蝕;
① 低溫腐蝕是煙氣中的硫酸蒸汽在空氣預(yù)熱器、省煤器管壁上驟然冷凝時(shí)發(fā)生的腐蝕。一定壓力下, 煙氣中硫酸蒸汽的凝結(jié)溫度叫“酸露點(diǎn)”, 酸露點(diǎn)高于水露點(diǎn),即煙氣在逐漸冷卻過程中,硫酸蒸汽比水蒸氣先液化凝結(jié)在外壁上,由于液態(tài)硫酸的蒸發(fā)溫度高于液態(tài)水的蒸發(fā)溫度,促進(jìn)了硫酸溶液的濃縮,加劇了受熱面的酸腐蝕。
② 高溫腐蝕是受熱面在燒結(jié)性灰垢下產(chǎn)生的金屬腐蝕。煙氣中通常含有腐蝕性氣體( Cl、H2S、NaOH、SO2、SO3 ),這些氣體與金屬管壁發(fā)生作用, 破壞氧化膜,造成金屬腐蝕。除煙氣成分外,高溫腐蝕還與管壁溫度密切相關(guān),當(dāng)管壁溫度在650-700℃時(shí)腐蝕速率最高,水冷壁一般發(fā)生煙氣高溫腐蝕。
(3)根據(jù)腐蝕的機(jī)理分為水側(cè)腐蝕和煙氣側(cè)腐蝕。
2.3超溫過熱
(1)長期過熱
長期過熱是指管壁溫度長期處于設(shè)計(jì)溫度之上而低于材料的下臨界溫度,超溫幅度不大但時(shí)間較長,主要發(fā)生在過熱器、再熱器管上。其破口并不太大,斷裂面粗糙不平整,邊鈍不鋒利;破口附近有眾多的平行于破口的軸向裂紋,管子外表出現(xiàn)一層較厚的氧化皮;斷面金相組織可能發(fā)生再結(jié)晶,向火面發(fā)生珠光體球化,甚至石墨化,有碳化物析出,并聚集長大。
(2)短期過熱
短期過熱最常發(fā)生在直接和火焰接觸及直接受輻射熱的受熱面管子上,如水冷壁,屏式過熱器。其破口附近管子脹粗很大,邊緣鋒利,破口張嘴很大,呈喇叭狀;破口處為羽毛狀?yuàn)W氏體組織或鐵素體加塊狀珠光體,珠光體有一定程度的球化;破口塑性變形大(為韌性斷面),外表呈藍(lán)黑色氧化組織,管徑明顯脹粗。其主要原因是鍋爐工質(zhì)流量偏小,爐膛熱負(fù)荷過高或爐膛局部偏燒、管子堵塞等。
2.4其它
(1)砸傷。由于爐膛溫度過高,在水冷壁或者爐頂結(jié)焦時(shí),大焦塊的脫落砸傷底部管子,有時(shí)設(shè)備燒損脫落也會(huì)砸傷。
(2)管子安裝、檢修焊縫時(shí)的質(zhì)量
管子在焊接時(shí),由于質(zhì)量問題會(huì)產(chǎn)生應(yīng)力集中和接頭機(jī)械性能下降,如焊口咬邊、滿溢、焊瘤、夾渣、裂縫,未焊透。有的焊接部位,如部分高溫過熱器、高溫再熱器是采用異種鋼進(jìn)行相接,焊接不好很容易造成爆管,在接頭處發(fā)生環(huán)向裂紋。
3鍋爐“四管”泄漏的主要防治措施
3.1采用防磨技術(shù)來增加設(shè)備的使用壽命
(1)加防磨護(hù)瓦。用圓弧形護(hù)瓦扣在易磨損管子和管子彎頭處,一般以120-150°為宜
(2)加保護(hù)板或均流板。在“煙氣走廊”的入口和中部,裝一層或多層的長條護(hù)板,以增加對(duì)煙氣的阻力,防止局部煙氣流速過高。護(hù)板的寬運(yùn)行時(shí),欠流自動(dòng)控制器則會(huì)動(dòng)作,自動(dòng)切除星形連接轉(zhuǎn)入三角形連接,也是將欠流設(shè)定值按電動(dòng)機(jī)額定電流值設(shè)定。
2.實(shí)驗(yàn)及結(jié)果分析
利用本文設(shè)計(jì)對(duì)某發(fā)電廠的輔機(jī)設(shè)備進(jìn)行改造。使發(fā)電廠正常運(yùn)作,記錄改造后的發(fā)電廠運(yùn)行一個(gè)月后的數(shù)據(jù)。
通過表1的數(shù)據(jù)可以看出,傳統(tǒng)的發(fā)電廠在運(yùn)行時(shí),維護(hù)人員在輔助設(shè)備控制回路上的維護(hù)工作平均每周在15h以上,而運(yùn)行人員現(xiàn)場檢查、操作工作密度之大更是無法統(tǒng)計(jì)。改造后,維護(hù)人員在輔助設(shè)備控制回路上的維護(hù)工作減少到每周3h,且自動(dòng)控制程度提高,信號(hào)報(bào)警準(zhǔn)確。在安裝了自動(dòng)控制器后,高(低)壓氣機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行中無一起裝置誤動(dòng)或設(shè)備損壞現(xiàn)象,維護(hù)人員在其上僅進(jìn)行過一次時(shí)間繼電器出線脫焊處理,平時(shí)只定期例行檢查和清潔工作,運(yùn)行人員除正常巡檢外,也幾乎無其他操作。
綜上所述,本文所設(shè)計(jì)輔機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行不僅保證了主設(shè)備的運(yùn)行可靠性,同時(shí)能夠減少運(yùn)行與維護(hù)的工作量。
3結(jié)束語
經(jīng)過對(duì)市場上的自動(dòng)控制的調(diào)研以及從發(fā)電廠的實(shí)際需求出發(fā),最終制定了以單片機(jī)控制系統(tǒng)的制作方案。對(duì)比原有PLC控制器,多功能智能控制器功能更簡單、集成度更高、穩(wěn)定性更強(qiáng)。多功能智能控制器使用維護(hù)簡單、維護(hù)簡單、成本低廉等優(yōu)點(diǎn)。
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作者介紹:
劉志剛(1979.01.15);男;云南文山;漢族;大學(xué)本科;工程師;云南文山電力股份有限公司發(fā)電分公司運(yùn)行維護(hù)部經(jīng)理;發(fā)電運(yùn)維管理。