邊德軍,閆藝明,艾勝書,聶澤兵,,王 帆,朱遂一
(1.長春工程學院水利與環(huán)境工程學院,吉林省城市污水處理重點實驗室,吉林 長春 130012;2.東北師范大學環(huán)境學院,吉林省城市污水處理與水質(zhì)保障科技創(chuàng)新中心,吉林 長春 130117)
溫度對微生物的生長、繁殖、新陳代謝、種群分布和種群數(shù)量起著十分重要的作用,可以直接影響污水處理效率的高低.當前我國污水處理的主要工藝仍是生物處理,而低溫城市污水處理則是污水處理行業(yè)的一大挑戰(zhàn)[1].相關(guān)研究結(jié)果表明,城市污水處理廠低溫運行時,微生物的新陳代謝和活性會受到影響,有機物的去除效率和脫氮效率降低,而絲狀菌卻比較活躍,這些變化直接影響污水廠出水水質(zhì)[2].同時隨著城市污水處理廠出水排放標準越來越嚴格,我國大多數(shù)污水廠都面臨升級改造的問題[3].污水廠在升級改造工程中受到原有生物池容的限制,通常的做法是向生物池中投加懸浮填料[4].填料的加入,一方面能夠提高系統(tǒng)的生物量,延長污泥停留時間,可以使低溫弱勢菌種硝化菌的濃度提高,進而促進硝化作用;另一方面,附著于填料表面的生物膜內(nèi)部為厭氧或缺氧狀態(tài),可以進行反硝化作用,因而達到低溫時強化生物脫氮的目的[5].近年來,有關(guān)填料的研究主要涉及填料的種類、形狀、顏色等方面[6-8],而低溫下填料尺寸對系統(tǒng)脫氮的影響研究則鮮見報道.為此,本文在控制水溫為(10±1)℃的條件下,利用同一材質(zhì)不同尺寸的海綿作為序批式生物膜反應器(sequencing batch bio-film reactor,SBBR)的填料,探究了填料尺寸對序批式生物膜反應器低溫脫氮的影響.
圖1 實驗裝置示意圖
實驗裝置如圖1所示.采用有效容積為2 L的柱形容器作為反應器,設(shè)定三個工況(Run1、Run2、Run3)的填充率均為16%,其中Run1、Run2、Run3對應海綿的邊長分別為1,1.5,2 cm,對應填料個數(shù)分別為320,96,40.實驗所用海綿填料參數(shù)如下:比重16~17 kg/m3;比表面積3.8×105m2/m3;孔結(jié)構(gòu)為多邊形網(wǎng)泡內(nèi)孔結(jié)構(gòu)形式,大孔、小孔、微孔互穿共布,材質(zhì)為親水性聚氨酯.實驗在低溫控制室內(nèi)進行,控制風機啟停溫度分別為9.5℃及12℃,實測水溫為(10±1)℃.使用空氣壓縮機進行曝氣,并用空氣轉(zhuǎn)子流量計對各工況曝氣量進行控制.
實驗用水為人工配制的模擬城市污水.為避免水中余氯及溫度對后續(xù)實驗產(chǎn)生影響,將用于配水的自來水放置在低溫控制室內(nèi)晾置12 h;配水所使用的藥劑為葡萄糖(C6H12O6)、氯化銨(NH4Cl)、硝酸鉀(KNO3)、磷酸二氫鉀(KH2PO4)、碳酸氫鈉(NaHCO3),分別用來提供有機物、氨氮、硝氮、磷以及調(diào)節(jié)pH.藥劑純度均為分析純,采購自天津市光復科技發(fā)展有限公司.運行期間配水詳細水質(zhì)參數(shù)見表1.pH=6.92~7.53,平均值為7.25;進水溫度變化范圍為9.5~10.7℃,平均值為10℃.
表1 試驗用水水質(zhì)參數(shù)
(2) 生物量的測定.隨機取出3塊填料浸泡在超純水中,洗去可逆附著成分,然后在103~105℃條件下烘干4 h,稱得質(zhì)量M1,然后將填料置于0.1 mol/L的NaOH堿液中超聲波洗脫30 min,再機械剝離處理,用超純水反復洗凈,同樣再次烘干4 h,稱得質(zhì)量M2,二者之差除以填料的個數(shù)即為單個填料上的生物量[10].
(3) 胞外聚合物(EPS)檢測方法.蛋白質(zhì)檢測采用考馬斯亮藍法[11],多糖檢測采用蒽酮比色法[12].
(4) 脫氫酶活性檢測利用TTC法,采用常溫萃取檢測法[13].
(5) 實驗樣品掃描電鏡檢測的前處理方法參考文獻[14].
本研究的目的是探究低溫條件下填料尺寸對序批式生物膜系統(tǒng)的影響,因此控制單一變量即填料尺寸,其他因素如曝氣量、環(huán)境溫度、運行周期、進水水質(zhì)等均保持一致.配水使用的自來水儲水桶及實驗全套裝置均存放于低溫控制室內(nèi),通過控制室溫來保證水溫為10℃左右.實驗開始時,先向反應器中填充尺寸為1 cm的立方體海綿,隨后向其中倒入2 L城市污水(接種硝化及反硝化菌),該污水取自長春市某污水處理廠.連續(xù)曝氣2 d后進入初期掛膜培養(yǎng)階段.為加快掛膜,以連續(xù)曝氣、每隔12 h換水、排水比為50%的方式運行.當COD去除率超過80%,即認為掛膜成功[15],實驗轉(zhuǎn)入正式運行階段.正式階段運行穩(wěn)定,則本工況運行結(jié)束.正式運行期間,每12 h換一次水,排水比100%,曝氣10 h,閑置2 h,曝氣量同初期培養(yǎng)階段.其中啟動及穩(wěn)定運行期間的曝氣量均為45 mL/min.Run1運行完畢之后,將反應器刷洗干凈即開展后續(xù)工況的實驗研究.工況Run2、Run3除填充填料不同外其啟動及運行均與Run1相同.
2.1.1 對COD去除的影響
Run1、Run2、Run3在正式運行期間進水COD平均質(zhì)量濃度分別為344.0,343.9,348.3 mg/L,波動區(qū)間分別為295.3~350.6,311.5~363.4,317.5~389.8 mg/L.三種工況下對COD的去除結(jié)果如圖2所示.從圖2可以看出,在正式運行期間,各工況COD平均去除率基本在90%以上.每種工況正式運行的0~10 d內(nèi)有機物的去除效果均有所波動,并容易受到進水水質(zhì)的影響;10 d后三個工況COD去除效果基本穩(wěn)定.雖然此區(qū)間進水水質(zhì)波動較大,但三種工況COD去除率基本穩(wěn)定在90%以上.其原因是:在反應器中微生物大部分以生物膜形式附著在載體表面,泥齡長且不易流失,總的微生物濃度相對較高,故對有機物的去除效果較好[16].從有機物去除效果來看,低溫下填料尺寸對SBBR系統(tǒng)有機物的去除無顯著影響.
圖2 三種工況下反應器中COD的去除效果
2.1.2 對氨氮去除的影響
實驗正式運行期間Run1、Run2、Run3進水氨氮質(zhì)量濃度分別為14.79~24.55,18.63~23.04,18.94~20.97 mg/L,平均進水質(zhì)量濃度分別為21.50,20.44,20.01 mg/L.三種工況對氨氮的去除效果如圖3所示.從圖3可以看出,Run1、Run2、Run3在正式運行的0~10 d內(nèi)氨氮去除率波動均較大,10 d之后三種工況氨氮去除率趨于穩(wěn)定.在穩(wěn)定時期,Run1去除率基本保持在98%左右,Run2、Run3分別在75%,80%上下波動.其原因是:在填料材質(zhì)相同的情況下,Run1填充的小尺寸填料的比表面積是Run2及Run3的1.5及2倍,因此Run1為硝化菌提供了更大的附著環(huán)境;同時Run1填料個數(shù)明顯多于Run2、Run3系統(tǒng),系統(tǒng)內(nèi)的填料間隙要多于其他系統(tǒng),氣泡在填料中曲折穿過,與水的接觸面積越大,使氧從氣相向液相的轉(zhuǎn)移效率越高[16],相比Run2、Run3,Run1擁有更大的比表面積和氧的傳質(zhì)效率,這為硝化菌的生長及穩(wěn)定提供了有利條件.Run2、Run3氨氮去除情況較差,其原因是:培養(yǎng)階段對硝化菌的富集能力偏低;同時由于低溫的影響,導致其對氨氮的去除效果難以進一步提高.綜上,從氨氮的去除結(jié)果來看,Run1效果最好,同時表明低溫下尺寸較小的填料更易于去除氨氮.
圖3 三種工況下反應器中氨氮的去除效果
2.1.3 對TN去除的影響
三種工況正式運行期間進水總氮(TN)質(zhì)量濃度分別在17.59~27.35,19.70~25.26,19.62~22.56 mg/L之間變化,平均質(zhì)量濃度分別為24.30,21.72,21.02 mg/L.三種工況對TN的去除效果如圖4所示.正式運行期間,Run1、Run2、Run3的去除效率受進水水質(zhì)及氨氮去除的影響較大,其去除率分別在80%,70%,70%附近波動.結(jié)合氨氮去除效果分析發(fā)現(xiàn),Run1對TN去除率較Run2和Run3高出10%左右,這低于氨氮去除率的差值(20%左右).在本實驗條件下,總氮的去除主要依靠系統(tǒng)同步硝化反硝化作用,而硝化是其第一步.對于SBBR工藝來說,填料所處的外環(huán)境為好氧環(huán)境,反硝化細菌生長部位主要在填料的內(nèi)部,其次是生物膜內(nèi)層.正是由于比表面積大且孔隙多,因而相同氣量下填料與氣泡接觸面積以及受沖刷作用均較高,導致Run1反硝化菌生長區(qū)域會相對較小,進而使反硝化作用受到一定的限制,表現(xiàn)為總氮去除差異小于氨氮.相反地,由于硝化效果較好,Run1硝氮濃度在同一反應階段稍高于Run2和Run3,在填料內(nèi)外形成一定的濃度差,有利于傳質(zhì);同時雖然Run2、Run3系統(tǒng)海綿體積大,但是填料深處由于物質(zhì)交換的匱乏,也并不利于反硝化菌的繁殖.在綜合多種因素影響下,宏觀上表現(xiàn)為Run2、Run3總氮的去效果劣于Run1系統(tǒng).在穩(wěn)定運行期間,總氮去除率不如氨氮穩(wěn)定,這是因為不僅僅受硝氮產(chǎn)率的影響,同時還有低溫、碳源以及DO等多因素的影響.從以上分析可知,低溫下小尺寸填料在反硝化上會受到一定的限制,但從最終的脫氮結(jié)果來看硝化作用是限制工藝低溫脫氮的主要因素.
圖4 三種工況下反應器中TN的去除效果
圖5是三種工況實驗正式運行至結(jié)束期間的5次生物量檢測結(jié)果.為了方便比較,計算時將生物量依據(jù)反應器的有效容積換算成質(zhì)量濃度單位(mg/L);此外,為防止因生物量的檢測對系統(tǒng)產(chǎn)生影響,在培養(yǎng)初期,即按同樣的方式培養(yǎng)了一定數(shù)量的3種尺寸的海綿填料,每次生物量檢測完畢后向反應器內(nèi)補充對應數(shù)量及尺寸的填料.從圖5可以看出,Run1生物量5次測定結(jié)果明顯高于Run2和Run3,而且Run1生物生長繁殖最為迅速,在整個正式運行期間生物量也比較穩(wěn)定.至系統(tǒng)穩(wěn)定時Run1、Run3生物量分別達到5 800,4 500 mg/L,Run2填料上生物量為2 500 mg/L左右.從生物量的檢測結(jié)果來看,Run2脫氮效果差的主要原因在于生物量偏低,并且填料內(nèi)部的生物量也比較少.Run3在整個運行期間生物量均在緩慢增長,但從氨氮去除結(jié)果上看其效率依舊偏低,其主要原因是:一方面Run3內(nèi)部填料尺寸偏大,在本次實驗的水力條件下有可能發(fā)生老化生物膜的積累;另一方面Run3的微生物主要附著在填料表面,影響了電子供受體硝酸鹽氮向填料內(nèi)部傳遞.
圖6給出了4次比耗氧速率(SOUR)的檢測結(jié)果.從圖6可以看出,Run1的SOUR值波動劇烈,而Run2、Run3的SOUR值則是下降后基本穩(wěn)定,說明Run1在運行過程中生物膜更新較為頻繁,而Run2、Run3在后期運行過程中生物膜更新速度較慢.李圭白等[17]研究認為,生物膜系統(tǒng)需要加快老化生物膜的脫落,這有助于提高系統(tǒng)的除污能力.較為穩(wěn)定的生物膜不利于系統(tǒng)更新,同時易發(fā)生老化生物膜的積累,降低生物活性進而影響污染物去除效果.
圖5 三種工況下載體表面的生物量
圖6 三種工況下活性污泥的SOUR值
取三個系統(tǒng)運行穩(wěn)定階段生物膜進行掃描電鏡觀察,結(jié)果見圖7.從圖7(a)可以看出,Run1填料表面的生物膜結(jié)構(gòu)較緊密,含有大量的球菌及短桿菌,可能是生長于填料表面的硝化菌,這有利于促進其硝化作用.從圖7(b)可以看出,Run2的生物膜中生長著大量的絲狀菌.少量的絲狀菌可以在生物膜之間起勾連作用,有助于脫落的生物膜的沉淀,而當其大量繁殖時會擠占功能菌群如硝化菌、反硝化菌的生存空間,同時絲狀菌還不具備硝化作用,因而導致Run2生物量偏低且脫氮效果不佳.從圖7(c)可以看出,Run3生物膜中存在著絲狀菌和少量的球菌.絲狀菌的連接作用以及Run3受到的水力沖刷作用相對較小的情況,很容易導致Run3發(fā)生老化生物膜的積累現(xiàn)象.
(a)—(c)分別對應Run1、Run2、Run3工況試驗
通過掃描電鏡觀察結(jié)果同樣可以驗證,低溫條件下填料尺寸會影響填料上硝化、反硝化菌數(shù)量,同時也對硝氮、亞硝氮、有機物等向填料傳質(zhì)產(chǎn)生影響,最終導致各工況在脫氮方面表現(xiàn)出巨大差異.從掃描電鏡結(jié)果上看,Run1在硝化菌積累以及生物膜生長結(jié)構(gòu)上表現(xiàn)較好.
圖8為各工況穩(wěn)定運行階段氨氮的歷時檢測結(jié)果.從圖8可以看出,0~2 h時Run1、Run3的氨氮降解速率基本相同,Run2較之明顯偏??;Run2、Run3在2 h后發(fā)生轉(zhuǎn)折,降解速率變緩;Run1在6 h時氨氮降解基本停止,而Run2、Run3的氨氮仍在緩慢下降.其原因是:在歷時開始的0~2 h內(nèi),由于氨氮濃度較高,系統(tǒng)傳質(zhì)效率等均處于較佳的狀態(tài);而在2 h之后,就需要依靠曝氣進行傳質(zhì)并依靠硝化菌的吸收去除水中的氨氮,由于Run1中硝化菌數(shù)量較多,因而在2 h之后仍能維持相對較高的氨氮去除速率.
圖8 出水氨氮隨時間變化情況
圖9 出水TN隨時間變化情況
圖9為系統(tǒng)穩(wěn)定運行階段TN的歷時檢測結(jié)果.從圖9可以看出,TN降解差異主要發(fā)生在0~2 h內(nèi),Run1和Run3在此時間段內(nèi)TN的降解速率明顯高于Run2,三個系統(tǒng)在6 h后TN降解速度均減緩,且7 h后Run1的TN濃度依舊在下降,而Run2、Run3的TN降解基本停止.其原因是:0~2 h時間段內(nèi)Run1、Run3系統(tǒng)TN降解受到氨氮降解的影響,氨氮在這個時間段轉(zhuǎn)化為硝酸鹽較快,系統(tǒng)中大量的硝氮促進了反硝化作用的進行;Run2由于氨氮降解速率明顯小于其他兩系統(tǒng),進而減弱了Run2的反硝化作用.6~10 h時間段,由于Run2富集的硝化菌生物量較小影響了其硝化作用,導致反硝化效果不好;在6~8 h時間段Run1、Run3的TN去除速率基本相同,這是因為Run1和Run3在0~2 h時間段內(nèi)均積累了一定數(shù)量的硝酸鹽氮,同時由于Run1反硝化的抑制作用,從而表現(xiàn)出Run1、Run3的TN去除率基本一致.在8 h之后Run1的TN進一步下降,其原因是Run1硝化較為徹底,在8 h之后系統(tǒng)中可供反硝化菌利用的底物依然充足,可以對TN做進一步的去除.
分析氨氮和TN的歷時檢測結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),三個反應器對氮的降解差異主要來源于對氨氮的降解;同時低溫下較快的硝化反應對TN的降解速率有一定的幫助,高硝化率是TN降解達標的前提,但TN的降解主導作用仍是反硝化作用.
本文采用三種不同尺寸的立方體聚氨酯海綿作為SBBR系統(tǒng)工藝的填料,控制溫度為(10±1)℃,通過實驗發(fā)現(xiàn)三個工況下SBBR系統(tǒng)對COD的去除率均能達到90%以上,且Run1即邊長1 cm的填料工況系統(tǒng)能更有效地去除氨氮以及TN,去除率分別達98%,80%.
低溫下邊長1 cm的填料工況系統(tǒng)具有較大的比表面積,能夠富集更多的硝化菌,使得硝化能力優(yōu)于其他兩個工況;在反硝化方面,1 cm邊長的填料更有利于硝酸鹽氮的傳質(zhì),同時較為徹底的硝化效果使得反硝化作用持續(xù)時間更長,最終使TN去除率高于其他兩個工況10%左右.