鄭粵勇
摘要:介紹了道口遠程集中控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能實現(xiàn)、工作原理及應用效果等。充分利用現(xiàn)有道口設(shè)備,通過遠程集中控制技術(shù)可以實現(xiàn)一人對多個道口的集中控制,成功解決因道口分散,道口工勞動效率不高的問題。同時,鐵路平交道口遠程集中控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,造價低廉,性價比高。
關(guān)鍵詞:道口;遠程;集中控制;PLC
1 前言
寶鋼集團廣東韶關(guān)鋼鐵集團有限公司(以下簡稱韶鋼),廠區(qū)內(nèi)鐵路平交道口70多個,其中有人看守道口25個。由于道口分散,一般的有人看守道口,一個人只能負責一個道口,勞動效率不高。為了提高勞動生產(chǎn)率,利用現(xiàn)有的道口設(shè)施,結(jié)合網(wǎng)絡(luò)、視頻監(jiān)控、PLC及遠程控制等新技術(shù),開發(fā)了基于可編程控制器的鐵路平交道口遠程集中控制系統(tǒng)。經(jīng)過運用實踐表明,該系統(tǒng)具有性價比高,抗干擾強,維修方便等特點,運用效果良好。
2 系統(tǒng)設(shè)備構(gòu)成、功能和控制過程
2.1設(shè)備構(gòu)成
平交道口遠程集中控制系統(tǒng)主要由:控制中心、道口前端設(shè)備、道口房控制設(shè)備等組成。
具體見圖一:
(1)控制中心:監(jiān)控計算機、操作計算機、交換機、光電轉(zhuǎn)換器
(2)道口房:操作按鈕、PLC控制柜、道口控制柜、交換機、光電轉(zhuǎn)換器
(3)道口前端設(shè)備:欄木機(柵欄)、警報機、鐵路方向信號機、監(jiān)控攝像機
其中道口控制柜、欄木機(柵欄)、警報機、鐵路方向信號機等,為道口利舊設(shè)備,原有功能不做改變。
2.2基本功能
(1)按照有人看守道口有關(guān)管理規(guī)定及操作流程,實現(xiàn)對欄木機(柵欄)、警報機、鐵路方向信號機等道口設(shè)備的遠程和近程控制。遠程控制方式實現(xiàn)電機動作延時保護。
(2)設(shè)定管理員及操作等級密碼,通過登錄方式控制管理及操作權(quán)限。
(3)日常操作采用鼠標點擊方式操作,流程與道口相關(guān)管理規(guī)定相符;操作界面易于實現(xiàn)人機對話。
(4)欄木機、警報機、鐵路信號機工作狀態(tài)信號回饋至操作界面顯示。道口照明路燈采用軟件自動定時控制。
(5)成組選擇道口畫面,對道口及通往道口的公路方向的車流、行人情況進行監(jiān)控。
(6)圖像存儲功能。保持道口監(jiān)控圖像存儲10天并自動更新,實現(xiàn)自動及精確時回放段回放。
2.3遠程集中控制過程
2.3.1視頻監(jiān)控部分
各個道口的現(xiàn)場監(jiān)控畫面通過設(shè)置在公路方向的網(wǎng)絡(luò)視頻高清攝像頭采集道口監(jiān)控實時畫面,信號通過網(wǎng)絡(luò)線傳遞到交換機,再光纖傳輸?shù)郊锌刂浦行?,分別顯示在主副畫面上。道口視頻監(jiān)控設(shè)置有多路視頻監(jiān)控畫面可選,需要時可以隨時選擇控制道口的畫面切換。
2.3.1集中控制部分
系統(tǒng)通過設(shè)置在道口房的PLC采集現(xiàn)場設(shè)備的各種狀態(tài),利用PLC的通訊功能通過網(wǎng)絡(luò)與操控中心的主機相連,將信息傳遞給主機,完成設(shè)備狀態(tài)的收集。當要遠程操控某個道口設(shè)備時,主機發(fā)出指令傳到現(xiàn)場的PLC,PLC通過輸出模塊動作相應的繼電器,從而控制現(xiàn)場設(shè)備動作;同時PLC的輸入模塊將設(shè)備狀態(tài)信息反饋回主機,完成設(shè)備遠程控制。
3 控制系統(tǒng)工作原理
3.1遠程/近程控制切換
在道口房設(shè)有遠程/近程控制切換開關(guān),當近程操作開關(guān)斷開,由遠程集中控制所有道口設(shè)備動作;將近程操作開關(guān)合上,則在道口房實現(xiàn)人工控制操作。
3.2警報機遠程操作控制電路原理
在操作窗口點擊警報機“開”按鈕,PLC模塊警報機輸出點輸出高電平,控制繼電器得電勵磁吸起,構(gòu)通道口繼電器勵磁電路,道口繼電器得電勵磁吸起,警報機報警。采樣道口繼電器前接點,輸送高電平至PLC輸入模塊,在遠程控制畫面上顯示警報機狀態(tài)表示燈亮紅閃燈光。
關(guān)閉過程與上述相似,警報機指示燈亮黃閃燈光。
3.3欄木機操作控制電路動作原理
圖二是欄木機單條欄桿的控制電路原理圖,圖中繼電器K1和K2的接點分別控制A欄桿的升(ASJ)和落(ALJ)。B欄桿的控制原理圖與圖二相同,由繼電器K3和K4的接點分別控制B欄桿的升(BSJ)和落(BLJ)。
3.3.1總升桿
在操作窗口,點擊“總升桿”,程序檢測所有落桿輸出點無輸出且警報機報警之后,PLC模塊所有升桿點輸出24V高電平。K1、K3繼電器得電吸起,升桿繼電器得電吸起。欄桿動作直到欄桿到位,凸輪開關(guān)斷開,升桿繼電器落下,PLC輸入模塊檢測到繼電器線圈4為高電平,予以記憶。PLC停止所有升桿,輸出24V高電平,K1、K3繼電器落下,程序判斷為“升桿動作完成,升桿到位”,控制畫面上所有欄桿表示燈變?yōu)榫G色。
3.3.2總落桿
動作過程與總升桿相似,動作相應的落桿繼電器。所有落桿表示燈變?yōu)榧t色。
3.3.3單獨操作某一根欄桿(以A落桿為例)
在操作窗口,點擊“A落桿”程序檢測A升桿輸出點無輸出且警報機報警之后,PLC模塊A落桿點輸出24V高電平,K2繼電器得電吸起道口控制箱ALJ落桿繼電器吸起。欄桿動作直到欄桿到位,相應凸輪開關(guān)斷開,A落桿繼電器落下,PLC輸入模塊檢測到繼電器線圈4為高電平,予以記憶。PLC停止A落桿點,輸出24V高電平,K2繼電器落下。程序判斷為“A落桿動作完成,落桿到位”,控制畫面上A桿表示燈變?yōu)榧t色。
3.3.4停止欄桿動作
在欄桿動作過程中,需要停止某欄桿動作時,點擊該欄桿“停止按鈕”,PLC停止輸出。該欄桿相應的動作繼電器落下,欄桿停止動作。如果要全部停止,點擊“總停止”按鈕,則所有PLC 控制欄桿輸出點停止輸出,正在吸起的動作繼電器落下,全部欄桿停止動作。系統(tǒng)出于安全考慮,欄桿升降過程中只要點擊“總停止”按鈕,欄桿均會停止動作。
3.4鐵路預告信號機操作控制電路動作原理
在操作窗口,點擊預告信號機“開”按鈕,PLC模塊預告信號機輸出點高電平,對應預告繼電器吸起,接通信號機點燈電路,鐵路預告信號機亮綠色燈光,控制畫面指示燈也亮綠色。鐵路預告信號機在欄桿升起時自動關(guān)閉,模塊停止輸出,鐵路預告信號機亮黃色燈光,控制畫面指示燈也亮黃色。
3.5道口照明控制電路動作原理
道口照明由程序分季節(jié)設(shè)定開關(guān)時間,操作人員可以通過面板功能設(shè)置自動開關(guān)時間。利用系統(tǒng)的定時器功能,根據(jù)需要設(shè)置時間輸出控制照明控制繼電器吸起,控制道口控制箱交流接觸器吸起,點亮道口照明燈光。
4 提高改進和推廣應用前景
目前該系統(tǒng)已經(jīng)在韶鋼鐵運公司檢修段道口上成功應用,效果良好。以可編程控制器為要點的道口控制系統(tǒng),它有以下幾個特點:其一,管理范圍大,具有模板結(jié)構(gòu),充分利用原有的道口設(shè)備,工程造價比較便宜;其二,硬件設(shè)施齊全,操作簡便,可遠/近程操作,可用性較強;其三,能夠抵抗外界的干擾,可信用程度較高;其四,PLC采用西門子S7—300,通用性強,維修比較方便。推廣鐵路道口遠程集中控制,不但可以改造原有的有人看守道口,也可應用在無人自動道口上。實施后可以很好的監(jiān)控道口狀況,遠程控制道口關(guān)閉,提高行車速度,減少行車人員在通過無人道口時下車引導;從而提高作業(yè)效率,避免發(fā)生路外事故;在鐵路平交道口多的廠礦企業(yè)應用效果顯著。
5結(jié)論
該系統(tǒng)采用視頻實時監(jiān)控道口現(xiàn)場,遠程集中控制,并結(jié)合微機聯(lián)鎖道口預告,能夠在鐵路信號調(diào)度中心實現(xiàn)一人遠程集中控制多個道口的功能。鐵路平交道口遠程集中控制系統(tǒng)的開發(fā)是成功,該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,充分利用原有道口設(shè)備,能夠?qū)崿F(xiàn)遠程和近程控制。造價低廉,性價比高,經(jīng)濟效益好,具有良好的推廣應用價值。
參考文獻:
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