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        660MW超臨界鍋爐排煙溫度高原因分析及應(yīng)對

        2021-01-06 10:57:18邱松
        家園·電力與科技 2021年9期

        邱松

        摘要:為了進(jìn)一步挖潛增效,提高機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,針對大唐淮北虎山發(fā)電廠660MW超臨界鍋爐投產(chǎn)以來引起排煙溫度過高的主要原因進(jìn)行了分析,并提出了應(yīng)對措施,望給相關(guān)方面問題的探討與解決提供參考。

        關(guān)鍵詞:排煙溫度;一次風(fēng)量;積灰;煤質(zhì)

        鍋爐的排煙熱損失是由于排煙溫度高于進(jìn)入鍋爐的空氣溫度(基準(zhǔn)溫度)這部分熱量未被利用而造成的損失,排煙熱損失是鍋 爐效率各項(xiàng)損失中最大的一項(xiàng),約占總熱損失的4%~12%。影響排煙熱損失的主要因素是排煙焓的大小,而影響排煙焓大小的又是排煙容積和排煙溫度,所以排煙溫度越高,排煙熱損失越大,一般情況下,排煙溫度升高10~15℃,排煙熱損失增加1%,同時過高的排 煙溫度對電除塵及脫硫系統(tǒng)的安全運(yùn)行構(gòu)成威脅。大唐淮北虎山發(fā)電廠#1機(jī)組自2013年投產(chǎn)以來時常出現(xiàn)排煙溫度過高現(xiàn)象,特別是在 2020年6-9月該現(xiàn)象更為突出,排煙溫度最高達(dá)160℃,超過設(shè)計值(124℃)36℃,嚴(yán)重制約著機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。

        設(shè)備概況

        大唐淮北虎山發(fā)電廠#1機(jī)組鍋爐型號為:DG2086/25.4-Ⅱ9型,該鍋爐為東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司制造的一次中間再熱、變壓運(yùn)行,帶內(nèi)置式汽水分離器啟動系統(tǒng),固態(tài)排渣、單爐膛平衡通風(fēng)、Π型布置、全鋼構(gòu)架懸吊結(jié)構(gòu)、露天布置超臨界本生(Benson)直流鍋爐。設(shè)計煤種為淮南潘集煤,校核煤種為國投新集煤。燃燒方式為前后墻對沖燃燒,采用24只低NOX軸向旋流燃燒器,前后墻各12只,分三層對稱布置。配備6臺HP1003型中速 磨煤機(jī)的正壓直吹式制粉系統(tǒng),鍋爐尾部設(shè)置分煙道,正常運(yùn)行時 采用煙氣擋板調(diào)整再熱器出口汽溫,鍋爐裝設(shè)脫硫系統(tǒng),采用固態(tài)排渣。

        一、排煙溫度高主要原因分析

        排煙溫度升高原因可以分為真實(shí)升高和虛假升高兩大類,所謂真實(shí)升高原因是指客觀上確實(shí)使得排煙溫度升高的原因,如漏風(fēng)、制粉系統(tǒng)摻冷風(fēng)量大、制粉系統(tǒng)一次風(fēng)量過大、受熱面積灰、環(huán)境 溫度升高等;虛假升高是指表面上排煙溫度比設(shè)計值高,但客觀上并非如此,如測點(diǎn)位置不當(dāng)、測點(diǎn)原件故障等。其中真實(shí)升高原因又可以分為兩類:一類是可以通過運(yùn)行、檢修、管理和設(shè)備改造消除的原因;而另外一類是不易消除的原因,如環(huán)境溫度升高、煤質(zhì) 折算水分高等。結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,下面主要針對引起排煙溫度高的真實(shí)原因具體分析。

        1.漏風(fēng)引起排煙溫度升高

        漏風(fēng)是指爐膛漏風(fēng)、制粉系統(tǒng)漏風(fēng)及煙道漏風(fēng),是排煙溫度 升高的主要原因之一,是與運(yùn)行管理、檢修以及設(shè)備結(jié)構(gòu)有關(guān)的問 題。爐膛漏風(fēng)主要指爐頂密封、看火孔、人孔門及爐底渣系統(tǒng)處漏風(fēng);爐膛及煙道各處漏風(fēng),都將使排煙處的過量空氣系數(shù) 增大,只能增加排煙熱損失和引風(fēng)機(jī)電耗,且漏風(fēng)點(diǎn)越靠近爐膛,其影響越大,特別是爐底渣系統(tǒng)漏風(fēng)量的增加,一方面會造成空預(yù)器入口風(fēng)量的減少,一方面會造成火焰中心上移,爐膛出口煙溫升高。

        2.一次風(fēng)量過大引起排煙溫度升高HP中速磨煤機(jī)實(shí)際運(yùn)行中,為了保證磨煤機(jī)運(yùn)行安全,確保不發(fā)生堵管等現(xiàn)象的發(fā)生,運(yùn)行控制中磨煤機(jī)通風(fēng)量往往偏離了設(shè)計值,為了保證同樣給煤量下磨煤機(jī)出口溫度得到控制,進(jìn)入磨一 次風(fēng)量越大,相應(yīng)進(jìn)入磨煤機(jī)的冷風(fēng)量比例增加,造成進(jìn)入空預(yù)器進(jìn)行換熱的一次風(fēng)量相對減少,從而導(dǎo)致排煙溫度上升。在制粉系統(tǒng)風(fēng)煤曲線自動控制方面磨煤機(jī)通風(fēng)量未能根據(jù)給煤量進(jìn)行很好的修正,使得高給煤量和低給煤量情況下進(jìn)入 磨煤機(jī)通風(fēng)量區(qū)別不大,從而造成排煙溫度的升高。

        3.冷一次風(fēng)量過多引起排煙溫度升高制粉系統(tǒng)摻冷風(fēng)量過多和爐膛漏風(fēng)引起排煙溫度升高的主要原因是一樣的,冷風(fēng)越多使得進(jìn)入空預(yù)器的一次風(fēng)量越少,造成空預(yù)器的換熱量下降,從而引起排煙溫度升高。

        4.受熱面結(jié)渣、積灰引起排煙溫度升高

        受熱面結(jié)渣、積灰是導(dǎo)致排煙溫度升高的原因之一,其對排煙溫度的影響主要表現(xiàn)在傳熱方面。鍋爐受熱面結(jié)渣、積灰將使受熱面?zhèn)鳠嵯禂?shù)降低,鍋爐吸熱量降低,煙氣放熱量減少,空預(yù)器入口煙溫升高,從而導(dǎo)致排煙溫升高,空氣預(yù)器堵灰則使空氣預(yù)器傳熱面積減少,也將使煙氣的放熱量減少,使排煙溫度升高。

        5.入爐煤質(zhì)變化引起排煙溫度升高

        近年來為了加強(qiáng)市場競爭,控制燃料成本,眾多電廠入爐煤品質(zhì)下降。該廠自2013年以來入爐煤中使用了大量褐煤摻燒,該褐煤 特性主要表現(xiàn)在高揮發(fā)份、低發(fā)熱量、灰分大、可磨性系數(shù)低,入爐煤品質(zhì)偏離設(shè)計煤種。此煤質(zhì)的特性對燃燒調(diào)整及排煙溫度的影 響呈現(xiàn)出多方面的特性,主要有以下幾個方面:

        (1)控制磨煤機(jī)出口溫度引起排煙溫度升高。由于褐煤的高 揮發(fā)份特性,為了防止自燃、爆燃異常的發(fā)生,必須嚴(yán)格控制磨 煤機(jī)出口溫度,該廠進(jìn)行褐煤摻燒時一般磨煤機(jī)出口溫度控制在 58~65℃之間(磨煤機(jī)出口設(shè)計溫度為77℃),從而造成入磨冷一次風(fēng)的大量增加,引起排煙溫度升高。

        (2)制粉系統(tǒng)出力下降引起排煙溫度升高。由于該煤的可磨性系數(shù)較低,造成制粉系統(tǒng)出力降低,同時制粉系統(tǒng)設(shè)備的磨損加重,反過來進(jìn)一步影響制粉出力。

        (3)低發(fā)熱量、高灰分引起排煙溫度升高。同樣負(fù)荷情況下燃 用該低發(fā)熱量的褐煤,使得入爐燃煤量增加、入爐總的冷一次風(fēng)量 升高;同時若吹灰不及時,積存在受熱面上的灰、渣使得傳熱效果變差,相對固定換熱面的空預(yù)器來說必然造成出口煙溫的上升。

        二、應(yīng)對措施

        1.加強(qiáng)入爐煤質(zhì)管理

        針對當(dāng)前電廠采購煤質(zhì)品質(zhì)下降的趨勢難以根本改變的現(xiàn)實(shí),必須通過加強(qiáng)入爐煤質(zhì)管理來降低其對燃燒調(diào)整的不利影響,主 要從以下諸方面著手:

        (1)控制摻混比例。將入爐煤發(fā)熱量、水分含量及負(fù)荷預(yù)測曲線作為摻混比例控制對象。

        (2)完善加倉方式。采取下層磨煤機(jī)摻燒方式對爐膛結(jié)渣、積灰及排煙溫度的控制 更為有利。

        (3)加強(qiáng)入爐煤雜物篩查。及時清除入爐煤雜物,降低制粉系統(tǒng)非正常啟停次數(shù)。

        2.完善運(yùn)行控制措施

        (1)提高監(jiān)盤質(zhì)量。及時根據(jù)給煤量情況調(diào)節(jié)制粉系統(tǒng)風(fēng)量偏置,提高制粉系統(tǒng)風(fēng)量控制的合理性,避免高、低給煤量時制粉 系統(tǒng)通風(fēng)量一樣的情況,通過總一次風(fēng)量控制降低冷一次風(fēng)量比率;

        (2)豐富調(diào)整手段。做好負(fù)荷預(yù)測,及時調(diào)整制粉系統(tǒng)運(yùn)行方式,盡量維持磨煤機(jī)在高出力下運(yùn)行;加強(qiáng)燃燒調(diào)整,及時通過風(fēng) 量及各風(fēng)門調(diào)節(jié)控制火焰中心;試驗(yàn)并掌握均等配風(fēng)及束腰配風(fēng) 對燃燒的影響。

        (3)加強(qiáng)吹灰管理。確保爐膛吹灰、尾部煙道吹灰能及時執(zhí)行;認(rèn)真執(zhí)行再熱器煙道擋板開啟放灰定期工作,

        3.加強(qiáng)設(shè)備管理

        加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)與改造,采取有效措施根本上消除制粉系統(tǒng)熱風(fēng)隔絕門、熱風(fēng)調(diào)整門內(nèi)漏嚴(yán)重現(xiàn)象,及時消除鍋爐本體及爐膛漏風(fēng);加強(qiáng)制粉系統(tǒng)風(fēng)量、風(fēng)壓等測點(diǎn)的消缺與校驗(yàn),防止因測量誤差導(dǎo)致磨煤機(jī)實(shí)際運(yùn)行中一次風(fēng)量偏大現(xiàn)象;

        4.完善控制邏輯

        對制粉系統(tǒng)風(fēng)量控制邏輯進(jìn)一步完善,確保風(fēng)煤比的合理性。完善吹灰控制,增加空預(yù)器吹灰跳步功能,避免吹灰中斷后再次吹 灰方式控制的不合理性。

        5.進(jìn)行設(shè)備改造

        針對鍋爐設(shè)計缺陷利用檢修機(jī)會進(jìn)行合理改造,通過增加尾部傳熱面積降低煙溫等方法消除不利影響。

        三、結(jié)語

        當(dāng)前電力市場競爭激烈,火電企業(yè)必須降低生產(chǎn)成本,才能提高企業(yè)效率和競爭力。影響鍋爐排煙溫度升高的因素較多,實(shí)際運(yùn)行中必須根據(jù)每臺機(jī)組的運(yùn)行現(xiàn)狀進(jìn)行具體分析,抓住主要原因并 采取針對性措施,從而實(shí)現(xiàn)降低煤耗、提高效益的真正目的。

        參考文獻(xiàn):

        [1]范從振 ? 鍋爐原理 [M]. 北京:水利電力出版社,1986.

        [2]葉江明 ?電廠鍋爐原理及設(shè)備 [M]. 北京:中國電力出版社,2007.

        [3]李雙勇 ?大唐淮北虎山發(fā)電廠660MW 機(jī)組集控運(yùn)行規(guī)程,2012.

        [4]高遠(yuǎn) ?600MW 前后墻對沖燃燒鍋爐降低排煙溫度的試驗(yàn)研究 [J]. 江 蘇電機(jī)工程,2011,(4).

        [5]董長富 . 對電廠600MW 鍋爐排煙溫度高的分析及對策 [J]. 城市建 設(shè),2010,(14).

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