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        炭黑稱量投料系統(tǒng)失效模式及對策

        2021-01-05 04:00:50曹練孫
        橡塑技術(shù)與裝備 2021年1期
        關(guān)鍵詞:料位計備料密煉機

        曹練孫

        (陜西延長石油集團橡膠有限公司,陜西 咸陽 712000)

        1 炭黑稱量投料系統(tǒng)的構(gòu)成

        (1)炭黑秤

        它包含以下部分;螺旋輸送器、加料蝶閥、炭黑秤(秤斗、PVC內(nèi)襯、震動氣缸、卸料蝶閥、上呼吸罩、下呼吸管及排料管、氣壓平衡管、順料筒、氣控管路、電磁閥)。

        (2)備料斗

        它包含以下部分:備料斗本體、呼吸換氣罩、PVC內(nèi)襯、震動氣缸、料位計、卸料蝶閥、褲襠叉、排料管與震動裝置。

        2 稱量投料過程

        配方選定所需稱量炭黑的日儲罐,當(dāng)發(fā)出稱量指令時,日儲罐底下對應(yīng)的螺旋輸送器開始旋轉(zhuǎn),同時螺旋末端的加料蝶閥打開,炭黑從日儲斗流入螺旋加料器,在螺旋的作用下,炭黑被推入炭黑秤內(nèi),此時螺旋高速運轉(zhuǎn),當(dāng)炭黑秤內(nèi)的炭黑到達(dá)配方設(shè)定值約95%左右,螺旋自動轉(zhuǎn)為低速,當(dāng)其值達(dá)到配方的98%左右,螺旋轉(zhuǎn)為點動補秤,直至達(dá)到配方設(shè)定值時停止。

        炭黑秤在稱量過程中,炭黑進(jìn)入秤斗內(nèi),秤斗內(nèi)的氣體由位于炭黑秤頂部的上呼吸罩排出。

        當(dāng)上輔機發(fā)出炭黑秤卸料命令,炭黑秤底部的卸料蝶閥打開,側(cè)面的震動氣缸開始震動,炭黑排入備料斗,與此同時,頂部的呼吸罩源源不斷的向炭黑秤內(nèi)部補氣,以避免炭黑秤在排料時內(nèi)部形成真空而導(dǎo)致排料不順暢所造成的炭黑殘留。

        當(dāng)炭黑秤排料完畢,在氣壓平衡管的作用下,秤體上下氣壓處在同一壓力場,這就是所謂的均壓平衡原理,以此消除氣壓對炭黑秤的附加作用,讓炭黑秤準(zhǔn)確歸零,為下一次稱量做好準(zhǔn)備。

        炭黑秤在排料過程中,備料斗接收炭黑,斗內(nèi)的氣體通過其頂部的呼吸換氣罩排出。

        當(dāng)備料斗接到向密煉機排料的命令,備料斗底下的卸料蝶閥打開,炭黑通過褲襠叉的通道排入密煉機,同時換氣罩向備料斗補氣,震動氣缸開始震動,當(dāng)料位計檢測到備料斗內(nèi)無料時,延時數(shù)秒,蝶閥關(guān)閉,震動停止,為接收下一車炭黑做好準(zhǔn)備。

        3 失效原因分析及仿真

        炭黑稱量投料系統(tǒng),見圖1。其失效模式分析如下:

        (1)炭黑多加、少加。

        (2)炭黑在備料斗內(nèi)起拱堆積,排不下去,進(jìn)不了密煉機,有時甚至堆積到炭黑秤底部。

        原因分析如下。

        3.1 炭黑多加:通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),超出公差范圍的主要原因

        (1)炭黑(尤其是白炭黑)物性差異較大,從日儲罐向炭黑秤加料時,有的流的快,有的流的慢,當(dāng)炭黑秤處在點動接近設(shè)定值時,流動性好流得快的炭黑還沒有等系統(tǒng)反應(yīng)過來,在蝶閥還沒有來得及關(guān)閉時,就迅速沖下去好幾公斤。

        圖1 炭黑稱量投料系統(tǒng)圖

        (2)當(dāng)日儲罐處于低料位,密煉機正在生產(chǎn)稱量炭黑,如果此時進(jìn)行炭黑壓送,壓送氣流就會通過較薄的料層加速炭黑的流動,使之不可控,造成多加。

        (3)當(dāng)炭黑秤在點動稱量時,日儲罐椎體部分吹風(fēng)破拱,同樣會造成炭黑的加速流動。

        (4)即使是同一品種白炭黑或炭黑,由于在運輸、存放、壓送以及在日儲斗存儲過程中的各種因素影響,也會造成車次之間的流動性有比較大的差異,從而導(dǎo)致時好時壞的情況發(fā)生。

        (5)密煉機在煉膠過程中,由于投料門需要除塵,主除塵風(fēng)機將密煉機加料斗內(nèi)的含塵氣體抽走,這樣就在加料斗內(nèi)形成了負(fù)壓,如果備料斗底下的卸料蝶閥氣密性不好,再加上備料斗呼吸不暢,這個負(fù)壓就會通過炭黑秤排料管作用到炭黑秤上,造成附加誤差,炭黑多稱量。負(fù)壓(氣壓)造成的影響,本人在《上輔機缺陷分析及改進(jìn)》一文已有詳細(xì)論述,此處不再贅述。

        3.2 炭黑少加

        (1)備料斗呼吸不順暢,在排料時形成真空,斗內(nèi)有炭黑殘留。

        (2)備料斗震動裝置不靈或者失效,造成少量炭黑黏附在內(nèi)襯壁上。

        (3)料位計探測不靈,給出假信號。

        (4)炭黑在備料斗內(nèi)架橋起拱,炭黑下不來。

        3.3 炭黑在備料斗內(nèi)堆積,直至炭黑秤

        除了上述2種失效模式外,另一種更為嚴(yán)重的失效模式是備料斗內(nèi)的炭黑幾乎沒有排入密煉機,而料位計卻探測不到,一車接一車,直到堆積到炭黑秤底下的蝶閥。造成這個問題的關(guān)聯(lián)因素為料位計選型且安裝不當(dāng)。備料斗料位計原設(shè)計為音叉料位計,這種料位計在炭黑料位檢測時存在以下問題:

        (1)音叉之間容易夾粉或時間長了被受潮的炭黑糊住,在備料斗內(nèi)炭黑排空后,發(fā)出錯誤信號,上輔機的指示燈一直在閃爍,造成生產(chǎn)中斷;為了解決這個問題,上輔機在設(shè)計時將此種狀況變通為:當(dāng)料位計指示燈處于閃爍狀態(tài)時,延時數(shù)秒,默認(rèn)備料斗內(nèi)炭黑已排放干凈,關(guān)閉卸料蝶閥,開始下一個循環(huán)。這種設(shè)計方案雖然解決了料位計經(jīng)常誤發(fā)信號問題,但是卻給炭黑起拱,沒有排放干凈判斷不清,埋下了隱患。

        (2)音叉的兩個震動叉為扁平結(jié)構(gòu),正常安裝應(yīng)保持兩個叉的寬面處于垂直狀態(tài),但是,由于安裝方式為螺紋式,在擰緊音叉可能出現(xiàn)歪斜,很難保證其處在垂直狀態(tài),最為嚴(yán)重的是兩個叉子的寬面處于水平位置,呈上下分布狀態(tài),上面的叉子成為了擋板,這樣在使用過程中,只要叉子之間排完了炭黑,而在叉子的上部即使有炭黑,音叉也會誤認(rèn)為斗內(nèi)無炭黑。

        (3)當(dāng)位于音叉探測部周圍的炭黑排空,而斗內(nèi)嚴(yán)重架橋起拱時,音叉也會誤判。造成架橋的原因后面詳述之。

        3.4 炭黑在備料斗內(nèi)架橋起拱仿真

        仿真情形見圖2和圖3。

        仿真過程:筆者按照備料斗的尺寸縮小比例自制了一個小的備料斗,備料斗底下放了一個儲料桶,在備料斗內(nèi)倒入炭黑進(jìn)行仿真:第一次倒入顆粒狀+小條狀的白炭黑,打開底部放料閥,不開震動,白炭黑靠自重可以完全滑入儲料桶;第二次倒入顆粒狀+少量粉化狀的炭黑,打開底部放料閥,不開震動,炭黑大部分可以靠自重滑入儲料桶,但是備料斗璧上有少量的炭黑殘留且下料速率較慢;第三次倒入與第二次相同的炭黑,打開底部放料閥,同時開震動,這時炭黑很快的滑入儲料桶而且備料斗壁上無炭黑殘留,上述仿真情形見圖2;第四次倒入除塵器回收炭黑,見圖3,此炭黑主要是白炭黑和炭黑的混合物(完全呈粉狀,粒徑很細(xì),看上去很松軟,測得比重為0.32),打開底部放料閥,可以觀察到,備料斗的炭黑在中間部位稍微凹陷了一點點后,就靜止不動了,這時打開振動器,炭黑依然紋絲不動,然后我們用工具敲打備料斗壁,給予更加強烈的震動,甚至是搖晃備料斗,炭黑還是下不去,這種情況表明:炭黑嚴(yán)重架橋起拱了。第四次的仿真重復(fù)了三次,結(jié)果一致。因此,通過仿真可以認(rèn)定:在生產(chǎn)過程中,當(dāng)在某一車次所投放的白炭黑或炭黑達(dá)到上述相同或類似物性條件時,就會架橋起拱,排放不下去,然后一車接一車堆積,直至炭黑秤底部。

        圖2 炭黑在備料斗內(nèi)架僑起拱仿真1

        圖3 炭黑在備料斗內(nèi)架橋起拱仿真2

        3.5 褲襠叉失效模式

        為了工藝上校核炭黑秤實際稱量精度以及生產(chǎn)排錯料的需要,在備料斗的底部,通常都設(shè)計安裝了一個褲襠叉。它的功能如下:當(dāng)密煉機正常工作時,褲襠叉里面的閥板關(guān)閉排錯料口,備料斗里面的炭黑投入密煉機;當(dāng)需要校驗炭黑秤精度和排錯料時,閥板關(guān)閉炭黑流向密煉機的口,備料斗里面的炭黑流入排錯料口,事實上,用這種方式根本無法有效的校驗炭黑秤精度,其原因如下:

        (1)褲襠叉的這種翻板式簡易結(jié)構(gòu),無法保證閥板能夠有效的密封。

        (2)由于不密封,往往在排錯料口后面安裝一個蝶閥來控制泄漏,這個蝶閥正常狀況時關(guān)閉,當(dāng)需要校驗炭黑秤或排錯料時打開,為了滿足安裝要求,蝶閥與褲襠叉的閥板之間必須有一段短管,否則蝶閥無法安裝,這段短管在密煉機生產(chǎn)過程中,往往會被褲襠叉泄漏出來的炭黑填滿,其附加的重量使得炭黑秤的精度校驗嚴(yán)重失真,毫無意義。

        (3)由于長時間不用,閥板就會卡在排錯料位置,當(dāng)需要使用時,就會出現(xiàn)打不開或打開后關(guān)閉不嚴(yán)的情形發(fā)生。

        (4)一旦關(guān)閉不嚴(yán),在校驗炭黑秤的精度時,就會有一部分炭黑流入密煉機,這樣的結(jié)果同樣使得炭黑秤的精度校驗嚴(yán)重失真。

        4 對策與改進(jìn)措施

        針對上述情況,我們經(jīng)過充分的技術(shù)論證和借鑒其他行業(yè)類似工況的成功經(jīng)驗,采取了如下對策措施,詳見圖4。

        (1)將炭黑秤上部的呼吸罩面積加大到2 m2,濾材采用防靜電里子布,以改善換氣性能。

        (2)在日儲罐椎體與螺旋送料器的連接處安裝手動插板閥,調(diào)節(jié)從日儲罐進(jìn)入螺旋的炭黑流量,防止沖過頭。

        (3)日儲罐破拱風(fēng)壓力調(diào)整至0.2~0.4 kg,消除因破拱風(fēng)壓力過高造成的過快的炭黑流速,同時在程序上關(guān)聯(lián),稱量時不破拱。

        (4)當(dāng)日儲罐處低料位時,程序設(shè)定如果此時壓送炭黑,炭黑秤就不能稱量,消除壓送風(fēng)對炭黑秤造成的誤差。

        (5)將炭黑秤底下的氣壓平衡管硬管部分加長,避免因管道過短,硬管與軟管連接處積存炭黑造成的堵管導(dǎo)致平衡管失效的情形發(fā)生。

        圖4 改進(jìn)后的炭黑稱量投料系統(tǒng)圖

        (6)將炭黑秤底下排料管的呼吸器加長并增大過濾換氣面積,面積加大至1 m2,同時過濾材料由針刺滌綸氈濾筒改為防靜電里子布,以改善自然換氣效果。

        (7)將流動性太好、稱量難以控制的白炭黑(炭黑)放到長螺桿的料倉內(nèi),增加稱量輸送阻力。

        (8)在三樓樓板開一個直徑200 mm的孔,放一根直徑150 mm的軟管與備料斗的排氣口相連接,軟管的另一端在三樓與一個2 m2的呼吸罩連接,呼吸罩過濾材質(zhì)采用防靜電里子布制作,這個呼吸罩在炭黑秤向備料斗排料時,將備料斗內(nèi)的空氣排出來,當(dāng)備料斗向密煉機排料時,向備料斗補氣,消除密煉機加料斗負(fù)壓對炭黑秤的影響,同時,有效的保障了備料斗內(nèi)的氣壓始終與大氣壓等壓,消除真空效應(yīng)所帶來的排料不盡和附加誤差。

        (9)在備料斗的中心部位,插入一根4分管,管子的下端安裝一個規(guī)格1英寸的金屬燒結(jié)濾芯消音器,其深度控制在距離卸料閥上平面350 mm左右,管子的上端位于備料斗的蓋板上部約500 mm,在其上面安裝一個快插接頭,外徑10 mm的PU管插入快插接頭,氣源來自震動氣缸的氣路,當(dāng)備料斗排料,震動氣缸開始工作時,震動氣源使得震動氣缸往復(fù)動作,同時向這根管子間歇性的吹氣,壓縮空氣通過濾芯消音器進(jìn)入備料斗的炭黑內(nèi)部,產(chǎn)生破拱作用,助推炭黑向下流動排出。

        (10)將卸料蝶閥改為氣動偏心半球閥(可選),當(dāng)閥門打開時,流道完全暢通,排料速率加快,由于偏心半球閥的結(jié)構(gòu)特點與蝶閥不同,它更加有利于粉料(炭黑)密封,同時可靠性進(jìn)一步得到提升。

        (11)將音叉料位計改為振棒料位計,降低音叉夾粉誤發(fā)信號所產(chǎn)生的故障。

        (12)將褲襠叉去掉,用一根夾布橡膠管將備料斗與后加料器連起來,橡膠管兩端均為快裝卡箍接頭,上端與備料斗連接,下端與后加料器連接,當(dāng)需要檢量炭黑秤的精度,或者是排錯料時,只要將上端或下端的快裝卡箍松開即可。這樣改進(jìn)的結(jié)構(gòu)不僅密封良好,而且操作也十分簡便,更為重要的是,消除了泄漏或累積炭黑所造成的誤差,使得檢量精度真實有效。

        5 改進(jìn)效果評估

        我司在新投產(chǎn)的2臺密煉機上進(jìn)行上述改進(jìn),達(dá)成以下效果:

        (1)炭黑超差1 kg以上,每月由接近300次下降至約15次。

        (2)總超差率(超差次數(shù)/生產(chǎn)總車次)由50‰下降到2‰。

        (3)除了超差1 kg以上的,其余超差均在工藝可接受范圍內(nèi)。

        (4)炭黑架橋起拱堆積到炭黑秤底部的現(xiàn)象得到徹底消除,僅此一項,每年減少的膠料品質(zhì)下降、報廢和返工損失費用在50萬元以上。

        (5)備料斗平均排料速率快了5 s,縮短了無效時間,提高了效率。

        (6)炭黑秤的檢量變得真實有效,有利于品質(zhì)管控。

        (7)系統(tǒng)可靠性穩(wěn)定性有了很大的提高,因炭黑投料稱量系統(tǒng)失效造成非正常停機檢修,致使生產(chǎn)中斷頻次大大下降。

        (8)整個系統(tǒng)密封性提高,粉塵外泄減少,環(huán)境污染得到了根本性的改善。

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