孫遠帥
(光大水務(wù)(南京)有限公司, 南京 211899)
完整的集成電路生產(chǎn)包括掩膜設(shè)計、 芯片制造、 芯片封裝三部分, 其中芯片制造又分為硅片制造和芯片加工(前工序)兩部分。 一般情況下, 芯片加工(前工序)工序的生產(chǎn)工藝包括硅片清洗、 熱氧化、 均膠、 光刻、 刻蝕、 離子注入、 化學(xué)氣相沉積(CVD)、 金屬化、 化學(xué)機械拋光(CMP/CuCMP)、背面減薄等, 這些工藝反復(fù)交叉, 同時生產(chǎn)過程中使用多種化學(xué)試劑、 特殊氣體和配套動力, 導(dǎo)致其生產(chǎn)廢水成分復(fù)雜。 某設(shè)計規(guī)模為24 萬片/a 的12寸晶圓廠僅涉及芯片加工工序, 為防止生產(chǎn)廢水外排造成環(huán)境污染, 該企業(yè)配套建設(shè)芯片生產(chǎn)廢水預(yù)處理工程, 預(yù)處理后的廢水排入園區(qū)污水處理廠。目前該污水處理廠接管企業(yè)僅此一家, 后續(xù)會有其他芯片加工企業(yè)以及芯片封裝測試企業(yè)入駐。 該污水處理廠采用水解酸化-改良AAO-高效澄清池-V型濾池-臭氧BAC 濾池-吸附濾池的組合處理工藝,處理后出水水質(zhì)要求達到GB 3838—2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》Ⅴ類標準(其中總氮指標按15 mg/L考核), 以滿足大規(guī)模集成電路芯片生產(chǎn)廢水的處理要求。
該污水處理廠廢水來源主要是某芯片制造企業(yè)產(chǎn)生的經(jīng)預(yù)處理后的廢水, 廢水量為10 000 m3/d。芯片生產(chǎn)廢水主要分為: 含氨廢水、 含氟廢水、BG/CMP 研磨廢水、 酸堿廢水、 有機廢水等[1], 廢水中的主要污染物成分有四甲基氫氧化銨、 異丙醇、氟化物等, 研磨廢水主要污染物為懸浮顆粒[2]。 此廢水具有有機氮、 氟化物含量高的特點, 排放執(zhí)行GB 3838—2002 中的Ⅴ類標準。 芯片生產(chǎn)廢水設(shè)計進出水水質(zhì)情況見表1。
表1 設(shè)計進出水水質(zhì)Tab. 1 Design influent and effluent water quality
芯片生產(chǎn)廢水中F-、 顯影液(四甲基氫氧化銨)濃度均較高, 目前國內(nèi)外處理含氟廢水的主要方法有化學(xué)沉淀法、 混凝沉淀法、 吸附法、 反滲透法、 電凝聚法、 液膜法、 共蒸餾法等。 應(yīng)用較多的工藝方法為混凝沉淀法和吸附法[3-4]。 根據(jù)本工程進水水質(zhì)及排放要求, 考慮到將廢水處理至直接達標排放需要增加深度處理單元, 對本工程廢水采用水解酸化-改良AAO-高效澄清池-V 型濾池-臭氧BAC 濾池-吸附濾池的處理工藝, 具體流程如圖1所示。
圖1 工藝流程Fig. 1 Process flow
來自芯片制造企業(yè)的廢水進入進水泵房, 通過潛水泵提升至曝氣沉砂池, 曝氣沉砂池出水自流至反應(yīng)沉淀池。 若來水水質(zhì)突然發(fā)生較大變化可將來水直接切換至事故池。 在反應(yīng)沉淀池內(nèi)通過投加PAC、 PAM 進行混凝反應(yīng), 形成絮體經(jīng)過后續(xù)沉淀池從水中分離, 降低廢水中的懸浮物濃度。 如果進水氟化物濃度太高, 可以在反應(yīng)沉淀池投加氯化鈣除氟, 從節(jié)省成本的角度考慮, 可采用氯化鈣與氫氧化鈣固定配比的混合溶液[5]。 反應(yīng)沉淀池出水進入調(diào)節(jié)池, 調(diào)節(jié)廢水的水質(zhì)水量, 同時根據(jù)水質(zhì)情況投加酸或者堿調(diào)節(jié)pH 值。 調(diào)節(jié)池出水通過泵提升進入水解酸化池, 在水解酸化池內(nèi)通過水解酸化作用去除一部分COD, 并將一部分有機氮轉(zhuǎn)化成氨氮后, 自流至改良AAO 池進行生物處理, 經(jīng)過預(yù)缺氧區(qū)、 厭氧區(qū)、 缺氧區(qū)和好氧區(qū)后, 去除廢水中大部分COD、 氨氮、 硝態(tài)氮。 AAO 池出水經(jīng)過二沉池沉淀后進入高效澄清池, 在混合區(qū)投加液堿調(diào)節(jié)廢水的pH 值接近中性, 投加大量的PAC溶液來去除氟離子, 在絮凝區(qū)投加PAM 溶液助凝后, 進入斜管區(qū)沉淀出水。 高效澄清池出水進入V型濾池及臭氧BAC 濾池, 進一步對廢水中難降解有機物進行改性后, 利用活性炭吸附過濾去除。BAC 濾池出水進入吸附濾池, 通過活性氧化鋁的吸附作用保障氟離子濃度達標。
經(jīng)連續(xù)取樣化驗分析, 并經(jīng)專家評審, 該項目產(chǎn)生的污泥屬于一般固體廢物。 污泥外運至建材廠做為建材加工原料。
(1) 改良AAO 工藝在厭氧區(qū)之前增設(shè)預(yù)缺氧區(qū), 來自二沉池的回流污泥和10%左右的進水進入預(yù)缺氧區(qū), HRT 為20 ~30 min, 微生物利用進水中的有機物去除回流硝態(tài)氮, 消除硝態(tài)氮對厭氧區(qū)的不利影響, 從而保證厭氧區(qū)的穩(wěn)定性。
(2) 采用混凝沉淀法與吸附法2 種除氟工藝,當(dāng)進水氟化物濃度較高時, 可在反應(yīng)沉淀池投加氯化鈣除氟, 在高效澄清池投加大量鋁鹽去除掉大部分的氟化物, 然后利用活性氧化鋁的吸附作用做為保障措施, 確保了出水氟化物的穩(wěn)定達標排放。
(1) 曝氣沉砂池。 尺寸為23.70 m × 7.80 m ×2.50 m, 有效水深為1.65 m, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。 設(shè)1 臺橋式吸砂機, 羅茨風(fēng)機1 用1 備, 1 臺砂水分離器。
(2) 反應(yīng)沉淀池。 2 座, 單座尺寸為φ18.00 m×3.50 m, 有效水深為3.00 m, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),HRT 為2.3 h。 設(shè)1 套單邊傳動刮泥機, 3 套反應(yīng)攪拌器, 立式污泥離心泵1 用1 備。
(3) 調(diào)節(jié)池。 尺寸為50.00 m×12.00 m×7.50 m, 有效水深為7.00 m, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), HRT 為10 h。 設(shè)4 臺潛水?dāng)嚢杵鳎?潛水提升泵2 用1 備。
(4) 水解酸化池。 1 座, 分2 格, 總尺寸為34.40 m × 33.20 m × 7.50 m, 有效 水深為7.00 m,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), HRT 為13.8 h, 控制DO 質(zhì)量濃度在0.2 ~0.5 mg/L。 設(shè)羅茨風(fēng)機1 用1 備, 豎流沉淀排泥泵2 用2 備, 中心筒4 套。
(5) 改良AAO 池。 1 座, 分2 格, 總尺寸為50.65 m×35.30 m×6.50 m, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。 HRT為22.8 h, 前置缺氧段: HRT=0.5 h, ρ(DO)=0.2 ~0.5 mg/L; 厭氧段: HRT=1.5 h, ρ(DO) ≤0.2 mg/L; 缺氧段: HRT=8.0 h; 好氧段: HRT=12.8 h,ρ(DO)=2 ~4 mg/L。 總泥齡為18 d, MLSS 為3.5 g/L, 污泥負荷為0.07 kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d),污泥回流比為100%, 混合液內(nèi)回流比為100% ~300%。 前置缺氧池設(shè)2 臺潛水?dāng)嚢杵鳎?厭氧區(qū)設(shè)6 臺潛水?dāng)嚢杵鳎?缺氧區(qū)設(shè)2 臺潛水?dāng)嚢杵鳎?螺桿鼓風(fēng)機2 用1 備, 520 m 微孔曝氣管, 6 臺混合液回流泵(各2 用1 備)。
(6) 高效沉淀池。 尺寸為18.30 m×13.90 m×4.50 m, 有效水深為4.00 m, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。 設(shè)1 臺混合攪拌器, 1 臺絮凝攪拌器, 1 臺刮泥機, 3臺污泥循環(huán)或排放泵, 136 m2蜂窩式斜管。
(7) V 型濾池及臭氧BAC 濾池。 兩池合建,總平面尺寸為28.83 m×25.20 m。
V 型濾池1 座, 分4 格, 單格設(shè)計規(guī)模為0.25萬m3/d。 平面尺寸為19.30 m×7.40 m, 有效水深為3.20 m, 濾料為石英砂, 有效過濾面積為72 m2。設(shè)羅茨風(fēng)機1 用1 備, 反沖洗水泵2 臺。
臭氧接觸氧化池平面尺寸為10.70 m×6.65 m,有效水深為6.00 m, 設(shè)計接觸時間為1.0 h, 臭氧質(zhì)量濃度為40 mg/L。 設(shè)臭氧發(fā)生器1 用1 備; 臭氧尾氣破壞裝置1 套; 曝氣盤16 套, 直徑為300 mm, 通氣量為2~4 m3/h。
臭氧接觸氧化池和BAC 濾池合建, BAC 濾池平面尺寸為22.10 m×8.00 m, 總有效過濾面積為115.2 m2, 濾速為3.6 m3/(m2·h), 濾層厚度為2 m。設(shè)反沖洗水泵2 用1 備。
(8) 吸附濾池。 尺寸為24.90 m×5.60 m×6.95 m, 有效水深為6.00 m, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu), 活性氧化鋁濾料層厚度為2 m, 有效過濾面積為108 m2。
(9) 消毒池。 尺寸為12.00 m × 3.00 m × 6.50 m, 有效水深6.00 m, 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。 采用次氯酸鈉接觸消毒, 有效氯投加量為6 mg/L, 接觸時間為30 min。 次氯酸鈉計量泵1 用1 備, 回用潛水泵1 用1 備。
經(jīng)過半年的調(diào)試, 各處理單元處于正常運行狀態(tài)。 出水ρ(COD)≤40 mg/L, ρ(NH3-N)≤2 mg/L, 出水水質(zhì)達到GB 3838—2002 中的Ⅴ類標準(其中總氮指標按15 mg/L 考核)。 各單元處理效果見表2。
表2 處理單元的實際運行效果Tab. 2 Actual operation effect of processing unit
該項目總投資約為1.1 億元, 占地34 669 m2。運行費用包括: 藥劑費、 水電費、 人工費、 設(shè)備維護費等, 處理成本約為6.20 元/ m3。 污水處理廠建成 后, 每 年 減 少 約949 t COD、 138.7 t NH3-N,23.7 t 氟化物排入環(huán)境水體, 對控制當(dāng)?shù)厮h(huán)境的污染起到積極作用。
該工程運行實踐表明, 采用水解酸化-改良AAO-高效澄清池-V 型濾池-臭氧BAC 濾池-吸附濾池組合工藝處理集成電路芯片生產(chǎn)廢水, 在進水COD 質(zhì)量濃度為300 mg/L, NH3-N 質(zhì)量濃度為40 mg/L, 氟化物質(zhì)量濃度為8 mg/L 的條件下, 出水COD 的質(zhì)量濃度為30 ~40 mg/L, NH3-N 的質(zhì)量濃度為0.2 ~2.0 mg/L, 氟化物的質(zhì)量濃度為1.0 ~1.2 mg/L, 達到GB 3838—2002 中的Ⅴ類標準(其中總氮指標按15 mg/L 考核)。
為降低成本, 優(yōu)化水處理工藝, 應(yīng)加強與上游芯片制造企業(yè)的溝通, 盡量將廢水中的顯影液回收利用, 降低來水顯影液的濃度, 減輕對微生物的抑制作用。