李赟澤, 馬立志, 郭超, 張華雷, 張京南
(江蘇通用環(huán)境工程有限公司, 江蘇 宜興 214200)
隨著國家環(huán)保政策日趨嚴(yán)格, 廢水排放要求越來越高, 尤其化工園區(qū)是環(huán)??刂频闹攸c區(qū)域。 根據(jù)2018 年6 月江蘇省發(fā)布《全省沿?;@區(qū)(集中區(qū))整治工作方案》的要求, 南通、 連云港、 鹽城3 市所有化工園區(qū)應(yīng)全面建成集中式廢水處理配套管網(wǎng), 化工園區(qū)污水處理廠主要污染物排放執(zhí)行GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中一級A 標(biāo)準(zhǔn)。 化工園區(qū)污水存在水量、 水質(zhì)波動大, 污染物成分復(fù)雜, 難降解等特點, 是廢水處理的難點, 目前部分化工園區(qū)污水處理廠的工藝路線和設(shè)計參數(shù)仍沿襲市政污水處理思路, 廢水水質(zhì)無法滿足更嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)要求[1-2], 需進行提標(biāo)改造。 本文以江蘇省某化工園區(qū)污水處理廠為例, 對提標(biāo)改造思路、 工藝選擇、 主要處理單元設(shè)計參數(shù)、運行效果、 投資及運行成本進行分析, 以期為同類化工園區(qū)污水處理廠的提標(biāo)改造提供工程經(jīng)驗。
污水處理廠接管廢水為園區(qū)內(nèi)19 家企業(yè)排放的生產(chǎn)廢水, 其中4 家為印染企業(yè)廢水, 廢水量約占70%, 其余為醫(yī)藥食品化工類企業(yè)廢水, 廢水量約占30%, 印染企業(yè)接管廢水水質(zhì)達到GB 4287—2012《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》, 化工企業(yè)達到GB 8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中三級標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)計處理水量為10 000 m3/d, 實際為6 000~7 000 m3/d, 主體工藝采用水解酸化-SBR 工藝, 出水執(zhí)行GB 8978—1996 一級標(biāo)準(zhǔn)和DB 32/939—2006《化學(xué)工業(yè)主要水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級標(biāo)準(zhǔn)。2016~2017 年污水處理廠平均進出水情況見表1。
表1 2016 ~ 2017 年污水處理廠平均進出水情況Tab. 1 Average quality of influent and effluent water of the sewage treatment plant in 2016 - 2017
由表1 可知, 該污水處理廠出水中COD、 BOD5及SS 等指標(biāo)無法達到GB 18918—2002 中一級A 標(biāo)準(zhǔn)。 對該污水處理廠現(xiàn)狀進行研究后發(fā)現(xiàn)還存在以下問題: ①進水未設(shè)置一企一管平臺, 上游企業(yè)來水水質(zhì)變化較大, 對生化系統(tǒng)沖擊較大。 ②接管廢水水量波動較大, 未設(shè)置調(diào)節(jié)池, 無法調(diào)控水量,影響后續(xù)單元運行效果。 ③水解酸化池未設(shè)置污泥沉淀及回流系統(tǒng), 水解酸化池污泥濃度較低, 水解效果不理想。 ④大部分設(shè)備運行超過10 a, 設(shè)備老化嚴(yán)重, 影響正常運行。
結(jié)合該污水處理廠現(xiàn)有處理工藝及構(gòu)筑物, 考慮提標(biāo)改造工程的有效性、 經(jīng)濟性及合理性, 確定了本次提標(biāo)改造工程主要內(nèi)容為強化生物處理單元, 增設(shè)一企一管平臺, 增加深度處理單元, 對老舊設(shè)備進行更換, 最終滿足出水水質(zhì)要求, 提標(biāo)改造工程設(shè)計進出水水質(zhì)如表2 所示。
表2 提標(biāo)改造工程設(shè)計進出水水質(zhì)Tab. 2 Design influent and effluent water quality of upgrading and reconstruction project
該污水處理廠接管企業(yè)有19 家, 來水水量、水質(zhì)波動較大, 為保證污水處理廠各單元正常運行, 減少對生化系統(tǒng)的沖擊, 設(shè)置一企一管平臺對企業(yè)來水進行監(jiān)控[3-4], 設(shè)置調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)來水的水量、 水質(zhì)。
該污水處理廠來水為化工廢水和印染廢水, 且經(jīng)過排放企業(yè)的預(yù)處理, 可生化性較差[5-6], 為了使生化系統(tǒng)能夠高效運行, 盡可能地去除污染物,為后續(xù)深度處理減輕負荷, 對現(xiàn)有水解酸化池進行改造[7], 增加組合填料, 更換潛水?dāng)嚢杵鳎?改造現(xiàn)有沉淀池, 增加污泥回流系統(tǒng), 提高水解酸化池污泥濃度[8]。
原生化池為SBR 間歇性進水、 出水, 為保證后續(xù)深度處理單元能連續(xù)運行, 同時強化生化池脫氮效果, 將現(xiàn)有SBR 工藝改造成多級A/O 工藝,并增加碳源投加點。
經(jīng)過生化處理后, 出水COD、 SS、 TP 等指標(biāo)還不能達到GB 18918—2002 一級A 標(biāo)準(zhǔn), 剩余有機物多為溶解性但不可降解的有機物, 同時考慮到接管廢水主要為印染廢水, 色度高, 難以脫色, 所以深度處理工藝選用高密度沉淀池-臭氧催化氧化池-V 型濾池[9-11]。
一般消毒方法包括液氯法、 O3法、 ClO2法、紫外線法等, 考慮到次氯酸鈉購買及投加方便, 消毒效果好, 產(chǎn)生的消毒副產(chǎn)物少, 運行相對安全,提標(biāo)改造工程采用次氯酸鈉消毒[12]。
綜上所述, 提標(biāo)改造后該污水處理廠工藝流程如圖1 所示。
(1) 一企一管平臺。 配置19 套在線檢測儀表,每套儀表對應(yīng)一家企業(yè), 對企業(yè)來水進行監(jiān)控, 對超標(biāo)企業(yè)可強制關(guān)閉進水, 每套儀表包括1 臺COD 在線檢測儀, 1 臺TN、 TP 在線檢測儀, 1 臺pH 在線檢測儀。
(2) 調(diào)節(jié)池。 1 座, 尺寸為27.0 m×10.0 m×5.5 m +18.0 m × 10.0 m × 5.5 m(平面為三角形布置), 有效容積為2 250 m3, HRT 為5.4 h。 配置雙曲面攪拌機4 臺, 其中2 臺功率為2.5 kW, 轉(zhuǎn)速為705 r/min, 另2 臺功率為5.5 kW, 轉(zhuǎn)速為475 r/min; 提升泵3 臺(2 用1 備), 流量為210 m3/h,揚程為6 m, 功率為7.5 kW, 變頻控制。
圖1 提標(biāo)改造工藝流程Fig. 1 Flow of upgrading and reconstruction process
(3) 水解酸化池。 1 座, 尺寸為32.0 m×32.0 m×5.5 m, 分8 格, 翻流式運行, 有效容積為5 120 m3,HRT 為12 h。 配 置2 100 m3填 料, 塑 料 環(huán)φ75 mm, 填料φ150 mm, 片距80 mm; 潛水?dāng)嚢杵?6臺(每格2 臺), 轉(zhuǎn)速為705 r/min, 功率為2.5 kW;提升泵2 臺(1 用1 備), 流量為420 m3/h, 揚程為10 m, 功率為22 kW。
(4) 水解沉淀池。 1 座, 尺寸為φ22.0 m ×5.0 m, HRT 為3.5 h, 表面負荷為1.1 m3/(m2·h)。配備中心傳動刮泥機1 臺, 適應(yīng)池徑為22 m, 功率為0.37 kW; 污泥回流泵2 臺(1 用1 備), 流量為420 m3/h, 揚程為10 m, 功率為22 kW。
(5) 多級A/O 池。 2 座, 分1# 池和2# 池。1# 池尺寸為30.0 m×28.0 m×5.5 m, 設(shè)計進水量為4 300 m3/d, 各段停留時間分別為厭氧池1.2 h,一級缺氧池6 h, 一級好氧池10 h, 二級缺氧池5 h, 二級好氧池0.8 h。 配置潛水?dāng)嚢杵? 臺, 轉(zhuǎn)速為705 r/min, 功率為2.5 kW; 潛水推流器2 臺,轉(zhuǎn)速為35 r/min, 功率為2.3 kW; 內(nèi)回流泵2 臺,流量為540 m3/h, 揚程為1 m, 功率為5.5 kW; 微孔曝氣管220 m。
2# 池尺寸為32.0 m×35.0 m×5.5 m, 設(shè)計進水量為5 700 m3/d, 各段停留時間分別為厭氧池1.2 h, 一級缺氧池6 h, 一級好氧池10 h, 二級缺氧池5 h, 二級好氧池0.8 h。 配置潛水?dāng)嚢杵?臺, 轉(zhuǎn)速為705 r/min, 功率為2.5 kW; 潛水推流器4 臺, 轉(zhuǎn)速為35 r/min, 功率為2.3 kW; 內(nèi)回流泵2 臺, 流量為730 m3/h, 揚程為1 m, 功率為5.5 kW; 微孔曝氣管340 m。
(6) 二沉池。 2 座, 尺寸為φ18.0 m×4.0 m,池邊水深為3.5 m, HRT 為4 h, 表面負荷為0.82 m3/(m2·h), 配置周邊傳動刮泥機2 臺, 適應(yīng)池徑18 m, 功率為0.75 kW; 污泥回流泵3 臺(2 用1備), 流量為210 m3/h, 揚程為6 m, 功率為7.5 kW, 變頻控制; 剩余污泥泵2 臺(1 用1 備), 流量為30 m3/h, 揚程為16 m, 功率為7.5 kW; 提升泵3 臺(2 用1 備), 流量為210 m3/h, 揚程為13 m, 功率為15 kW, 變頻控制。
(7) 高密度沉淀池。 1 座(2 組并聯(lián)), 混合區(qū)1 和2 尺寸為1.4 m × 1.8 m × 6.0 m, 停留時間為2.0 min, 絮凝區(qū)尺寸為3.1 m×3.1 m×6.0 m, 停留時間為16.4 min, 沉淀區(qū)尺寸為6.5 m×6.5 m×6.0 m,表面負荷為9.86 m3/(m2·h), 其中在混合區(qū)1 投加粉末活性炭, 混合區(qū)2 投加PAC, 絮凝區(qū)投加PAM。 在每個混合區(qū)配置1 臺攪拌器, 共4 臺,轉(zhuǎn)速為75.4 r/min, 功率為1.5 kW; 每個絮凝區(qū)配置1 臺攪拌器, 共2 臺, 轉(zhuǎn)速為55.5 r/min, 功率為0.75 kW; 沉淀區(qū)配置中心傳動刮泥機2 臺, 直徑為6.50 m, 功率為0.75 kW, 外緣線速度為2 ~3 m/min; 配置污泥回流泵2 臺, 流量為12 m3/h,揚程為30 m, 功率為4.0 kW, 變頻控制; 剩余污泥泵2 臺, 流量為12 m3/h, 揚程為30 m, 功率為4.0 kW, 工頻控制。
(8) 臭氧催化氧化池。 1 座(2 組并聯(lián)), 尺寸為13.6 m×10.1 m×8.2 m, 臭氧分3 級投加。 配置臭氧專用布水布氣濾磚86.4 m2; 催化劑填料86.4 m3, 填充高度為1 m; 鵝軟石承托層25.92 m3, 填充高度為0.3 m; 射流泵4 臺, 流量為243 m3/h,揚程為24 m, 功率為30 kW; 射流器4 套, 每套臭氧進氣量為60 m3/h; 反洗排污泵3 臺, 流量為100 m3/h, 揚程為12.5 m, 功率為5.5 kW; 反洗風(fēng)機1 臺, 風(fēng)量為15.12 m3/min, 風(fēng)壓為78.4 kPa,功率為37 kW; 臭氧發(fā)生器2 套(1 用1 備), 產(chǎn)量為37 kg/h, 功率為175 kW。
(9) V 型濾池。 1 座(3 組并聯(lián)), 尺寸為14.1 m×13.0 m × 5.0 m。 配置氣水反沖洗長柄濾頭3 024套; 預(yù)制高精度濾板72 塊; 濾料85 m3, 填充高度為1.2 m, 有效粒徑為0.9~1.2 mm; 承托層(粗石英砂)8 m3, 填充高度為0.1 m; 2 臺反洗風(fēng)機(1 用1 備), 風(fēng)量為19 m3/min, 風(fēng)壓為49 kPa, 功率為30 kW; 3 臺反洗水泵(2 用1 備), 流量為240 m3/h, 揚程為11 m, 功率為11 kW。
提標(biāo)改造工程于2019 年12 月31 日進入聯(lián)動調(diào)試, 每天實際進水量為6 000~7 000 m3/d, 進出水水質(zhì)如表3 所示。 由表3 可知, 提標(biāo)改造后該化工園區(qū)污水處理廠各項出水指標(biāo)均穩(wěn)定達到GB 18918—2002 一級A 標(biāo)準(zhǔn)。
表3 提標(biāo)改造后污水處理廠進出水水質(zhì)Tab. 3 Influent and effluent water quality of the sewage treatment plant after upgrading and reconstruction
該污水處理廠提標(biāo)改造工程總投資為9 986.57萬元, 包括建安工程以及設(shè)備、 電氣、 自控儀表采購、 安裝、 調(diào)試等費用, 其中一企一管平臺工程建設(shè)投資1 666.09 萬元。 單位廢水處理成本為11.47元/m3, 包 括 電 費1.68 元/m3、 藥 劑 費 用3.51 元/m3、 污 泥 處 理 費1.92 元/m3、 折 舊 費1.31 元/m3、設(shè)備維護費0.82 元/m3、 管理及人工費1.57 元/m3、其他費用0.66 元/m3。
(1) 化工園區(qū)廢水成分復(fù)雜, 可生化性差, 單一采用生化處理很難滿足日趨嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)要求, 需采用多種處理工藝組合的形式進行處理。 某化工園區(qū)污水處理廠采用一企一管-調(diào)節(jié)池-水解酸化-多級A/O-高密度沉淀池-臭氧催化氧化-V 型濾池的組合工藝進行提標(biāo)改造, 運行結(jié)果表明, 出水水質(zhì)可穩(wěn)定達到GB 18918—2002 的一級A 標(biāo)準(zhǔn)。
(2) 化工園區(qū)污水處理廠來水水量、 水質(zhì)波動較大, 個別企業(yè)存在超排現(xiàn)象, 對后續(xù)廢水處理單元沖擊較大, 影響處理效果, 需設(shè)置一企一管和調(diào)節(jié)池, 對各進企業(yè)進水進行監(jiān)控和管理, 并對水量、 水質(zhì)進行調(diào)控。
(3) 水解酸化工藝采用潛水?dāng)嚢杌旌闲问綍r,后端需設(shè)置污泥沉淀單元以及污泥回流系統(tǒng), 可通過安裝填料的方法提高水解酸化池污泥濃度。
(4) 臭氧催化氧化工藝產(chǎn)生的·OH 可無選擇性地氧化廢水中有機物, 對可生化性差、 難降解、色度高、 難以脫色的化工廢水有較好的處理效果。