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        低碳低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼開(kāi)澆絮流原因分析及控制措施

        2021-01-04 14:08:24付有彭張李鵬張忠福孫海坤
        山東冶金 2020年6期
        關(guān)鍵詞:爐次鋼液氬氣

        付有彭,張李鵬,張忠福,王 哲,孫海坤

        (日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司,山東日照276800)

        1 前 言

        某鋼廠生產(chǎn)低碳低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼,開(kāi)澆爐次的工藝流程為:頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐—LF—薄板坯連鑄機(jī)。原料為廢鋼和鐵水,轉(zhuǎn)爐吹煉結(jié)束及LF精煉過(guò)程采用Al脫氧,LF精煉處理完畢經(jīng)過(guò)軟吹后到連鑄機(jī)澆鑄,中間包過(guò)熱度控制在25~35 ℃,拉速逐步提升最高5.2 m/min。澆次開(kāi)澆階段,受鋼水純凈度、鋼水溫度、二次氧化等影響,大量夾雜物聚集在連鑄水口或塞棒位置,造成棒位急劇上升。隨著澆鑄進(jìn)行,附著在水口或塞棒的夾雜物被沖刷至結(jié)晶器,導(dǎo)致棒位急劇下降,形成沖棒現(xiàn)象,影響生產(chǎn)穩(wěn)定性,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成漏鋼。為此,對(duì)影響因素進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),從精煉過(guò)程管控、鈣處理工藝、保護(hù)澆鑄等方面采取措施,開(kāi)澆絮流現(xiàn)象得到有效控制,攻關(guān)效果顯著。

        2 絮流原因分析

        低碳低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼的成分控制見(jiàn)表1。

        表1 低碳低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼成分 %

        2.1 鋼水溫度

        開(kāi)澆階段鋼水溫度主要受制于精煉出鋼溫度及中包烘烤溫度。若精煉出站溫度過(guò)低或中包烘烤溫度低,開(kāi)澆后鋼液進(jìn)入中包,由于中包吸熱多,造成鋼液溫度降低,流動(dòng)性變差,鋼液粘結(jié)塞棒。開(kāi)澆爐次鋼水溫度較連澆爐次溫度高,會(huì)增加鋼水的吸氧量,加重鋼水的二次氧化。澆鑄過(guò)程隨著溫度的下降,鋼水溶解氧的能力降低,被析出的氧與鋼中鋁反應(yīng)將產(chǎn)生新的Al2O3夾雜物。隨著溫度較高的鋼水不斷流入中包,中包內(nèi)鋼水溫度升高,塞棒粘結(jié)物被沖掉,造成沖棒現(xiàn)象。生產(chǎn)中,引入了開(kāi)澆第一槍溫度的概念,測(cè)溫時(shí)間為大包開(kāi)澆后,中包噸位為20 t時(shí)進(jìn)行測(cè)溫,此溫度能較好地反應(yīng)鋼水及中包溫度的共同影響。通過(guò)對(duì)近期低碳低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼開(kāi)澆數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)當(dāng)中包第一槍溫度>1 558 ℃時(shí),開(kāi)澆鋼水絮流比例為17%;而當(dāng)溫度低于此溫度時(shí),絮流比例為30%。最高棒位較基準(zhǔn)棒位的上漲幅度分布見(jiàn)圖1,當(dāng)溫度≤1 558 ℃時(shí),最高棒位較基準(zhǔn)棒位的差值更大。由此可見(jiàn),開(kāi)澆階段中包鋼水溫度是影響開(kāi)澆絮流的因素之一。

        圖1 不同溫度區(qū)間棒位差值分布

        2.2 鋼水可澆性

        2.2.1 精煉過(guò)程控制

        低碳低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)及精煉過(guò)程均采用鋁制品進(jìn)行脫氧,鋁脫氧后在鋼中形成了大量的脫氧產(chǎn)物—Al2O3夾雜,Al2O3的熔點(diǎn)高達(dá)2 052 ℃,在鋼液中以固態(tài)形式存在,呈群簇狀、塊狀等。在吹氬攪拌過(guò)程中,尺寸較大的簇狀A(yù)l2O3夾雜很快從鋼液中上浮去除,而30 μm以下的簇狀A(yù)l2O3夾雜以及小尺寸的塊狀A(yù)l2O3則容易滯留在鋼液中,影響鋼水的可澆性。精煉結(jié)束通過(guò)Ca 處理工藝,可將Al2O3夾雜變形為鈣鋁酸鹽,CaO 和Al2O3能夠生成 5 種鋁酸鈣化合物,即 CaO·Al2O3,CaO·2Al2O3,CaO·Al2O3,12CaO·7Al2O3,3CaO·Al2O3。當(dāng)夾雜物中CaO 含量逐步提高,夾雜物出現(xiàn)Al2O3→CaO·6Al2O3→CaO·2Al2O3→CaO·Al2O3→12CaO·7Al2O3→3CaO·Al2O3→CaO 的轉(zhuǎn)變,其中12CaO·7Al2O3的熔點(diǎn)(1 455 ℃)最低,因此鈣處理的最佳效果是將鋼中的Al2O3夾雜物變形為低熔點(diǎn)的12CaO·7Al2O3。當(dāng)鈣處理不當(dāng)時(shí),會(huì)產(chǎn)生高熔點(diǎn)的夾雜物,影響鋼水可澆性,導(dǎo)致開(kāi)澆絮流。夾雜物的去除方面,合適的爐渣堿度和流動(dòng)性可以增強(qiáng)爐渣對(duì)夾雜物的吸收能力,從熱力學(xué)計(jì)算可以看出,當(dāng)渣中w(CaO)/w(Al2O3)=1.5~2 時(shí),渣的a(CaO)較高,爐渣對(duì)Al2O3夾雜的吸收和去除有利。故精煉過(guò)程對(duì)可澆性的影響有爐渣性質(zhì)、鈣處理及軟吹工藝等。

        2.2.2 二次氧化

        除脫氧過(guò)程中生成的內(nèi)外生夾雜外,在澆鑄過(guò)程中,鋼水因二次氧化會(huì)產(chǎn)生部分外來(lái)夾雜。第一爐鋼水開(kāi)澆時(shí),中間包充滿了空氣,高溫鋼水與空氣接觸,發(fā)生嚴(yán)重的二次氧化,產(chǎn)生大量氧化物夾雜。通過(guò)統(tǒng)計(jì),開(kāi)澆爐次較連澆爐次的Al、Ca 多氧化0.001%左右,Si多氧化0.003%左右。故開(kāi)澆階段存在嚴(yán)重的二次氧化也是影響開(kāi)澆絮流的原因。

        2.3 鋼水成分

        通過(guò)對(duì)開(kāi)澆爐次成分進(jìn)行統(tǒng)計(jì),開(kāi)澆爐次鋼水上臺(tái)Ca 與上漲棒位存在負(fù)相關(guān)。即上臺(tái)Ca 越低,則上漲棒位越高,這主要受Ca 處理對(duì)夾雜物的變性效果影響。通過(guò)對(duì)其他成分的分析,硅也與棒位上漲存在一定的對(duì)應(yīng)性。熱力學(xué)計(jì)算如下:

        該反應(yīng)在開(kāi)澆溫度下可自發(fā)地逆向進(jìn)行,證明開(kāi)澆階段會(huì)存在Si的氧化。當(dāng)鋼中Si含量較高時(shí),會(huì)有更多的Si 被氧化,則同等氧含量情況下,會(huì)有更少的Al 被氧化,產(chǎn)生的Al2O3夾雜更少。故開(kāi)澆鋼水Ca、Si等成分也是影響開(kāi)澆絮流的因素之一。

        實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,精煉過(guò)程送電次數(shù)、白渣保持時(shí)間等因素也是影響開(kāi)澆絮流的因素。

        3 控制措施

        3.1 開(kāi)澆溫度

        為保證鋼水溫度穩(wěn)定性,開(kāi)澆爐次禁止使用新修鋼包或空停時(shí)間較長(zhǎng)的鋼包,冶煉過(guò)程充分大攪,以保證鋼包充分吸熱。中包烘烤溫度≮1 200 ℃,保證開(kāi)澆第一槍溫度≥1 558 ℃。

        3.2 精煉控制

        精煉過(guò)程保證鋼包氬氣系統(tǒng)正常,保證冶煉過(guò)程的動(dòng)力學(xué)條件。通過(guò)調(diào)整造渣料加入時(shí)機(jī)及加入量,保證盡早造好還原,且白渣保持時(shí)間≥15 min,終點(diǎn)渣況(TFe+MnO)>1.0%。為了減少冶煉過(guò)程吸氧,結(jié)合目前精煉鋼水溫度低的特點(diǎn),要求精煉過(guò)程送電次數(shù)≤4次。

        3.3 軟吹及鈣處理

        因?yàn)殚_(kāi)澆階段存在嚴(yán)重的二次氧化,故規(guī)定開(kāi)澆爐次采用過(guò)鈣處理,要求出站Ca含量≥0.002 6%。通過(guò)增加鋼水的Ca含量控制二次氧化所形成的夾雜物盡可能地保持在液相區(qū)域,以減小附著水口的風(fēng)險(xiǎn)。鈣處理前后均進(jìn)行鋼水軟吹,軟吹時(shí)間控制在8~15 min,既使夾雜物可以充分變性并上浮,避免了時(shí)間過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致二次氧化。另外,軟吹時(shí)避免鋼水直接裸露,鋼液面波動(dòng)即可,以減少與空氣接觸形成的二次氧化。

        3.4 開(kāi)澆保護(hù)澆鑄

        中包開(kāi)澆前在沖擊區(qū)進(jìn)行氬氣置換,向中間包內(nèi)吹入氬氣,利用氬氣將中間包內(nèi)空氣置換出來(lái),并形成微正壓,以減少鋼水直接接觸空氣風(fēng)險(xiǎn)。并通過(guò)對(duì)氬氣置換管路的優(yōu)化,保證開(kāi)澆前期氬氣一直覆蓋于鋼水表面。規(guī)定了開(kāi)澆階段覆蓋劑的加入時(shí)機(jī)與加入量,使覆蓋劑盡快融化并盡早覆蓋鋼水表面。此外,中間包測(cè)溫孔、塞棒孔等位置均用石棉覆蓋以起到隔絕空氣的效果。

        4 應(yīng)用效果

        采取上述方案后,開(kāi)澆鋼水溫度得到明顯改善,精煉過(guò)程爐渣控制、夾雜物去除等穩(wěn)定可控,開(kāi)澆過(guò)程二次氧化有效降低。低碳低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼開(kāi)澆絮流比例明顯降低,由20%降至10%,開(kāi)澆階段最高棒位降低3 mm,開(kāi)澆沖棒現(xiàn)象明顯減少。

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