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        齒面加工誤差引起的純電動客車加速異響分析

        2021-01-04 03:59:30林銀聚
        客車技術(shù)與研究 2020年6期

        林銀聚

        (廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司, 福建 廈門 361023)

        與傳統(tǒng)客車相比,純電動客車動力傳動系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和模式發(fā)生了變化。由于電機(jī)的轉(zhuǎn)矩特性與發(fā)動機(jī)不同,其激勵特性較傳統(tǒng)客車也有較大差異。純電動客車動力傳動系呈弱阻尼特性,對齒輪系的曠響等異響噪聲控制提出了新的挑戰(zhàn)。

        加速異響是目前純電動客車比較常見和急需解決的問題。表現(xiàn)在全油門加速過程中,某一車速段出現(xiàn)嘯叫、異響,嚴(yán)重時伴有車身抖動現(xiàn)象,影響駕乘舒適性。其原因有主減速器齒輪問題、電機(jī)激勵問題、傳動系角度問題等。本文分析和解決由齒面加工誤差引起的加速異響問題。

        1 整車基本參數(shù)及加速異響癥狀

        1.1 整車基本參數(shù)

        某中央直驅(qū)式[1]純電動客車,其動力傳動系統(tǒng)主要包括驅(qū)動電機(jī)、傳動軸、減速器總成、左右半軸、左右車輪。驅(qū)動電機(jī)為永磁同步電機(jī),電機(jī)極對數(shù)6, 定子槽數(shù)72[2]。后橋主減速器主動齒數(shù)7,從動齒數(shù)43。輪胎滾動半徑0.424 m。整車噪聲指標(biāo)要求如下:

        1) 50 km/h勻速行駛工況[3]:駕駛區(qū)≤74 dB(A),乘客區(qū)≤76 dB(A)。

        2) 10~50 km/h全油門加速工況[4]:駕駛區(qū)≤78 dB(A),乘客區(qū)≤84 dB(A)。

        1.2 加速異響癥狀

        整車路試中發(fā)現(xiàn),低速到高速加速過程,車內(nèi)噪聲大、刺耳,主觀感覺聲品質(zhì)差,用LMS Test.Lab[5]噪聲振動測試系統(tǒng)測試車內(nèi)噪聲數(shù)據(jù)如下:

        1) 50 km/h勻速行駛:駕駛區(qū)74.4 dB(A),乘客區(qū)中排80.0 dB(A),乘客區(qū)后排76.4 dB(A)。

        2) 10~50 km/h全油門加速(峰值):駕駛區(qū)77.4 dB(A),乘客區(qū)中排89.19 dB(A),乘客區(qū)后排79.2 dB(A)。

        從測試數(shù)據(jù)可以看出,50 km/h勻速工況,駕駛區(qū)和乘客區(qū)噪聲超過噪聲指標(biāo)要求;10~50 km/h全油門加速工況,乘客區(qū)噪聲超過噪聲指標(biāo)要求,且主觀評價聲音品質(zhì)差[6]。

        2 加速異響問題分析及解決措施

        2.1 原始狀態(tài)原因分析

        主觀不能明確判斷出是電機(jī)還是驅(qū)動橋發(fā)出的異響,結(jié)合整車噪聲頻譜和驅(qū)動橋、電機(jī)的振動頻譜,采用階次跟蹤分析法查找噪聲產(chǎn)生原因。采用LMS Test.Lab多通道測試系統(tǒng)采集振動、噪聲和轉(zhuǎn)速信號,并通過FFT得到清晰的color脈譜圖(即階次譜圖)[7-10]。

        采用中央直驅(qū)電機(jī)的傳動軸轉(zhuǎn)速等于電機(jī)軸轉(zhuǎn)速,以電機(jī)軸轉(zhuǎn)速作為傳動軸振動的基礎(chǔ)頻率(1階),K階對應(yīng)的頻率是基頻的K倍。電機(jī)軸基頻f0=n/60;電機(jī)電頻率fe=np/60;其中n為電機(jī)軸轉(zhuǎn)速,p為電機(jī)極對數(shù)6,則fe相對f0的階次Kd=fe/f0=6階。電機(jī)振動頻譜中主要頻率成分包含電機(jī)軸轉(zhuǎn)頻、電機(jī)電頻及其倍頻和邊頻。同理,驅(qū)動橋主動齒數(shù)7,則驅(qū)動橋主動齒輪嚙合頻率fq相對電機(jī)軸轉(zhuǎn)頻f0的階次為7階。驅(qū)動橋振動頻譜中主要頻率成分包含傳動軸轉(zhuǎn)頻、齒輪嚙合頻及其倍頻和邊頻。

        為便于分析問題,截取全油門加速車內(nèi)噪聲測試譜,如圖1所示。從圖中可知,在傳動軸轉(zhuǎn)速1 433.5 r/min(對應(yīng)車速37.29 km/h)時,車內(nèi)中排瞬時最大噪聲達(dá)到89.19 dB(A),且現(xiàn)場主觀感受此時車內(nèi)噪聲存在明顯異響。

        圖1 全油門加速車內(nèi)噪聲測試結(jié)果

        以下分析中排噪聲頻譜產(chǎn)生異響原因。全油門加速工況中排噪聲脈譜如圖2所示。結(jié)合圖1、圖2分析得知,此工況下車內(nèi)中排噪聲主要貢獻(xiàn)量來自于圖2所示的35階~42階振動能量[11]。

        圖2 全油門加速車內(nèi)中排color脈譜圖

        1) 電機(jī)和驅(qū)動橋振動脈譜分析。圖3為全油門加速時驅(qū)動橋主減速器小端處的Z向振動color脈譜圖。可以看出,在35階~42階存在明顯的能量峰值;圖4所示的電機(jī)Z向振動幅值只在36階處存在明顯的能量。說明車內(nèi)中排噪聲在35階~42階處的能量主要來自于驅(qū)動橋主減速器。

        圖3 全油門加速后橋主減速器Z向振動color脈譜圖

        圖4 全油門加速電機(jī)Z向振動color脈譜圖

        2) 傳動軸扭矩波動分析。根據(jù)上述分析不能簡單判斷是驅(qū)動橋主減速器自身問題,還是電機(jī)扭矩波動大引起激勵產(chǎn)生較大的主減速器嚙合噪聲問題。因此,在傳動軸上貼應(yīng)變片,測試傳動軸扭矩。全油門加速工況傳動軸扭矩測試結(jié)果如圖5所示。

        圖5 全油門加速工況傳動軸扭矩測試結(jié)果

        由圖5可以看出,在車速37.29 km/h(對應(yīng)傳動軸轉(zhuǎn)速1 433.5 r/min)時,傳動軸扭矩瞬時有效值為 1 591.55 Nm,上下波動63.7 Nm,扭矩波動幅值4%,滿足驅(qū)動橋的扭矩要求(扭矩波動幅值動≤5%),故排除扭矩波動因素。因此,可以判斷是由驅(qū)動橋主減速器齒輪加工誤差引起的加速異響。

        2.2 更換后橋主減速器測試分析

        為進(jìn)一步分析原因,更換主減速器總成后再次整車路試采集勻速及加速工況下車內(nèi)噪聲數(shù)據(jù)如下:

        1) 50 km/h勻速行駛。駕駛區(qū)73.8 dB(A),乘客區(qū)中排77.5 dB(A),乘客區(qū)后排73 dB(A)。

        2) 10~50 km/h全油門加速行駛。駕駛區(qū)74.7 dB(A),乘客區(qū)中排82.5 dB(A),乘客區(qū)后排76.7 dB(A)。

        通過前后對比分析可知: 50 km/h勻速工況下,車內(nèi)最大噪聲相對原狀態(tài)降低了2.5 dB(A);10~50 km/h全油門加速工況下,車內(nèi)最大噪聲相對原狀態(tài)降低了6.69 dB(A)。更換主減速器后各工況噪聲均滿足整車噪聲指標(biāo)要求。

        3) 中排噪聲color脈譜圖對比。更換主減速器后全油門加速工況車內(nèi)中排噪聲color脈譜圖見圖6。

        圖6 換主減速器后車內(nèi)中排噪聲color脈譜圖

        通過對比圖6和圖2可以看出,更換后的車內(nèi)中排噪聲在35階~42階處的能量相對原狀態(tài)大幅度降低,現(xiàn)場主觀感受到車內(nèi)異響消失。

        2.3 主減速器拆檢分析

        拆檢原車驅(qū)動橋主減速器,發(fā)現(xiàn)主減速器主動齒驅(qū)動面有約45°放射狀條紋。如圖7所示。

        圖7 齒面出現(xiàn)45°放射狀條紋

        從動齒驅(qū)動面局部磨痕突出。齒輪齒面加工時產(chǎn)生的條紋方向應(yīng)該平行于齒頂,不會出現(xiàn)45°方向的放射狀條紋,分析其原因是裝車運(yùn)行后齒面發(fā)生的磨損。進(jìn)一步分析驅(qū)動橋35階~42階異響是否是齒面45°方向放射狀條紋產(chǎn)生的,將拆下的主減速器裝到臺架上測試其噪聲:按750~1 500(間隔250)r/min 輸入轉(zhuǎn)速進(jìn)行空載噪聲測試,結(jié)果發(fā)現(xiàn):在 1 250 r/min 輸入轉(zhuǎn)速時,驅(qū)動橋的水平和垂直方向噪聲值分別為79.2 dB(A)和78.1 dB(A);在1 500 r/min輸入轉(zhuǎn)速時,驅(qū)動橋的水平和垂直方向噪聲值分別為81.6 dB(A)和79.2 dB(A)。均超過企標(biāo)要求的78 dB(A),判定為不合格。出現(xiàn)該現(xiàn)象的原因分析如下:

        1) 齒面未修正磨平。驅(qū)動橋主減速器主動齒輪與從動齒輪有偏置距,齒輪嚙合時,齒面會發(fā)生滑移。當(dāng)齒面未修磨平整時,齒輪高速旋轉(zhuǎn)嚙合受徑向交變力作用主減速器齒面出現(xiàn)約45°放射性條紋。放射狀條紋加大了齒輪嚙合摩擦振動頻率,在齒輪嚙合5倍頻(35階)和6倍頻(42階)之間產(chǎn)生諧波邊頻,導(dǎo)致加速工況主減速器異響。而齒面未修正磨平的原因可能是磨齒機(jī)的控制液壓閥漏油,導(dǎo)致砂輪磨齒工作不穩(wěn)定,從而產(chǎn)生齒輪表面不平整。

        2) 檢測條件受限。日常生產(chǎn)對齒輪精度、配對印痕、傳動誤差均有檢測,但這些檢測排查不出齒面的修正磨平情況,導(dǎo)致不合格產(chǎn)品流出使用。

        2.4 解決措施

        對已經(jīng)發(fā)生齒輪加工誤差引起加速異響的車輛和后續(xù)車輛的處理分別提出臨時措施和永久措施:

        1) 臨時措施。對已發(fā)生異響的車輛,主動更換主減速器。

        2) 永久措施。總結(jié)異常產(chǎn)生和流出的原因,杜絕類似問題重復(fù)發(fā)生,增加相應(yīng)的檢驗(yàn)手段和工藝要求。在生產(chǎn)過程中,管控產(chǎn)品質(zhì)量的具體處理措施有:一是對齒磨機(jī)控制液壓油進(jìn)行巡檢,及時發(fā)現(xiàn)泄漏情況,對發(fā)現(xiàn)泄漏的磨齒機(jī)封存、報廢處理;二是增加機(jī)床設(shè)備點(diǎn)檢、巡檢細(xì)化要求;三是增加磨齒工序、配對工序首末件高速噪聲檢測要求;四是增加主減速器總成裝配加載噪聲檢測要求。

        3 結(jié)束語

        結(jié)合實(shí)際的純電動客車加速異響案例,鎖定齒輪加工誤差產(chǎn)生和流出原因,制定相應(yīng)的管控措施。該問題的解決不僅大大提升了產(chǎn)品的聲品質(zhì),也為其他產(chǎn)品同類問題的分析和解決提供了很好的借鑒作用,為解決實(shí)際問題提供了參考。

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