王峻峰 劉振東 孫洪武
(四川大唐國際甘孜水電開發(fā)有限公司,四川甘孜626001)
某電站以發(fā)電為主,兼具防洪功能,裝機容量3×28 MW,采用軸流轉(zhuǎn)槳式水輪機發(fā)電機組。水輪機型號為ZZ560Q-LH-510;發(fā)電機型號為SF28-52/7300,額定功率28 MW,額度電壓10.5 kV,額定電流1 811.3 A,額定轉(zhuǎn)速115.4 r/min,飛逸轉(zhuǎn)速275 r/min,額定水頭16.3 m,吸出高度-4.71 m,額定流量205 m3/s。該電站2006年首臺機組并網(wǎng)發(fā)電。
在水輪機的運行過程中,由于設備設計缺陷或者受運行環(huán)境中一些因素的影響,水輪機可能會出現(xiàn)抽動故障。這一故障不僅會對設備運行的穩(wěn)定性造成影響,同時也會對水輪機運行造成損害,縮短設備的運行壽命。因此,需要水輪機管理人員做好水輪機抽動故障的處理工作,保證水輪機的運行性能。
該電站自2016年對1~3號機組調(diào)速器進行改造后,一直存在輪葉主配壓閥頻繁抽動的問題,其中1號機組抽動現(xiàn)象較為嚴重,2號機組和3號機組有輕微抽動現(xiàn)象,不影響機組正常運行,經(jīng)原廠家遠程指導和現(xiàn)場維修均未能消除該現(xiàn)象。該缺陷會導致主配壓閥磨損加劇、間隙加大、滲漏量加大、油泵頻繁啟動以及輪葉授油器頻繁抽動造成的內(nèi)部間隙增大等問題,嚴重影響機組的安全穩(wěn)定運行。2019年7月25日,現(xiàn)場技術(shù)人員發(fā)現(xiàn),1號機組調(diào)速器槳葉主配壓閥出現(xiàn)自復中故障,復中彈簧出現(xiàn)卡阻現(xiàn)象,只能通過施加外力讓槳葉主配壓閥回到中間位置,影響了機組的自動控制。
根據(jù)調(diào)速器的工作原理和調(diào)節(jié)方式,可以將調(diào)速器抽動分為以下幾種:(1)測頻單元故障。當測頻單元測量的機組或系統(tǒng)頻率有故障時,調(diào)速器會根據(jù)測得的超出死區(qū)的頻差不停動作,時開時關(guān),造成嚴重抽動。(2)導葉反饋傳感器故障。當導葉傳感器測得數(shù)據(jù)不穩(wěn)定時,勢必會引起調(diào)速器不停調(diào)節(jié),造成抽動。(3)功率變送器引起的抽動。此類故障較好判斷,將調(diào)速器由功率模式切為開度模式,如果抽動消失,檢查功率測量單元及測量回路。(4)主配壓閥閥芯位移傳感器故障或零位設置不合適造成的抽動。(5)一次調(diào)頻和二次調(diào)頻之間沖突引起的抽動。(6)調(diào)速器隨動系統(tǒng)死區(qū)補償過大,造成過調(diào)或欠調(diào),導致監(jiān)控不停發(fā)出增減負荷命令,導致調(diào)速器抽動。(7)機械部分主配壓閥無法恢復到零位,導致負荷超出死區(qū),往返控制造成調(diào)速器抽動。
該電站于2006年首臺機組投產(chǎn),至今調(diào)速器機械部分一直未予檢查和大修,僅在2016年對調(diào)速器的電氣回路部分進行了改造,改造后機組調(diào)速器出現(xiàn)抽動現(xiàn)象,初步懷疑與槳葉控制死區(qū)有關(guān),即控制死區(qū)設置過小進而出現(xiàn)抽動現(xiàn)象。調(diào)節(jié)系統(tǒng)液壓部分傳遞函數(shù)框圖如圖1所示。
圖1 調(diào)節(jié)系統(tǒng)液壓部分傳遞函數(shù)框圖
隨后出現(xiàn)的自復中故障,初步判斷可能是由于復中彈簧長時間運行,彈簧應力失效或卡澀,導致自復中裝置出現(xiàn)卡阻現(xiàn)象,只能通過拆卸清洗或更換彈簧進行復中。
經(jīng)實地踏勘,結(jié)合現(xiàn)場人員描述得到以下分析結(jié)果:
(1)輪葉切換至手動時無漂移,說明輪葉操作機構(gòu)密封正常,無滲漏、無串腔;(2)輪葉切換至自動時能跟隨目標開啟或關(guān)閉,說明其電控部分正常;(3)輪葉主配壓閥呈周期性上下抽動,與輪葉開度傳感器驅(qū)動部分的現(xiàn)象一致。
現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)輪葉指針上下波動幅度較大,現(xiàn)場檢查后發(fā)現(xiàn)機組輪葉指針波動雖大,但輪葉主進油管A和B的壓力表計均顯示壓力穩(wěn)定正常(分別為2 MPa和0 MPa),且無明顯變化。
輪葉主進油管壓力穩(wěn)定,說明主配油路未打開,油路處于封閉狀態(tài)。檢查輪葉受油器,發(fā)現(xiàn)受油器浮動瓦產(chǎn)生上下移動進而引起輪葉指針波動,需待機組檢修時處理。
現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)輪葉主配閥芯波動明顯,且無法穩(wěn)定。
經(jīng)測試,主配閥芯位移傳感器反饋電壓在0~1.5 V波動,初步判斷是由開度傳感器的晃動引起,但是該晃動無法避免,唯一的辦法是在輪葉開度控制環(huán)節(jié)加入一定的死區(qū)。當輪葉偏差大于該死區(qū)時,啟動輪葉定位控制;當輪葉偏差小于該死區(qū)時,停止該定位控制。這樣既可保證輪葉的控制精度,又可消除該抽動現(xiàn)象。對調(diào)速器電氣部分改造后,輪葉主配調(diào)節(jié)螺母有緩慢上移趨勢。
隨著時間推移,開側(cè)調(diào)節(jié)螺母與調(diào)節(jié)支架的距離逐漸減小,關(guān)側(cè)調(diào)節(jié)螺母與調(diào)節(jié)支架的距離逐漸增大。開側(cè)距離減小后,機組開槳葉速度變慢,開啟時間變長,現(xiàn)已多次下調(diào)開側(cè)調(diào)節(jié)螺母以增大其與調(diào)節(jié)支架的間距,保持槳葉開啟速度。
開側(cè)調(diào)節(jié)螺母距離逐漸變小,關(guān)側(cè)調(diào)節(jié)螺母距離逐漸變大,說明螺母連接部分整體有上移趨勢,結(jié)合主配行程傳感器反饋電壓在0~1.5 V波動,基本可以確定調(diào)節(jié)螺母的連接螺桿和槳葉行程傳感器整體有上移趨勢。
主配至輪葉主控油管油壓穩(wěn)定正常,說明主配閥芯油路未打開,閥芯位置正常,結(jié)合上述調(diào)節(jié)螺桿和行程傳感器整體上移,說明調(diào)節(jié)螺母至主配閥芯的距離有變大趨勢,由此印證了輪葉主配閥芯波動的原因:閥芯在中位時,主配位移傳感器有最大約1.5 V的位移偏移量,調(diào)速器監(jiān)測到該電壓量后判斷主配位置偏開方向,會向關(guān)方向調(diào)節(jié)主配,傳感器反饋電壓為0 V;當傳感器反饋電壓為0 V時,輪葉主配閥芯向關(guān)方向推動了一定位移,調(diào)速器控制回路復歸后,輪葉主配閥芯受彈簧作用自動復歸至中位,導致主配行程傳感器又產(chǎn)生位移,反饋電壓上升至約1.5 V。此過程一直重復,出現(xiàn)主配閥芯抽動現(xiàn)象。
調(diào)節(jié)螺桿至輪葉主配閥芯距離增大可能有以下原因引起:(1)熱脹冷縮、受力過大或其他原因?qū)е陆饘俨考冃?;?)連接螺栓或連接法蘭松動,導致緊固不足,縫隙變大。針對此問題,運維人員現(xiàn)場對槳葉主配進行了拆解。拆解后,對輪葉主配各部件進行了詳細檢查測量,發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)螺桿與主配閥芯的連接有松動現(xiàn)象,且其連接為普通的螺紋連接,未采取任何防止螺紋松動的措施,如增加被緊螺栓,或采用法蘭連接,此為機械設計缺陷。運維人員現(xiàn)場對其進行了緊固處理,將輪葉主配回裝并在調(diào)試完成后開機,未出現(xiàn)主配抽動現(xiàn)象,問題得以解決。
本次主配抽動的主要原因為調(diào)節(jié)螺桿與主配閥芯連接松動。其連接方式為普通的螺紋連接,未對其采取其他緊固措施,此為機械設計缺陷,長時間運行后容易松動,引起調(diào)節(jié)螺桿及主配行程傳感器整體上移。當主配閥芯在中位時,主配行程傳感器反饋不為0 V,因此調(diào)速器會將其調(diào)整至0 V,主配閥芯產(chǎn)生位移后又被彈簧拉回中位復歸,最終導致主配閥芯頻繁抽動。
運維人員對輪葉主配進行現(xiàn)場拆解并采取緊固措施后,輪葉主配抽動現(xiàn)象消失,處理效果良好。