李斌
摘要:從1996年~2005年曾多次對該泵進行故障原因分析與檢修處理,都未達到預(yù)期的目的。2006年為徹底解決循環(huán)水處理系統(tǒng)因藥液輸送泵頻繁故障危及#5、6機組循環(huán)水處理正常運行的被動局面,特提出對大連耐酸泵廠生產(chǎn)的50FS-25型藥液輸送泵進行技術(shù)改造,通過多次改造找準問題根源,徹底解決問題所在,改造后的循環(huán)水藥液輸送泵運行性能穩(wěn)定,各技術(shù)參數(shù)均達到標準要求,取得了很好的經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞:循環(huán)水處理;輸送泵;密封
前言:#5、6機組循環(huán)水處理是通過人工將藥液加至溶解槽,再由輸送泵將藥液輸送至計量箱內(nèi),然后通過計量泵打至#5、6機組的循環(huán)水泵的入口。其藥液輸送泵由大連耐酸泵廠生產(chǎn)的50FS-25G型單級玻璃鋼耐腐蝕泵,其主要參數(shù)流量為: 14.4M3/h,揚程為:25mH2O,軸功率為:3KW,轉(zhuǎn)速為: 2870r/min,密封型式為:填料密封,吸入真空高度為:6.4M 。自1996年投產(chǎn)運行以來,該泵經(jīng)常發(fā)生填料密封泄漏量大、效率低、泵體托架及底座腐蝕、地面腐蝕等問題,造成#5、6機組循環(huán)水處理加藥不能正常運行,為了保證加藥的正常進行,公司一直采取人工應(yīng)急的辦法直接將藥液加入塔池內(nèi),使得循環(huán)水水質(zhì)得不到及時、有效的處理。
1 現(xiàn)狀調(diào)查
(1)? #5、6機循環(huán)水藥液輸送泵主要用于攪拌、輸送LY-808藥品,該藥品是一種緩蝕劑,呈酸性,PH值一般為2左右,腐蝕性極強,因此該泵選用玻璃鋼耐腐蝕泵,其密封裝置為填料密封,在運行中填料磨損、腐蝕嚴重,介質(zhì)泄漏量大,造成泵的效率下降,也對泵體托架、底座及地面造成腐蝕,嚴重影響#5、6機循環(huán)水的正常處理,而且造成一定的環(huán)境污染,對公司現(xiàn)場文明生產(chǎn)影響較大。
(2) 檢修人員幾乎每天要對#5、6機循環(huán)水藥液輸送泵填料進行調(diào)整,每周要對填料進行更換,運行一個月左右由于軸套磨損量也很大,因此基本上每更換三次填料就要更換一次軸套,也就是每月要對軸套更換一次,實際相當于每月對該輸送泵大修一次,檢修維護工作量大。再有泵體托架、底座因腐蝕嚴重需要每年更換1次,年維護費用較大。
(3) 由于采用填料密封,填料易磨損、腐蝕,其泄漏量大,輸送泵打藥特別慢,在實際運行中泵的流量約6M3/H,其泄漏量為0.5M3/H。運行人員配置兩箱(2×3M3)藥液最少需要1小時左右時間,泵的運行效率極低約40%,同時給運行人員增大工作量,每次配完藥后需要及時沖洗泵體及地面,以防殘留藥液對泵體及地面造成更大的腐蝕。
(4)? 由于該泵檢修頻繁,造成循環(huán)水處理的正常配藥、加藥工作得不到保障,以致出現(xiàn)人工直接將藥倒入循環(huán)水塔池內(nèi),采取這種加藥方式后機組循環(huán)水短時間水質(zhì)變化幅度較大,會對冷卻塔、凝汽器系統(tǒng)造成一定腐蝕,對機組安全穩(wěn)定運行有一定的影響。
2 故障產(chǎn)生的原因分析
(1) 50FS-25型單級玻璃鋼耐腐蝕泵的軸套為玻璃鋼制品,其表面粗糙度大,且不光滑,特別是表面運行一段時間后更加粗糙,更容易使填料磨損。
(2) 輸送的LY-808藥品PH值極低,腐蝕性極強,該泵密封填料選用聚四氟材質(zhì),這種填料本身韌性好,有一定的附著力,很容易與軸套產(chǎn)生粘結(jié),泵在運行中填料不易過緊,因此泄漏量也就相應(yīng)較大,否則會因為填料過緊造成泵啟動不起來或填料燒損。
(3)? 即使是新更換的軸套、填料,泵在運行后由于藥液的腐蝕、填料與軸套的相互磨損,其運行周期也就24小時左右,然后下次運行仍需要調(diào)整填料的松緊程度、檢查填料的磨損情況,否則會因填料磨損進空氣泵出現(xiàn)不打藥或出力下降、填料泄漏量大等現(xiàn)象。
綜合對上述原因進行分析,確認該泵選用填料密封易磨損,且泄漏量大為主要原因,因此選擇對循環(huán)水藥液輸送泵填料密封裝置實施改造,杜絕或減小泄漏量,可完全解決問題,提高泵的運行效率。
3 密封裝置改造的方案論證
3.1 選用外裝式機械密封裝置替換原填料密封裝置
50FSG-25型玻璃鋼耐腐蝕泵與普通離心泵的構(gòu)造基本相同,其不同處在于50FSG-25型玻璃鋼耐腐蝕泵過流部件均采用玻璃鋼材質(zhì),其填料密封室的空間完全能滿足外裝式機械密封的安裝,因此只需將原泵蓋部件進行改進就可實現(xiàn)密封形式的替換。
3.2 選用外裝式陶瓷機械密封可防腐蝕和泄漏
選用外裝式陶瓷機械密封,其動靜環(huán)為陶瓷制品,密封腔體材質(zhì)為聚四氟,都為耐腐蝕材料,可承受介質(zhì)PH值為1以下強酸性介質(zhì),因此完全可用于循環(huán)水LY-808藥品的輸送,可完全防止介質(zhì)的腐蝕和泄漏。另外該機械密封體積小、易安裝,在使用過程中可隨時進行調(diào)整,在運行過程中如發(fā)現(xiàn)泄漏可通過外部調(diào)整緊力即可,檢修極其方便。
4 改造方案的實施
4.1 泵蓋尺寸、機械密封的形式及規(guī)格的確定
利用對輸送泵在前期的檢修中,預(yù)先測量好泵蓋尺寸大小、軸與機械密封的間隙以及密封腔體尺寸,根據(jù)測量數(shù)據(jù)聯(lián)系咨詢大連耐酸泵廠技術(shù)人員,確定好泵蓋、機械密封的形式及規(guī)格大小予以采購。
4.2 機械密封的安裝與泵的試運
嚴格按照離心泵的檢修工序工藝及質(zhì)量標準,調(diào)整好機械密封靜環(huán)與泵蓋的配合、動環(huán)與軸套的配合以及機械密封的緊力,一般應(yīng)為手動盤車既有一定緊力,又能轉(zhuǎn)動靈活即可?;匮b泵體其他部件,并進行試運工作,其安裝后測量數(shù)據(jù)如下:
1、葉輪和軸套的帽動度為0.035mm。
2、軸的彎曲度為0.04mm。
3、葉輪的徑向偏差為0.12mm,葉輪與軸為動配合,間隙為0.025mm。
4、密封環(huán)與葉輪的徑向間隙為0.25mm、軸向間隙為0.6 mm,緊力為0.03mm。
5、葉輪與泵體軸向間隙應(yīng)在3.2mm。
6、軸承與軸配合緊力間隙0.025mm,兩軸承跳動間隙為0.09、0.12 mm。
7、泵軸竄動間隙為0.43mm。
8、機械密封的動、靜環(huán)密封面偏差為0.015mm,端面不平行度為0.02mm。
9、聯(lián)軸器找正,軸向偏差為0.03mm,徑向偏差為0.05mm,端面間隙為3.5mm。
10、泵振動值為0.06mm。
11、軸承溫度最高不大于40℃。
5 改造后性能驗證
改造后的循環(huán)水藥液輸送泵與2006年6月初投入運行,其運行情況正常,改造后的循環(huán)水藥液輸送泵與改造前的運行性能比較數(shù)據(jù)如下表所示:
由上表可以看出改造后的循環(huán)水藥液輸送泵基本達到了預(yù)計效果,通過運行試驗其性能完全可以滿足當前的運行現(xiàn)狀和需要,而且運行穩(wěn)定性、可靠性也隨之提高。
6 改造后的效果
改造后的輸送泵的密封為機械密封,杜絕了介質(zhì)的泄漏,防止了腐蝕,改善了環(huán)境及現(xiàn)場文明生產(chǎn)。同時#5、6機循環(huán)水藥液輸送泵采用機械密封后無泄漏,泵的工作效率得到提高,且因為機械密封轉(zhuǎn)動摩擦小,因此其軸功率也得到降低,電機電流下降,耗電量降低,另外,改造后循環(huán)水藥液輸送泵運行穩(wěn)定性、可靠性得到了大大的提高,減輕了檢修、運行人員維護工作量,節(jié)省了大量人力、物力、財力。
結(jié)束語:改造后的循環(huán)水藥液輸送泵運行性能穩(wěn)定、可靠性高,存在的問題完全得到解決和改善,#5、6機組循環(huán)水處理加藥能正常運行,保證了循環(huán)水處理的連續(xù)性,杜絕了由于人工施加造成藥液濃度的大幅變化,而影響循環(huán)水水質(zhì)不合格的被動局面,為公司#5、6機組的安全穩(wěn)定運行起到不可估量的作用。