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        基于某V型8缸汽油機(jī)氣門斷裂問題的分析及改進(jìn)

        2020-12-28 11:58:22張濱濱任競男牛振華
        機(jī)械工程與自動化 2020年6期
        關(guān)鍵詞:氣門機(jī)油排氣

        張濱濱,任競男,牛振華

        (1.中恒天汽車集團(tuán)汽車技術(shù)有限公司,江蘇 南京 211100;2.上海理工大學(xué) 管理學(xué)院,上海 200093;3.桂林理工大學(xué) 機(jī)械與控制工程學(xué)院,廣西 桂林 514006)

        0 引言

        伴隨汽車產(chǎn)業(yè)的不斷升級發(fā)展,以及目前汽車市場競爭愈演愈烈,對整個產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)可靠性的要求也水漲船高,產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部也更加在意產(chǎn)品可靠性與安全性。發(fā)動機(jī)作為整車的大心臟,其質(zhì)量將直接關(guān)系到汽車的性能和使用壽命。為了了解產(chǎn)品本身的可靠性,揭露產(chǎn)品的薄弱環(huán)節(jié),驗證產(chǎn)品是否符合設(shè)計要求,進(jìn)而確保產(chǎn)品具有良好的安全性和使用性,可靠性試驗成為產(chǎn)品開發(fā)過程中必不可少的環(huán)節(jié)。

        在發(fā)動機(jī)的可靠性評定中,除發(fā)動機(jī)整體性能數(shù)據(jù)符合設(shè)計要求外,其關(guān)鍵零部件是否達(dá)到設(shè)計壽命,以及主要摩擦副磨損狀態(tài),都對發(fā)動機(jī)的可靠性水平有著至關(guān)重要的影響。氣門及導(dǎo)管作為發(fā)動機(jī)內(nèi)部的關(guān)鍵零部件,其故障或失效對發(fā)動機(jī)存在著致命的影響。本文涉及的某款V8汽油機(jī)在可靠性耐久試驗過程中,多次出現(xiàn)排氣門頂彎甚至斷裂的情況,嚴(yán)重制約了該發(fā)動機(jī)的可靠性。

        1 問題描述

        V8發(fā)動機(jī)在400 h交變負(fù)荷耐久試驗過程中,機(jī)器運(yùn)行至滿負(fù)荷額定轉(zhuǎn)速工況,扭矩及功率驟然下降,發(fā)動機(jī)右側(cè)位置冒出大量青煙,隨即臺架系統(tǒng)保護(hù)性急停。檢查后發(fā)現(xiàn),發(fā)動機(jī)整個機(jī)體都是機(jī)油,右側(cè)缸體被擊穿,氣門頭、活塞碎塊及活塞環(huán)等雜物在缸筒內(nèi)部可見。

        對故障發(fā)動機(jī)進(jìn)行拆解,具體如下:7缸排氣門斷裂,氣門桿與頭部均在曲軸箱內(nèi)部找到,如圖1所示;氣門鎖片表面可見明顯磨痕,其中7缸氣門鎖片缺失一個,如圖2所示;7缸活塞碎裂,活塞碎塊及活塞環(huán)碎塊落入曲軸箱內(nèi),如圖3所示。

        圖1 氣門頭 圖2 氣門鎖片 圖3 活塞碎片

        2 問題分析

        氣門作為負(fù)責(zé)向發(fā)動機(jī)內(nèi)輸送氣體及排除廢氣的重要零件,其斷裂的原因不僅與其材料、熱處理及制造工藝有關(guān),還與整個配氣機(jī)構(gòu)的配合尺寸、裝配工藝有關(guān),有的還牽扯到工作中的潤滑條件等。導(dǎo)致氣門斷裂的原因有很多,根據(jù)本機(jī)拆解情況及結(jié)構(gòu)特點,可歸納為以下幾點。

        2.1 潤滑條件

        氣門位置與其他一些結(jié)構(gòu)一樣,都是通過發(fā)動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時飛濺的油液進(jìn)行潤滑的。但氣門的潤滑也有其特殊性,氣門是連通著燃燒室的部件,對其潤滑時需要控制機(jī)油的泄漏量,避免機(jī)油竄入燃燒室內(nèi),引發(fā)燒機(jī)油的問題。因此,氣門油封的作用就十分重要,機(jī)油泄漏量過少,則運(yùn)動部件之間潤滑不夠,容易形成部件之間的干摩擦,進(jìn)而加劇運(yùn)動部件的磨損;機(jī)油泄漏量過多,則會導(dǎo)致機(jī)油進(jìn)入燃燒室,加速積碳的形成,隨著積碳的不斷增加,最終造成氣門關(guān)閉不嚴(yán),甚至是氣門粘連卡滯的情況。

        在對故障機(jī)進(jìn)行拆解分析時,并未在氣門及燃燒室內(nèi)發(fā)現(xiàn)明顯積碳。綜合分析可排除機(jī)油泄漏量過多這一可能。氣門運(yùn)動時是否潤滑不足,發(fā)生干摩擦則可以通過合理更改氣門油封部分參數(shù)值,并進(jìn)行相關(guān)試驗驗證。

        2.2 溫度條件

        氣門的工作環(huán)境比較特殊,在其不斷進(jìn)行往復(fù)運(yùn)動的同時,還要承受燃燒室內(nèi)壓力的沖擊以及高溫氣體的吹蝕。尤其是排氣門側(cè)溫度往往遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)氣門。在高溫環(huán)境下,材料的蠕變以及氣體介質(zhì)的腐蝕,都有可能加速氣門及相關(guān)零件的磨損。

        為了摸清發(fā)動機(jī)各缸排氣門位置溫度分布狀況,評估故障機(jī)相同批次氣門材料是否滿足本型號發(fā)動機(jī)使用要求,后續(xù)進(jìn)行了排氣門溫度場試驗驗證,試驗結(jié)果如表1、圖4所示。

        圖4 氣門溫度分布圖

        表1 氣門溫度分布

        由以上排氣門溫度場試驗可知,本次試驗測得排氣門區(qū)域溫度在500 ℃~650 ℃之間。由于本次溫度場實驗所用排氣門為空心充鈉氣門,測得的溫度較問題氣門會低100 ℃左右。因此故障機(jī)實際排氣門區(qū)域溫度在600 ℃~750 ℃之間。

        根據(jù)溫度場試驗數(shù)據(jù)以及Ni30的材料特性,故障件所用批次排氣門材料滿足本機(jī)型發(fā)動機(jī)的使用要求。

        2.3 配合零件的尺寸結(jié)構(gòu)

        配氣機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)示意圖見圖5。根據(jù)試驗后得到的結(jié)果,鎖夾、導(dǎo)管及座圈存在異常磨損的現(xiàn)象。調(diào)取故障機(jī)裝配檢測記錄,該批次氣門等相關(guān)零部件結(jié)構(gòu)尺寸均符合圖紙要求,可排除零部件生產(chǎn)質(zhì)量問題。然后對相關(guān)零件的配合尺寸進(jìn)行逐一排查,分析設(shè)計是否合理。

        圖5 配氣機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)示意圖

        首先是氣門與導(dǎo)管的間隙值,此值偏大則容易產(chǎn)生氣門擺動,關(guān)閉時落座不嚴(yán),此值過小則容易發(fā)生氣門運(yùn)動卡滯,嚴(yán)重時可導(dǎo)致氣門與活塞撞擊,出現(xiàn)氣門折斷的情況。一般發(fā)動機(jī)排氣門與導(dǎo)管的間隙在0.03 mm~0.12 mm之間,而故障機(jī)配合間隙設(shè)計值在0.037 mm~0.067 mm,基本符合要求。但在發(fā)動機(jī)運(yùn)行過程中,不同材料的熱膨脹系數(shù)不同,配合間隙必然會隨溫度的變化而產(chǎn)生相應(yīng)的變化。因此,氣門與導(dǎo)管配合間隙仍需作為后續(xù)驗證試驗的一個變量,在臺架試驗中進(jìn)行驗證。

        在排查設(shè)計圖紙時,發(fā)現(xiàn)氣門鎖夾結(jié)構(gòu)與氣門上鎖夾槽存在不一致的問題。鎖夾內(nèi)側(cè)R1的圓弧落在R1.2的鎖夾槽內(nèi),在氣門上下運(yùn)動時,較大的間隙會使鎖夾與氣門產(chǎn)生軸向的相對運(yùn)動,從而使鎖夾過早地出現(xiàn)磨損,當(dāng)鎖夾磨損到一定程度時,就會在氣門彈簧的作用下滑出鎖夾槽,進(jìn)而導(dǎo)致氣門脫落,與活塞相撞。氣門和鎖片的具體尺寸分別如圖6、圖7所示。

        圖6 氣門尺寸 圖7 鎖片尺寸

        2.4 配合零件的硬度匹配

        一般情況下,材料的耐磨性隨表面硬度的增加而增強(qiáng),但是一味地加強(qiáng)材料硬度,往往會加劇材料的磨損。因為磨損的本質(zhì)是摩擦副在接觸并相對運(yùn)動的作用下產(chǎn)生的表面材料不斷損失的過程,它與配對件的材質(zhì)、硬度以及中間介質(zhì)、環(huán)境等多種因素都有密切的關(guān)系。一般來說,一對摩擦副硬度不同時,硬度較低的件會率先發(fā)生磨損,硬度相差越大,則會加速磨損的過程。因此,在選材過程中要考慮到配合零件硬度的匹配狀況,而且不同材料在常溫與高溫下的硬度變化也是有所差異的。表2為故障機(jī)相關(guān)零件的材料及硬度情況。

        由表2可以看出,三對摩擦副(氣門桿與鎖夾、氣門桿與導(dǎo)管及氣門盤部與座圈)之間,表面硬度均存在不同程度的差異,氣門導(dǎo)管與座圈相對來說硬度較低,與其對磨件相差較大,而且其材料高溫性能相對氣門材料來說較差。

        表2 故障機(jī)相關(guān)零件材料及硬度情況

        3 改進(jìn)方案及驗證

        導(dǎo)致氣門斷裂所涉及的因素較多,根本原因暫時難以確定,根據(jù)對故障機(jī)的檢測及已發(fā)現(xiàn)問題的分析,初步制定了以下改進(jìn)方案,并對不同的改進(jìn)方案采用正交試驗的方式進(jìn)行臺架驗證,從而快速確定氣門斷裂的根本原因,選出最優(yōu)的改進(jìn)方案。

        3.1 更改氣門油封結(jié)構(gòu)

        根據(jù)以上分析,懷疑氣門潤滑不足,適當(dāng)減小排氣門油封油面角,削弱油封刮油能力,增加機(jī)油泄漏量。油面角由35°更改為30°,氣門油封優(yōu)化后結(jié)構(gòu)如圖8所示。

        圖8 氣門油封優(yōu)化后結(jié)構(gòu) 圖9 氣門鎖夾槽優(yōu)化后結(jié)構(gòu)

        3.2 更改氣門鎖夾槽結(jié)構(gòu)

        根據(jù)鎖夾頭部圓弧形狀,優(yōu)化氣門上鎖夾槽位置的結(jié)構(gòu)尺寸,適當(dāng)減小鎖片與氣門的配合間隙,氣門鎖夾槽優(yōu)化后結(jié)構(gòu)如圖9所示。

        3.3 更改相關(guān)零部件的材料及硬度要求

        根據(jù)上述分析,適當(dāng)提高鎖片導(dǎo)管及座圈的硬度要求,其中導(dǎo)管及座圈更換為新材料,具體更改內(nèi)容如表3所示。

        表3 優(yōu)化后相關(guān)零部件材料及硬度情況

        4 結(jié)論

        針對V8汽油機(jī)耐久試驗過程中出現(xiàn)的氣門斷裂問題,通過對故障機(jī)進(jìn)行零部件分解、結(jié)構(gòu)設(shè)計及溫度場試驗結(jié)果的分析,初步確定了3個可能存在的問題。之后再根據(jù)零部件的實際狀態(tài),確定了三種改進(jìn)方案。在此基礎(chǔ)上,采用不同因素交叉試驗,在臺架上進(jìn)行耐久試驗驗證。最終確定方案為:①更改氣門鎖夾槽結(jié)構(gòu);②更改氣門、鎖夾、導(dǎo)管及座圈材料與硬度要求。

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