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        煤瀝青成型系統(tǒng)升級技術(shù)改造

        2020-12-16 07:45:36張超
        商品與質(zhì)量 2020年53期
        關(guān)鍵詞:炭素輸送機(jī)成型

        張超

        唐山開灤炭素化工有限公司 河北唐山 063611

        1 技改項目提出的背景

        唐山開灤炭素化工有限公司(以下簡稱“炭素公司”)為開灤能源化工股份有限公司的控股子公司,主營業(yè)務(wù)范圍包括煤瀝青、輕油、工業(yè)萘、蒽油、炭黑油、燃料油等,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、醫(yī)藥、日用等領(lǐng)域。公司地處環(huán)京、津和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)有利區(qū)位,具有良好的資源優(yōu)勢、交通優(yōu)勢和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。

        炭素公司的30萬噸/年煤焦油加工裝置,是開灤煤化工產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分,為開灤搶占和發(fā)展煤焦油加工及其下游奠定了基礎(chǔ),是構(gòu)建形成“煤-焦-化”多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)營格局,致力做大做強(qiáng)、做精做細(xì)煤化工產(chǎn)業(yè)的重要環(huán)節(jié)之一。

        2 煤瀝青成型裝置現(xiàn)狀

        炭素公司瀝青成型裝置籌建于2007年,設(shè)計生產(chǎn)能力為17.1噸/小時(13.7萬噸/年),與公司主體工程30萬噸/年焦油加工裝置同時規(guī)劃、設(shè)計和施工,裝置采用美國考伯斯技術(shù),工程設(shè)計單位為山西化學(xué)工業(yè)第二設(shè)計院(現(xiàn)為賽鼎工程有限公司),裝置內(nèi)的設(shè)備供應(yīng)與安裝施工單位為武漢固久技術(shù)裝備有限公司,項目于2009年竣工,并于同年投入生產(chǎn)和使用。

        3 成型裝置工藝流程

        來自焦油蒸餾裝置的熱瀝青分別進(jìn)入到三個瀝青中間槽,每個槽頂部各配有1臺攪拌器,在瀝青冷卻到成型溫度之前,充分?jǐn)嚢瑁篂r青完成混合均勻。冷卻之后的液體瀝青,經(jīng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速的瀝青齒輪泵輸送至瀝青成型設(shè)備,液體瀝青經(jīng)瀝青成型頭擠壓噴射至瀝青成型水箱內(nèi),瀝青在水箱內(nèi)冷激、硬化成型。成型后的固體瀝青沉至水箱底部,經(jīng)螺旋輸送機(jī)送到帶有傾斜角度的鏈板輸送機(jī)上,該設(shè)備將瀝青帶出水面,瀝青中的水分在傾斜面上充分瀝干,最后經(jīng)皮帶機(jī)輸送至瀝青倉庫內(nèi)。

        4 裝置目前存在的問題

        炭素公司瀝青成型裝置采用考伯斯水下瀝青成型技術(shù),與傳統(tǒng)水下成型相比,該技術(shù)具有單套裝置產(chǎn)能大、單位產(chǎn)能投資成本低等優(yōu)點,在公司投產(chǎn)的前幾年,該裝置發(fā)揮了明顯的產(chǎn)能優(yōu)勢,使公司在固體瀝青市場占據(jù)了重要地位。但是隨著設(shè)備使用年限的增加,裝置內(nèi)的設(shè)備老化嚴(yán)重,系統(tǒng)在運行過程中各類故障頻繁發(fā)生,嚴(yán)重影響了正常的生產(chǎn)活動和運行安全。這些問題主要體現(xiàn)在以下幾方面:

        (1)成型水箱下部特別容易積渣、堵塞,一旦堵塞嚴(yán)重,將造成螺旋輸送機(jī)的傳動鏈條和減速機(jī)的損壞,在生產(chǎn)過程中,裝置停工清渣頻繁,很難維持長周期連續(xù)運轉(zhuǎn)。

        (2)循環(huán)冷卻水中瀝青渣過多,導(dǎo)致了循環(huán)水系統(tǒng)的頻繁堵塞,循環(huán)水泵、循環(huán)水管經(jīng)常因堵塞問題而影響正常開工;循環(huán)水中的瀝青渣還造成了冷卻塔填料的堵塞,嚴(yán)重影響了循環(huán)水的冷卻效果。

        (3)因當(dāng)年輸送設(shè)備技術(shù)的局限性,所選用的鏈板輸送機(jī)不僅笨重,濾水效果也差,使用過程中,能耗高、壽命短。隨著設(shè)備的整體老化,料斗脫落、軌道損壞、過載跳閘等情況時有發(fā)生。

        (4)瀝青成型頭老化嚴(yán)重,現(xiàn)有成型頭極易積料、堵塞,冬季尤為嚴(yán)重;成型頭一旦堵塞,將會造成裝置的停產(chǎn)檢修。

        5 原有裝置的維修和改造

        (1)將螺旋輸送機(jī)由聯(lián)軸器傳動,改為了上部鏈條傳動,解決了螺旋傳動軸的動密封問題;

        (2)輸送平皮帶走廊增加了罩棚,防止輸送過程中瀝青渣對周邊環(huán)境的污染;

        (3)自主對鏈板機(jī)的軸、滾輪、卡板等部件進(jìn)行了重新設(shè)計,緩解了鏈板機(jī)滾輪、卡板、軌道的快速非正常磨損,降低了設(shè)備的運轉(zhuǎn)電流;

        (4)對循環(huán)水增加了兩級沉降和過濾設(shè)施,以減輕瀝青渣對循環(huán)水系統(tǒng)的不良影響。

        (5)改造瀝青成型頭伴熱管,提高瀝青成型頭伴熱效果。

        從效果上看,這些措施實施后僅能暫時維持系統(tǒng)的可運轉(zhuǎn)性,而無法從根本上消除設(shè)備老化帶來的生產(chǎn)的不穩(wěn)定性,系統(tǒng)的整體惡化日益加劇,給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來了承重的負(fù)擔(dān)。

        6 技改項目的必要性

        開灤炭素公司30萬噸/年煤焦油加工裝置,年產(chǎn)瀝青約13萬噸,是公司最主要的產(chǎn)品。2016年底,公司股東結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,考伯斯撤出,隨之瀝青出口代理合同也終止,液體瀝青出口嚴(yán)重受限,公司內(nèi)銷壓力急劇增大。此外,政府史無前例的環(huán)保監(jiān)管,對公司目前的生產(chǎn)裝備水平提出了更高要求,生產(chǎn)過程中的各種環(huán)境問題必須得到有效解決,這些方面對現(xiàn)有的固體瀝青成型裝置提出了巨大挑戰(zhàn)。

        據(jù)統(tǒng)計,2017年炭素公司固體瀝青產(chǎn)銷量為5.3萬噸,與2016年的4.5萬噸相比,產(chǎn)銷量增長了18%,這還不包括因裝置故障原因而導(dǎo)致的潛在的2萬噸固定瀝青訂單的損失,瀝青成型裝置的現(xiàn)狀與固體瀝青產(chǎn)銷需求之間的矛盾已經(jīng)難以通過其他手段有效調(diào)和。

        現(xiàn)有裝置的頻繁清渣,對周邊環(huán)境造成了嚴(yán)重的粉塵污染,基于目前的環(huán)保管控態(tài)勢,這種生產(chǎn)狀況如果不能得到及時改善,給企業(yè)帶來的環(huán)保壓力將是無法承受的。設(shè)備頻繁檢修、進(jìn)入成型水箱內(nèi)部頻繁清渣等給公司帶來了巨大的安全風(fēng)險。據(jù)統(tǒng)計,2017年現(xiàn)有瀝青成型裝置檢修次數(shù)達(dá)20次,清渣次數(shù)達(dá)30次[1]。

        基于以上,其目前的這種生產(chǎn)狀況已明顯不符合當(dāng)前國家提倡的“安全、環(huán)保、健康、節(jié)能”的發(fā)展戰(zhàn)略要求,煤瀝青成型裝置亟需進(jìn)行升級技術(shù)改造。同時,為提高企業(yè)核心競爭力,樹立良好的企業(yè)形象,炭素公司也有義務(wù)改善目前的這種生產(chǎn)狀況。

        7 技改項目方案的選定

        經(jīng)公司相關(guān)部門和骨干技術(shù)人員的集體探討,對瀝青成型裝置的技改方向做了以下比選:

        (1)設(shè)備更新。裝置內(nèi)的主要設(shè)備已整體嚴(yán)重老化,包括:螺旋輸送機(jī)、鏈板輸送機(jī)、瀝青成型頭、皮帶輸送機(jī)等,經(jīng)反復(fù)嘗試,已無維修價值,需要徹底更新。但是,炭素公司所使用的成型裝置全球僅此一套,裝置內(nèi)的主體設(shè)備已尋求不到合適的供貨廠家,即使采取量身定做的方式,原有設(shè)備也已不適合現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)展要求,并且造價非常昂貴,沒有實施價值。

        (2)在現(xiàn)有裝置的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造。因現(xiàn)有裝置已整體老化嚴(yán)重,大部分設(shè)備已無利舊價值,如若進(jìn)行改造,不僅技改投資高,還嚴(yán)重影響著公司固體瀝青的生產(chǎn),根據(jù)核算,固體瀝青生產(chǎn)線需要停產(chǎn)4個月左右,同時改造效果無法得到保障,這種風(fēng)險也是企業(yè)無法承受的。

        (3)在現(xiàn)有裝置的西側(cè)增建一套新型裝置。十年來,國內(nèi)水下瀝青成型技術(shù)發(fā)展非???,據(jù)調(diào)研了解,最新的瀝青成型裝置不僅占地面積小、自動化程度高,還可以實現(xiàn)無渣化生產(chǎn),可以保持裝置長期穩(wěn)定運轉(zhuǎn),投資性價比高。經(jīng)咨詢設(shè)計單位和專利技術(shù)單位,現(xiàn)有裝置西側(cè)空間可以滿足新型裝置的占地要求,并且符合總圖布置規(guī)范(GB50489-2009)[2]。

        與現(xiàn)有裝置相比,新型煤瀝青成型技術(shù)具有以下優(yōu)點:成型頭上部配有煙氣回收,成型過程中不產(chǎn)生瀝青煙氣,符合當(dāng)前環(huán)保要求;增加的降膜冷卻器,可以將成型前液體瀝青溫度冷卻至最佳范圍,并確保冷卻器、管道無堵塞;鋼帶機(jī)設(shè)備輕便、動力消耗小,設(shè)備使用壽命長,并且濾水性能好,使固體瀝青中含水量可降至到1%以下;瀝青成型外觀好,無結(jié)塊、渣沫等現(xiàn)象,循環(huán)水系統(tǒng)中無瀝青渣,水質(zhì)好,生產(chǎn)裝置可維持長期穩(wěn)定,檢修間隔周期長;全部自動化程度高,可以有效節(jié)省工人勞動強(qiáng)度。

        最終一致認(rèn)為,在現(xiàn)有裝置西側(cè)增建一套新型瀝青成型裝置,不僅可以提升裝置的整體技術(shù)水平,改善生產(chǎn)環(huán)境,突破固體瀝青產(chǎn)銷窘境,還可以有效緩解環(huán)保壓力,避免因瀝青渣產(chǎn)生的環(huán)保問題而停產(chǎn)。

        8 技改項目方案

        在原有瀝青成型裝置西側(cè)增建一套新型水下瀝青成型裝置,實現(xiàn)設(shè)計生產(chǎn)能力12噸/小時。為節(jié)約成本,本項最大程度地利用現(xiàn)有設(shè)施,包括:瀝青輸送泵、循環(huán)水系統(tǒng)以及供電系統(tǒng)。同時,保留原有裝置,這樣可以在不影響固體瀝青生產(chǎn)經(jīng)營的條件下,提升瀝青成型裝置技術(shù)水平,突破目前固體瀝青裝置的瓶頸。新型水下瀝青成型裝置可以根據(jù)成型瀝青軟化點的不同,調(diào)節(jié)成型前液體瀝青溫度,使其穩(wěn)定在最佳范圍,最后通過氮壓系統(tǒng)擠壓成型。該技術(shù)去除了螺旋輸送機(jī),沉降到水池底部的柱狀固體瀝青由鋼帶輸送機(jī)直接輸出[3]。

        9 技改項目工藝流程

        瀝青從瀝青中間槽經(jīng)瀝青成型輸送泵送入瀝青降膜冷卻器,瀝青泵流量由變頻控制,同時,為了防止瀝青流量過大超過瀝青降膜冷卻器的換熱量,在瀝青泵的出口管路上設(shè)有回流管,可以使多出的瀝青流回到瀝青中間槽中。降膜冷卻器是由多根降膜管組成,高溫瀝青沿降膜管流下,通過瀝青降膜冷卻器內(nèi)99℃熱水汽化潛熱吸收瀝青中的熱量,瀝青溫度被降至軟化點以上40℃左右。瀝青冷卻溫度由熱水液位和汽化量來控制,冷卻后的液體瀝青進(jìn)入瀝青成型裝置,被擠壓形成柱狀瀝青,通過成型池冷卻水冷卻成型,溫度降到60℃以下,由鋼帶機(jī)輸出水池,經(jīng)平皮帶輸送至瀝青倉庫(見圖1)。

        10 效益分析

        從經(jīng)濟(jì)效益方面考慮,項目的實施以來,能夠持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)出高品質(zhì)的固體瀝青,為穩(wěn)定固體瀝青客戶和進(jìn)一步拓展瀝青市場提供了有利保障,還可以有效減少瀝青渣的產(chǎn)生,提高固體瀝青的產(chǎn)率,減少檢修和清渣頻次,節(jié)約運營成本。固定瀝青銷售市場的穩(wěn)定可以有效緩解液體瀝青的銷售壓力,并避免因此而造成的堵庫、減產(chǎn)等情況的發(fā)生。多種瀝青銷售渠道,可以充分發(fā)揮炭素公司的產(chǎn)能優(yōu)勢,參與多頭瀝青市場競爭,實現(xiàn)瀝青產(chǎn)品銷售的利潤最大化。穩(wěn)定和開拓固體瀝青市場,可以使炭素公司調(diào)整瀝青產(chǎn)品結(jié)構(gòu),使炭素公司騰出更多的精力來開發(fā)高端液體瀝青市場,增加瀝青產(chǎn)品的附加值,增加企業(yè)效益。

        以2017年瀝青銷售為例,總固體瀝青生產(chǎn)量僅為5.3萬噸。經(jīng)統(tǒng)計,由于固體瀝青生產(chǎn)線各類故障問題,而導(dǎo)致近2萬噸的固體瀝青訂單損失,這無形中對液體瀝青的銷售產(chǎn)生了巨大壓力,導(dǎo)致液體瀝青因庫存問題,而無法緊跟市場行情變化,抓住產(chǎn)品價格波峰,實現(xiàn)液體瀝青銷售利潤最大化。根據(jù)核算,2萬噸固體瀝青訂單損失帶來的潛在平均價格差為200元,經(jīng)濟(jì)損失達(dá)400萬元/年。

        現(xiàn)有瀝青成型裝置的出渣率約為5%,2017年固體瀝青出渣量約為2800噸,這部分瀝青渣無法作為正常固體瀝青產(chǎn)品進(jìn)行出售,只能以平均低于市場價格500元/噸進(jìn)行處理。新裝置建成后,可確保裝置無瀝青渣產(chǎn)生,實現(xiàn)固體瀝青產(chǎn)率達(dá)100%,按2017年固體瀝青產(chǎn)銷量計算,提高瀝青產(chǎn)率帶來的直接經(jīng)濟(jì)效益,可直接增加固體瀝青產(chǎn)品收益140萬元。

        以2017年為例,瀝青成型裝置總檢修數(shù)量為20次,總清渣數(shù)量為30次。每次檢修費用按2萬元計算,本項目建成以來,帶來的檢修成本節(jié)省為40萬元;每次清渣時間持續(xù)5天,需要消耗外委民工總計50個工日,瀝青清渣工資按200元/工日計算,節(jié)省清渣成本30萬元。因此,減少檢修和清渣帶來的直接經(jīng)濟(jì)收益經(jīng)核算,可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益400萬元/年,直接經(jīng)濟(jì)效益210萬元/年。

        本技改項目的社會效益主要在于無瀝青渣產(chǎn)生,并由此帶來環(huán)境效益和安全效益,環(huán)境效益因瀝青成型裝置生產(chǎn)條件的改善,生產(chǎn)系統(tǒng)中無瀝青渣產(chǎn)生,避免了瀝青渣的環(huán)境污染,可以顯著緩解公司的環(huán)保壓力,提高企業(yè)的競爭力。減少了檢修作業(yè)和清渣作業(yè)次數(shù),積極改善了生產(chǎn)條件。

        11 結(jié)語

        煤瀝青成型系統(tǒng)升級技術(shù)改造在技術(shù)上切實可行,實施后有效改善了固體瀝青的生產(chǎn)條件,提高了生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性,在緩解瀝青銷售壓力、擴(kuò)大瀝青銷售利潤點、降低檢修頻次、改善作業(yè)環(huán)境等方面效果顯著。

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