劉元圣,王國(guó)峰
(中國(guó)石油錦西石化公司,遼寧葫蘆島 125001)
近年來(lái),煉油廠面對(duì)原油質(zhì)量越來(lái)越差、產(chǎn)品質(zhì)量要求越來(lái)越高的雙重壓力,加氫技術(shù)作為原油輕質(zhì)化和清潔化的重要手段,加氫工藝得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用以滿(mǎn)足產(chǎn)品對(duì)硫、烯烴、芳烴的指標(biāo)要求。煉油廠對(duì)氫氣的需求量日益增加,同時(shí)加氫裝置又外排大量的富氫氣體至瓦斯管網(wǎng),造成氫氣資源的極大浪費(fèi)。
某公司全廠有多套用氫裝置,每年消耗大量氫氣,同時(shí)大量的富氫氣體外排至瓦斯管網(wǎng),造成資源的極大浪費(fèi),也降低了瓦斯熱值,造成瓦斯管網(wǎng)不穩(wěn)定,對(duì)各裝置加熱爐影響較大,存在一定的安全隱患?;厥諢拸S富氫氣體中的氫氣后,不僅降低天然氣制氫裝置生產(chǎn)負(fù)荷,節(jié)省天然氣消耗,還可提高瓦斯氣的熱值,消除安全隱患[1-3]。文章介紹某石化公司2.2 萬(wàn)m3/h 氫氣回收裝置生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及解決措施。
某石化公司2.2萬(wàn)m3/h氫氣回收裝置于2017年11 月一次開(kāi)車(chē)成功,年開(kāi)工時(shí)數(shù)8 400 h。該裝置處理多股含氫量較高的含硫和不含硫原料氣,含硫原料氣經(jīng)脫硫后與不含硫原料氣混合進(jìn)入真空變壓吸附(VPSA)系統(tǒng)提純,產(chǎn)品氫氣分別送入全廠低壓和高壓氫氣管網(wǎng),副產(chǎn)品解吸氣送入燃料氣系統(tǒng),工藝流程如圖1所示。
氫氣回收裝置含硫原料氣由航煤加氫、重整、加氫裂化裝置等9 股原料氣組成,不含硫原料氣由柴油加氫改質(zhì)、柴油加氫精制、加氫裂化、苯乙烯、低壓瓦斯氣等6股原料氣組成,詳見(jiàn)表1。從表1 可以看出,含硫原料氣經(jīng)胺液脫硫塔脫硫后,硫含量為6 mg/m3,混合原料氣硫含量為4 mg/m3,均小于工藝指標(biāo)要求。
不同負(fù)荷下裝置操作參數(shù)見(jiàn)表2。從表2可以看出,裝置在40%、100%、110%負(fù)荷時(shí)操作參數(shù)與設(shè)計(jì)值對(duì)比,含硫原料氣流量均大于設(shè)計(jì)值,脫硫系統(tǒng)處于超負(fù)荷運(yùn)行;低負(fù)荷時(shí)混合原料氣中硫含量高于滿(mǎn)負(fù)荷時(shí)以及設(shè)計(jì)值,影響VPSA 系統(tǒng)氫氣回收率;螺桿機(jī)電流明顯低于設(shè)計(jì)值。
圖1 氫氣回收裝置工藝流程
表1 原料氣組成
2.2.1 裝置滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行時(shí)存在的問(wèn)題及應(yīng)對(duì)措施
裝置滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行時(shí)存在的問(wèn)題:1)因重整裝置來(lái)的含硫原料氣的流量明顯高于設(shè)計(jì)值,含硫原料氣總量高于設(shè)計(jì)值;2)當(dāng)并入低壓瓦斯氣后,混合原料過(guò)濾器壓差升高為0.05 MPa,經(jīng)分析為低壓瓦斯氣攜帶雜質(zhì);3)水環(huán)真空泵來(lái)的解吸氣帶水,解吸氣過(guò)濾器壓差上漲過(guò)快;4)因全廠富氫干氣過(guò)剩,特別是夏季,氫回收裝置經(jīng)常超負(fù)荷運(yùn)行,同時(shí)系統(tǒng)瓦斯壓力較高,螺桿機(jī)電流經(jīng)常接近設(shè)計(jì)值;5)螺桿機(jī)出口水冷器換熱負(fù)荷低,使螺桿機(jī)出口分液罐解吸氣溫度高于設(shè)計(jì)值,特別是夏季,螺桿機(jī)出口溫度經(jīng)常超過(guò)80℃。
針對(duì)裝置滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行時(shí)存在的問(wèn)題,采取了如下應(yīng)對(duì)措施:1)含硫原料氣總流量明顯高于設(shè)計(jì)值,為避免影響脫硫效果,貧胺液量由設(shè)計(jì)值10 t/h提高到10.5 t/h,脫硫后原料中硫含量為6 mg/m3,同時(shí)為避免脫硫塔胺液發(fā)泡影響脫硫效果和胺液帶油影響胺液再生裝置平穩(wěn)運(yùn)行,控制含硫原料氣入脫硫塔溫度低于貧胺液5℃以上[4-6];2)混合原料過(guò)濾器壓差升高為0.05 MPa,及時(shí)切換過(guò)濾器,發(fā)現(xiàn)壓差繼續(xù)升高,清洗過(guò)濾器發(fā)現(xiàn)濾芯有層灰黑色粉末,經(jīng)分析為低壓瓦斯氣攜帶的雜質(zhì),切除低壓瓦斯氣后,混合原料過(guò)濾器壓差恢復(fù)正常;3)解吸氣過(guò)濾器及時(shí)脫水,保證機(jī)組入口流量平穩(wěn),避免機(jī)組振動(dòng)增大和超溫[7];4)通過(guò)調(diào)整螺桿機(jī)出口壓力,降低壓縮比和裝置負(fù)荷等措施,螺桿機(jī)電流升高,保障機(jī)組平穩(wěn)運(yùn)行;5)調(diào)整瓦斯系統(tǒng)壓力,降低螺桿機(jī)出口壓力和裝置負(fù)荷,減少壓縮機(jī)做工,避免螺桿機(jī)出口溫度升高。
2.2.2 裝置低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)存在的問(wèn)題及應(yīng)對(duì)措施
苯乙烯裝置因重油催化裝置檢修催化干氣中斷停工,不含硫原料氣減少1 萬(wàn)m3/h,重整裝置和加氫裂化裝置降低生產(chǎn)負(fù)荷,氫氣回收裝置混合進(jìn)料量?jī)H8 900 m3/h,為避免螺桿機(jī)和往復(fù)機(jī)等設(shè)備超溫,采取如下措施:1)合理調(diào)整產(chǎn)品分布,調(diào)整VPSA 吸附時(shí)間,降低氫氣收率,多產(chǎn)解吸氣,保證螺桿機(jī)出口外送量不低于6 500 m3/h運(yùn)行,通過(guò)螺桿機(jī)返回線(xiàn)控制入口壓力在0.006~0.015 MPa 和控制出口溫度在80℃以下,保障設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行,解吸氣中氫氣含量明顯高于設(shè)計(jì)值;2)氫氣收率僅為30.7%,明顯低于設(shè)計(jì)值,產(chǎn)氫量?jī)H為1 800 m3/h,調(diào)整往復(fù)機(jī)各級(jí)壓縮比,避免設(shè)備超溫。
表2 不同負(fù)荷時(shí)裝置操作參數(shù)
2.2.3 合理化建議
氫氣回收裝置已經(jīng)運(yùn)行2 年,為保障裝置平穩(wěn)運(yùn)行,提出以下合理化建議:
1)抽真空解吸氣帶液,使解吸氣過(guò)濾器壓差高,該過(guò)濾器無(wú)液位顯示,經(jīng)常手動(dòng)脫液,存在可燃?xì)怏w泄漏風(fēng)險(xiǎn);如果解吸氣過(guò)濾器不及時(shí)脫液,將影響機(jī)組平穩(wěn)運(yùn)行,建議增加解吸氣過(guò)濾器液位計(jì)。
2)真空泵入口噴液溫度偏高,使抽真空解吸氣帶水嚴(yán)重,真空泵出口分液罐返回入口噴液水冷器設(shè)計(jì)換熱負(fù)荷偏??;螺桿機(jī)入口噴液溫度偏高,螺桿機(jī)出口溫度偏高,螺桿機(jī)出口水冷器設(shè)計(jì)換熱負(fù)荷偏小,使螺桿機(jī)出口分液罐返回入口噴液溫度高于設(shè)計(jì)值近10℃,建議重新核算水冷器負(fù)荷。
3)氫氣回收裝置低負(fù)荷和高負(fù)荷運(yùn)行最大的瓶頸是大機(jī)組的平穩(wěn)運(yùn)行,特別是螺桿機(jī)和往復(fù)機(jī),合理調(diào)整產(chǎn)品分布和壓縮比,避免機(jī)組超溫。
某石化公司2.2 萬(wàn)m3/h 制氫裝置不同負(fù)荷生產(chǎn)最大的瓶頸是大機(jī)組的平穩(wěn)運(yùn)行,合理調(diào)整產(chǎn)品分布、裝置負(fù)荷和壓縮比等措施,避免螺桿機(jī)超電流和出口超溫等現(xiàn)象;解吸氣過(guò)濾器定期脫液,避免螺桿機(jī)入口流量不穩(wěn)造成機(jī)組振動(dòng)增大和超溫。同時(shí),針對(duì)裝置運(yùn)行出現(xiàn)的問(wèn)題,提出了合理化建議。