馬 棟, 閆 肅, 2,*, 王武現(xiàn)
(1. 中鐵十六局集團有限公司, 北京 100018; 2. 中國石油大學(華東)儲運與建筑工程學院, 山東 青島 266580)
隨著交通建設的發(fā)展,線路標準不斷提高,鐵路規(guī)劃和建設不斷向山區(qū)拓展,線路勢必會穿山越嶺[1]。山嶺隧道地質條件復雜多變,常會遇到高壓富水巖溶、斷層破碎帶等特殊不良地質,安全風險極高、施工難度極大[2],稍有不慎,極易發(fā)生突水涌泥(沙),造成人員傷亡和經(jīng)濟損失。
國內很多學者針對斷層破碎帶開展研究,鐘威[3]提出影響穿越斷層破碎帶的風險因素,并建立風險評價指標體系及風險等級。高雷州[4]通過建立數(shù)值模擬模型,分析了不同施工方法對隧道圍巖擾動的影響。李曉斌[5]基于斷層破碎帶模擬計算模型和臺階拱頂沉降,分析了二次襯砌的結構應力及影響范圍。劉鵬[6]利用ANSYS數(shù)值模擬,對大斷面隧道斷層破碎帶支護方法進行了優(yōu)化。張旭[7]結合保康隧道,分析了斷層破碎帶的發(fā)育情況和危害,提出使用CRD方法開挖,并對隧道爆破設計進行優(yōu)化。文獻[8-10]基于隧道高壓富水斷層突水涌泥(沙)事故,總結分析了突涌水原因,并制定了合理的處理方案和工程對策。
已開展的研究中,大部分是采用數(shù)值模擬的方法優(yōu)化斷層破碎帶等不良地質區(qū)的爆破、開挖、支護工藝,或者針對具體工程的突泥涌水事故制定處理對策,避免次生災害,但總體上來說,準確預測且成功防治富水斷裂破碎帶區(qū)域隧道突泥突水的案例較少。為更好地指導富水斷層隧道施工,本文結合贛深高鐵龍南隧道,對綜合預報、分水降壓、內堵外固以及防災預警方法進行分析研究,以期為同類工程施工提供參考。
龍南隧道全長10.24 km,雙線單洞隧道,洞身淺埋,且存在危巖落石、突水涌泥、圍巖失穩(wěn)塌方等諸多風險,是全線的重點控制性工程,風險等級為Ⅰ級。DK99+380~+620段為F8區(qū)域大斷層破碎帶,壓性斷裂,長度大于50 km。DK99+500~+620段為F8斷層核心帶(Ⅵ級圍巖),寬約120 m,加上兩側破碎影響帶,總寬度達330 m,F8斷層如圖1和圖2所示。

圖1 隧道F8斷層平面分布

圖2 隧道F8斷層縱斷面
F8斷層位于泥盆系老虎坳組砂巖、石英砂巖地層中,屬區(qū)域中寨(全南)-江頭圩(安遠)大斷裂的平行分支,為壓性斷裂,受旋扭作用影響,不同部位斷裂面傾向不一,性質互異。該段隧道埋深30~110 m。地表山坡及山間谷地植被較發(fā)育,溝谷內溪流發(fā)育。F8斷層破碎帶圍巖呈砂加塊石狀,斷層以下揭示灰?guī)r。斷層富含承壓水,鉆探孔口涌水,水柱高約2 m,推測洞身水壓達0.5 MPa,預測最大涌水量為5 998.04 m3/d,為強富水區(qū)。
DK99+380~+500段和DK99+620~+660段為斷層影響帶(Ⅴ級圍巖),采用3 m加固范圍超前預注漿加固圍巖堵水、φ50 mm雙層小導管超前注漿預支護、三臺階臨時仰拱法施工。DK99+500~+620段采用8 m加固范圍超前預注漿加固圍巖堵水、φ89 mm洞身長管棚+φ42 mm小導管超前注漿預支護、六步CD法施工。Ⅵ級圍巖采用Ⅵ級復合式襯砌,隧道支護結構見圖3,二次襯砌抗水壓能力達0.7 MPa。

圖3 龍南隧道支護結構橫斷面(單位: cm)
2019年5月11日,掌子面施工至里程DK99+421時,右側仰拱出現(xiàn)溜坍,高度2~3 m,寬度約4 m,縱向長2 m。2019年5月12日凌晨,掌子面右側拱部再次溜坍,高度增加至4 m,寬度增加至6 m。2019年7月28日晚,掌子面施工至DK99+435時,現(xiàn)場實際揭示圍巖為泥盆系老虎坳組(D21)砂巖,褐黃色,全風化夾強風化,呈土夾碎塊石狀,結構松散,自穩(wěn)性較差。現(xiàn)場拱架安裝時,掌子面拱部出現(xiàn)溜坍,縱向長度約3.5 m,高度約4 m,環(huán)向溜坍范圍為8 m。溜坍體為全風化巖體夾碎石,巖體破碎,地下水較發(fā)育,洞內涌水量約為67 m3/h。
造成溜坍、涌水的主要因素有以下3方面: 1) DK99+421區(qū)域已經(jīng)進入斷層影響帶,巖體破碎,結構松散,自穩(wěn)能力極差; 2)隧址地表山坡及山間谷地溪流發(fā)育,地下水發(fā)育,隧道爆破開挖的擾動造成構造附近地下水涌出; 3)現(xiàn)場施工中,未查明隧道前方地質情況,隧道提前進入斷層核心區(qū)域。由于無法準確預判隧道前方富水及斷裂構造,極大地增加了隧道溜坍、突水突泥的風險,因此亟需開展綜合地質預報、地表抽水試驗來確定合理的隧道排水、加固方案。
采用TSP探測掌子面(DK99+429.6)前方的地質情況,査明DK99+429.6~+549.6段構造斷裂、軟弱夾層等的分布位置,地下水狀況,構造裂隙填充物及其性質。
DK99+429.6~+500段縱橫波波速整體變化不大,縱橫波速比、泊松比變化起伏較大,由此推測該里程段圍巖巖體與掌子面基本一致,巖體破碎,節(jié)理裂隙發(fā)育,裂隙水較發(fā)育[11]。
DK99+500~+549.6 段縱波波速下降,橫波波速呈平穩(wěn)趨勢,縱橫波速比、泊松比變化起伏較大,且存在較多負反射界面,由此推測該里程段圍巖整體穩(wěn)定性變差,巖體極破碎,節(jié)理裂隙發(fā)育,裂隙水發(fā)育。
為進一步查明隧道掌子面前方的構造斷裂、軟弱夾層等的分布位置,地下水狀況,構造裂隙填充物及其性質,在DK99+433.2~+463.2(長度30 m)段開展地質雷達探測?,F(xiàn)場測試4條線,測線布置如圖4所示?,F(xiàn)場數(shù)據(jù)采集采用點測方法,測量時窗選取613.5 ns,采樣頻率1 069.4 MHz,每道采樣點數(shù)656點,道間距0.1 m。

圖4 雷達測線布置示意圖(單位: m)
地質雷達探測處理結果如圖5所示。由圖可知,雷達波振幅加強,頻率變低,散射波特征明顯。結合掌子面現(xiàn)場開挖情況和勘測資料綜合分析,圍巖與掌子面圍巖基本一致。圍巖受外部擠壓切割成大小不一的塊狀體結構,節(jié)理發(fā)育,含水量較大,掉塊較嚴重,自穩(wěn)能力較差,施工中需及時做好支護及防排水。

(a) 測線1 (b) 測線2 (c) 測線3 (d) 測線4
2019年8月4日,沿DK99+435掌子面采取2孔超前地質鉆孔,探孔里程DK99+435~+465,鉆孔速度緩慢,偶有卡鉆,孔內滲水。判斷前方30 m地質情況為: 1) 0~6 m為變質砂巖加泥巖,褐黃色,強風化,巖體極破碎,裂隙水發(fā)育; 2) 6~22 m為變質砂巖加泥巖,褐黃色,全風化-強風化,巖體極破碎,裂隙水發(fā)育。
2019年8月24日,沿DK99+435掌子面增加1孔超前水平鉆孔,設計長度30 m??變冉沂緸樯皫r(褐黃色),全風化、局部夾強風化層,巖芯呈黏土夾碎塊石狀, 巖體擠壓痕跡明顯,節(jié)理裂隙發(fā)育,地下水發(fā)育,推測為斷層破碎帶。
根據(jù)掌子面地質情況,結合超前地質預報成果資料綜合判定,隧道已進入F8斷層核心區(qū),圍巖級別為Ⅵ級。
現(xiàn)場在地表施工了6個φ200 mm的水井進行抽水試驗[12],水井布置在隧道主體結構外側,中心距離結構外側不小于5.45 m,縱向水平間距為10 m,如圖6所示。抽水試驗自2019年5月6日開始,5月10日結束,歷時5 d,完成JK10-2、JK11、JK12、JK21-2、JK22-2和JK23 6口水井的抽水試驗。抽水觀測記錄如表1所示。

圖6 F8抽水試驗井平面布置圖(單位: m)

表1 抽水觀測記錄及計算數(shù)據(jù)
由表1可知,單井出水量為4.621 9~37.471 7 m3/h,涌水量大小存在差異,反映了場區(qū)范圍內巖體存在不均勻風化。
由于每口抽水井對其他觀測井造成的干擾和影響均較小(觀測井降深較小),因此,各試驗井滲透系數(shù)的計算采用1個中心井(單井)潛水非完整井抽水試驗公式,抽水影響半徑的計算采用吉哈爾特經(jīng)驗公式。
滲透系數(shù)
(1)
式中:K為滲透系數(shù),m/d;Q為涌水量,m3/d;Sw為試驗井內水位降深,m;rw為抽水井半徑,m;H1為承壓含水層厚度,m;R為抽水影響半徑,m。
抽水影響半徑
(2)
各試驗井滲透系數(shù)和影響半徑通過Maple軟件編程并輸入相關參數(shù),計算得出滲透系數(shù)的取值范圍為0.309 7~2.803 2 m/d,抽水影響半徑R的取值范圍為247.59~763.31 m。
結合以上情況分析得出,F(xiàn)8斷層內地下水具有承壓性,地層滲透性系數(shù)小,水力聯(lián)系不明顯,多呈脈狀水存在,施工中易遇到靜態(tài)水突然釋放現(xiàn)象。F8 斷層洞身范圍內采取地表集中井點降水施工方案,降水效果不佳,建議選擇排水降壓方案。
按照"分水降壓、內堵外固、支護結構加強"的綜合措施處理F8斷層[14]。采取迂回導坑(兼作排水洞)、洞內帷幕注漿、地表深孔注漿、洞身管棚等施工措施穿越F8斷層施工區(qū)域,如圖7所示。

圖7 穿越斷層區(qū)的加固方案
暫停DK99+435掌子面的掘進,根據(jù)不同埋深分別采取地表深孔注漿及洞內帷幕注漿加固巖體、堵水。同時考慮洞身水壓,在已施工初期支護段落左側選取Ⅴ級圍巖作為迂回導坑進洞位置,并在注漿加固的同時進行施工。注漿加固措施完成后,采取鉆孔取芯、孔內成像等手段綜合判斷注漿效果。
隧道處于F8強富水區(qū)破碎斷層帶,極易發(fā)生突泥涌水,因此提出在臨近隧道處設置"迂回導坑+排水洞"進行分水降壓,達到排水降壓的目的。
5.1.1 迂回導坑
由于節(jié)理裂隙發(fā)育極不規(guī)律、地層結構不均一,井點的抽水影響半徑大多不具重疊性,因此該方法對F8場區(qū)隧道洞身范圍內的降水效果不佳。為進一步探明F8層地質條件,有效排除F8斷層地下水,在隧道正洞DK99+400~+640斷層段左側設置了1處迂回導坑,與正洞大里程方向夾角為60°,與正洞左線線間距25 m,長262.42 m,迂回導坑設人字坡。
迂回導坑進洞前,根據(jù)角度、正洞半徑等綜合設計進洞方案; 進洞后,嚴格按設計施工管棚、超前小導管等,采用上下臺階法施工掘進,臺階長度控制在5~8 m,下臺階與底板同時開挖。為避免施工干擾,降低施工風險,迂回導坑開挖掘進不能與正洞處于同一里程,宜超前正洞施工10 m左右。
5.1.2 排水洞
迂回導坑初期支護完成后,在輪廊線左側打設φ108 mm的排水孔,孔深6 m,縱向間距5 m; 輪廓線右側打設φ108 mm的排水孔,孔深至正洞注漿輪廓線外5~8 m,縱向間距5 m。施工過程中,可根據(jù)物探結果及地下水發(fā)育情況適當加密排水孔,進一步降低正洞掌子面水壓。排水孔直徑為110 mm,孔口安裝3 m長φ108 mm(壁厚9 mm)的孔口管。孔口均安裝法蘭盤,部分排水孔口安裝水壓力表,達到可控排放的目的。運營期間迂回導坑排水孔作為永久排水措施保留,導坑內靠正洞側分別設1處5 m×2.5 m×2.0 m(寬×長×深)的沉淀池,應保證施工及運營期間排水洞水流通暢。
5.2.1 洞內超前預注漿加固
對于埋深大于70 m的地層,8 m加固范圍采取超前帷幕注漿措施,施工范圍為DK99+435~+540。按4個循環(huán)組織施工[15]: 第1循環(huán)施工2 m厚C20止?jié){墻,注漿長度28 m,開挖25 m; 第2-4循環(huán),注漿長度為28 m,預留5 m止?jié){巖盤作為止?jié){墻,注漿參數(shù)如表2所示。每個循環(huán)注漿完成后應進行注漿效果評定。

表2 超前帷幕注漿參數(shù)
5.2.2 地表深孔注漿加固
隧道DK99+540~+630段,地表埋深小于70 m,進行地表定向大口徑(φ130 mm)深孔注漿。針對洞身拱墻開挖輪廓線8 m以外、仰拱基底5 m以下巖體固結問題,須改善圍巖物理力學性能。對加固區(qū)域四周采用普通水泥-水玻璃雙液漿進行間隔跳孔注漿,以形成周邊止?jié){帷幕,減少加固范圍內漿液流失。待周邊帷幕成型后,中間孔采用早強硫鋁酸鹽水泥單液漿進行加固,采用袖閥管分段后退式注漿施工工藝,先外后內,間隔跳孔注漿,具體注漿參數(shù)如表3所示。

表3 地表深孔注漿參數(shù)
5.2.3 注漿效果評定
5.2.3.1p-Q-t曲線
2019年9月28日,監(jiān)理單位組織對龍南隧道DK99+435~+463段8 m加固范圍的超前預注漿效果進行評定。注漿過程中,根據(jù)現(xiàn)場典型試驗孔的注漿壓力(p)、流量(Q)、注漿時間(t)數(shù)據(jù)進行總結,并描繪三者之間的曲線關系,如圖8所示。

圖8 典型試驗孔p-Q-t曲線圖
由圖8中可知,p-t曲線顯示注漿壓力隨時間逐步上升,60 min后基本達到5.65 MPa(終壓4~6 MPa)左右的平穩(wěn)狀態(tài)。Q-t曲線顯示流量隨時間不斷下降,在第75 min左右基本保持在4.6 L/min(控制在5 L/min范圍以內),滿足設計要求。
5.2.3.2 檢查孔取芯
現(xiàn)場對注漿后的圍巖進行取芯,顯示圍巖裂隙被漿液充填或擠壓密實,固結良好,原先注漿前無法取出巖芯的部位,已經(jīng)能夠取出柱狀固結物,且有明顯的漿脈,取芯率為85%,注漿固結效果良好。注漿前后取芯效果見圖9。

(b) 注漿后
5.2.3.3 檢查孔注水試驗
按照設計要求,對固結巖體進行注水試驗。先將孔內注滿水(注漿孔長度為25 m),然后將注漿壓力控制在1.0 MPa。 采用專用的自動記錄設備對單位時間內的圍巖注水量進行記錄,吸水量分別為0.3、0.4 L/(min·m),均<2 L/(min·m),滿足設計要求。
5.2.3.4 孔內成像
采用專業(yè)的孔內成像設備,對注漿后的巖體進行孔內攝像。如圖10所示,孔內成像顯示檢測孔內未出現(xiàn)塌孔現(xiàn)象,圍巖裂隙中有明顯的液漿充填痕跡,孔內無流泥、無坍孔,成孔好。

圖10 孔內成像
鉆孔情況、渣樣檢查、注水試驗以及孔內成像等表明本循環(huán)注漿加固堵水達到預期效果。
經(jīng)過超前預注漿和地表深孔注漿,圍巖加固效果良好,如圖11所示。斷層核心段開挖施工由原來的六步CD法變更為三臺階臨時仰拱法。

(a) 注漿前

(b) 注漿后
斷層核心段超前支護采用拱部140°范圍φ89 mm長管棚預支護,管棚每循環(huán)縱向長15 m,兩環(huán)間搭接3 m,采用鋼花管和鋼管間隔布置,每根長15 m,環(huán)向間距0.4 m。斷層段圍巖級別為Ⅵ級,初期支護全環(huán)采用HW175型鋼加強支護,間距0.5 m/榀,襯砌類型采用Ⅵ級圍巖型復合式襯砌。
二次襯砌防水按照GB 50108《地下工程防水技術規(guī)范》一級標準設計,混凝土抗?jié)B等級不低于P12。環(huán)向施工縫采用背貼式自粘橡膠止水帶+中埋式自粘橡膠止水帶,縱向施工縫采用中埋式鋼邊自粘橡膠止水帶+混凝土界面劑。拱墻仰拱初期支護與二次襯砌設置縱、環(huán)向可維護塑纖排水濾管,仰拱采用φ50 mm單臂打孔波紋管。拱墻(仰拱)襯砌采用80 cm(或90 cm)厚C35鋼筋混凝土。
5.6.1 監(jiān)測
圖12示出龍南隧道距隧道開挖面(DK99+588)100 m范圍的累計沉降收斂變形情況。由圖12可知,隧道最大累計沉降量為31.75 mm,最大累計收斂為36.36 mm,均滿足正常施工要求。

圖12 隧道斷層區(qū)域累計沉降及收斂變形圖
根據(jù)F8斷層實際情況,該區(qū)段應補充水壓力、圍巖壓力等監(jiān)測,以便更深入地掌握圍巖的穩(wěn)定狀態(tài)及錨噴支護效果,更好地指導未開挖區(qū)的設計與施工。
5.6.2 反坡排水
因進口方向尚未貫通,在2#斜井大里程端采用二級泵站組織反坡排水。第1級采用移動泵站,設置于仰拱積水坑,配置5臺(備用5臺)功率為4 kW、揚程為5 m、流量為100 m3/h的移動污水泵,將掌子面涌水抽排至變坡點位置,然后通過中心水溝順坡排放至斜井喇叭口固定泵站蓄水池內。第2級泵站采用固定泵站,設置于斜井喇叭口蓄水池,配置3臺(備用3臺)功率為132 kW、揚程為210 m、流量為155 m3/h的固定水泵。
5.6.3 防災預警
F8斷層可能發(fā)生突泥涌水,現(xiàn)場設置防災預警系統(tǒng),在掌子面附近安裝洞內監(jiān)控系統(tǒng),由專人進行實時監(jiān)控。正洞或輔助導坑應設置聲光報警裝置,工作面設置具備聲、光提示功能的電話機,構成以洞口值班室為中心的應急通信系統(tǒng)。
本文依托贛深高鐵龍南隧道F8富水斷層施工,通過開展綜合地質預報,研究不同埋深的注漿加固方法、效果以及防災預警,得到以下結論。
1)加強綜合超前地質預測預報工作,建議對斷層的規(guī)模、富水程度及充填物特征等地質情況進行超前綜合判斷,精準判定斷層破碎帶影響范圍,降低突涌水風險。
2)通過分水降壓,并針對不同埋深進行超前預注漿和深孔注漿加固,做好注漿效果評定,加強超前支護措施,以安全順利通過區(qū)域性斷層破碎帶。
3)富水斷層突水風險極大,應按環(huán)水保的要求做好防排水設計,并設置聲光報警、應急通訊和洞內監(jiān)測等防災預警系統(tǒng),以防突發(fā)事件。
4)針對富水斷層突水涌泥的風險,建議進一步研究高壓富水隧道的機械化工裝,以提高機械帶水作業(yè)效率及其耐久性。