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        環(huán)集煙氣脫硫尾液副產(chǎn)硫酸鎂生產(chǎn)運行實踐

        2020-12-10 05:20:14李燕梅
        硫酸工業(yè) 2020年10期
        關(guān)鍵詞:硫酸鎂結(jié)晶煙氣

        李燕梅

        (金川集團股份有限公司,甘肅金昌 737100)

        金川集團股份有限公司(以下簡稱金川集團)地處我國主要的生態(tài)安全屏障——石羊河流域內(nèi)陸河邊緣,巴丹吉林和騰格里兩大沙漠的生態(tài)保護敏感區(qū),環(huán)境治理和生態(tài)保護尤為重要。隨著環(huán)保要求的日益提高,冶煉廠環(huán)集煙氣的處理越來越受到重視。環(huán)集煙氣的經(jīng)濟治理,既可保證冶煉主廠房符合職業(yè)衛(wèi)生的要求,同時又可提升環(huán)保指標(biāo)及硫資源綜合回收率,實現(xiàn)環(huán)境效益與經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。

        金川集團已建成鎳、銅冶煉環(huán)保集氣達標(biāo)治理項目,采用氧化鎂法進行煙氣脫硫,其脫硫尾液硫酸鎂漿液經(jīng)固液分離后,固體渣進入壓濾系統(tǒng),清液進入酸性廢水,不僅增加了酸性廢水排放量,還造成了資源浪費。因此,硫酸鎂的回收利用十分必要,可實現(xiàn)脫流液的“變廢為寶”,使清液循環(huán)利用,達到清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟的目標(biāo)。

        1 環(huán)集煙氣脫硫系統(tǒng)運行現(xiàn)狀

        金川集團采用氧化鎂濕法脫硫工藝完成4套環(huán)集煙氣脫硫系統(tǒng)的技術(shù)改造,處理煙氣量達2 000 000 m3/h,脫硫液排放量約為1 000 m3/d。各系統(tǒng)處理煙氣量及脫硫液排放設(shè)計值見表1。

        SO2煙氣在吸收塔內(nèi)與吸收漿液逆流接觸完成吸收過程,脫硫產(chǎn)物主要為MgSO3和Mg(HSO3)2,再將其氧化為可溶性的硫酸鎂進行無害化排放。運行過程中,氧化是通過羅茨鼓風(fēng)機不斷向吸收塔內(nèi)鼓入空氣,這個過程與吸收過程同時進行。各系統(tǒng)脫硫液中主要成份檢測分析數(shù)據(jù)見表2。

        表1 各系統(tǒng)處理煙氣量及脫硫液排放設(shè)計值

        從表2可以看出:脫硫液中ρ(MgSO4)平均為132 g/L,與硫酸鎂的過飽和區(qū)間[ρ(MgSO4)約350 g/L]差值較大,需要進行提濃后回收。由于脫硫系統(tǒng)采用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為85%的MgO脫硫劑,脫硫液中帶入了少量二氧化硅、碳酸鎂等雜質(zhì)成分。同時隨著脫硫劑對煙氣的不斷吸收,煙氣中的鎳、銅、鐵、鉛、鋅、砷等金屬也會隨著脫硫過程被洗滌下來。因此,脫硫后液須經(jīng)預(yù)處理除雜工藝后進行回收利用,以提升硫酸鎂產(chǎn)品質(zhì)量。各系統(tǒng)脫硫液金屬含量分析檢測數(shù)據(jù)見表3。

        表2 各系統(tǒng)脫硫液主要成份檢測分析數(shù)據(jù)

        表3 各系統(tǒng)脫硫液金屬含量分析檢測數(shù)據(jù)(ρ) g/L

        硫酸鎂在涂料、環(huán)境保護、食品加工、醫(yī)療衛(wèi)生等方面都有廣泛的應(yīng)用。硫酸鎂系列產(chǎn)品包括無水硫酸鎂、一水硫酸鎂、七水硫酸鎂產(chǎn)品。市面上最常見的是七水硫酸鎂,因為它不易溶解,比無水硫酸鎂更易稱量,便于在工業(yè)中進行定量控制。硫酸鎂在200 ℃時失去7個結(jié)晶水,無水硫酸鎂制備過程中需要在200 ℃以上[1]。

        據(jù)文獻報道[2-3],國內(nèi)采用“三效強制外循環(huán)蒸發(fā)技術(shù)”、“可控式快速降溫冷卻結(jié)晶槽技術(shù)”等,實現(xiàn)了鎂法煙氣脫硫副產(chǎn)物硫酸鎂產(chǎn)品的生產(chǎn)。從脫硫液中硫酸鎂濃度及重金屬含量看出,硫酸鎂生產(chǎn)過程中應(yīng)該配備中和除雜、蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶、干燥包裝工序,生產(chǎn)七水硫酸鎂產(chǎn)品。

        2 七水硫酸鎂產(chǎn)品生產(chǎn)運行實踐

        項目組利用原無水亞硫酸鈉生產(chǎn)系統(tǒng)的雙效蒸發(fā)體系及七水亞硫酸鈉冷結(jié)晶體系的單系統(tǒng)進行工業(yè)化試生產(chǎn),結(jié)合前期過濾除雜→蒸發(fā)濃縮→冷卻結(jié)晶試生產(chǎn)工藝條件[4],為提升產(chǎn)品品質(zhì)及外觀顏色,降低能源消耗,進一步對關(guān)鍵工藝指標(biāo)控制進行優(yōu)化,加強生產(chǎn)過程控制。

        2.1 七水硫酸鎂生產(chǎn)工藝流程

        pH值約為5.7的脫硫尾液加入氫氧化鈉調(diào)節(jié)溶液pH值至7.5~8.0,加入除雜劑、絮凝劑除去重金屬離子,除雜脫色后進行渣水分離,過濾清液進入雙效蒸發(fā)器進行蒸發(fā)提濃,待料液濃度達到過飽和后進入結(jié)晶罐進行8~10 h冷卻結(jié)晶,結(jié)晶料液進行離心分離,w(H2O)約3%的固體顆粒經(jīng)流化床干燥后進入自動包裝生產(chǎn)線。結(jié)晶后的母液一部分外排以限制脫硫吸收液中的雜質(zhì)水平,大部分返回脫硫工序循環(huán)提濃。七水硫酸鎂生產(chǎn)工藝流程見圖1。

        圖1 七水硫酸鎂生產(chǎn)工藝流程

        2.2 硫酸鎂濃度控制

        由于前端配置的氧化鎂漿液濃度會影響最終脫硫液中硫酸鎂的濃度,所以需要根據(jù)入口煙氣濃度,摸索漿液濃度與后續(xù)脫硫液中硫酸鎂含量的對應(yīng)關(guān)系,經(jīng)過多次試驗確定漿液最佳濃度為w(MgO)15%~20%。

        另外,脫硫液循環(huán)吸收過程中,由于系統(tǒng)自身的蒸發(fā)量及帶出水分,造成吸收塔液位不斷下降,同時隨著吸收循環(huán)次數(shù)的增加,脫硫液pH值逐漸下降。當(dāng)pH值降低至5.5時,對脫硫塔底部的循環(huán)槽進行排渣,排渣完畢后的脫硫廢液進入渣水分離設(shè)備對脫硫廢液進行渣漿分離。經(jīng)過渣漿分離后的清液回用于氧化鎂制漿系統(tǒng),之后氧化鎂的制漿均不采取清水制漿。

        運行過程中,需要在保證高脫硫效率的同時,將硫酸鎂濃度提高至最佳值(最大可能值),以此降低蒸發(fā)過程中的蒸汽消耗。目前脫硫效率達到95%以上的最佳運行硫酸鎂濃度ρ(MgSO4)為200 g/L。

        2.3 除雜分離

        按照HG/T 2680—2009《工業(yè)硫酸鎂》或者GB/T 26568—2011《農(nóng)業(yè)用硫酸鎂》要求,產(chǎn)品對鐵、不溶物及外觀均有指標(biāo)要求,通過中和、除雜、分離滿足工業(yè)或者農(nóng)業(yè)用硫酸鎂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

        1)除雜反應(yīng)。脫硫后液體系平均pH值為5.7,加入少量的氫氧化鈉溶液調(diào)節(jié)體系pH值至7.5~8.0,使雜質(zhì)在堿性條件下沉降。氫氧化鈉的加入既可以除去溶液中的Cu、Fe等重金屬離子,又可保持溶液的pH值呈堿性,防止在酸性條件下,加入硫化鈉除雜劑時H2S氣體溢出。為了除雜效果明顯,通過板式換熱器對溶液升溫后加入硫化鈉,在攪拌的條件下,加快反應(yīng)速率的同時使除雜反應(yīng)進行得更加完全,提高重金屬的去除效率。

        2)絮凝沉淀。除雜過程中生成的金屬硫化物沉淀,由于沉淀粒度較小、沉降速度慢、沉淀時間有限,為保證沉降效果,加入高分子絮凝劑PAM使金屬硫化物形成聚合物快速沉降,進而確保過濾效果,短時間內(nèi)實現(xiàn)固液分離并脫色,保證產(chǎn)品外觀。

        2.4 蒸發(fā)濃縮

        根據(jù)硫酸鎂的溶解度曲線,在蒸發(fā)濃縮過程中嚴(yán)格控制終點波美度36~38[對應(yīng)ρ(MgSO4)在350g/L以上],強制循環(huán)雙效蒸發(fā)器一效溫度105~125 ℃,二效溫度70~95 ℃,通過板式冷凝器和真空泵組合而成的真空系統(tǒng),將其系統(tǒng)真空度控制在40~60 kPa,板式冷凝器主要起冷凝蒸汽的作用,真空泵主要起抽吸不凝氣的作用。

        蒸發(fā)濃縮過程中,要嚴(yán)格控制蒸發(fā)器液面,液面過低會使結(jié)晶物在加熱時析出,降低傳熱系數(shù),甚至堵塞加熱室列管;液面過高,用于氣液分離的距離過小,會造成料液的夾帶。生產(chǎn)中體系的真空度控制也非常重要,真空度過低會使二效蒸發(fā)器和整個系統(tǒng)的傳熱溫差降低,蒸發(fā)裝置生產(chǎn)能力得不到充分發(fā)揮,并使蒸汽消耗增加。

        2.5 冷卻結(jié)晶

        將蒸發(fā)濃縮液送入夾套釜式結(jié)晶罐進行冷卻結(jié)晶,結(jié)晶冷卻溫度控制在30 ℃以下,低溫季節(jié)使用涼水塔循環(huán)水冷卻,高溫季節(jié)啟用冷水機組冷卻,結(jié)晶8~10 h,結(jié)晶完全的料液進行離心分離。

        為了得到粒度分布特性好、純度高的結(jié)晶產(chǎn)品,對于夾套式間歇結(jié)晶過程來說,準(zhǔn)確測定料液的介穩(wěn)區(qū)十分重要,硫酸鎂濃度低,會出現(xiàn)不結(jié)晶或結(jié)晶產(chǎn)量少的現(xiàn)象,硫酸鎂濃度高,溶液過于黏稠而無法輸送。另外,通過控制結(jié)晶器內(nèi)機械攪拌速率及循環(huán)水溫度控制冷卻速率,進而獲得高純度產(chǎn)品。攪拌轉(zhuǎn)速太快,會導(dǎo)致對晶體的機械破損加劇,影響產(chǎn)品質(zhì)量;轉(zhuǎn)速太慢,則可能起不到攪拌作用。

        2.6 離心分離

        結(jié)晶物料進入雙級臥式活塞離心機進行固液分離,通過調(diào)節(jié)離心機進料閥大小,調(diào)整進入離心機的料液量,確保離心機平穩(wěn)放料,防止出現(xiàn)稀料,影響物料的含水量,離心分離后七水硫酸鎂晶體含有質(zhì)量分?jǐn)?shù)2%~4%的游離水。分離出的物料經(jīng)皮帶輸送機輸送至干燥工序,母液進入儲罐。

        2.7 干燥包裝

        由于七水硫酸鎂固體在溫度高于70 ℃受熱分解,干燥溫度控制在70 ℃以下,濕物料通過進料分散器進入內(nèi)加熱流化床,干燥過程中,由熱風(fēng)和內(nèi)加熱流化床內(nèi)置式換熱器共同提供熱量,物料與熱風(fēng)充分接觸,提供流化狀態(tài)的同時物料均勻受熱,w(H2O)降為0.1%,然后進入冷卻段,由冷卻風(fēng)和內(nèi)加熱流化床內(nèi)置式換熱器共同提供冷卻風(fēng),使物料進一步降溫,降溫后的物料經(jīng)溢流口排出,通過皮帶輸送至自動包裝系統(tǒng)。

        3 運行存在的問題

        1)由于七水硫酸鎂生產(chǎn)系統(tǒng)是在原150 kt/a亞硫酸鈉生產(chǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)上改造而成,產(chǎn)能較大,尤其蒸發(fā)及干燥工藝設(shè)備匹配性不是很好,造成系統(tǒng)的汽耗及電耗較高,運行費用較大,很大程度上影響了系統(tǒng)的經(jīng)濟性。

        2)在蒸發(fā)濃縮過程中蒸發(fā)器換熱管易結(jié)垢,蒸發(fā)效率降低,系統(tǒng)連續(xù)運行周期短,運行3~4 d就需對蒸發(fā)室進行清洗,借鑒亞硫酸鈉二次蒸汽冷凝液逆流自動洗效技術(shù),大大減少了洗效時間。在生產(chǎn)過程中仍需加強蒸發(fā)過程控制,嚴(yán)格控制料液固含量、蒸汽壓力等指標(biāo),提高蒸發(fā)生產(chǎn)能力。

        3)結(jié)晶物料的粒度小且分布不均勻,產(chǎn)品純度還需要提高。冷卻結(jié)晶時溫度及攪拌速率還需進一步摸索優(yōu)化,同時需研究加入晶種的方式,以控制晶核數(shù)量得到粒度大而均勻的高質(zhì)量結(jié)晶產(chǎn)品。

        4)七水硫酸鎂產(chǎn)品外觀略發(fā)黑,還需要進一步優(yōu)化中和除雜過程工藝指標(biāo)的控制,對除雜劑、絮凝劑的種類、加入量、溫度等條件進行優(yōu)化,以此提高產(chǎn)品質(zhì)量。

        4 結(jié)語

        金川集團經(jīng)過摸索實踐,將環(huán)集煙氣脫硫尾氣副產(chǎn)硫酸鎂經(jīng)過除雜分離、蒸發(fā)濃縮、冷卻結(jié)晶、離心分離和干燥包裝工序,生產(chǎn)七水硫酸鎂成品。實踐過程中,前端脫硫液中硫酸鎂濃度控制非常重要,需要結(jié)合入口煙氣濃度優(yōu)化調(diào)整氧化鎂漿液濃度,確定漿液濃度與脫硫液中硫酸鎂含量的對應(yīng)關(guān)系,確保后續(xù)蒸發(fā)濃縮和冷卻結(jié)晶的效果,減少蒸汽消耗,提高產(chǎn)品經(jīng)濟性。后續(xù)需從影響晶體成長速率因素進行全方面分析研究,對溶液過飽和度、溫度、晶種、攪拌等因素逐一進行攻克,得到粒度分布好、純度高的結(jié)晶產(chǎn)品,進而拓展市場,滿足客戶需求。

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