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        提高氨法脫硫副產(chǎn)亞硫酸銨氧化率生產(chǎn)實踐

        2020-12-10 05:20:14劉祥蒽黃應(yīng)文龍春花
        硫酸工業(yè) 2020年10期
        關(guān)鍵詞:氫銨硫銨氨法

        劉祥蒽,黃應(yīng)文,龍春花

        (威頓達州化工有限責(zé)任公司,四川達州 653000)

        威頓達州化工有限責(zé)任公司有2套硫磺制酸裝置,一期800 kt/a裝置于2011年投產(chǎn),二期400 kt/a裝置于2014年投產(chǎn),一期和二期裝置均為“3+1”二轉(zhuǎn)二吸工藝并配套有低溫HRS余熱回收及氨法尾氣脫硫裝置,原料為液體硫磺,脫鹽水、循環(huán)水、儀表空氣和電等由基地集中供應(yīng)。

        2套裝置的尾氣處理均采用氨法脫硫,脫硫副產(chǎn)物亞硫酸銨液經(jīng)過氧化后,再送到基地的磷肥裝置回收使用,尾氣脫硫及亞硫酸銨氧化工藝流程見圖1。

        1 氨法脫硫裝置出現(xiàn)的問題及原因分析

        1.1 存在問題

        從2018年起,磷肥裝置出現(xiàn)幾次在使用硫酸銨液時會聞到刺鼻的二氧化硫氣體。經(jīng)過取樣分析,發(fā)現(xiàn)硫酸銨液的氧化率只有78%,即硫酸銨液中含有一定量的亞硫酸銨,其在使用時會分解成二氧化硫,影響其安全使用,化學(xué)反應(yīng)式如下:

        (NH4)2SO3→2NH3↑+SO2↑+H2O

        1.2 原因分析

        造成溶液中亞硫酸銨含量高的主要原因是硫酸裝置的產(chǎn)量上升和轉(zhuǎn)化率下降,產(chǎn)生的亞硫酸銨液量超過了亞硫酸銨液氧化塔的處理能力。2016年和2018年上半年平均酸產(chǎn)量和轉(zhuǎn)化率統(tǒng)計見表1。

        圖1 尾氣脫硫及亞硫酸銨氧化工藝流程

        表1 2016年和2018年上半年平均酸產(chǎn)量和轉(zhuǎn)化率統(tǒng)計

        2016 年的平均酸產(chǎn)量較低,一期裝置為87 t/h,二期裝置為46 t/h,并且一期裝置平均總轉(zhuǎn)化率為99.86%,二期為99.89%;對應(yīng)2套裝置副產(chǎn)硫銨液量約為0.67 m3/h。而到2018年上半年平均酸產(chǎn)量上升,且因釩催化劑逐漸老化導(dǎo)致總轉(zhuǎn)化率下降,對應(yīng)2套裝置副產(chǎn)硫銨液量也上升到1.32 m3/h。

        一期和二期尾吸裝置共用1臺亞硫酸銨液氧化塔,該氧化塔是一期尾氣處理裝置配套建設(shè)的,為60 m3的玻璃鋼循環(huán)氧化槽。二期裝置配套建設(shè)的亞硫酸銨液氧化塔因為有設(shè)計缺陷沒有投入使用。2017年以前,在2套裝置轉(zhuǎn)化率較高且副產(chǎn)亞硫酸銨液較少的情況下,1臺氧化塔能滿足生產(chǎn),當2套裝置轉(zhuǎn)化率下降且副產(chǎn)亞硫酸銨液較多時,就超過了亞硫酸銨液氧化塔的處理能力。

        亞硫酸銨液氧化流程:利用氧化循環(huán)泵將亞硫酸銨液送到氧化塔塔頂噴射器,噴射器吸入空氣與亞硫酸銨液充分混合后進入亞硫酸銨液氧化塔,如此不斷循環(huán)混合讓亞硫酸銨液氧化反應(yīng)持續(xù)緩慢地進行。一期和二期2套尾吸裝置副產(chǎn)的亞硫酸銨液不斷地送入氧化塔,氧化塔為控制液位也需連續(xù)地將部分氧化后的硫酸銨液送到儲槽中。

        在2016年時,2套裝置副產(chǎn)硫銨液量只有0.67 m3/h,硫銨液經(jīng)過60 m3氧化槽的氧化后其氧化率可達到95%左右。到2018年,2套裝置副產(chǎn)硫銨液量有1.32 m3/h左右,經(jīng)過氧化后其氧化率只有78%左右,難以達到下游用戶磷肥裝置的使用要求。生產(chǎn)上多次檢測發(fā)現(xiàn),從一級尾氣吸收塔產(chǎn)出的硫銨生母液的氧化率在50%~60%,即生母液中的硫酸銨質(zhì)量分數(shù)約占總氨鹽的50%~60%。

        2 亞硫酸銨氧化率影響因素分析

        根據(jù)國內(nèi)外研究發(fā)現(xiàn),影響亞硫酸銨氧化的因素有亞硫酸銨液濃度、氧濃度、反應(yīng)溫度、pH值、催化劑、反應(yīng)時間等,裝置上這些因素分析如下。

        1)亞硫酸銨液濃度:亞硫酸銨液濃度受到磷肥裝置使用要求限制,生產(chǎn)上ρ[(NH4)2SO3]控制在250~350 g/L。

        2)氧濃度:氧濃度受到氣源、氣量、曝氣方式等影響,綜合考慮后選用成本較低的噴射式,即噴射亞硫酸銨液與空氣進行混合反應(yīng)。

        3)反應(yīng)溫度:反應(yīng)溫度受到玻璃鋼材質(zhì)限制和反應(yīng)熱等影響,生產(chǎn)上一般控制在45~50 ℃,不能采用蒸汽進行加熱防止超溫損壞玻璃鋼氧化塔。

        4)pH值:生產(chǎn)上pH值應(yīng)控制在6.5~7.0,因為從尾吸裝置副產(chǎn)的硫銨生母液含有亞硫酸銨、亞硫酸氫銨、硫酸銨和硫酸氫銨,需要加氨控制pH值在6.5~7.0才能讓亞硫酸氫銨、硫酸氫銨轉(zhuǎn)化成亞硫酸銨、硫酸銨,確保較高的氧化率,同時噴射器吸入的空氣含少量的二氧化碳,也需要加氨中和這部分碳酸,防止氧化循環(huán)液的pH值不斷下降,造成設(shè)備及管道的腐蝕。

        5)催化劑:沒有使用催化劑來輔助亞硫酸銨氧化的應(yīng)用經(jīng)驗。

        6)反應(yīng)時間:由于亞硫酸銨液屬于高濃度(濃度約為3 mol/L)的氧化,其氧化反應(yīng)時間較長,經(jīng)生產(chǎn)上多次測試,采用“間歇式反應(yīng)”氧化1罐40 m3的硫銨生母液,需要循環(huán)氧化48 h其氧化率才能達到95%以上。

        裝置原設(shè)計為單臺連續(xù)式反應(yīng)器,連續(xù)進氧化率50%~60%的硫銨生母液,連續(xù)產(chǎn)出硫酸銨液,物料在氧化塔中停留時間較短,難以保證較高的氧化率,若采用間歇式反應(yīng),保證足夠停留時間雖可以充分氧化,產(chǎn)出合格的硫酸銨液,但會增加生產(chǎn)操作的勞動強度,不易進行自動控制且生產(chǎn)效率低。

        技術(shù)人員根據(jù)實際生產(chǎn)情況,經(jīng)過綜合考慮后,擬采用兩級串聯(lián)連續(xù)式反應(yīng)器,新建1臺200 m3的亞硫酸銨氧化塔作為一級氧化塔,原60 m3的玻璃鋼氧化塔作為二級氧化塔。

        3 亞硫酸銨氧化工藝改造

        改造后的亞硫酸銨氧化工藝流程見圖2。

        圖2 改造后的亞硫酸銨氧化工藝流程

        一期和二期尾吸連續(xù)產(chǎn)出亞硫酸銨液進入一級氧化塔,并在亞硫酸銨液管道上預(yù)加氨水調(diào)節(jié)pH值到6.5~7.0,即將亞硫銨液中的亞硫酸氫銨提前反應(yīng)生成亞硫酸銨。正常生產(chǎn)時,一級和二級氧化循環(huán)泵連續(xù)運行使噴射器抽入空氣進行氧化,并控制一級和二級氧化塔的液位在約50%。若磷肥裝置不需要硫酸銨時,則優(yōu)先提高二級氧化塔液位,然后再提高一級氧化塔液位。以該方式進行生產(chǎn)控制既能保證較高的亞硫酸銨氧化率,又可在磷肥裝置不需要硫酸銨期間能儲存幾天的硫酸銨量。

        4 改造效果

        改造后氧化塔數(shù)據(jù)見表2。

        從表2可以看出:一級氧化率均大于85%,二級氧化率均大于95%,沒有氧化的ρ[(NH4)2SO3]低于10 g/L,送到磷肥裝置使用時分解產(chǎn)生的二氧化硫氣體較少,消除了硫酸銨使用的安全隱患,達到了使用要求。

        表2 改造后氧化塔數(shù)據(jù)

        5 結(jié)語

        氨法脫硫副產(chǎn)亞硫酸銨的利用與氧化率密切相關(guān),氧化率低會造成使用過程中亞硫酸銨分解成SO2,不僅浪費資源而且造成環(huán)境污染。生產(chǎn)過程中為保證氧化效果,提出以下建議:

        1)為提高亞硫酸銨氧化率,同時又方便生產(chǎn)操作的自動控制,建議亞硫酸銨氧化采用串聯(lián)兩級或三級氧化反應(yīng),可根據(jù)尾氣脫硫副產(chǎn)硫酸銨液的量及對其氧化率的要求來設(shè)計。

        2)亞硫酸銨氧化塔需配備加氨水管并將循環(huán)液的pH值控制在6.5~7.0,以確保較高的氧化率和防止設(shè)備腐蝕。

        3)因為亞硫酸銨氧化為放熱反應(yīng),所以亞硫酸銨氧化塔不需要外加熱其溫度也會穩(wěn)定在45℃左右,在此溫度下亞硫酸銨分解和氨逃逸較少。

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