陳永光 蒲東海 陳世陽 馮訓(xùn)成 龍菊
摘要:
發(fā)熱量是煤炭作為燃料利用一個重要的煤質(zhì)特性指標(biāo),在發(fā)熱量項目測試中經(jīng)常會遇到諸多異常的情況,如:氧彈漏氣、點火失敗、測試結(jié)果的準確性和精密度差等,給煤炭分析人員帶來了極大的困擾。本人從事煤質(zhì)檢測多年,總結(jié)了煤炭發(fā)熱量測試過程中常見的問題和處理對策,與大家共同交流、分享。
關(guān)鍵詞:
發(fā)熱量;漏氣;點火失敗;準確性;精密度
中圖分類號:
TQ533
文獻標(biāo)識碼:
A
文章編號:
1672-9129(2020)15-0180-02
前言:對于以煤炭作為生存根本的火電企業(yè),煤炭占了發(fā)電成本的70%以上,而其特性指標(biāo)—發(fā)熱量不僅是計價、結(jié)算重要指標(biāo),同時對煤炭的儲存和配煤摻燒都有重要的指導(dǎo)作用。因此規(guī)范發(fā)熱量試驗流程,確保試驗結(jié)果的準確性就顯得尤為的重要。但是測試過程中經(jīng)常會出現(xiàn)各式各樣的問題,針對問題如何開展原因分析并提出解決辦法是持續(xù)做好本項工作的關(guān)鍵。
1氧彈漏氣的原因分析和解決方法
1.1氧彈漏氣的原因。雖然氧彈定期有進行不低于20.0MPa的水壓試驗,但是由于發(fā)熱量試驗的特殊性和反應(yīng)生成產(chǎn)物的腐蝕等原因,氧彈或多或少都會發(fā)生不嚴密的現(xiàn)象,若不及時消除,輕則會導(dǎo)致試樣燃燒不完全、測試結(jié)果偏低、點火失敗,重則可能使氧彈帽崩離或整個氧彈崩出熱量計傷害操作者,而造成事故[1]。
從事多年的發(fā)熱量試驗總結(jié),氧彈漏氣主要發(fā)生在氧彈進出口閥和針形閥,究其主要原因都是各部件連接部分橡皮圈彈性不好、部件磨損、人為拆卸不當(dāng)造成的接觸不嚴密所致[1]。
1.2解決方法。
(1)由于橡皮圈使用時間過長,橡皮圈老化而造成橡皮圈失去彈性時,應(yīng)更換新的橡皮圈。
(2)氧彈放置在較干燥的環(huán)境一段時間后,由于橡皮圈過于干燥而造成橡皮圈失去彈性時,應(yīng)在做試驗前,往橡皮圈上澆點純凈水,使它適度的溶脹,然后用氧彈布將其擦干即可[1]。
(3)橡皮圈上有雜質(zhì)造成漏氣時,應(yīng)將橡皮圈沖洗干凈,重新擰緊即可。
(4)長時間試驗,含硫氣體腐蝕部件以及人為拆卸不當(dāng)造成部件變形磨損而導(dǎo)致氧彈漏氣時,應(yīng)更換新的部件或返回原產(chǎn),待水壓試驗合格后才能使用[2]。
2發(fā)熱量測試點火失敗的原因分析和解決方法
2.1點火失敗的原因。發(fā)熱量試驗包括初期、主期、末期三個階段,其中一個關(guān)鍵點就是初期結(jié)束程序開始點火,當(dāng)通過屏幕觀察主期溫升曲線斜率較大時,說明點火已成功,否則都得查明點火失敗的原因并重新進行發(fā)熱量測試。但不是每一次都很順利,有時儀器提示點火失敗,整個試驗就要重新開始,同時查找點火不成功的原因?,F(xiàn)就結(jié)合多年的工作經(jīng)驗,對點火失敗的原因進行簡單的分析,總的來說主要是三個方面的原因:點火線路不通、點火線路短路和其他原因。
(1)點火線路短路主要有以下兩個方面的原因:
①隔熱屏與坩堝架有短路現(xiàn)象。
②點火絲接觸坩堝。
(2)點火線路不通主要有以下四個方面的原因:
①點火電極或坩堝架表面氧化生銹,使接觸電阻增大;
②點火絲未裝好。
③點火控制器到點火電極之間出了問題,可能點火電極在桶蓋夾層中斷路、短路或點火板損壞。
④點火電極與氧彈接觸不良。
(3)其他原因。
①攪拌電機燒壞或攪拌電機軸與攪拌固定螺絲松動了,引起電機轉(zhuǎn)而攪拌桿不轉(zhuǎn),固定攪拌葉片的螺絲松動而攪拌桿轉(zhuǎn)而葉片不轉(zhuǎn)。
②感溫探頭故障(探頭線接反)。
③點火絲與煤樣距離太遠,或試樣被打濕。
④煤樣的揮發(fā)分含量較低且煤粉的顆粒較大。
⑤未充氧或充氧壓力不足。
2.2解決方法:
(1)重新固定攪拌葉片、重新安裝攪拌桿系統(tǒng)及更換攪拌電極、以及重新矯正攪拌葉片。
(2)重新連接探頭線
(3)重新連接點火絲,使點火絲與煤樣的距離適當(dāng)。
(4)重新連接點火絲,使點火絲與坩堝保持一定的距離。
(5)重新進行充氧,使充氧壓力滿足要求。
(6)重新裝配隔熱屏和坩堝架。
(7)用細砂紙打磨點火電極柱和坩堝架,必要時更換點火電極桿和坩堝架。
(8)重新連接點火絲,使點火絲與電極柱有良好的接觸。
(9)將桶蓋打開,用一根點火絲捆在兩點火電極上,運用程序硬件調(diào)試中點擊點火按鈕,點火絲不熔斷則更換新的點火繼電器。
(10)重新調(diào)整或更換點火電極。
(11)對于揮發(fā)分較低的煤樣應(yīng)在坩堝底部墊一層石棉絨或是用擦鏡紙進行包裹且加大充氧壓力,同時保證煤粉樣全部通過0.2mm的標(biāo)準篩。
(12)對已打濕的煤樣重新稱取。
3測試結(jié)果準確性及精密度差的分析和解決辦法
3.1發(fā)熱量測試結(jié)果準確性和精密度差的原因。發(fā)熱量測試對電力安全和經(jīng)濟運行均具有重要的意義,不僅表現(xiàn)在作為煤炭質(zhì)量驗收、核算發(fā)電成本的重要依據(jù)以及設(shè)計鍋爐機組的重要參數(shù),也是計算發(fā)供電煤耗經(jīng)濟指標(biāo)的依據(jù)之一,因此如何保證發(fā)熱量測試結(jié)果的準確性和精密度就顯得尤為的重要。以下是多年進行煤炭發(fā)熱量測試,遇到的問題及原因分析:
(1)早晨進行苯甲酸標(biāo)準物質(zhì)發(fā)熱量測試,第一個結(jié)果偏低較多,主要是儀器停置一個晚上,內(nèi)外夾層有空氣溫度較低,測試時內(nèi)筒的熱量有損失。
(2)用苯甲酸進行發(fā)熱量測試時,測試結(jié)果一直偏大,且有逐漸增大的趨勢,主要的原因是氧彈內(nèi)的上下隔墊腐蝕較嚴重,有熱量釋放。
(3)測試發(fā)熱量過程中,重復(fù)性較差,偏差較大,可能的原因是稱量不準(天平數(shù)據(jù)波動較大)或操作有誤(連接點火絲時將煤樣彈出)、內(nèi)外夾層中有水、測試環(huán)境條件不符合國家標(biāo)準。
(4)測試變質(zhì)程度高的標(biāo)準煤樣時,結(jié)果老是偏低,主要是因為變質(zhì)程度高的煤樣揮發(fā)份較低,容易燃燒不完全。
(5)測試煤樣時,發(fā)熱量重復(fù)測定的結(jié)果總是高高低低,相差很遠,主要的原因是攪拌器故障或是攪拌的速度不均勻,造成內(nèi)筒水溫各區(qū)域不均衡[1]。
(6)發(fā)熱量測試結(jié)果的精密度不好,可能的原因是熱容量發(fā)生變化、未按對應(yīng)的氧彈選擇正確的熱容量或是氧彈有漏氣造成試驗燃燒不充分。
(7)煤粉樣粒度大小不均,稱量前混合方式不對造成粒度離析,致使測試結(jié)果的重復(fù)性較差。
(8)沖洗氧彈的清水溫度與室溫相差較多,造成氧彈試驗過程中與內(nèi)筒水有額外的熱交換,引起發(fā)熱量測定值偏高或者偏低。
(9)每次清洗后的氧彈未擦干,內(nèi)壁和外壁殘留較多水,引起發(fā)熱量測定值偏低。
(10)分析試樣從制樣間送至實驗室,因為兩個房間濕度不一樣,試樣平衡時間過短,空干基水分變化較大,造成干基發(fā)熱量偏差。
(11)熱量計的進水閥和放水閥故障,造成內(nèi)筒水量不恒定,過多或過少,引起發(fā)熱量偏高或偏低。
3.2解決方法。
(1)早晨先將儀器打開程序進行預(yù)熱,并進行一次廢樣測試,使內(nèi)外夾層的空氣溫度達到平衡,減少與內(nèi)筒進行熱交換。
(2)將氧彈按規(guī)程進行拆卸,對已腐蝕的隔墊進行更換,重新裝好氧彈即可。
(3)將電子天平打開預(yù)熱至少一個小時,操作細致使點火絲與煤樣表面保持適當(dāng)?shù)木嚯x,清除內(nèi)外夾層中的水在進行試驗,發(fā)熱量測試的環(huán)境要符合標(biāo)準控制要求,避免環(huán)境條件急劇變化。
(4)對于變質(zhì)程度高的煤樣,應(yīng)稱取少量的煤樣并用擦鏡紙進行包裹,同時將氧氣的壓力提高至3.2MPa,然后在進行試驗[2]。
(5)將攪拌器的接線重新布置上緊,重新固定攪拌葉片、重新安裝攪拌桿系統(tǒng)及更換攪拌電極、以及重新矯正攪拌葉片。
(6)重新進行熱容量的標(biāo)定,按試驗氧彈選擇正確的熱容量進行試驗,消除氧彈漏氣故障。
(7)煤樣制成0.2mm后,應(yīng)全部通過0.2mm標(biāo)準篩,測試過程應(yīng)嚴格按照國家標(biāo)準的程序進行。
(8)熱量室放置一個專用清水桶,每天提前儲存定量并與室溫平衡的水,用于清洗氧彈。
(9)增強操作的規(guī)范性,確保每次發(fā)熱量測試氧彈內(nèi)、外表面沒有自由水。
(10)每天早晨從制樣間送至試驗準備間的一般分析試驗煤樣,應(yīng)打開瓶蓋,讓煤樣充分平衡,同時項目測試之間保持瓶蓋蓋緊。
(11)每次發(fā)熱量測試完畢,仔細觀察內(nèi)筒中的水是否放干凈,或者發(fā)熱量曲線突升,就應(yīng)該檢查一下熱量計的進水閥和放水閥。
4結(jié)語
煤炭是火電企業(yè)賴以生存的口糧,口糧的優(yōu)劣直接關(guān)系企業(yè)的安全和利益,作為煤炭品質(zhì)的第一道把關(guān)者,唯有嚴格執(zhí)行操作標(biāo)準,增強工作責(zé)任心,不斷的發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題,積累豐富的經(jīng)驗,才能確保企業(yè)安全、經(jīng)濟運行。
參考文獻:
[1]煤質(zhì)分析應(yīng)用技術(shù)指南(第2版),李英華;主編.—北京:中國標(biāo)準出版社,2009.
[2]燃料分析技術(shù)問答(第三版),方文沐;杜惠敏;李天榮編著.—北京:中國電力出版社,2005.
作者簡介:陳永光(1985-),男,工程師,主要從事電廠化學(xué)技術(shù)管理、環(huán)保監(jiān)督管理和燃料技術(shù)監(jiān)督相關(guān)工作。