鄧超 陳志勇 陳宇鋒
摘? 要:燒結大煙道卸灰過程中經(jīng)常發(fā)生卸灰不暢,漏風等問題,為此進行了認真分析和研究,提出了改進措施,保障了正常卸灰,取得了較好效果。
關鍵詞:卸灰閥卸灰改造
前 言
燒結生產(chǎn)過程中燒結臺車上的礦料因受風機負壓的作用,一部分細小的散料和灰塵被吸入到大煙道中,由于煙道橫截面加大,風速下降,它們中的大部分受重力作用自然墜落與煙道底部的灰倉中,再由雙層卸灰閥將其卸到輸送皮帶上,陽春新鋼鐵煉鐵廠180㎡燒結機投產(chǎn)后,由于雙層卸灰閥設計存在諸多缺陷,導致灰倉卸灰不暢,漏風嚴重,影響了燒結機正常生產(chǎn)。
1、現(xiàn)狀分析
1)由于卸灰閥閥內(nèi)密封蓋開口角度過?。ㄈ鐖D1所示),造成灰倉積灰且卸灰閥密封閥蓋由于受燒結散礦沖刷,閥蓋磨損嚴重,四周一旦出現(xiàn)縫隙,在大煙道負壓作用下形成抽蝕,縫隙會逐漸增大,漏風更加嚴重。
2)卸灰閥開、關設定周期短,僅為5s,,每次工作循環(huán)后大煙道灰倉內(nèi)積料均放不干凈,當閥蓋復位時散料會積存于下料口之間,閥蓋關不到位,造成閥體漏風,灰倉懸料,不能正常卸灰。
3)卸灰閥側蓋與閥體采用螺栓(M6)連接,由于經(jīng)常受到物料的沖刷和風的侵蝕,螺栓極易斷裂,滑脫,使側蓋密封不嚴而漏風。
4)卸灰閥法蘭變形,石棉墊及石棉繩經(jīng)常受到風的侵蝕形成漏風,影響正常卸灰和生產(chǎn)。
2、改造方案
1)將卸灰閥密封蓋開度由30度改為78度,下料口直徑由230mm加大為260mm,,(如圖2所示),使料流變得暢通,輸灰速度加快,同時由于閥蓋開啟角度加大,物料對卸灰閥閥蓋的磨損將明顯減輕,延長閥蓋使用壽命。
2)將卸灰閥開啟關閉周期延長到3min,,使灰倉內(nèi)積料充分卸干凈。
3)增設卸灰閥驅動電機聯(lián)鎖控制,上下兩層卸灰閥閥蓋達到78度最大開口時,電機驅動裝置驅動柄處各增加一個接近開關,當上層電機驅動柄轉到接近開關時,接近開關發(fā)出停止信號,電機停止運轉,然后保持狀態(tài)3min,,讓灰倉內(nèi)燒結散料落入中間灰倉,上層卸灰閥密封閥蓋關閉,下層卸灰閥驅動電機轉到下層接近開關處,接近開關發(fā)出停止信號,電機停止運轉,閥蓋打開保持最大開度將散料排出去,如料未排凈,再重復以上過程。
4)將卸灰閥側蓋安裝由螺栓緊固方式改成合頁門形式,密封壓緊采用機械機構自鎖密封,便于經(jīng)常開啟,密封效果好。
5)雙層卸灰閥法蘭密封采用新型膨化墊片密封,此密封組織有塑性變形補償作用,密封效果好。有效阻止風量流失。
6)對燒結機大煙道19組雙層卸灰閥進行PLC控制系統(tǒng)改造,并且與輸送皮帶機進行聯(lián)鎖,根據(jù)生產(chǎn)情況設定每臺卸灰閥的卸灰時間,實現(xiàn)了卸灰系統(tǒng)生產(chǎn)工藝設備的自動啟停及電氣聯(lián)鎖保護。
3、結語
陽春新鋼鐵煉鐵廠180㎡燒結機雙層卸灰閥實施適應性改造后,實現(xiàn)了自動放灰,減輕崗位勞動強度,消除了大煙道灰倉結塊懸料現(xiàn)象,大煙道卸灰閥系統(tǒng)漏風率降低,促進了燒結生產(chǎn),取得良好效果。
文獻參考:
[1] 王悅祥.燒結礦與球團礦生產(chǎn)[M],北京冶金工業(yè)出版社,2009:21-26.
[2] 傅菊英,姜濤,朱德慶.燒結球團學[M],中南大學教材科,2007:25-26.
作者簡介:鄧超,男,湖南湘潭機電??茖W校畢業(yè),燒結首席技師。地址:廣東省陽春市潭水鎮(zhèn)南山工業(yè)園陽春新鋼鐵有限責任公司。