李冬寧,杜冠樂,李嘉俊,李志平
(中海油(天津)油田化工有限公司,天津 300452)
隨著海洋油田開發(fā)的進(jìn)行,產(chǎn)出液含水率逐步升高,O/W 型乳狀液的比例逐步增大,乳化性更強,致使后期處理難度不斷攀升,開發(fā)新型高效的反相破乳劑成為必需[1]。且隨著環(huán)保力度的加大,對于排海和注水水質(zhì)均提出了較高的要求。目前,單純、常規(guī)的反相破乳劑已不能滿足海上油田污水處理平臺空間有限、處理設(shè)備少、停留時間短等問題處理的需要[2]。
本文針對渤海某油田產(chǎn)出液性質(zhì),評價出一種高效反相破乳劑,并成功在在渤海某FPSO開展了現(xiàn)場試驗?,F(xiàn)場結(jié)果表明:當(dāng)反相破乳劑加注濃度為55 mg/L時,現(xiàn)場應(yīng)用效果優(yōu)于在用反相破乳劑,可成功在油田現(xiàn)場推廣應(yīng)用。
FPSO(浮式儲油卸油裝置)是海洋油田油氣水處理中心,它具有原油處理、儲存和外輸?shù)裙δ躘3]。渤海某油田,上游平臺油井產(chǎn)出液經(jīng)簡單處理后匯集至FPSO,并做進(jìn)一步處理。渤海某FPSO處理工藝如圖1。
圖1 現(xiàn)場工藝流程圖
現(xiàn)場生產(chǎn)中,油井產(chǎn)出液經(jīng)海管匯集后進(jìn)入FPSO一級分離器,在一級分離器內(nèi)經(jīng)初步油水分離后,上部油樣進(jìn)入二級分離器及電脫水器繼續(xù)處理,合格原油進(jìn)入下艙儲存,一級分離器底部水樣則進(jìn)入生產(chǎn)水系統(tǒng)進(jìn)一步處理,合格污水回注地層。
目前,F(xiàn)PSO日處理量液量約50000 m3,處理油量約8000 m3,貨油艙原油含水要求低于0.5%,生產(chǎn)水處理后含油值低于30 mg/L,對藥劑的性能要求極高。FPSO各處理單元需要時刻面對上游平臺采出液性質(zhì)的影響,若處理效果不好,則影響正常原油外輸及生產(chǎn)水回注。
現(xiàn)場平臺工況:污水處理量大,設(shè)備空間狹小,污水停留時間短,處理難度大;上游來液油中含水值高,水中乳化值較高,且不易破乳;上游來液中氣量不穩(wěn)定,流程波動大,進(jìn)一步增大處理難度。
海管來液含有較多水及乳化,多以水包油形式存在。水包油乳液狀態(tài)穩(wěn)定,自由運動的小油滴帶相同電荷,無法聚集擴(kuò)大。反相破乳劑分子中含有不同比例的R1~R5親油基和親水基-OH、-N+等,這些親水、親油基團(tuán)可依附于乳化液的油水界面,降低界面膜強度,從而破壞界面膜[4]。加入反相破乳劑后,通過架橋作用、電中和及絮凝聚集,使污油水中小油滴聚集變大,并從乳化液中脫出,進(jìn)而快速破乳。
本文采用聚丙烯酸酯乳液作為實驗反相破乳劑。其相對分子質(zhì)量小,作用于高含水的水包油乳液時,油水分離迅速、徹底。同時,與破乳劑協(xié)同作用好,不會影響在用破乳劑效果,油水分離后大部分藥劑留存在水相中,對后續(xù)的原油處理影響較少。
試驗開始前,取海管來液放入分水器中,靜置分層撇去上層油樣,然后在脫水扁瓶中加入待評價反相破乳劑,評價試驗藥劑在現(xiàn)場加注濃度時的應(yīng)用效果,并測定作用后水中含油值。現(xiàn)場驗證結(jié)果見表1。
表1 現(xiàn)場驗證
由現(xiàn)場瓶試試驗可知:對標(biāo)現(xiàn)場在用藥劑,試驗反相破乳劑FP-01在加注55 mg/L條件下,現(xiàn)場應(yīng)用效果優(yōu)于現(xiàn)場在用藥劑,可開展現(xiàn)場試驗。
取試驗藥劑FP-01與現(xiàn)場在用其他藥劑分別按照1∶10、10∶1、1∶1不同比例進(jìn)行配伍性驗證。兩種藥劑混合后,靜置24 h觀察混合液狀態(tài)。試驗結(jié)果表明:試驗反相破乳劑與現(xiàn)場藥劑混合后,無沉淀、分層及藥劑析出現(xiàn)象,藥劑配伍性良好。
同時,取試驗反相破乳劑,按照現(xiàn)場加藥條件分別加注反相破乳劑和破乳劑,驗證兩者的協(xié)同破乳作用。試驗表明:反相破乳劑對破乳無影響,兩者協(xié)同作用良好。
結(jié)合現(xiàn)場流程情況,開展為期一周的反相破乳劑FP-01現(xiàn)場試驗。試驗開始時,錄取1天空白數(shù)據(jù),然后,加注試驗反相破乳劑FP-01,加注量60 mg/L,穩(wěn)定觀察24 h后,將藥劑加注濃度降為55 mg/L(同現(xiàn)場在用藥劑),檢測各監(jiān)測點油水指標(biāo)。試驗過程各級分離器油中含水值見表2。
表2 油中含水值
由試驗結(jié)果可知:在相同加注濃度條件下,加注試驗反相破乳劑后,一級分離器、二級分離器油相含水及乳化值均稍有降低,可降低電脫水器處理壓力;下艙含水值降低5.6%,表明試驗反相破乳劑對于油系統(tǒng)無影響。
同時,加密監(jiān)測現(xiàn)場油系統(tǒng)水相出口及水系統(tǒng)各級分離器出口水質(zhì),試驗結(jié)果見圖2、圖3。
根據(jù)試驗結(jié)果及圖2、圖3可知,在試驗反相破乳劑FP-01加注濃度55 mg/L情況下,現(xiàn)場處理效果良好。根據(jù)檢測結(jié)果,加注試驗藥劑FP-01以后,在相同加注濃度條件下,一級分離器水相出口水中含油值降低17.8%,斜板撇油器入口水中含油值降低15.4%。斜板撇油器出口水中含油均值降低28.2%,加氣浮選器出口水中含油均值降低25.1%。注水水質(zhì)均值由14 mg/L降至11 mg/L,降低21.4%。表明加注試驗反相破乳劑后,水質(zhì)變好,滿足現(xiàn)場流程需要。
圖2 一級分離器水相出口及撇油器入口含油值
圖3 水系統(tǒng)各級含油值
根據(jù)現(xiàn)場油系統(tǒng)及水系統(tǒng)處理試驗結(jié)果:加注試驗反相破乳劑FP-01后,現(xiàn)場油相含水值、水系統(tǒng)各級含油值均有一定程度的降低,試驗反相破乳劑滿足現(xiàn)場油水系統(tǒng)處理需要。
以現(xiàn)場1號核桃殼濾器為例,監(jiān)測試驗期間核桃殼濾器的現(xiàn)場應(yīng)用情況,主要檢測指標(biāo)為:核桃殼濾器反洗前壓差及流量、反洗前后水質(zhì)變化。檢測期間,維持現(xiàn)場在用清水劑加注量16 mg/L,助濾劑加注4 mg/L。試驗結(jié)果見表3。
表3 現(xiàn)場1號核桃殼濾器檢測數(shù)據(jù)
根據(jù)試驗前后核桃殼濾器處理情況可知:試驗藥劑加注過程中,反洗前后壓差、反洗前后水質(zhì)變化均基本相當(dāng),反洗前流量稍有增加,表明試驗反相破乳劑FP-01加注后,不會增加核桃殼濾器處理壓力;且出口水中含油值更低,表明水質(zhì)變好。
根據(jù)反相破乳劑FP-01現(xiàn)場試驗結(jié)果,加注試驗藥劑后,油水系統(tǒng)均有一定程度的改善,注水水質(zhì)更好,不會增加核桃殼處理壓力,滿足現(xiàn)場應(yīng)用需要。
1)在與現(xiàn)場藥劑加注量相同條件下,加注試驗藥劑FP-01后,油系統(tǒng)各級油水含水值均有一定程度降低,下艙含水值降低5.6%,表明試驗藥劑對油系統(tǒng)無影響;一級分離器水相出口水中含油值降低17.8%,斜板撇油器入口水中含油值降低15.4%,斜板撇油器出口水中含油均值降低28.2%,加氣浮選器出口水中含油均值降低25.1%,注水水中含油均值由14 mg/L降至11 mg/L,降低21.4%,現(xiàn)場水系統(tǒng)均有一定程度提升。表明在相同加注濃度條件下,試驗反相破乳劑現(xiàn)場應(yīng)用效果優(yōu)于在用反相破乳劑,可正常替換。
2)試驗反相破乳劑加注后,核桃殼濾器反洗前后壓差、水質(zhì)變化、流量均相當(dāng),表明試驗反相破乳劑不會增加核桃殼濾器處理壓力,對注水水質(zhì)無影響。