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        汽輪發(fā)電機(jī)瓦及軸勁損傷事故分析和處理

        2020-11-27 07:53:48劉玉新
        商品與質(zhì)量 2020年42期

        劉玉新

        哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司 黑龍江哈爾濱 150040

        1 汽輪發(fā)電機(jī)事故情況具體內(nèi)容

        1.1 汽輪機(jī)啟動(dòng)具體故障

        本次故障發(fā)生時(shí)間為2018年3月9日,汽輪機(jī)開始啟動(dòng)初次沖轉(zhuǎn),一號(hào)汽輪機(jī)的頂軸油泵開始進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài),鍋爐主汽的壓力達(dá)到2.3 兆帕,鍋爐主汽的溫度353.62攝氏度,真空為負(fù)62千帕,旋轉(zhuǎn)速度為166轉(zhuǎn)每分鐘,突然調(diào)門出現(xiàn)了異樣的雜音,運(yùn)行人員便立刻做出打閘停機(jī)措施。對(duì)此筆者進(jìn)行了分析認(rèn)為:造成雜音主要來源是調(diào)節(jié)閥中的預(yù)啟閥,具體原因是預(yù)啟閥的打開程度小,這就會(huì)造成預(yù)啟閥忽開忽關(guān)的狀態(tài),從而產(chǎn)生雜音。需要第二次啟動(dòng)汽輪機(jī),以降低主汽由于操作導(dǎo)致壓力大的問題。

        于是,在運(yùn)行了一個(gè)小時(shí)二十分鐘后,由于出現(xiàn)異音,因此決定二次開機(jī),開機(jī)后,汽輪發(fā)電機(jī)進(jìn)行二次沖轉(zhuǎn),這時(shí)的鍋爐主汽壓力比第一次降低了0.4兆帕,鍋爐主汽的溫度增高到358.73攝氏度,真空負(fù)79千帕,旋轉(zhuǎn)速度為294轉(zhuǎn)每分鐘,沒有發(fā)現(xiàn)調(diào)門出現(xiàn)異樣的雜音,但發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)氣端的密封處出現(xiàn)了異樣的雜音,4號(hào)瓦頂軸油泵壓力表擺動(dòng)出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象,因此立刻做打閥停機(jī)措施,并檢查故障,發(fā)現(xiàn)四號(hào)軸承回油窗正?;赜蜔o異常情況,但勵(lì)磁機(jī)氣端密封處的蓋子與轉(zhuǎn)子出現(xiàn)摩擦碰撞的情況。所以,對(duì)密封蓋進(jìn)行打磨。

        那么在距離上次啟動(dòng)兩個(gè)小時(shí)后,因運(yùn)行故障進(jìn)行第三次啟動(dòng),汽輪發(fā)電機(jī)開始沖轉(zhuǎn),鍋爐主汽的壓力達(dá)到1.84兆帕,鍋爐主汽的溫度為362攝氏度,真空負(fù)60千帕,但是在沖轉(zhuǎn)過程中發(fā)現(xiàn)1號(hào)瓦處出現(xiàn)了巨大的碰撞聲音,汽輪機(jī)的頂軸油泵壓力表極其不穩(wěn)定,擺幅強(qiáng)烈,并且潤(rùn)滑油方面回油流量較小。距啟動(dòng)6分鐘時(shí),打閘停機(jī)。轉(zhuǎn)速達(dá)到了804轉(zhuǎn)每分鐘,停機(jī)之后發(fā)現(xiàn)4號(hào)瓦的金屬材料已有68攝氏度的高溫。投入盤車,4號(hào)頂軸油泵壓力波動(dòng),波動(dòng)幅度在12兆帕到14兆帕之間。

        在距離第三次啟動(dòng)兩小時(shí)后,4號(hào)瓦頂軸油管上的密封墊被沖擊受損,于是更換密封墊,啟動(dòng)2號(hào)頂軸油泵,油管壓力很低,達(dá)到4.6兆帕,4號(hào)瓦的轉(zhuǎn)子開始跳動(dòng),高壓內(nèi)缸的壁溫為135攝氏度,停機(jī)溫度需降到150攝氏度以下,而4號(hào)瓦回油中發(fā)現(xiàn)了巴氏合金碎屑,于是采取停盤車措施。

        1.2 軸瓦方面具體的檢查情況

        當(dāng)天晚上,再次打開4號(hào)瓦檢查,卻發(fā)現(xiàn)軸瓦已經(jīng)脫離了正常放置位置,其定位銷已被破壞斷裂,偏離約有一半左右,軸瓦脫離并被軸承座卡住。第二天,將軸瓦拆卸,發(fā)現(xiàn)軸頸、軸瓦的巴氏合金已嚴(yán)重擦損,軸瓦的勵(lì)端損傷偏重,而汽端較輕,軸瓦緊力0.03毫米。第三天,打開3號(hào)瓦,發(fā)現(xiàn)軸頸受損較輕,軸瓦處劃痕有一處,但很輕微,頂軸的油孔存在雜物,小而堅(jiān)硬,復(fù)測(cè)軸瓦的緊力發(fā)現(xiàn)有0.05毫米。第四天,打開2號(hào)瓦,發(fā)現(xiàn)軸頸受損較輕,軸瓦處劃痕有一處,大概1毫米深,軸承箱內(nèi)以及頂軸油孔內(nèi)都有細(xì)碎的雜物,復(fù)測(cè)軸瓦的緊力發(fā)現(xiàn)有0.04毫米。第五天,打開1號(hào)瓦,1號(hào)瓦的上瓦處劃痕較輕,推力瓦同樣有擦痕,瓦枕內(nèi)以及軸承箱內(nèi)有細(xì)碎堅(jiān)硬異物,并且數(shù)量較多。復(fù)測(cè)軸瓦的緊力發(fā)現(xiàn)有0.05毫米。

        1.3 油系統(tǒng)相關(guān)故障的檢查情況

        頂軸油系統(tǒng)油泵在3月8日開始運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)聲音大,振動(dòng)幅度大,于是停泵,第二天再次啟動(dòng),慢慢恢復(fù)正常。3月16日對(duì)主油箱的油進(jìn)行清倒,第二天檢查時(shí)未發(fā)現(xiàn)有任何雜物,第三天,也沒發(fā)現(xiàn)很明顯的雜物出現(xiàn)。在3月14日檢查1號(hào)頂軸油泵時(shí)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子鍍銅部分存在脫落現(xiàn)象,脫落至泵體。到了3月21日,檢查2號(hào)頂軸油泵,發(fā)現(xiàn)完好無損,但斜板調(diào)節(jié)狀態(tài)水平化,泵的力量已呈最小狀況。在安裝潤(rùn)滑油節(jié)流孔板上,1號(hào)和2號(hào)安裝在瓦枕上,3號(hào)和4號(hào)安裝在孔徑為15毫米的軸承箱進(jìn)油口上。

        2 事故原因及具體處理對(duì)策

        2.1 事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)表現(xiàn)的問題特征分析

        事故發(fā)生的原因其實(shí)是顆粒物的進(jìn)入產(chǎn)生故障情況。顆粒物細(xì)小而堅(jiān)硬,首先借助頂軸油和潤(rùn)滑油到達(dá)了軸瓦,因此軸瓦和軸頸出現(xiàn)了磨損,增大摩擦力,破壞定位銷,使得軸瓦移動(dòng)了位置,堵塞了潤(rùn)滑油孔,潤(rùn)滑油流量小則會(huì)影響到軸瓦軸頸,增大磨損程度。

        2.2 汽輪發(fā)電機(jī)事故的處理措施

        (1)先拆掉勵(lì)磁機(jī),4號(hào)的軸承箱、還有發(fā)電機(jī)的勵(lì)端蓋子,然后在發(fā)電機(jī)勵(lì)端的旁邊牢靠地支撐轉(zhuǎn)子,并用膠合板暫時(shí)封閉住發(fā)電機(jī)的勵(lì)端端蓋,以免軸頸在加工時(shí)使得葉片和線圈受損,也預(yù)防了那些細(xì)小堅(jiān)硬的雜物進(jìn)到發(fā)電機(jī)的內(nèi)部。(2)進(jìn)行車削和拋光的操作,車削時(shí)每當(dāng)削0.5毫米就要進(jìn)行復(fù)測(cè),復(fù)測(cè)工裝是否與轉(zhuǎn)子同心。(3)軸瓦復(fù)裝,找正裝子,并對(duì)軸承進(jìn)行測(cè)隙、測(cè)量緊力,檢查是否符合要求,還要檢查轉(zhuǎn)子,測(cè)轉(zhuǎn)子的瓢偏和揚(yáng)度,檢查勵(lì)磁機(jī)以及各個(gè)軸承的安裝情況,記錄數(shù)據(jù),并讓監(jiān)理和總包單位簽字。(4)對(duì)定子密封前,要做好發(fā)電機(jī)內(nèi)部的檢查工作,測(cè)量轉(zhuǎn)子、定子絕緣情況,(5)將閥門改為不銹鋼材質(zhì)的,并檢測(cè)油系統(tǒng)中各個(gè)閥門閥桿的安裝情況是否標(biāo)準(zhǔn),若不標(biāo)準(zhǔn)要及時(shí)調(diào)整。重新啟動(dòng)油循環(huán),使用榔頭進(jìn)行潤(rùn)滑油系統(tǒng)的管道敲打,清理雜質(zhì),榔頭使用木質(zhì)或橡膠質(zhì)的,油溫要保持在45至55攝氏度之間,在油箱底部進(jìn)行油的采樣。(6)沖洗完潤(rùn)滑油系統(tǒng)后,檢查各個(gè)軸承節(jié)流板的孔的大小,復(fù)裝軸承,并檢查它們的潤(rùn)滑油分配情況,如果分配不均則應(yīng)當(dāng)調(diào)整節(jié)流板。(7)改造頂軸油系統(tǒng),在油泵的出口處安裝閥門,加止回閥,出口主要管道加過壓閥,改造后拆掉頂軸油軟管沖洗頂軸油系統(tǒng)。(8)對(duì)各個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行仔細(xì)無漏的檢查,確保再次啟動(dòng)的順利。

        3 結(jié)語

        本文對(duì)故障進(jìn)行了詳細(xì)的探討分析,并提出具體方案,如今電廠正常運(yùn)行,本文所提的處理方案值得被承認(rèn)、具有可行性。

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