蔣紅祥 余金利 劉燕
摘要:GDX6s承擔著玉溪卷煙廠卷包車間的重要生產(chǎn)計劃,在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)GDX6s機組在主機干燥帶輸送過程中,由于其封簽的粘貼一側(cè)容易出現(xiàn)膠水溢出,加上封簽粘貼后厚度增加,日積月累,容易造成干燥帶過度磨損,出現(xiàn)封簽粘貼不牢或者封簽歪斜等質(zhì)量問題。重新設(shè)計增加鋼板的厚度來解決封簽粘貼不牢的質(zhì)量隱患,把干燥帶通道上的中間一段鋼板進行加厚,進行加厚1.3mm,改造后可很好地不僅降低了封簽粘貼不牢和封簽歪斜的頻次,而且還從根本上提升了設(shè)備的效率,減少質(zhì)量不合格煙包的產(chǎn)出,降低了對設(shè)備的磨損,對提高設(shè)備效率和企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量形象。
關(guān)鍵詞:GDX6s、主機干燥帶、封簽粘貼
隨著精益生產(chǎn)、降本增效的推進,玉溪卷煙廠進一步提高卷煙產(chǎn)品質(zhì)量,更大程度的降低生產(chǎn)成本是生產(chǎn)工作的重要任務(wù)。GDX6s機組在主機干燥帶輸送過程中,由于其封簽的粘貼一側(cè)容易出現(xiàn)膠水溢出,加上封簽粘貼后厚度增加,容易造成干燥帶過渡磨損,出現(xiàn)封簽粘貼不牢或者封簽歪斜等質(zhì)量問題,重新設(shè)計增加鋼板的厚度來解決封簽粘貼不牢的質(zhì)量隱患,可從根本上提升設(shè)備的效率,減少質(zhì)量不合格煙包的產(chǎn)出,減少了對設(shè)備的磨損。
1、存在問題
玉溪卷煙廠卷包二軟包GDX6s包裝機組,自2012年起,8臺套設(shè)備開始逐步投入使用。在干燥帶輸送過程中,由于其封簽的粘貼一側(cè)容易出現(xiàn)膠水溢出,加上封簽粘貼后厚度增加,日積月累,容易造成干燥帶過渡磨損,出現(xiàn)封簽粘貼不牢或者封簽歪斜等質(zhì)量問題。同時還造成原輔材料的極大的浪費,提高了生產(chǎn)、維修人員勞動強度。影響生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。
2原因分析
在實際觀測中, 8套設(shè)備均存在輸送帶內(nèi)側(cè)封簽?zāi)Σ羺^(qū)域磨損的現(xiàn)象,對所有設(shè)備進行觀察,當運行一段時間后,均發(fā)現(xiàn)封簽粘貼區(qū)域?qū)Ω稍飵У哪p較大后,容易出現(xiàn)封簽粘貼不牢和封簽歪斜的質(zhì)量問題。
如圖1所示,封簽粘貼一側(cè)的干燥帶內(nèi)側(cè)一段區(qū)域產(chǎn)生較大磨損,而且會堆集大量的溢出膠水,如果無法及時清理,更會造成嚴重的質(zhì)量問題,需要進行改善處理。針對目前的現(xiàn)狀,為了避免封簽粘貼不牢和封簽歪斜,采用了改善干燥帶的方法來解決現(xiàn)有的問題。
3、詳細技術(shù)內(nèi)容
3.1解決方法
經(jīng)過對存在的問題進行分析,從設(shè)備結(jié)構(gòu)上查找封簽粘貼不牢的原因,提出改進方案。經(jīng)過分析,決定干燥帶背后的四段鋼板進行改造。通過增加鋼板一部分位置的厚度來解決封簽粘貼不牢的質(zhì)量隱患。
3.2維修過程
通過增加鋼板的厚度來解決封簽粘貼不牢的質(zhì)量隱患,把干燥帶通道上的中間一段鋼板進行加厚,如圖2所示,只對紅色區(qū)域進行加厚1.3mm,并不需要對全部進行加厚,因為那樣的話又會導致對干燥帶的過度磨損,不能解決實際問題,所以只對中間一段進行加厚,既節(jié)約材料,又滿足改進需求。
4. 成本及效益分析
4.1成本分析
卷包二車間GDX6s包裝機組主機提升帶干燥效果的改進,所用材料只需要加工一個小部件,成本很小,而它的成功應(yīng)用不僅降低了封簽粘貼不牢和封簽歪斜的頻次,而且還從根本上提升了設(shè)備的效率,也減少了質(zhì)量不合格煙包的產(chǎn)出,降低了對設(shè)備的磨損,對提高設(shè)備效率和企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量形象均有一定的提升作用。
4.2經(jīng)濟效益
目前,該項目應(yīng)用推廣至GDX6s包裝機組上,為車間帶來了可觀的經(jīng)濟效益,增收節(jié)支 1487846.91元。具體計算如下:
改造前,對8臺GDX6s包裝機經(jīng)過統(tǒng)計分析,8套設(shè)備均存在輸送帶內(nèi)側(cè)封簽?zāi)Σ羺^(qū)域磨損的現(xiàn)象,對所有設(shè)備進行觀察,當運行一段時間后,均發(fā)現(xiàn)封簽粘貼區(qū)域?qū)Ω稍飵У哪p較大后,容易出現(xiàn)封簽粘貼不牢和封簽歪斜的質(zhì)量頻次為3.2次/臺/季度;改造后完全消除了該故障,為0次/臺/季度。
修理人員每次處理故障問題用時10分鐘/次,操作工每班因封簽粘貼一側(cè)的干燥帶內(nèi)側(cè)一段區(qū)域產(chǎn)生較大磨損,而且會堆集大量的溢出膠水,且無法及時清理,此時需停機進行清潔時間為5分鐘,全年按200個工作日計算停機清潔時間為(200*5*2)=2000分鐘;包裝機穩(wěn)定車速有550包/分鐘,全年四個季度。
可增產(chǎn):8×3.2×10×4×550+2000×8×550=9363200包=3745.28箱
根據(jù)增加產(chǎn)量類公式△S=△D×(M-C)-R
其中△D=3745.28箱
M=4507.22元(單箱生產(chǎn)成本)
C=4109.32元(單箱原輔料成本)
R=300*8=2400元(改造鋼板的成本)
△S=△D×(M-C)-R=3745.28×(4507.22-4109.32)-2400=1487846.91元
5. 經(jīng)驗總結(jié)
通過自行設(shè)計改造安裝,而且所用材料只需要加工一個小部件,成本很小,而它的成功應(yīng)用不僅降低了封簽粘貼不牢和封簽歪斜的頻次,而且還從根本上提升了設(shè)備的效率,也減少了質(zhì)量不合格煙包的產(chǎn)出,減少了對設(shè)備的磨損,對提高設(shè)備效率和企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量形象均有一定的提升作用。對于集團新的一批軟包設(shè)備投入生產(chǎn)使用后,出現(xiàn)了一些問題,修理人員及時發(fā)現(xiàn)并進行改進,通過對封簽涂膠位置進行改造,縮小了兩側(cè)涂膠點的距離,大大降低了質(zhì)量不合格煙包的產(chǎn)出,減少了對設(shè)備的磨損,提高了生產(chǎn)的效率。
作者簡介:
蔣紅祥(1989-),男,漢族,云南省玉溪市,本科,卷包操作工,研究方向:機械設(shè)計制造及其自動化;
余金利(1987-),女,漢族,云南省玉溪市,本科,卷包操作工,研究方向:項目管理、機械設(shè)計制造及其自動化。
劉燕(1992-),女,漢族,云南省玉溪市,本科,卷包操作工,研究方向:機械設(shè)計制造及其自動化。