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        330MW火電機(jī)組回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器漏風(fēng)嚴(yán)重分析與研究治理

        2020-11-17 00:11:18馮光華
        裝備維修技術(shù) 2020年37期
        關(guān)鍵詞:節(jié)能

        馮光華

        摘 ?要:某化工公司SG—1151/17.5—M4008型亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐系上海鍋爐廠生產(chǎn),鍋爐配置兩臺容克式空氣預(yù)熱器,型號為29VNT1820型,受機(jī)組長時間運(yùn)行等因素影響,空預(yù)器漏風(fēng)嚴(yán)重,通過對空預(yù)器密封形式的分析研究調(diào)研,在保持原有密封的同時,熱端增加接觸式密封后經(jīng)過第三方試驗檢測達(dá)到非常好的效果,實施后機(jī)組安全運(yùn)行可靠,節(jié)能效果明顯,對同類電廠設(shè)備具有廣泛推廣價值。

        關(guān)鍵詞:鍋爐;回轉(zhuǎn)式空預(yù)器;接觸密封;節(jié)能

        一、概述

        根據(jù)國家能源局要求,全面加快推進(jìn)煤電超低排放和節(jié)能改造工作,到2020年,現(xiàn)役機(jī)組平均供電煤耗低于310克標(biāo)煤/千瓦時。

        某化工公司鍋爐型號為SG—1151/17.5—M4008,系上海鍋爐廠生產(chǎn)的亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐。 330MW機(jī)組每臺鍋爐配有兩臺豪頓華制造的三分倉室容克回轉(zhuǎn)式空預(yù)器,為減少空預(yù)器漏風(fēng)量,空預(yù)器采用剛性徑向、軸向和環(huán)向密封系統(tǒng)。由于空預(yù)器長時間運(yùn)行以來,空氣預(yù)熱器磨損及變形嚴(yán)重,造成空預(yù)器漏風(fēng)較大,送引風(fēng)機(jī)單耗大,廠用電率升高,對安全、經(jīng)濟(jì)效益有較大影響。

        鍋爐配置兩臺容克式空氣預(yù)熱器,型號為29VNT1820型,產(chǎn)品為上海豪頓華公司生產(chǎn)??諝忸A(yù)熱器煙氣進(jìn)口處允許瞬間溫度不超過450度,最大連續(xù)運(yùn)行溫度不超過430度。轉(zhuǎn)子內(nèi)徑11000 mm ,熱段層高度870mm,冷段層高度950mm,立式三分倉結(jié)構(gòu)。煙氣向下流動,一次風(fēng)與二次風(fēng)向上流動,換熱元件熱段和中溫段采用0.5mm的低碳鋼制造,其冷段采用0.8mm厚的等同考登鋼制造。

        空預(yù)器是利用鍋爐尾部的煙氣熱量來加熱空氣的換熱設(shè)備,它是一種再生式空氣預(yù)熱器,由于在運(yùn)行時受熱面不斷旋轉(zhuǎn),所以通常也稱回轉(zhuǎn)式預(yù)熱器,當(dāng)溫度較高的煙氣流到轉(zhuǎn)子的煙氣通道區(qū)域時,煙氣將熱量釋放給波紋板,煙溫減低,當(dāng)波紋板旋轉(zhuǎn)到空氣區(qū)內(nèi),又將其獲得的熱量釋放給空氣,使空氣溫度升高。依次不斷的循環(huán),進(jìn)行熱交換,轉(zhuǎn)子每轉(zhuǎn)一圈完成一個循環(huán),在每一個循環(huán)中蓄熱元件吸放熱一次。

        空預(yù)器主要由轉(zhuǎn)子、蓄熱元件、波紋板、殼體、梁、煙風(fēng)道、密封系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、減速箱、軸承、軸承座、稀油潤滑、吹灰器以及清洗裝置等部分組成。

        三分倉容克回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器簡易視圖:

        二、存在問題及技術(shù)分析

        回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器在大中型電站鍋爐上被普遍采用,漏風(fēng)率是其重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之一。有效控制空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率,可以從降低送、引風(fēng)機(jī)電耗和提高鍋爐效率等幾方面得到節(jié)能收益。

        國內(nèi)外空預(yù)器的密封調(diào)整主要根據(jù)回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器運(yùn)行參數(shù),預(yù)先計算出熱態(tài)下轉(zhuǎn)子的蘑菇變形量,在安裝密封片時與扇形板、弧形板、旁路密封部件預(yù)留出一定的膨脹量,以保證冷態(tài)運(yùn)行和熱態(tài)運(yùn)行時蘑菇變形以達(dá)到最佳的密封狀態(tài)。傳統(tǒng)的密封技術(shù)均采用鋼性硬密封片作為密封介質(zhì),由于密封間隙的計算和調(diào)整仍然存在誤差,扇形板和密封片之間仍存在一定的泄漏間隙。而密封間隙的存在必然導(dǎo)致飛灰對密封片的沖刷,隨著時間的推移,密封片的磨損嚴(yán)重,漏風(fēng)率逐步加大,對電廠的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及維護(hù)也造成很大的負(fù)擔(dān),特別是鍋爐負(fù)壓運(yùn)行和爐后風(fēng)煙系統(tǒng)壓力較大,造成引風(fēng)機(jī)頻繁失速運(yùn)行,嚴(yán)重影響了鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行,2019年熱電4臺引風(fēng)機(jī)相繼出現(xiàn)頻繁失速、振動大而故障停運(yùn),設(shè)備長時間退出運(yùn)行并返廠進(jìn)行故障搶修,累計搶修施工費(fèi)及備件費(fèi)用達(dá)300多萬元。

        鍋爐回轉(zhuǎn)式空預(yù)器主要存在的問題:

        空預(yù)器密封系統(tǒng)屬動靜兩部分結(jié)合面的運(yùn)動密封,在理想設(shè)計狀況下,空預(yù)器動、靜密封間隙須維持在5毫米范圍內(nèi),漏風(fēng)率才可能達(dá)到≤8%的設(shè)計指標(biāo),但由于煤種變化、煙氣腐蝕、燃燒調(diào)整、空預(yù)器堵灰、鍋爐泄漏等實際運(yùn)行原因,空預(yù)器工作環(huán)境惡劣,密封機(jī)構(gòu)易損,各因素相互影響、循環(huán)加劇惡化空預(yù)器運(yùn)行性能,實際漏風(fēng)率大多都在10%~18%。而且空預(yù)器轉(zhuǎn)子冷熱端溫差形成“蘑菇狀變形”和蓄熱轉(zhuǎn)子容積攜帶而造成的空預(yù)器漏風(fēng)都將不可避免。

        空預(yù)器漏風(fēng)率偏大將造成以下后果:

        空預(yù)器漏風(fēng)嚴(yán)重,導(dǎo)致一次風(fēng)壓降低,為了防止一次風(fēng)管堵管,只能增大一次風(fēng)機(jī)擋板開度,增加了一次風(fēng)機(jī)的出力,廠用電率相應(yīng)增加。

        1.一次風(fēng)大量漏到煙氣中,增加了引風(fēng)機(jī)的出力,廠用電率相應(yīng)增加。

        2.二次風(fēng)大量漏到煙氣中,增加了引風(fēng)機(jī)的出力,廠用電率相應(yīng)增加。

        3.由于空預(yù)器漏風(fēng)嚴(yán)重,煙氣溫度降低,空預(yù)器受熱面腐蝕和堵塞較嚴(yán)重,同時對爐后煙風(fēng)系統(tǒng)腐蝕增加,鍋爐熱效率降低,這些都將影響機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

        空預(yù)器漏風(fēng)原因分析:轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時通過換熱元件實現(xiàn)煙氣和空氣之間的熱交換,轉(zhuǎn)子徑向隔板上安裝徑向密封片,軸向也是安裝密封片,下部徑向密封片與下部扇形板,上部徑向密封片與上部扇形板,軸向密封片與弧形板,它們分別在熱態(tài)運(yùn)行中接觸保持很小距離,由于熱態(tài)不規(guī)則變形這些間隙將形成煙氣與空氣的漏風(fēng),控制該漏風(fēng)率是國家對火電廠提出節(jié)能減排項目之一,漏風(fēng)原因是因為動靜之間預(yù)留膨脹變形產(chǎn)生的間隙造成,由此推理要治理漏風(fēng)必須采用動靜良好接觸是最有效措施。漏風(fēng)原因是因為動靜之間預(yù)留膨脹變形產(chǎn)生的間隙造成,綜合外出調(diào)研和技術(shù)分析,在調(diào)整原有密封間隙的同時,綜合確認(rèn)彈性接觸式密封是治理漏風(fēng)的首選方案。

        三、改造目標(biāo)

        考慮到機(jī)組安全和經(jīng)濟(jì)性,選擇空預(yù)器熱端徑向密封改造為自吻盒柔性密封方式。本空預(yù)器的密封改造設(shè)計是根據(jù)‘漏風(fēng)控制技術(shù)原理來進(jìn)行設(shè)計的,該密封組件在扇形板的原設(shè)計和預(yù)設(shè)值的間隙在鍋爐不同負(fù)荷時的間隙進(jìn)行補(bǔ)償,很大程度上保證了我們‘漏風(fēng)控制技術(shù)原理的優(yōu)勢。

        通過空預(yù)器熱端徑向密封采用新型自吻盒柔性密封組件形成新的密封區(qū)的作用,滿負(fù)荷情況下空預(yù)器漏風(fēng)率保證值為:在一年內(nèi)不大于5%,并且保持穩(wěn)定。一個大修周期內(nèi)(5年)不大于6%,并且所更換的各類密封組件在5年內(nèi)不發(fā)生因腐蝕、磨損導(dǎo)致漏風(fēng)增大現(xiàn)象。

        同時一方面降低鍋爐排煙溫度,保證下游設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,另一方面減小風(fēng)機(jī)電耗,節(jié)能降耗。系統(tǒng)的成功應(yīng)用,不僅降低設(shè)備漏風(fēng)率,而且確保熱能的再利用,經(jīng)濟(jì)效益、社會效益顯著。

        四、項目立項和實施內(nèi)容

        本分析治理項目自2020年初由公司設(shè)備工程部及熱電運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員走訪調(diào)研中鋁六盤山電廠及咨詢國內(nèi)其他電力企業(yè),申請公司立項并在熱電#2機(jī)組檢修過程中開展實施。

        具體實施內(nèi)容:

        1.檢查調(diào)整鍋爐A/B兩套空預(yù)器轉(zhuǎn)子找正。

        2.檢查冷、熱端固定密封片磨損嚴(yán)重進(jìn)行更換,并固定調(diào)整。在其背后隔倉加裝自吻盒彈性密封組件。

        3.檢查軸向密封片對沖刷受損嚴(yán)重部位進(jìn)行更換密封片,重新調(diào)整其密封間隙。

        4.旁路密封檢查、磨損嚴(yán)重更換,安裝叉接式密封。

        5.轉(zhuǎn)子熱端、冷端 “T”型鋼檢查更換及調(diào)整。

        6.熱端、冷端扇形板修理調(diào)整,并增加過渡板?;⌒伟逍蘩碚{(diào)整。

        7.檢查消除空預(yù)器其他漏風(fēng)(包括伸縮節(jié)、隔倉板、靜密封、殼體等)等磨損、漏風(fēng)的其它缺陷處理。

        五、項目設(shè)計及施工質(zhì)量驗收

        1.將空預(yù)器原徑向密封片全部進(jìn)行拆除,對空預(yù)器熱端隔倉安裝柔性接觸式密封組件,并在另一側(cè)安裝新的密封片作為雙重保險,柔性接觸式密封組件安裝48道倉隔,徑向密封片安裝96道倉隔。在熱態(tài)運(yùn)行中柔性接觸式密封滑塊高出扇形板5mm 8mm,相應(yīng)的合頁彈簧有25-30mm的壓縮量。當(dāng)柔性接觸式密封運(yùn)動到扇形板時,柔性接觸式密封滑塊的斜面被扇形板壓下,合頁彈簧發(fā)生彈性變形,形成嚴(yán)密無間隙的密封系統(tǒng),安裝示意圖如圖所示。

        3. X-750鎳基合金彈簧

        該彈簧的材料為inconelX-750,是以Al、Ti、Nb強(qiáng)化的鎳基合金,是inconel合金系統(tǒng)中早期發(fā)展的應(yīng)用廣泛的合金之一。合金在980℃以下具有良好的強(qiáng)度、良好的抗腐蝕和抗氧化性能,而且也有較好的低溫性能,成形性能也好,能適應(yīng)各種焊接工藝。采用合頁式彈簧頂靠滑塊的與扇形板緊密接觸的無間隙密封形式,鍋爐負(fù)荷的變化對空預(yù)器漏風(fēng)量影響不大;空預(yù)器脫硝改造增加的風(fēng)壓不會影響彈簧的力學(xué)性能,彈簧頂靠滑塊與扇形板接觸的狀態(tài)不會因脫硝而受影響。

        彈簧隱藏,避免了正面風(fēng)耗磨損,由于彈簧設(shè)計底部有漏灰口不存在積灰,且彈簧上下就有卡座及凹槽即使斷裂也不會脫離密封盒,大大減少了因為損壞所產(chǎn)生的安全隱患。

        接觸器滑塊,屬易損件,更換容易,每次更換不需立標(biāo)尺。直接需要將底部連接螺栓松開即可更換,且換下的磨損件可繼續(xù)回爐鑄造。

        彈簧支座和鉸鏈支座為精密鑄造,一體成型、材質(zhì)為#45,滿足尺寸精度要求,保證使用壽命。彈簧支座采用三爪結(jié)構(gòu)設(shè)計,確保彈簧在伸縮時,不會彈出支座槽,保證柔性密封運(yùn)行穩(wěn)定。

        六、項目投用效果、效益情況

        分析治理前鍋爐空預(yù)器設(shè)備運(yùn)行情況:空預(yù)器密封間隙的存在必然導(dǎo)致飛灰對密封片的沖刷,隨著時間的推移,密封片的磨損嚴(yán)重,漏風(fēng)率逐步加大,對電廠的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及維護(hù)也造成很大的負(fù)擔(dān),特別是鍋爐負(fù)壓運(yùn)行和爐后風(fēng)煙系統(tǒng)壓力較大,風(fēng)機(jī)耗能較大,造成引風(fēng)機(jī)多次失速運(yùn)行,嚴(yán)重影響了鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行,同時鍋爐空預(yù)器修前漏風(fēng)率高達(dá)13%以上,損耗較大。

        根據(jù)中石化長城能源化工(寧夏)有限公司熱電運(yùn)行部的實際情況,從鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行的要求出發(fā),長遠(yuǎn)規(guī)劃,保證熱電2臺鍋爐運(yùn)行正常,采用成熟、可靠的系統(tǒng)改造技術(shù),實現(xiàn)空預(yù)器漏風(fēng)率降低,機(jī)組煤耗節(jié)約等目的。

        1.空預(yù)器改造后漏風(fēng)率(BMCR工況)一年內(nèi)≤5%一個大修周期內(nèi)(5年)≤6%。

        按目前300MW機(jī)組,一般漏風(fēng)率下降12%,可以提高鍋爐效率1%。

        主要來自1)鍋爐排煙熱損失的減小。

        2)引風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)電耗的下降

        計算條件:

        1)根據(jù)國家煤電節(jié)能減排升級規(guī)劃中節(jié)能減排主要推薦技術(shù)說明中,柔性密封改造技術(shù)可實現(xiàn)煤耗降低0.2-0.5g/kwh的說明,選取節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤0.5 g/kwh。

        2)機(jī)組年利用小時:6000小時

        3)標(biāo)煤單價:497元/噸

        節(jié)約標(biāo)煤量=33*6000*10000*0.5/1000/1000=990噸。

        經(jīng)濟(jì)效益=990*497=492030元=49.23萬元

        引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)電耗,參照周邊電廠改造業(yè)績,

        一般統(tǒng)計三大風(fēng)機(jī)電流下降總電流估計80A

        M=6000小時×√3×6.3kv×80A×0.25=129萬元

        合計節(jié)約M=49.23萬元+129萬元=178.23萬元/年

        2.五年內(nèi)免維護(hù),減少檢修維護(hù)費(fèi)用。

        3.延長空預(yù)器運(yùn)行周期(易損件使用壽命不低于40000小時)。

        七、結(jié)論

        通過空預(yù)器優(yōu)化調(diào)整檢修修后第三方試驗測試結(jié)果:在鍋爐蒸發(fā)量為930t/h工況下,#2鍋爐A、B空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率分別為4.80%和5.12%,平均鍋爐空預(yù)器的漏風(fēng)率為4.96% (首次修后控制在5.0%以內(nèi)),達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),截止到目前#2鍋爐A、B空氣預(yù)熱器運(yùn)行平穩(wěn)。

        通過測試和計算得A、B空氣預(yù)熱器漏風(fēng)如附表所示。

        參考文獻(xiàn)

        [1]DL/T5047——2001 ?電力建設(shè)施工及驗收規(guī)范(鍋爐機(jī)組篇)

        [2](2012年西北電力設(shè)計院工程項目設(shè)計資料)

        [3]DL/T 748.2——2007 ?火力發(fā)電廠鍋爐機(jī)組檢修導(dǎo)則

        [4]DL/T5038——2017電安生[1994]227號《電業(yè)安全工作規(guī)程》(熱力和機(jī)械部分)

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