摘 要:A-b2井位于東海海域,該區(qū)塊地層復雜,泥巖段容易縮徑和失穩(wěn)。本井12-1/4”井眼軌跡復雜,巖屑不易攜帶出來,井壁穩(wěn)定和鉆進中高扭矩也是一大難點。針對鉆進難點和油基鉆井液成本高的問題,室內優(yōu)選和評價一套低油水比,低成本的油基鉆井液體系。該體系油水比70:30-75:25,具備良好的乳化穩(wěn)定性、流變性、封堵性、潤滑性和抗污染性,很好解決該區(qū)塊三維反扣井的一些問題,在現(xiàn)場中成功應用,工期比設計工期提前20%。
關鍵詞:油基鉆井液;油水比;流變性能;潤滑性;三維井
東海某油氣田地層復雜,鄰井A-b1井在鉆進過程中Stickslip值高、倒劃眼蹩扭矩嚴重、發(fā)生卡鉆等復雜情況,嚴重影響到該區(qū)塊正常開發(fā)。為保證正常開發(fā)同時降低成本,優(yōu)選和評價了油基鉆井液新配方。在鉆進過程中該體系各項性能均滿足要求,為高效優(yōu)質鉆井提供了技術保障。
1 A-b2井油基鉆井液技術難點
①井壁穩(wěn)定:地質資料顯示該井段泥砂巖互層沉積,中間含多套煤層,泥巖容易膨脹縮徑垮塌,該井井眼軌跡沿著最大水平主應力方向鉆進,均容易造成井壁失穩(wěn);②井眼清潔:本井裸眼段長近1900m,三維反扣井,定向井軌跡非常復雜,不利于攜帶巖屑,容易形成巖屑床;③高扭矩和摩阻:井眼軌跡復雜,多處狗腿超過3°,上部井段軌跡兩次降斜反扣,鉆井過程中容易出現(xiàn)摩阻和扭矩大的情況、井眼軌跡控制難度大。
2 低油水比油基鉆井液體系優(yōu)化篩選
2.1 油水比的篩選
油水比對油基鉆井液的流變性和乳化穩(wěn)定性產生極大的影響,通過不同油水比測試流變性和破乳電壓,對體系進行篩選。配方:5#白油+2.0%主乳化劑+2.0%輔乳化劑+1.0%潤濕劑+1.5%儲備堿+1.5%有機土+2.0%降濾失劑+2.0%封堵劑+1.0%流型調節(jié)劑+25%氯化鈣溶液+加重至1.15SG。從表1可知:隨著油水比增加,體系的粘切逐漸降低,穩(wěn)定性逐漸增強。油水比70:30-75:25具有良好流變性和乳化穩(wěn)定性。從油基鉆井液成本上考慮,油水比可以選擇70:30-75:25區(qū)間。
2.2 乳化劑加量篩選
乳化劑是配制油基鉆井液的關鍵組分,油包水乳化鉆井液體系是否穩(wěn)定很大程度上取決于乳化劑合理使用。為此,室內對乳化劑加量進行篩選。配方:280mL 5#白油+主乳化劑+輔乳化劑+1.0%潤濕劑+1.5%儲備堿+1.5%有機土+2.0%降濾失劑+2.0%封堵劑+1.0%流型調節(jié)劑+120mL25%氯化鈣溶液+加重至1.15SG。從表2可知:當主、輔乳化劑加量1:1,總結量為4.0%時,滾前和滾后性能都很穩(wěn)定,且符合低粘高切的理念,說明該乳化劑配比對流變性的調整和和乳化穩(wěn)定性較為合適。
3 低油水比油基鉆井液體系性能評價
3.1 封堵性能評價
鉆井液中的成膜封堵劑,能夠吸附在井壁巖石表面形成一層或多層無滲透隔離膜,有效封堵不同滲透性地層,阻止固相和液相進入地層,穩(wěn)定井壁。室內采用填砂管(20-40目和40-60目)實驗,評價了油基鉆井液體系成膜封堵性能。實驗結果表明:20-40目侵入深度為0.9cm,40-60目侵入深度為0.6cm,說明該體系具有較好的成膜封堵效果,能夠有效降低砂床侵入深度。
3.2 摩阻及潤滑性能評價
室內采用極壓潤滑儀,對該油基鉆井液的潤滑性能評價。所評價油基鉆井液潤滑系數(shù)為0.06,對于水基無固相鉆井液而言潤滑系數(shù)為0.11,相比而言,油基鉆井液具有更優(yōu)良的潤滑性能,潤滑系數(shù)降低了45.5%,可以滿足鉆井作業(yè)過程中軌跡復雜的定向井對鉆井液潤滑系數(shù)要求。
3.3 抗污染性能評價
現(xiàn)場鉆進中,油基鉆井液可能會遇到海水、巖屑、氯化鈉等的侵污,其抗污染評價見表3可知:該油基鉆井液受到海水、巖屑、氯化鈉等侵污后,整體性能都較為平穩(wěn),變化不大,說明該體系的抗侵污能力強,能夠滿足現(xiàn)場作業(yè)要求。
4 現(xiàn)場應用
鉆進期間性能維護:①鉆井液密度1.15-1.25SG,鉆進期間均勻提高比重,維持井壁力學平衡;②維護粘度55-65S,YP:7-12Pa,YP/PV≥0.35,低粘沖(下轉第127頁)(上接第124頁)刷井壁,高動塑比提高攜巖能力;③鉆井期間補充新漿維護性能,新漿油水比70:30-75:25;封堵劑和降濾失劑加量各不低于2.0%,強化封堵,保證井壁穩(wěn)定;④使用140目及以上篩布,開啟離心機清除低密度有害固相,保證鉆井液流變性能穩(wěn)定;⑤控制HTHP120°濾失量低于4mL,破乳電壓高于400V。鉆進期間可適度補充乳化劑,保證油基鉆井液的穩(wěn)定性。
鉆進期間泵壓扭矩正常,未出現(xiàn)高扭矩、托壓等現(xiàn)象。12-1/4”井段中完后直接起鉆至井口,裸眼段未進行短起下通井,9-5/8”套管順利下至設計深度,中途無阻掛。整個作業(yè)期間未發(fā)生任何復雜情況,工程順利,并節(jié)省一趟短起下時間,提高了作業(yè)時效。
5 結論
①優(yōu)化篩選出一套適合于本區(qū)塊油基鉆井液體系:5#白油+2.0%主乳化劑+2.0%輔乳化劑+1.0%潤濕劑+1.5%儲備堿+1.5%有機土+2.0%降濾失劑+2.0%封堵劑+1.0%流型調節(jié)劑+25%氯化鈣溶液+加重(油水比70:30-75:25);
②該油基鉆井液體系具有較好的流變性和乳狀穩(wěn)定性、較好的成膜封堵效果和潤滑性能。鉆進過程中攜巖充分,井壁穩(wěn)定,高質量泥餅極大降低復雜軌跡井眼的摩阻,成功運用于本區(qū)塊A-b3井中;③油水比低,降低了成本。處理劑總的加量少,適應性強,在各種處理劑加量變化時,體系性能變化較小,便于現(xiàn)場施工中對油基鉆井液的維護和處理。
作者簡介:
佘運虎(1987- ),男,中級工程師,主要從事海上油氣田鉆完井液工作。