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        淺析蒸汽透平泵在煉油裝置中的應(yīng)用效果

        2020-11-06 01:29:42吳學(xué)金肖岷
        中國化工貿(mào)易·中旬刊 2020年5期
        關(guān)鍵詞:催化裂化經(jīng)濟(jì)性應(yīng)用效果

        吳學(xué)金 肖岷

        摘 要:本文以哈薩克斯坦奇姆肯特PKOP煉油廠200萬t/a重油催化裂化裝置分餾塔底循環(huán)油漿蒸汽透平泵為例,介紹了蒸汽透平泵的工作原理、現(xiàn)場實(shí)際流程及運(yùn)行情況,通過與備用電泵相比較,從生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)和使用經(jīng)濟(jì)性等方面,分析蒸汽透平泵的應(yīng)用效果。

        關(guān)鍵詞:催化裂化;蒸汽透平;運(yùn)行數(shù)據(jù);經(jīng)濟(jì)性;應(yīng)用效果

        1 概述

        哈薩克斯坦奇姆肯特PKOP煉油廠現(xiàn)代化改造工程是中哈“一帶一路”的重要項(xiàng)目,公用工程單元設(shè)置兩臺動(dòng)力鍋爐,單臺設(shè)計(jì)產(chǎn)汽量180t/h,蒸汽系統(tǒng)分為:高壓40kg/cm2、中壓12kg/cm2、低壓6.5kg/cm2三種壓力等級,200萬t/a重油催化裂化裝置是煉油廠改造的核心裝置,設(shè)計(jì)生產(chǎn)高壓蒸汽149.5t/h,全廠蒸汽量足夠富裕。從煉廠所處地區(qū)工業(yè)用電費(fèi)用及資源配置合理性等方面考慮,裝置現(xiàn)場設(shè)置了九臺蒸汽透平泵,即:四臺大機(jī)組潤滑油泵、兩臺外取熱器循環(huán)熱水泵、一臺凝結(jié)水泵、一臺余熱鍋爐循環(huán)熱水泵、一臺分餾塔底循環(huán)油漿泵。

        分餾塔底循環(huán)油漿泵作為重油催化裂化裝置的核心設(shè)備之一,其運(yùn)行情況的好壞直接影響到整個(gè)裝置的安全長周期。PK煉廠催化裝置設(shè)置兩臺分餾塔底循環(huán)油漿泵,一開一備,蒸汽透平泵(H-1015)為運(yùn)行泵,采用中壓飽和蒸汽(12kg/cm2,225℃)驅(qū)動(dòng),電泵(H-1016)為備用泵,自裝置首次開工以來,蒸汽透平泵一直運(yùn)行穩(wěn)定,與電泵相比應(yīng)用效果更佳。

        2 蒸汽透平泵的工作原理

        蒸汽透平是指一種將蒸汽的熱能直接轉(zhuǎn)換成機(jī)械能的原動(dòng)機(jī),它將蒸汽的熱能轉(zhuǎn)變成透平轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)的機(jī)械能,這一轉(zhuǎn)變過程需要經(jīng)過二次能量轉(zhuǎn)換。

        蒸汽熱能轉(zhuǎn)變成高速流動(dòng)的動(dòng)能的過程,僅在噴嘴(靜葉片)中進(jìn)行,而工作葉片(動(dòng)葉片)只是把蒸汽的動(dòng)能轉(zhuǎn)換成透平轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)的機(jī)械能,即蒸汽在噴嘴中膨脹,速度增大,溫度壓力降低,而在葉片中僅將其動(dòng)能部分轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能(汽體流速降低),而由于葉片沿流動(dòng)方向的間槽道截面不變,因而蒸汽不再膨脹,壓力也不再降低,這種稱為沖動(dòng)式蒸汽透平。

        蒸汽在透平中做完功后,在高于大氣壓力(0.1MPa)下排出,排汽要供其他用戶使用,這種蒸汽透平稱為背壓式蒸汽透平。

        只有一個(gè)葉輪的蒸汽透平稱為單級蒸汽透平,這種透平功率小、轉(zhuǎn)速高、效率低,一般用于驅(qū)動(dòng)大型水泵、油泵、引風(fēng)機(jī)和鼓風(fēng)機(jī)等設(shè)備。

        H-1015屬于沖動(dòng)背壓式單級蒸汽透平泵,蒸汽熱能經(jīng)過透平噴嘴轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,流過葉輪時(shí)蒸汽沖擊葉片,推動(dòng)葉輪轉(zhuǎn)動(dòng),轉(zhuǎn)換為透平轉(zhuǎn)子旋動(dòng)的機(jī)械能,透平轉(zhuǎn)子通過聯(lián)軸器與泵轉(zhuǎn)子相連接,從而驅(qū)動(dòng)泵轉(zhuǎn)子旋動(dòng),帶動(dòng)泵葉輪葉片轉(zhuǎn)動(dòng),最終轉(zhuǎn)化為介質(zhì)循環(huán)油漿的機(jī)械能。

        3 現(xiàn)場工藝流程簡述

        從蒸汽總管網(wǎng)出來的中壓飽和蒸汽(12kg/cm2,225℃),進(jìn)入蒸汽透平驅(qū)動(dòng)透平轉(zhuǎn)子旋動(dòng),通過聯(lián)軸器相連接使泵轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),帶動(dòng)泵葉輪葉片轉(zhuǎn)動(dòng)完成循環(huán)油漿的加壓循環(huán)目的。做完功后排出的低壓蒸汽(6.5kg/cm2,185℃)與其他設(shè)備和裝置來的低壓蒸汽匯集后送至公用工程單元,在板式換熱器中與循環(huán)冷卻水進(jìn)行換熱后冷卻成低壓凝結(jié)水回收至凝結(jié)水回收罐中,再通過兩臺凝結(jié)水泵加壓送至化學(xué)水處理單元,處理合格后回收至除氧水罐可以進(jìn)行再次利用?,F(xiàn)場工藝流程見圖1。

        4 運(yùn)行情況分析

        以循環(huán)油漿蒸汽透平泵H-1015和電泵H-1016分別在裝置80%負(fù)荷、100%負(fù)荷下運(yùn)行為例,取該負(fù)荷下十組循環(huán)油漿瞬時(shí)流量數(shù)據(jù)(見表1),并且計(jì)算出平均實(shí)際流量(見表2)。

        4.1 運(yùn)行數(shù)據(jù)方面分析

        蒸汽透平泵H-1015自2018年8月首次開工以來,運(yùn)行狀態(tài)良好,備用電泵H-1016只有在裝置開停工或其他特殊情況下進(jìn)行臨時(shí)切換使用。從以上表2中的數(shù)據(jù)可以看出,H-1015運(yùn)行時(shí)的各項(xiàng)參數(shù)都與H-1016相接近,完全可以滿足工藝操作要求,而且表1中的十組數(shù)據(jù)也可以得出,蒸汽透平泵H-1015運(yùn)行時(shí)循環(huán)油漿的實(shí)際瞬時(shí)流量更加穩(wěn)定一些,更加接近設(shè)計(jì)流量值。

        4.2 經(jīng)濟(jì)效益方面分析

        按照裝置100%負(fù)荷運(yùn)行,年運(yùn)行時(shí)間T=300d=7200h,蒸汽透平泵H-1015進(jìn)汽量Q=11.4t/h,進(jìn)汽焓I1=2783kJ/kg,排汽焓I2=2653kJ/kg,燃料氣價(jià)格B1=917元/t,燃料油價(jià)格B2=220元/t,煉廠工業(yè)用電價(jià)格M=0.414元/kW·h,燃料氣熱值E1=49421kJ/kg,燃料油熱值E2=44000kJ/kg。

        ①蒸汽透平泵H-1015投用后,和電泵H-1016運(yùn)行狀態(tài)相同時(shí),節(jié)省煉廠用電W=224kW/h,年節(jié)省效益:S= WMT=224*0.414*7200≈67萬元;

        ②增加排汽耗費(fèi):S1=B1Q(I1-I2)T/E1=917*11.4*(2783-2653)*7200/49421≈20萬元(燃料氣);S2=B2Q(I1-I2)T/E2=220*11.4*(2783-2653)*7200/44000≈6萬元(燃料油);

        ③年增收效益為:△S=S-S1=67-20=47萬元(燃料氣),△S=S-S2=67-6=61萬元(燃料油);

        ④汽輪機(jī)購機(jī)費(fèi)用20萬元,配套管線和閥門花費(fèi)約5萬元,合計(jì)投資S3=25萬元,投資回收期:TC1=S3/△S=25/47=0.53年(燃料氣),TC2=S3/△S=25/61=0.4年(燃料油)。

        通過上述經(jīng)濟(jì)效益分析可得,蒸汽透平泵H-1015在煉油裝置的應(yīng)用中,雖然一次性投資比較高,但是用5~6個(gè)月即可收回投資成本,經(jīng)濟(jì)效益非??捎^。

        5 結(jié)語

        蒸汽透平泵運(yùn)行穩(wěn)定,系統(tǒng)安全性高,連續(xù)運(yùn)行時(shí)間長,能夠滿足生產(chǎn)工藝要求。在煉油裝置的應(yīng)用中,不僅可以實(shí)現(xiàn)蒸汽的綜合利用,提高能源的利用率,達(dá)到節(jié)能降耗和環(huán)保效應(yīng)并舉,而且還節(jié)省了大量電費(fèi),具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,因此這項(xiàng)技術(shù)值得在煉油化工行業(yè)中大力推廣應(yīng)用。

        參考文獻(xiàn):

        [1]董仲美.小型汽輪機(jī)拖動(dòng)合成氨廠循環(huán)水泵的應(yīng)用[J].石油和化工節(jié)能,2013(03):26-27.

        作者簡介:

        吳學(xué)金(1992- ),男,寧夏銀川人,本科,中國石油寧夏石化公司工程師,2015年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(北京)熱能與動(dòng)力工程專業(yè),研究方向:動(dòng)力工程。

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