王 波
(空裝駐南京地區(qū)第三軍事代表室,江蘇 南京 211106)
鉚釘連接[1]是飛機(jī)機(jī)載設(shè)備中常用的一種緊固方式,具有連接可靠、節(jié)省空間等優(yōu)點(diǎn)。某型渦輪動(dòng)力裝置用于飛機(jī)能源系統(tǒng),渦輪動(dòng)力裝置的齒輪箱出現(xiàn)了鉚釘斷裂故障。該齒輪箱為二級(jí)減速箱,包含數(shù)對(duì)嚙合的漸開線圓柱齒輪副,其中中間齒輪組件的兩個(gè)齒輪采用了鉚釘連接。
渦輪動(dòng)力裝置在廠內(nèi)試驗(yàn)時(shí),出現(xiàn)了能源輸出異常情況。對(duì)渦輪動(dòng)力裝置采取停車檢查,發(fā)現(xiàn)渦輪能靈活轉(zhuǎn)動(dòng),但電機(jī)驅(qū)動(dòng)齒輪和泵驅(qū)動(dòng)齒輪無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng)。分解減速箱發(fā)現(xiàn)中間齒輪組件上的3個(gè)鉚釘全部斷裂,中間大齒輪與中間小齒輪徹底分離,分別見圖1和圖2,兩齒輪的鉚釘孔附近存在裂紋,泵驅(qū)動(dòng)齒輪上的甩油盤有周向碰擦痕跡,其余零部件無(wú)異常,未發(fā)現(xiàn)異物。初步判斷,產(chǎn)品失效原因是中間齒輪組件的鉚釘斷裂,導(dǎo)致減速箱無(wú)法向電機(jī)和液壓泵傳遞渦輪的軸功率。
圖1 故障件的中間小齒輪 圖2 故障件的中間大齒輪
中間齒輪組件由中間大齒輪、中間小齒輪和軸承組成,沿圓周均勻分布的3個(gè)不銹鋼圓柱頭鉚釘將中間小齒輪固定在中間大齒輪上,鉚釘承受剪切力,并傳遞兩齒輪間的扭矩,見圖3。
圖3 中間齒輪組件
對(duì)鉚釘受力情況進(jìn)行分析:泵驅(qū)動(dòng)齒輪和電機(jī)驅(qū)動(dòng)齒輪同時(shí)與中間小齒輪嚙合,并分布在其兩側(cè),工作時(shí)電機(jī)驅(qū)動(dòng)齒輪與泵驅(qū)動(dòng)齒輪對(duì)中間小齒輪的作用力相互抵銷,因此對(duì)于鉚釘而言,最惡劣工況是液壓泵輸出最大功率,發(fā)電機(jī)不輸出功率。
單個(gè)鉚釘承受的剪力Q(N)為:
(1)
其中:T為扭矩;R為鉚接半徑,取25 mm;P為功率,取40 kW;n為轉(zhuǎn)速,取11 480 r/min。經(jīng)計(jì)算,單個(gè)鉚釘承受的剪力Q=443.6 N。
鉚釘剪切應(yīng)力τ(MPa)為:
(2)
其中:d為鉚釘直徑,取5 mm。經(jīng)計(jì)算,鉚釘剪切應(yīng)力τ=22.6 MPa。
中間大齒輪輻板處擠壓應(yīng)力為:
(3)
其中:S1為中間大齒輪與鉚釘有效接觸面積,取26.56 mm2。經(jīng)計(jì)算,中間大齒輪輻板處擠壓應(yīng)力σjy1=16.7 MPa。
中間小齒輪輻板處擠壓應(yīng)力為:
(4)
其中:S2為中間小齒輪與鉚釘有效接觸面積,取10 mm2。經(jīng)計(jì)算,中間小齒輪輻板處擠壓應(yīng)力σjy2=44.4 MPa。
由以上計(jì)算結(jié)果可知:?jiǎn)蝹€(gè)鉚釘剪切力為443.6 N,小于5 mm不銹鋼鉚釘?shù)淖畲蠹魯鄻O限8 480 N;鉚釘剪切應(yīng)力為22.6 MPa,中間大齒輪輻板處擠壓應(yīng)力為16.7 MPa,中間小齒輪輻板處擠壓應(yīng)力為44.4 MPa,小于不銹鋼鉚釘許用剪應(yīng)力196 MPa,因此鉚釘連接結(jié)構(gòu)在設(shè)計(jì)上具有較大安全裕量。
中國(guó)航發(fā)北京材料研究院失效分析中心對(duì)故障產(chǎn)品進(jìn)行了檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果表明3個(gè)鉚釘中的一個(gè)存在疲勞痕跡,為疲勞斷裂,并且在斷裂過(guò)程中承受了異常的彎矩,其余兩個(gè)為過(guò)載斷裂。斷口分別見圖4~圖6。
圖6 中間大齒輪的輻板(與鉚釘配合處)
根據(jù)故障樹對(duì)可能導(dǎo)致鉚釘斷裂的底事件[3-4](鉚釘受到過(guò)載沖擊、鉚接孔同心度差、齒輪鉚接面與中心軸的垂直度差、齒輪材料及鉚釘材料不達(dá)標(biāo)、鉚釘尺寸不合格、鉚釘流線不順、冷鐓折疊[5]、負(fù)載過(guò)大、負(fù)載周期變換、軸承襯套位置度差、箱體箱蓋孔中心距不達(dá)標(biāo))逐一排查,并對(duì)性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)兩點(diǎn)異常:①滑油壓力在所有重載工況中均出現(xiàn)一個(gè)下降的臺(tái)階,該現(xiàn)象與其他產(chǎn)品試驗(yàn)曲線有差異,見圖7;②泵驅(qū)動(dòng)齒輪上的甩油盤存在碰擦痕跡,見圖8。
圖7 故障產(chǎn)品的滑油壓力曲線
圖8 甩油盤磕碰痕跡
按照斷口分析結(jié)論,鉚釘除了受到剪切力外還受到了彎曲力,施力方向沿鉚釘徑向,結(jié)合甩油盤外側(cè)根部的碰擦痕跡可以確定:產(chǎn)品工作時(shí),中間小齒輪的齒頂與甩油盤發(fā)生了碰擦,造成甩油盤擺動(dòng),引起皮托管進(jìn)口滑油壓力不穩(wěn)(滑油系統(tǒng)依靠甩油盤中的滑油旋轉(zhuǎn)沖壓進(jìn)入皮托管,見圖9)。
圖9 皮托管供油裝置
中間齒輪組件和甩油盤(固定在泵驅(qū)動(dòng)齒輪上)裝配位置示意見圖10,正常工作情況下中間小齒輪與甩油盤軸向間隙約2 mm,只有當(dāng)中間齒輪組件出現(xiàn)了向上的軸向竄動(dòng),甩油盤和泵驅(qū)動(dòng)齒輪出現(xiàn)了向下的軸向竄動(dòng)時(shí),才能造成碰擦。
圖10 中間齒輪組件和甩油盤的裝配
只有鉚接異常情況下,即中間小齒輪與中間大齒輪鉚接后軸線存在角度偏差時(shí)(見圖11),中間小齒輪與泵驅(qū)動(dòng)齒輪嚙合產(chǎn)生軸向力(類似斜齒輪因螺旋角產(chǎn)生的軸向推力),才會(huì)引起中間齒輪組件和泵齒輪軸向竄動(dòng)。鉚接質(zhì)量問(wèn)題在后續(xù)另一臺(tái)產(chǎn)品的檢查中得到證實(shí):該產(chǎn)品同樣出現(xiàn)滑油壓力不穩(wěn)和甩油盤碰擦痕跡,但鉚釘未斷。
圖11 裝配異常時(shí)鉚釘受力示意圖
將該渦輪動(dòng)力裝置僅更換中間齒輪組件并進(jìn)行對(duì)應(yīng)模式的試驗(yàn),試驗(yàn)后各項(xiàng)數(shù)據(jù)合格,滑油壓力等參數(shù)曲線無(wú)異常(見圖12),試驗(yàn)合格。
圖12 改進(jìn)后的滑油壓力
故障定位后將所有庫(kù)存的中間齒輪組件領(lǐng)出,計(jì)量中間小齒輪和中間大齒輪間跳動(dòng)量,結(jié)果均小于0.1 mm,符合工藝要求,未發(fā)現(xiàn)鉚接不合格。因此可以判定鉚接質(zhì)量問(wèn)題非批次性問(wèn)題。
通過(guò)上述檢查及試驗(yàn)驗(yàn)證,得出如下結(jié)論:渦輪動(dòng)力裝置鉚釘斷裂故障定位在中間齒輪組件,故障原因是中間齒輪組件鉚接質(zhì)量差,導(dǎo)致中間小齒輪與中間大齒輪軸線存在角度偏差,造成工作時(shí)中間齒輪組件和泵驅(qū)動(dòng)齒輪出現(xiàn)軸向竄動(dòng)并發(fā)生中間小齒輪和甩油盤磕碰,碰撞導(dǎo)致皮托管進(jìn)口滑油壓力不穩(wěn),同時(shí)向鉚釘傳遞了額外的彎矩,造成碰撞點(diǎn)附近的鉚釘疲勞斷裂,該鉚釘斷裂后,承力結(jié)構(gòu)失穩(wěn),其余兩個(gè)鉚釘過(guò)載斷裂。該故障為偶發(fā)故障,后續(xù)改進(jìn)鉚接工藝,并補(bǔ)充鉚接后的檢查工序,杜絕了同類故障的發(fā)生。