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        高鋁粉煤灰堿脫硅的問題研究及對策

        2020-11-04 05:04:50宋說講孔德順
        山東化工 2020年18期
        關鍵詞:脫硅下料堿液

        宋說講,孔德順

        (六盤水師范學院 化學與材料工程學院,貴州 六盤水 553004)

        高鋁粉煤灰生產(chǎn)氧化鋁過程中,由于粉煤灰中二氧化硅含量較高,需要將粉煤灰預脫硅[1-3],以提高原料中的鋁硅比[4],使后序氧化鋁的生產(chǎn)順利進行,同時減少廢料硅鈣渣的生成。預脫硅也就是堿脫硅,生成的硅酸鈉溶液,可以作為化工原料使用,既增加了產(chǎn)品的附加值,提高了生產(chǎn)率和經(jīng)濟效益,也符合企業(yè)節(jié)能降耗的要求。因此,高鋁粉煤灰堿脫硅是生產(chǎn)工藝中非常重要的部分[5]。

        那么,如何提高堿脫硅效率成為關鍵步驟。原料的成分及其活性、生產(chǎn)條件(配比、濃度、溫度等)的控制、設備的選擇以及生產(chǎn)操作控制等都會影響堿脫硅效率。在實際生產(chǎn)中,高鋁粉煤灰堿脫硅確實遇到了許多這樣難題,致使堿脫硅效率大大降低。找出這些問題所在,分析其中的原因,想出解決問題的對策和辦法,對于高鋁粉煤灰中提取氧化鋁具有重要的意義。

        1 粉煤灰堿脫硅的工藝流程

        1.1 堿脫硅原理

        粉煤灰與循環(huán)母液調(diào)配成的漿液,加熱至130±5℃,保溫停留30±10min,使粉煤灰中的玻璃相SiO2與NaOH發(fā)生反應,生成Na2SiO3進入溶液中。

        1.2 堿脫硅工藝流程

        電廠送來的粉煤灰通過皮帶輸送機或斗式提升機輸送到粉煤灰儲倉;通過螺旋輸送機和大傾角皮帶送到預調(diào)配粉煤灰小倉,粉煤灰和循環(huán)母液按一定比例混合調(diào)配成合格的粉煤灰漿液;調(diào)配好的粉煤灰漿液通過合格泵送至5級加熱套管中用蒸汽加熱,在停留罐中停留,進入緩沖槽;通過緩沖泵送到分離洗滌翻盤進行過濾,脫硅粉煤灰漿液經(jīng)過翻盤過濾機,進行液固分離及洗滌,脫硅粉煤灰與碳分母液按一定比例混合后,送到熟料燒成工段;脫硅混合液送到活性硅酸鈣制備工段。

        2 粉煤灰堿脫硅的問題與原因

        2.1 粉煤灰堿脫硅的問題

        粉煤灰在一定條件下可以脫去大部分硅,而氧化鋁基本不溶出,溶液中SiO2濃度可達90g/L以上,這是值得肯定的成果。但是由于原料、工藝及設備等存在的問題使預脫硅流程不能穩(wěn)定運行,建立不起來穩(wěn)定合理的指標體系,需要進一步改進和調(diào)整。在脫硅反應后由于SiO2濃度大,導致漿液粘度大,給后續(xù)的分離工作帶來不利影響,需要探索粉煤灰漿液中SiO2合適的濃度和合適的固含。當然還有一些崗位員工操作不熟,配料不合格等人為因素,需要進一步規(guī)范。其主要問題表現(xiàn):原料粉煤灰因含水量大,致使下料不暢,脫硅反應流程打循環(huán)時間較長,副反應發(fā)生;二氧化硅濃度較大時粘度大,液固分離系統(tǒng)運行不暢,清理困難;脫硅粉煤灰鋁硅比(A/S)不穩(wěn)定,波動較大,最高達到2.0,最低為1.2,甚至更低。

        2.2 粉煤灰堿脫硅的原因分析

        2.2.1 粉煤灰成分波動大

        選取電廠供粉煤灰原料批次檢測數(shù)據(jù),如表1所示。從表1中可以看出,粉煤灰中Al2O3含量在37.03%~51.131%之間波動,SiO2含量在35.37%~49.03%之間波動,F(xiàn)e2O3與CaO含量基本在5%以下。附水率在1.51%~16.34%之間波動,附水率較大,容易引起下料倉堵塞,是造成下料不暢的原因。原料粉煤灰的A/S在在0.76~1.45之間波動,導致堿脫硅后A/S的綜合提升不大,獲得的硅酸鈉溶液濃度也有很大變化,在固液分離時也可能造成分離效果不好。

        圖1 堿脫硅工藝流程圖

        表1 粉煤灰成分表

        表1(續(xù))

        2.2.2 生產(chǎn)指標波動大

        2.2.2.1 循環(huán)堿液

        選取相應時間段內(nèi)循環(huán)堿液檢測數(shù)據(jù),如表2所示。從表2中可以看出,總堿(NaOH和Na2CO3以NT計)的濃度范圍為163.8~247.9g/L,苛堿(NaOH以NK計)的濃度范圍為161~232g/L,碳堿(Na2CO3以NC計)的濃度范圍則為1~26.3g/L,間或含有少量SiO2。生產(chǎn)指標的要求為NK濃度172±5g/L ,NC含量小于10g/L。由此可見,蒸發(fā)送來的堿液波動較大,達不到指標要求的范圍。

        connecting rod→conrod連桿;variable resistor→varistor可變電阻。

        表2 循環(huán)堿液成分表

        堿的濃度波動大,對堿脫硅效率有較大影響;碳堿含量超標,給后面的活性硅酸鈣制備帶來困難。近期指標作了改動,將堿液濃度提高到200g/L以上,固含不低于550 g/L,造成設備堵塞,分離困難,實踐證明是不合適的。

        2.2.2.2 固含

        料漿固含與堿溶出硅濃度的關系如表3所示。由表3可以看出,堿溶后NK的濃度降至120g/L左右,固含基本在350~450g/L范圍之內(nèi),溶出SiO2濃度約在40~75 g/L之間,粉煤灰的粒度在25~40μm。粉煤灰漿液的固含和溶出SiO2濃度波動較大,固含大,SiO2濃度有增大的趨勢,而與粒徑大小關系不大。但是固含大帶來的問題是料漿容易沉降,管道容易堵塞;SiO2濃度大的結果是分離困難。

        表3 料漿固含與SiO2的關系表

        2.2.2.3 套管溫度

        生產(chǎn)中粉煤灰堿脫硅溫度的技術指標是125~135℃。由于減溫減壓站壓力控制系統(tǒng)不能實現(xiàn)自動控制,電廠過來的一根低壓總管分出五根支管,給各用汽點輸送蒸汽的壓力完全靠手工調(diào)節(jié),且各用汽點相互影響,預脫硅蒸汽壓力波動大,脫硅溫度較難穩(wěn)定在125~135℃范圍之內(nèi),大大影響了脫硅效果。

        2.2.2.4 脫硅時間

        粉煤灰漿液用泵送入脫硅套管,漿液的流速一般約1.5m/s,低于1.0m/s料漿較易沉降到管壁上,時間過長會在管壁上結疤,堵塞管道,較難清理。料漿速度太快,換熱效果不好,溫度提升較慢。盡管脫硅時間技術指標為1~1.5h,但在實際操作過程中反應時間在粉煤灰與堿液混合時已經(jīng)開始,在脫硅套管中升溫也需要一定的時間。因此,一般在套管內(nèi)循環(huán)0.5h以上再出料,在保溫停留罐中停留0.5h即可以出料。

        2.2.3.1 設備問題

        粉煤灰輸送皮帶與電廠輸送皮帶不匹配(電廠皮帶輸送量大),導致皮帶經(jīng)常性壓死、跑偏或粉煤灰灑落遍地都是。粉煤灰大倉因粉煤灰含水率不同會造成堵塞,不下料。7#皮帶做工不細,經(jīng)常跑偏、漏料、滾筒卡死等。粉煤灰螺旋定量給料機定量不準確,下料量不好調(diào)節(jié)。粉煤灰合格漿液槽攪拌在料位達到7.0m以上電流超過額定電流,串聯(lián)泵已改成單泵運行,機封漏料也成為問題。套管中三根內(nèi)管已有一根堵塞未處理,現(xiàn)單根管運行。另外許多溫度計、料位計、電動閥、氣動閥等沒有校對,給生產(chǎn)指標控制帶來困難。

        2.2.3.2 操作人員問題

        現(xiàn)場操作人員基本都是新手,沒有一點工作經(jīng)驗,全憑摸索干工作,極容易發(fā)生誤操作?,F(xiàn)場沒有形成一個工作核心,新人沒有師傅帶,長期未有多大進步,對未來看不見希望,工作積極性提不起來。這是工作人員現(xiàn)場的情況。

        3 問題解決方法

        3.1 原料粉煤灰處理

        3.1.1 水分烘干

        針對粉煤灰含水量波動較大問題,在粉煤灰進入灰倉前必須烘干,使粉煤灰的含水量在1%以下。事實證明,粉煤灰較干燥的情況下,流動性較好,便于下料和計量控制。避免膨料,堵料以及下料不暢等問題,還省去了灰倉下部的振打裝置。在原料入倉之前安裝粉煤灰烘干系統(tǒng)是十分必要的。

        3.1.2 粉煤灰批次檢測

        同一批次的粉煤灰進行檢測時應按照標準取樣方法進行合理取樣,保證檢測后粉煤灰各成分含量相差不是太大。如果相差較大,應作為不同批次樣品對待處理。

        3.1.3 均化

        針對粉煤灰各成分含量和A/S波動大給配料帶來很大問題,需要建立一個均化庫,使不同批次的粉煤灰在均化庫內(nèi)均化,保證均化后粉煤灰各成分波動在較小的范圍之內(nèi),A/S在1.0~1.2之間波動。建立一個穩(wěn)定的預脫硅指標體系,脫硅之后脫硅粉煤灰的A/S穩(wěn)定在2.0及以上,脫硅液中硅酸鈉的濃度穩(wěn)定在一定的范圍之內(nèi)。

        3.2 穩(wěn)定的熱工制度

        首先是配料問題。穩(wěn)定連續(xù)下料是準確配料的基礎。粉煤灰烘干后堵料和粘料的問題基本得到解決,能夠保證穩(wěn)定連續(xù)供料。下料稱需要定期進行校對,確保稱量準確。蒸發(fā)工序必須送來合格的堿液,在配料槽中控制好堿液和粉煤灰的液固比,攪拌均勻后打入漿液槽中,確保漿液槽中漿液的固含穩(wěn)定,波動較小。

        其次是溫度控制。減溫減壓站供脫硅套管的蒸汽裝有自動控制閥,保持蒸汽壓力穩(wěn)定,確保供汽溫度波動小。保持漿液的固含在450g/L以下,在流速不變的情況下,漿液中固體顆粒不會沉淀堵塞。建立兩套脫硅套管系統(tǒng),定期倒換運行,定期清理內(nèi)管內(nèi)壁結疤,確保生產(chǎn)運行的穩(wěn)定性和連續(xù)性。

        粉煤灰脫硅建立一個穩(wěn)定的熱工制度和連續(xù)的工藝流程。可先將A/S穩(wěn)定在1.5以上,再找最優(yōu)條件,使脫硅粉煤灰的A/S逐步達到2.0以上。

        3.3 設備選型

        首先粉煤灰運輸皮帶要改造好,使其運行正常。

        其次粉煤灰的脫硅率問題,主要是解決脫硅粉煤灰盡快分離問題。因為脫出來的硅不穩(wěn)定,容易繼續(xù)發(fā)生反應,時間過長漿液中的硅又會沉淀出來,進入固相,導致脫硅粉煤灰的A/S降低。硅酸鈉溶液濃度高,粘度大,不易分離??焖俜蛛x設備顯得很重要。目前生產(chǎn)上使用平盤過濾機的過濾效果容易受到硅酸鈉粘度的影響。后來使用的真空帶式過濾機的過濾分離效果得到明顯改善。

        3.4 人員培訓

        崗位配備一位熟悉流程和操作的技術人員。新進人員在技術人員的指導下進行相關知識和流程的培訓,必須盡快熟悉現(xiàn)場流程和相關設備的操作。在控制室的操作人員熟悉工藝技術參數(shù)數(shù)值和控制范圍,一般設備出現(xiàn)異常的處理方式和方法。

        4 結論

        生產(chǎn)中,高鋁粉煤灰堿脫硅遇到原料含量不穩(wěn)定,設備原因導致生產(chǎn)流程不暢,技術參數(shù)控制不好,硅酸鈉發(fā)生二次反應,以及液固分離效果不佳等問題及原因分析,提出了相應的解決辦法。首先原料粉煤灰經(jīng)干燥處理,分批次檢測并進行均化,控制粉煤灰各成分波動小;其次建立穩(wěn)定連續(xù)的熱工制度,以保證在規(guī)定的時間內(nèi)完成脫硅反應;選擇合適的分離設備,在脫硅完成后盡快實現(xiàn)液固分離;對新的生產(chǎn)人員要進行崗位培訓,盡快熟悉生產(chǎn)流程和技術參數(shù),以適應生產(chǎn)的需要。

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