郭經(jīng)州
(永安煤業(yè)公司, 福建 三明 366102)
提升絞車安全制動(dòng)必須有并聯(lián)冗余的回油通道。冗余是指重復(fù)配置系統(tǒng)的某一部件,該部件的總數(shù)量需要≥2個(gè),并要求部件的類型一致,控制方式一致。根據(jù)提升絞車安全保護(hù)的要求,安全制動(dòng)的冗余部件之間,工作方式為并行同時(shí)動(dòng)作,不存在切換過程,安全可靠性更高。
液壓站的用途是產(chǎn)生高壓油,控制提升絞車盤式制動(dòng)器。在工作制動(dòng)時(shí),要產(chǎn)生不同的工作油壓,以控制盤式制動(dòng)器獲得不同的制動(dòng)力矩[1]。在安全制動(dòng)時(shí),要能迅速回油,實(shí)現(xiàn)二級(jí)安全制動(dòng)[2]。在更換水平調(diào)繩裝置或鋼絲繩伸長(zhǎng)時(shí),產(chǎn)生壓力油控制雙滾筒提升機(jī)滾筒的調(diào)繩裝置,調(diào)節(jié)鋼絲繩的長(zhǎng)度。
電液調(diào)壓裝置主要由電磁比例溢流閥組成,它是一個(gè)電氣機(jī)械液壓轉(zhuǎn)換器,能將輸入的電信號(hào)轉(zhuǎn)換成機(jī)械位移。電磁比例溢流閥由電磁鐵直接產(chǎn)生推力,作用在控制閥芯的彈簧上。電磁鐵上的輸入電壓可以在0~24 DCV之間變化,電磁比例溢流閥控制產(chǎn)生不同的油壓,油壓隨輸入電壓變化,從而得到連續(xù)變化的液壓壓力。在輸入電壓達(dá)到最大值時(shí),電磁閥門全部打開,此時(shí)壓力達(dá)到最大值。
液壓站的安全制動(dòng)回路部分由電磁換向閥3、電磁比例溢流閥5、減壓閥13、單向閥22組成。電磁換向閥3用于控制盤形制動(dòng)器油缸的進(jìn)油和回油,其中3DT為安全制動(dòng)冗余回路。電磁比例溢流閥5用于調(diào)節(jié)制動(dòng)壓力值。減壓閥13用于調(diào)節(jié)皮囊式蓄能器的充液壓力P1,皮囊式蓄能器用來(lái)保證在二級(jí)制動(dòng)延時(shí)的時(shí)間內(nèi)壓力平穩(wěn)。提升絞車液壓站的工作原理如圖1所示。
1-電動(dòng)機(jī);2-液壓泵;3-電磁換向閥;4-梭閥;5-電磁比例溢流閥;6-液位計(jì);7-空氣濾清器;8-吸油過濾器; 9-壓力油管過濾器;10-壓力表;11-溢流閥;12-電加熱器;13-減壓閥;14-流量控制閥;15-蓄能器;16-梭閥; 17-磁過濾器;18-電接點(diǎn)壓力表;19-電接點(diǎn)溫度計(jì);20-油箱;21-高壓球閥;22-單向閥。
該型液壓站在用的TE160、TE163、E138、E149、E149A等型號(hào)共計(jì)18臺(tái),其安全回路只有單個(gè)回油電磁閥,缺少安全制動(dòng)冗余回路,須進(jìn)行改造,增加冗余回油管路及電磁閥[3-6]。
1) 在A路(接制動(dòng)器的油路)增設(shè)冗余管路2、并聯(lián)電磁閥6、回油管路8、手動(dòng)截止閥3、油路塊及其余相關(guān)配件,如圖2所示。閥塊均采用整體鍛鋼、磨削表面、電鍍處理。閥組配置過濾器,防止卡閥。整個(gè)管路具有手動(dòng)開關(guān),在不影響生產(chǎn)的情況下可單獨(dú)維護(hù)檢修[7]。
2) 該改進(jìn)方案方便高效,僅需2~3 h即可完成改造完成。更換過程可在不影響原液壓站的基礎(chǔ)上,到現(xiàn)場(chǎng)加裝冗余閥組,安裝進(jìn)出油管路,接線試壓。井下采用防爆電磁閥,具有MA防爆安全許可證,電壓與現(xiàn)場(chǎng)采集參數(shù)相符。地面提升絞車采用相應(yīng)的普通電磁閥即可。改造后不降低原液壓系統(tǒng)安全制動(dòng)性能,不影響原系統(tǒng)二級(jí)制動(dòng)功能。改造后的效果圖如圖2所示。
1-原液壓站;2-冗余管路;3-手動(dòng)截止閥;4-過濾器; 5-電磁閥1;6-電磁閥2;7-焊接底板;8-回油管路。圖2 液壓站改造后的效果圖(地面非防爆設(shè)備)
1) 新閥組安裝尺寸、螺釘孔、油口尺寸和位置與原閥組保持一致?,F(xiàn)場(chǎng)可直接更換并完成安裝對(duì)接。
2) 新閥組在廠內(nèi)與配套試驗(yàn)用液壓站平臺(tái)進(jìn)行整體聯(lián)調(diào)和試車,完成各油壓值的設(shè)定,確?,F(xiàn)場(chǎng)可以直接使用,縮短改造時(shí)間,不影響正常生產(chǎn)。
3) 新閥組經(jīng)過國(guó)家檢測(cè)中心檢測(cè),出具權(quán)威檢測(cè)報(bào)告,并提供改造閥組的全部資料,如說明書、原理圖和外形圖等。保證設(shè)備和相關(guān)資料的完整性,確保改造后的設(shè)備完全滿足新規(guī)程的安全保護(hù)要求。
4) 技術(shù)改造過程僅僅針對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行,并聯(lián)冗余回路的電磁閥應(yīng)該由不同的線路和繼電器控制。當(dāng)有一條回路出現(xiàn)故障時(shí),不會(huì)影響另一條泄油回路的正常運(yùn)行[8],對(duì)恒力矩制動(dòng)的液壓制動(dòng)系統(tǒng)沒有負(fù)面影響。
在對(duì)仙亭、蘇橋、池坪、半羅山、柯坑等煤礦的18臺(tái)液壓站進(jìn)行技術(shù)改造中,主要在主閥組上增加了電磁閥,A管路上有兩個(gè)閥控制。如果有一個(gè)出現(xiàn)卡閥,另一個(gè)閥能安全地把A管路的壓力泄掉。出油口加裝了回油過濾器和高壓球閥,可防止制動(dòng)器回油時(shí)將油管中的鐵屑及雜質(zhì)帶入液壓站,保證液壓系統(tǒng)不被污染,安全可靠地運(yùn)行。蓄能器由原來(lái)的彈簧蓄能器改為皮囊式蓄能器,避免了因彈簧式蓄能器容易出現(xiàn)密封破損及彈簧斷裂導(dǎo)致二級(jí)制動(dòng)油壓不穩(wěn)定的問題。該液壓站使用德國(guó)進(jìn)口電磁比例閥,壓力控制的精度高。電磁閥選用德國(guó)力士樂的高壓閥,通徑大,起壓泄壓速度快,跟隨性好且不易漏油。通過對(duì)提升絞車液壓站增設(shè)冗余回路,提高了提升絞車安全運(yùn)行的可靠性。